*齊高華 張瑞波 路明
(兗州煤業(yè)榆林能化有限公司 陜西 719000)
多噴嘴對置式半廢鍋氣化爐是兗礦集團(tuán)與華東理工大學(xué)共同研發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型煤氣化技術(shù),是在原激冷式氣化爐的燃燒室和激冷室中間增加輻射廢鍋[1]。廢鍋段外殼與爐體一體焊接,內(nèi)側(cè)水冷壁管通過上下水冷器分別與燃燒室和激冷室相連,此兩處連接為管道嵌入式連接,接觸面縫隙處填塞盤根、巖棉等材料,此種結(jié)構(gòu)可消除高溫給水冷壁帶來的熱膨脹,同時能有效將水冷壁管內(nèi)外進(jìn)行隔離,防止高溫合成氣的竄入。
水冷壁鍋爐水通過下部集合管供給,汽水混合物通過上部集合管收集,輻射屏用鍋爐水和汽水混合物分別通過管道供給和回收,最后和集合管收集的汽水混合物共同返回至汽包,在汽包內(nèi)分離出過飽和水分后送至后續(xù)工段進(jìn)行過熱,過熱后蒸汽并入管網(wǎng)。徑向管屏水冷壁有利于增強輻射傳熱與湍流,為提高換熱效率,在水冷壁管內(nèi)側(cè)布置多組輻射屏,以進(jìn)一步提高合成氣降溫速率和熱回收率。由于廢鍋段結(jié)構(gòu)簡單、氣體流速小、換熱面積大、換熱面導(dǎo)熱系數(shù)大,能夠最大限度的回收合成氣中的顯熱,產(chǎn)生高溫高壓蒸汽。
出廢鍋段的合成氣通過下水冷器進(jìn)入激冷室,在激冷室繼續(xù)冷卻、洗滌和增濕后送至渣水工段進(jìn)行處理。
多噴嘴對置式半廢鍋氣化爐是我國自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù),于2020年12月10日在兗州煤業(yè)榆林能化有限公司一次性投料成功。自投料以來,通過工藝優(yōu)化及技術(shù)改造,先后解決了上下水冷器竄氣、下渣口堵渣、托轉(zhuǎn)盤溫度高、水冷壁大面積掛渣、蒸汽衰減速度快等10余項問題,實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運行73天。
半廢鍋氣化爐的高效運行,填補了國內(nèi)半廢鍋氣化爐領(lǐng)域的空白,同時性能超過了國外類似裝置,標(biāo)志著我國在半廢鍋氣化技術(shù)方面達(dá)到國際領(lǐng)先水平。半廢鍋氣化爐的高效運行,可降低公用工程鍋爐的運行負(fù)荷,尤其是對新建項目,可減少項目建設(shè)能耗指標(biāo)的占用,同時減少公用工程鍋爐的投資,降低產(chǎn)品的能耗指標(biāo),增強企業(yè)的盈利能力,迎合了國家產(chǎn)業(yè)政策,對煤化工行業(yè)的發(fā)展具有較大的積極作用[2]。
生產(chǎn)中由于負(fù)荷的調(diào)整、煤質(zhì)的變化、爐溫的高低、投料方式的不同,都會對半廢鍋氣化爐的穩(wěn)定運行帶來不同的影響。
圖1 多噴嘴對置式半廢鍋氣化爐簡圖
(1)負(fù)荷的影響
①水冷壁壁管的磨損量與速度的三次方成正比,廢鍋段氣體流速增加1倍,磨損量增加7倍。因此半廢鍋氣化爐在投料前需保證水冷壁管外側(cè)耐磨層的完好性,因為耐磨層既可以降低高溫合成氣對壁管的高溫侵蝕,還能減少灰渣的固體沖蝕,延長水冷壁的使用壽命。檢修中,嚴(yán)禁用清水進(jìn)行沖洗,防止壁管的氧化生銹,同時破損的耐磨層應(yīng)進(jìn)行修復(fù),若無法修復(fù),在運行初期不宜維持過高負(fù)荷,尤其是不要超過設(shè)計值,以減小飛灰和熔渣對輻射屏和水冷壁的侵蝕和沖蝕。
