陸承佳
上海交通大學(xué)機械與動力工程學(xué)院,上海 200030
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是通過對左、右轉(zhuǎn)向車輪不同角度之間的合理匹配,進而確保汽車能夠沿預(yù)定軌跡運動的機構(gòu)[1]。這套系統(tǒng)可以改變和恢復(fù)汽車的行駛方向,并向駕駛者提供合適的手感反饋。由于轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的可靠性直接關(guān)系到汽車行駛過程的安全性,因此如何保證系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定便成為研發(fā)設(shè)計階段的重中之重。
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)由轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu)、轉(zhuǎn)向傳動機構(gòu)和轉(zhuǎn)向器3個部分組成[2]。本文主要針對某型汽車轉(zhuǎn)向器上用以和整車配合的橡膠襯套展開分析,研究它們對質(zhì)量產(chǎn)生的影響,進而為其他類似轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā)提供一些借鑒。
本文研究的電動轉(zhuǎn)向器三維模型如圖1所示。
圖1 電動轉(zhuǎn)向器三維模型
圖中的轉(zhuǎn)向器上端的輸入軸與轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu)相連,先將駕駛員對方向盤的轉(zhuǎn)動傳遞給齒條,并通過扭矩和角度傳感器轉(zhuǎn)化為電信號;控制單元接收到電信號后,再驅(qū)動電機向齒條提供助力;最后,兩端的外球頭與轉(zhuǎn)向傳動機構(gòu)連接,將齒條沿殼體平移的運動轉(zhuǎn)換為左右車輪的擺動,進而控制汽車的行駛方向。而轉(zhuǎn)向器本身主要通過圖1圓圈處的兩個安裝孔固定在整車上。
每側(cè)殼體安裝孔分別裝有上下兩個橡膠襯套,用以緩解汽車行駛過程中受到的路面沖擊,從而減少對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的損傷并提高司機的駕駛體驗。然而,使用橡膠襯套的設(shè)計方案也導(dǎo)致轉(zhuǎn)向器整體出現(xiàn)了以下兩個主要的質(zhì)量問題:
(1)殼體壓裝橡膠襯套工序后,橡膠襯套翻邊與殼體安裝孔邊緣之間存在較大間隙,裝配尺寸出現(xiàn)嚴(yán)重超差;
(2)橡膠襯套導(dǎo)致轉(zhuǎn)向器整體固有頻率下降,從而提高了系統(tǒng)發(fā)生共振、因碰撞造成損傷的風(fēng)險。
下面將分別具體介紹這些質(zhì)量問題是如何在產(chǎn)品開發(fā)過程中得到解決的。
橡膠襯套結(jié)構(gòu)內(nèi)部(與整車配合部分)為金屬材料,而外部(與轉(zhuǎn)向器殼體接觸部分)為橡膠材料。上下橡膠襯套壓裝完成后在殼體孔中的理想狀態(tài)如圖2所示。
圖2 上下橡膠襯套壓裝完成后在殼體孔中的理想狀態(tài)
設(shè)計人員希望在壓裝工序之后,雙橡膠襯套的金屬部分能在殼體孔內(nèi)相互接觸,同時橡膠翻邊與安裝孔邊緣之間無間隙。但在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),過程能力嚴(yán)重不足,大量產(chǎn)線裝配的樣件間隙超過1 mm,難以滿足圖紙所述的尺寸公差要求。
當(dāng)殼體安裝孔兩側(cè)都壓裝上橡膠襯套后,其剖面如圖3所示。
