*李均均
(華亭煤業(yè)大柳煤礦有限公司 甘肅 744000)
礦井火災(zāi)是我國煤礦主要災(zāi)害之一[1-3]。尤其是 “三軟”煤層,煤層自燃傾向性更強(qiáng),且在大采高工作面的防滅火工作難度更大[4-7]。此外,目前雖然煤礦防滅火技術(shù)相對(duì)成熟,但對(duì)于不同煤礦的煤層情況及煤層自燃傾向性不同,所采取的煤自燃防治措施并不能有效通用[8-10]。因此,針對(duì)大柳煤礦“三軟”煤層大采高工作面回撤期間進(jìn)行綜合防滅火技術(shù)的研究尤為必要。
①根據(jù)煤礦通風(fēng)學(xué)理論,工作面供風(fēng)量越低,風(fēng)壓越低,則采空區(qū)漏風(fēng)量越少。1404工作面按照回采、注錨掛網(wǎng)和回撤三個(gè)不同階段優(yōu)化設(shè)計(jì)調(diào)整配風(fēng)量,回采期間配風(fēng)量為1555~1650m3/min,注錨、掛網(wǎng)期間配風(fēng)量為800~900m3/min,回撤期間配風(fēng)量為500~550m3/min。三個(gè)不同階段,配風(fēng)量不同,既能保證風(fēng)量滿足實(shí)際需要,又能減少向采空區(qū)漏風(fēng)。
②1404工作面支架回撤前,安裝了1套(兩臺(tái))局部通風(fēng)機(jī),風(fēng)筒從1404回風(fēng)順槽敷設(shè)至工作面下口支架回撤處,在回撤第10付支架時(shí),已回撤區(qū)域頂板大面積自然垮落,隨即對(duì)回撤工作面實(shí)行正壓局部通風(fēng),同時(shí)在1404進(jìn)風(fēng)順槽口施工了密閉墻永久封閉,有效避免了支架已經(jīng)回撤區(qū)域的頂板可能發(fā)生的冒落致使通風(fēng)阻力增加、進(jìn)風(fēng)流向采空區(qū)。
氮?dú)夥罍缁鹦Ч们医?jīng)濟(jì)環(huán)保,優(yōu)點(diǎn)如下:
①氮?dú)馐侵蒲踹^程中的另一產(chǎn)品,也可從空氣中專門提取,因此來源方便、可供量大,且單位產(chǎn)氣成本比液態(tài)氮?dú)飧汀?/p>
②注氮后,氮?dú)饪梢猿錆M任何形狀的有限燃燒空間和預(yù)防自燃空間,便于對(duì)煤礦采空區(qū)深部、高冒之處以及人們難以接近的地點(diǎn)進(jìn)行防滅火。
③氮?dú)饪墒共煽諈^(qū)內(nèi)氣體發(fā)生惰化,有效抑制瓦斯和煤塵爆炸。
④注氮防滅火不損壞和不污染機(jī)械設(shè)備及井下設(shè)施,滅火后恢復(fù)工作量少且容易。
1404工作面回采期間,一直從進(jìn)風(fēng)順槽“邁步式”預(yù)埋注氮管路向采空區(qū)間歇性注氮,借助于從進(jìn)風(fēng)順槽向采空區(qū)的漏風(fēng)將注入的氮?dú)馊霾荚诓煽諈^(qū) “氧化帶”范圍內(nèi)。從工作面回采距離停采線102m開始至工作面設(shè)備回撤結(jié)束,一直向采空區(qū)每天24h連續(xù)性注氮,累計(jì)向采空區(qū)注氮量550萬m3/月。
阻化劑是指能抑制或延緩煤自然氧化的物質(zhì)的總稱(包括無機(jī)物和有機(jī)物)。根據(jù)煤氧化自燃的特點(diǎn),具有工業(yè)應(yīng)用價(jià)值的阻化劑應(yīng)該是一種能溶于水、吸水性強(qiáng)、具有較好的流動(dòng)性,能夠較好地附著在浮煤表面和浸入煤體節(jié)理與裂隙,隔絕煤與空氣中氧的接觸,并能抑制或延緩浮煤自然氧化的化學(xué)藥劑。當(dāng)阻化劑附著在煤粒的表面時(shí),會(huì)吸收空氣中的水份,在煤粒表面形成含水液膜,從而阻止煤與氧的接觸,起到隔氧阻化的作用。
1404工作面設(shè)備回撤期間分兩個(gè)階段對(duì)裸露煤體噴灑阻化劑溶液。第一階段是從工作面回采至距離停采線70m開始每天檢修班對(duì)工作面上下口、支架后的浮煤以及巷道煤壁噴灑阻化劑溶液;第二階段是在1404工作面支架回撤期間,對(duì)已回撤區(qū)域掩護(hù)架后的浮煤噴灑阻化溶液。
1404工作面回撤期間,每天對(duì)回撤工作面支架已回撤區(qū)域和回撤通道煤壁堅(jiān)持灑水降溫,保持煤體濕潤。
從1404工作面回風(fēng)順槽距離停采線75m和45m處分別預(yù)埋了一趟束管(采用鋼管作為束管保護(hù)套管),束管與回風(fēng)順槽內(nèi)布置束管的連接,通過束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)采空區(qū)“氧化帶”內(nèi)自然發(fā)火標(biāo)志性氣體進(jìn)行分析預(yù)報(bào),而且回風(fēng)順槽的束管和進(jìn)風(fēng)順槽的注氮管路同時(shí)預(yù)埋,同步切換,即注氮與監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)同步進(jìn)行。
1404工作面回撤期間,瓦檢員每班利用光干涉甲烷測(cè)定器、多種氣體測(cè)定器、紅外線測(cè)溫儀等儀器儀表對(duì)不同地點(diǎn)的有害氣體成分和溫度進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)溫度異常的區(qū)域加強(qiáng)灑水降溫和觀察,以便發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)采取措施處理。
①工作面及其回風(fēng)巷生產(chǎn)期間為每班檢查兩次瓦斯、二氧化碳、一氧化碳等氣體濃度和空氣溫度;瓦斯檢查工班中兩遍檢查均要向監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心進(jìn)行匯報(bào),當(dāng)氣體有異常變化時(shí)及時(shí)通知相關(guān)人員采取措施進(jìn)行處理。
②當(dāng)工作面回風(fēng)流中的瓦斯體積分?jǐn)?shù)達(dá)到1.0%或二氧化碳體積分?jǐn)?shù)達(dá)到1.5%時(shí),工作面必須停止一切作業(yè),撤出人員,向礦總工程師匯報(bào)并進(jìn)行處理。只有瓦斯降低到1.0%或二氧化碳體積分?jǐn)?shù)降低到1.5%以下時(shí),方可恢復(fù)作業(yè)。
③當(dāng)工作面風(fēng)流及工作面回風(fēng)流中一氧化碳體積分?jǐn)?shù)達(dá)到或超過0.0024%時(shí),必須及時(shí)撤出工作面所有人員,立即向礦總工程師匯報(bào),查明原因,制定方案進(jìn)行處理。工作面回風(fēng)隅角CO體積分?jǐn)?shù)按照規(guī)定允許的安全體積分?jǐn)?shù)0.0024%進(jìn)行管理,并懸掛“禁止入內(nèi)”警戒標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁人員在此區(qū)域長期作業(yè)和逗留。
④由通防科建立通風(fēng)調(diào)度匯報(bào)制度,按照檢查人員的匯報(bào)內(nèi)容及時(shí)填寫、報(bào)告相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。
1404回撤工作面形成正壓局部通風(fēng)后,在1404進(jìn)風(fēng)順槽口施工了密閉墻;工作面支架回撤后期,又在1404回風(fēng)順槽口施工兩道密閉墻,墻體上留設(shè)通風(fēng)斷面,僅滿足回撤工作面局部通風(fēng)回風(fēng)需要,所有設(shè)備回撤結(jié)束后,將密閉墻體上留設(shè)的通風(fēng)斷面封堵嚴(yán)實(shí),同時(shí)在1404回撤通道聯(lián)絡(luò)巷施工了密閉墻。
一是按照工作面回采、注錨掛網(wǎng)、回撤三個(gè)不同的階段對(duì)工作面配風(fēng)量進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)調(diào)整,采空區(qū)自然發(fā)火“三帶”范圍也隨著工作面配風(fēng)量減少相應(yīng)前移而且變窄,縮小采空區(qū)防滅火管理范圍,降低管理難度。二是回撤工作面盡快實(shí)行了正壓局部通風(fēng),同時(shí)在進(jìn)風(fēng)順槽施工了密閉墻,減少和隔絕了從進(jìn)風(fēng)順槽向采空區(qū)和支架已回撤區(qū)域漏風(fēng),從通風(fēng)管理上為采空區(qū)防滅火工作造成了有利條件。