圖3 殼體安裝孔剖面
圖3中,尺寸A代表橡膠襯套的翻邊原始高度,B代表橡膠襯套的長度,C代表殼體安裝孔的高度,同時設(shè)K為橡膠的壓縮量(當(dāng)K為負(fù)時則表示存在間隙)。因為在理想狀態(tài)下,兩橡膠襯套相接觸,所以此時可得如下關(guān)系式:
(1)
基于上述公式以及尺寸A、B、C圖紙中的設(shè)計值,可求得K的理論值,K的計算結(jié)果見表1。
表1 K的計算結(jié)果 單位:mm
由表1的計算結(jié)果顯示會有部分極限狀態(tài)產(chǎn)品的橡膠襯套翻邊和殼體安裝孔邊緣間存在少量間隙,但實際生產(chǎn)中出現(xiàn)的間隙遠大于理論值,并且問題件的數(shù)量也遠超質(zhì)量管理可接受的范圍(Cp<0.67,過程能力為四級)。
觀察生產(chǎn)線實際裝配過程發(fā)現(xiàn),壓裝工序采取上下橡膠襯套對壓的方式,當(dāng)壓機控制界面顯示壓入力達到1 600~1 800 N時,兩襯套翻邊與安裝孔上下邊緣間便已無間隙,但當(dāng)壓機松開、殼體被靜置一段時間后,間隙開始出現(xiàn)并逐漸擴大直至達到1 mm以上。
由此可知,生產(chǎn)線設(shè)備本身的能力足以將襯套壓入安裝孔并令翻邊和殼體接觸。然而,橡膠材料高彈性的特點導(dǎo)致襯套在失去作用力后產(chǎn)生回彈。具體而言,在設(shè)計中橡膠襯套的外徑略大于殼體孔內(nèi)徑,從而依靠橡膠材料受擠壓后和孔側(cè)壁間的摩擦力確保襯套壓裝后不會輕易脫落。但由于最大靜摩擦力大于襯套軸向的橡膠拉伸力,因此盡管生產(chǎn)線設(shè)備能將兩襯套壓至相互接觸的理想狀態(tài),但一旦施加力消失,橡膠積蓄的彈性勢能便會被釋放,讓襯套整體發(fā)生回移。此外,在實際生產(chǎn)中,尤其是當(dāng)上下兩襯套同時對壓時,因為難以保證各個方向上的橡膠都被均勻擠壓,所以可能會在局部位置造成更大的回彈力,使形位公差(如垂直度和平行度)也臨近標(biāo)準(zhǔn)邊界,進一步增加了壓裝工序的難度。
綜上所述,造成裝配尺寸超差的根本原因在于5M1E(人、機、料、法、環(huán)、測)中的“料”和“法”上,后續(xù)將主要針對這兩個因素采取改進措施。
根據(jù)前文分析所得的原因,分別嘗試了以下幾種方式用以改善裝配尺寸:
(1)增加設(shè)備壓入力。當(dāng)施加力達到1 600~1 800 N時,上下襯套便已相互接觸,即使繼續(xù)增加力,產(chǎn)生的位移量也極其微小,并且提高了壓機和零件損壞的風(fēng)險。
(2)壓裝到位后維持一段時間施加力。測試效果并不明顯,設(shè)備松開并經(jīng)過短暫靜置后,橡膠襯套依然出現(xiàn)了回彈。
(3)逐個壓裝形式取代同時壓裝兩橡膠襯套。這種措施確實有利于保證襯套與安裝孔軸線重合,使橡膠在各個方向上受到的擠壓更加均勻,進而優(yōu)化垂直度和平行度,令壓裝過程更為順利,但同時也會極大增加生產(chǎn)節(jié)拍。
(4)壓裝過程中擺動殼體釋放橡膠的拉伸力。實際在設(shè)計驗證階段,開軟膜手工裝配樣件時,便是采取這種措施消除了橡膠因摩擦力而產(chǎn)生的軸向形變,從而減少了產(chǎn)品靜置一段時間后襯套的回彈。但在生產(chǎn)驗證和批量生產(chǎn)階段,這一操作并不被工藝流程所允許,可能嚴(yán)重影響生產(chǎn)線裝配效率和安全性。
(5)涂抹油脂、潤滑劑或滑石粉降低橡膠與安裝孔內(nèi)壁間的摩擦力。由于轉(zhuǎn)向系統(tǒng)公司內(nèi)部生產(chǎn)線禁止涂抹此類物質(zhì),因此只能選擇在殼體供應(yīng)商處壓裝橡膠襯套。此外,為了確保橡膠材料不會被腐蝕,同時交付的殼體與襯套總成件上無明顯的殘留物,供應(yīng)商壓裝時還需考察涂抹物質(zhì)的腐蝕性和揮發(fā)性。