一是從1404工作面回采距離停采線102m開始至工作面設(shè)備回撤結(jié)束,每天24h連續(xù)性向采空區(qū)以1000m3/h的流量注氮,累計(jì)注氮量約550萬m3,注氮強(qiáng)度大、連續(xù)穩(wěn)定,進(jìn)一步提高了注氮效果。工作面停采后,采用高分子材料(羅克休)對(duì)工作面進(jìn)、回風(fēng)隅角以及支架中間的間隙全部進(jìn)行了噴涂封堵,防止大量新鮮風(fēng)流進(jìn)入采空區(qū),引起遺煤氧化自燃,防止采空區(qū)涌出大量瓦斯,同時(shí)避免注入采空區(qū)的氮?dú)庑孤?,增加采空區(qū)的氣密性,限制漏風(fēng)量,確保防火安全性。三是隨著工作面配風(fēng)量下調(diào)、采空區(qū)“三帶”范圍逐漸縮小前移,在距離停線102m、75m、45m分別預(yù)埋了三條注氮管路,在下調(diào)工作面配風(fēng)量的同時(shí)對(duì)注氮管路進(jìn)行切換,做到風(fēng)氮對(duì)應(yīng)雙調(diào),確保氮?dú)忉尫趴谑冀K保持在“氧化帶”范圍內(nèi),
阻化劑溶液噴灑在煤體表面,形成一層能抑制氧氣和煤接觸的保護(hù)膜,阻止煤與氧的反應(yīng),阻化劑溶液蒸發(fā)時(shí),吸收一部分熱量,可以降低煤體溫度。此外,氯化物溶液吸水性強(qiáng),能使煤體表面保持潮濕并降溫,降低煤在低溫時(shí)的氧化速度,有效延長了煤的自然發(fā)火期限,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用、效果十分顯著。
原先對(duì)巷道灑水,主要出于防塵考慮,工作面回撤期間增加了灑水頻率,主要是降低了煤體溫度,改變煤體的透氣性,防止煤體自然發(fā)火。
通過人工防滅火檢查結(jié)果和束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在線監(jiān)測(cè)分析進(jìn)行對(duì)比,準(zhǔn)確的開展了自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作,以便于發(fā)現(xiàn)自然發(fā)火征兆,及時(shí)采取措施處理。
1404工作面相關(guān)巷道施工密閉墻,封閉及時(shí),有效的切斷隔絕向采空區(qū)通風(fēng)供氧,從時(shí)間上為工作面采空區(qū)防滅火工作提供了保障。
在“三軟”煤層自然發(fā)火期短——39天,防滅火管理范圍廣,工作面回撤工期長達(dá)134天的客觀條件下,通過采取以上綜合防滅火技術(shù),1404工作面回撤期間無自然發(fā)火征兆,確保了工作面設(shè)備順利回撤結(jié)束。
①從自然發(fā)火經(jīng)濟(jì)損失和投入方面分析經(jīng)濟(jì)效益
1404工作面采空區(qū)因綜合防滅火措施落實(shí)不到位,造成煤層自然發(fā)火,導(dǎo)致工作面回撤中斷,巷道封閉的損失和防滅火投入若按1000萬元計(jì)算。本次工作面回撤期間,綜合防滅火措施落實(shí)到位,為本次工作面設(shè)備回撤、安裝奠定了基礎(chǔ),確保了礦井安全生產(chǎn),可以為礦井節(jié)省1000萬元。
②防滅火成本計(jì)算
從本次1404工作面回撤期間防滅火注氮、灑阻化劑、噴涂高分子材料的成本計(jì)算如下:
注氮成本計(jì)算:每個(gè)月連續(xù)性向采煤工作面采空區(qū)注氮75萬m3,空氣壓縮機(jī)和制氮機(jī)運(yùn)行耗電量為20萬度,電費(fèi)0.55元/度,每個(gè)月注氮所需電費(fèi)為11萬元,1404工作面從回采后期至設(shè)備回撤期間,累計(jì)注氮8個(gè)月,即注氮所用電費(fèi)為88萬元。
阻化劑成本計(jì)算:1404工作面采空區(qū)、回撤工作面累計(jì)噴灑阻化劑5噸,阻化劑0.12萬元/噸,即阻化劑成本為0.6萬元。
馬麗散成本計(jì)算:1404工作面回撤期間封堵進(jìn)、回風(fēng)隅角以及支架后,共使用高分子材料(馬麗散)7噸,馬麗散2.2萬元/噸,即馬麗散成本為15.4萬元。
防滅火注氮、灑阻化劑、噴注高分子材料累計(jì)成本=88+0.6+15.4=104萬元。
③經(jīng)濟(jì)效益總計(jì)
綜上所述,自然發(fā)火經(jīng)濟(jì)損失和投入方面按照1000萬元計(jì)算,本次防滅火的成本投入為104萬元,本次綜合防滅火技術(shù)的成功應(yīng)用,共計(jì)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益達(dá)896萬元,見表1。
表1 綜合防滅火措施經(jīng)濟(jì)效益表
實(shí)踐證明,本方案比較適合“三軟”煤層大采高綜采工作面回撤期間通風(fēng)防滅火管理,對(duì)綜采工作面的防滅火工作具有較好的實(shí)施效果,并對(duì)今后綜采工作面回采以及回撤防滅火具有很好借鑒價(jià)值,其他礦井也可以根據(jù)本方案建立適應(yīng)本礦防滅火特點(diǎn)的快速高效防滅火技術(shù)。