綜合考慮并測試了上述的改進措施后,最終決定采用在殼體供應(yīng)商處涂抹潤滑物質(zhì)并壓裝橡膠襯套的方案,其裝配效果如圖4所示。
圖4 涂抹潤滑物質(zhì)后的裝配效果
盡管在殼體完成壓裝靜置一段時間并經(jīng)過物流運輸后,橡膠襯套仍發(fā)生了回彈,但出現(xiàn)的間隙已明顯小于改進前的狀態(tài),上下襯套末端面之間的距離實測值見表2。
表2 上下襯套末端面之間的距離實測值 單位:mm
采取措施后的裝配尺寸極限值分別能達到48.6 mm和47.4 mm,可見新工藝確實有效改善了尺寸超差問題。然而如前文所述,因為理想狀態(tài)壓裝后的尺寸為兩橡膠襯套的長度之和,即(45.8±0.3)mm,所以實際值相比理論值仍有一定差距。
經(jīng)過研發(fā)、質(zhì)保、工藝等部門的評估確認(rèn),轉(zhuǎn)向器交付時橡膠襯套翻邊與殼體安裝孔間存在少量間隙(單側(cè)小于1 mm)并不會產(chǎn)生任何質(zhì)量風(fēng)險,只需確保產(chǎn)品安裝到整車上(使用M16螺栓擰緊,施加大于200 Nm的扭矩)后無間隙即可。故而,最終決定修訂標(biāo)準(zhǔn)范圍,通過在圖紙上分別設(shè)置“交付尺寸”和“裝車尺寸”,進而更好地控制裝配尺寸。
為了保證轉(zhuǎn)向器的質(zhì)量,在正式裝上整車前,往往需要先通過性能、強度、耐久、環(huán)境等試驗驗證。然而在驗證產(chǎn)品性能的過程中,由于本文研究的轉(zhuǎn)向器整體固有頻率過低,在進行模擬顛簸路況的振動試驗時出現(xiàn)了共振,因此在找出根本原因并解決這一問題前,只能被迫暫時終止了試驗。
試驗開始前,先將轉(zhuǎn)向器本體總成按實車狀態(tài)安裝在試驗臺架上,齒條位于中間位置,控制器需與模擬整車電源和CAN通信信號的設(shè)備相連,并保證試驗前沒有任何故障代碼,如圖5所示。
圖5 振動試驗臺架搭建
試驗開始后,對轉(zhuǎn)向器施加垂直方向的振動,加速度為±2.5g,頻率為15~40 Hz,如圖 6 所示。
圖6 振動試驗頻率與時間的關(guān)系
但當(dāng)振動頻率超過20 Hz之后,轉(zhuǎn)向器便已產(chǎn)生了劇烈振動;當(dāng)振動頻率增至30 Hz后,振幅便達到了峰值,如圖7所示。
圖7 振動試驗加速度與頻率的變化曲線
圖7的波峰位置即轉(zhuǎn)向器振動最為劇烈的狀態(tài),據(jù)此可以推斷出試驗樣件的固有頻率約為32 Hz,落于試驗設(shè)置的振動頻率范圍(15~40 Hz)內(nèi)。共振的出現(xiàn)極大增加了各零部件發(fā)生損壞或斷裂的風(fēng)險,并影響裝車后的系統(tǒng)噪聲水平和用戶駕駛手感。
影響轉(zhuǎn)向系統(tǒng)振動特性的因素主要包括各零部件的材料性質(zhì)和幾何結(jié)構(gòu)[3]。為了解決試驗中出現(xiàn)的共振問題,分別縱向?qū)Ρ攘舜隧椖恐盃顟B(tài)的樣件結(jié)構(gòu),以及橫向?qū)Ρ攘祟愃祈椖康漠a(chǎn)品表現(xiàn)。
首先,樣件在設(shè)計驗證階段的振動試驗中并未產(chǎn)生共振。因此,重新找出當(dāng)時的手工樣件單獨測試其固有頻率,結(jié)果約為60 Hz,確實高于掃頻范圍的上限值。其次,根據(jù)過往項目經(jīng)驗(零件距離安裝位置越近,則對總成固有頻率影響越大),繼續(xù)對比兩個階段樣件的結(jié)構(gòu)差異,最終將懷疑點聚焦于:針對進行生產(chǎn)驗證的樣件為了提高橡膠耐久性、降低其破裂風(fēng)險,增加了襯套翻邊的厚度,同時縮短了殼體孔的高度,保持安裝位置總高不變,從而導(dǎo)致與整車配合部分剛度下降,令轉(zhuǎn)向器總成的固有頻率下降。
基于上述假設(shè),通過對比其他項目發(fā)現(xiàn),使用的襯套剛度越高,則轉(zhuǎn)向器的固有頻率也越高。為了進一步驗證襯套造成的影響,將當(dāng)前階段轉(zhuǎn)向器的橡膠襯套直接替換為剛性襯套,同時維持其他零部件不變,并復(fù)測其固有頻率,結(jié)果達到了91 Hz。
綜上所述,已經(jīng)可以明確轉(zhuǎn)向器共振問題產(chǎn)生的根本原因在于新結(jié)構(gòu)的橡膠襯套致使總成固有頻率過低。為了更深入地研究如何提高安裝孔位置整體剛度,對橡膠襯套進行有限元分析。襯套徑向和軸向靜剛度分析如圖8和圖9所示。
圖8 襯套徑向靜剛度分析
圖9 襯套軸向靜剛度分析
由圖8和圖9可知,橡膠襯套徑向與軸向的靜剛度分別為15 439 N/mm和2 164 N/mm。由于,徑向靜剛度遠大于軸向靜剛度,且試驗和實車產(chǎn)生的振動均為垂直方向,因此后續(xù)主要針對襯套軸向展開研究。為了驗證能否通過壓縮橡膠材料提高其剛度,又對3個襯套樣件進行了軸向靜剛度測試,壓入力與形變量關(guān)系如圖10所示。
圖10 壓入力與形變量關(guān)系
由圖10可知,當(dāng)橡膠軸向形變量小于1.5 mm時,襯套剛度基本維持在2 000 N/mm(即直線段斜率);但當(dāng)形變量大于1.5 mm后,剛度逐漸增大。隨后,保持襯套翻邊厚度不變、但縮短2 mm總長,即增加2 mm裝車狀態(tài)下橡膠的壓縮量,再次測量轉(zhuǎn)向器固有頻率,達到86 Hz。
然而,在擰緊螺栓過程中,2 mm的壓縮量使得翻邊嚴(yán)重變形。為了降低橡膠破裂的風(fēng)險,之后決定將其形變量控制在1 mm以下,即無法再通過壓縮襯套翻邊提高安裝孔位置的整體剛度。
其次,重新分析了第2.1節(jié)所述的尺寸鏈后發(fā)現(xiàn),不僅在極限狀態(tài)下襯套翻邊與殼體孔邊緣間可能存在間隙,在轉(zhuǎn)向器自身重力的作用下同樣可能導(dǎo)致上下襯套壓裝不均勻,造成一邊有間隙一邊無間隙的情況。而間隙對整體剛度的影響遠大于橡膠自身剛度變化,故最終選擇優(yōu)先解決間隙問題[4]。
基于前文分析得出的結(jié)論,重新設(shè)計橡膠襯套的尺寸,優(yōu)化后的K值見表3。
表3 優(yōu)化后的K值 單位:mm
換裝該狀態(tài)襯套并確認(rèn)翻邊與殼體孔邊緣間無間隙后,再次測量轉(zhuǎn)向器固有頻率,達到51 Hz,相比生產(chǎn)驗證樣件的初始狀態(tài)增加了約20 Hz,高于振動試驗掃頻范圍的上限值。
將換裝了優(yōu)化后橡膠襯套的轉(zhuǎn)向器重新安裝回振動臺架,并按原定的試驗要求進行測試。經(jīng)過共計9 h(約90萬次)的振動,總成表面未出現(xiàn)斷裂,控制器亦無故障代碼,同時測試功能運行正常,并且拆解后未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部各零部件有任何損壞,最終認(rèn)可該轉(zhuǎn)向器通過了振動試驗。
綜上所述,本文首先詳細(xì)介紹了橡膠襯套對某型汽車轉(zhuǎn)向器造成的裝配尺寸超差與振動試驗共振問題及相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險,其次深入分析了導(dǎo)致問題的根本原因,再次通過不斷嘗試和多方考量提出了合適的改進措施,最終成功解決質(zhì)量問題并提高了汽車轉(zhuǎn)向器的可靠性。最后,本文將此次的質(zhì)量影響研究成果總結(jié)為“潛在失效模式及后果分析”,希望能為其他類似轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的研發(fā)工作提供些許參考。