②灰和熔渣對水冷壁的磨損,以沖擊角度30°~50°部位磨損最為嚴(yán)重。實際檢查中發(fā)現(xiàn),水冷壁上部約1/3的部分,外側(cè)僅有約5mm厚積灰,無硬渣附著在積灰外側(cè)。根據(jù)上水冷器至廢鍋段流通面積急劇增大的情況,同時結(jié)合爐內(nèi)檢查情況,雖然水冷壁受沖擊最嚴(yán)重的部位為水冷壁上部,但運行初期該部位也會附著一薄層積灰,即使頻繁調(diào)整氣化爐負(fù)荷,也不會對水冷壁造成沖擊,從而保證了水冷壁的使用壽命。
③由于上水冷器的尺寸較小,出水冷器進(jìn)入廢鍋的合成氣快速擴(kuò)散,在此處形成負(fù)壓區(qū),易形成渦流產(chǎn)生卷吸。尤其在高負(fù)荷下,被合成氣撕裂的細(xì)小熔渣和飛灰極易被卷吸到頂部水冷壁,經(jīng)過換熱后發(fā)生粘附,但由于頂部換熱量占整體換熱量比例較小,此處發(fā)生掛灰對附產(chǎn)蒸汽量基本無影響。
④正常負(fù)荷時,經(jīng)過上水冷器的高溫合成氣流速可達(dá)15~20m/s,熔融態(tài)的渣在氣流和重力作用下極易發(fā)生斷裂,分裂成粒徑較小的熔渣,而熔渣的粒徑大小與溫降速率成反比,直徑小于5mm細(xì)小的熔渣能夠快速冷卻并完全凝固,形成固態(tài)渣后順利進(jìn)入激冷室。當(dāng)負(fù)荷降低時,氣量較少、流速降低,出水冷器的氣流對熔融態(tài)渣的影響較弱,進(jìn)入廢鍋段的熔渣粒徑變大。隨著粒徑的增加,熔渣表面和中心溫度升高,當(dāng)表面溫度達(dá)到或接近熔渣的臨界溫度TCV時,熔渣無法凝固,極易堵塞下渣口,對系統(tǒng)穩(wěn)定運行帶來較大隱患。
(2)爐溫的影響
①爐溫過高時,進(jìn)入廢鍋段熔渣溫度升高,經(jīng)過換熱后熔渣溫度也隨之升高,上渣口處熔渣黏度雖然降低,但經(jīng)過換熱后到達(dá)水冷壁中下部高于臨界溫度的熔渣比例上升,在廢鍋段撞擊水冷壁和輻射屏后粘附的比例和概率均有所增加,水冷壁掛渣的速度加快。熔渣溫度的升高,對壁管的侵蝕作用也增大,縮短爐管的使用壽命,影響廢鍋段的安全運行,因此運行時應(yīng)控制爐溫在合理范圍內(nèi)。
②爐溫較高時,進(jìn)入廢鍋段和落至下渣口熔渣溫度也隨之升高,當(dāng)落至下渣口處熔渣無法完全冷卻時,首先在下渣口粘附堆積,造成下渣口的堵塞;同時較多高溫熔渣的粘附,加大了對耐火材料的侵蝕速率,縮短耐火材料的使用壽命;其次,下渣口的堵塞,導(dǎo)致氣流速度增加,爐內(nèi)壓力升高,當(dāng)渣口熔渣快速掉落時,易引起壓差大幅度波動,影響燃燒室穩(wěn)定運行;再次,當(dāng)下渣口處耐火材料侵蝕嚴(yán)重,同時下渣口堵塞,爐內(nèi)壓力升高、渣口壓差波動大時,極易造成下渣口水冷器密封材料的損壞。一旦水冷器密封材料損壞并出現(xiàn)漏點,夾層保護(hù)氣將失去密封性能,高溫合成氣竄入爐體與水冷壁夾層,托轉(zhuǎn)盤與爐體溫度快速上升,威脅爐體安全,同時竄入的合成氣攜帶大量飛灰和細(xì)小熔渣,增大下一步檢修的清理工作量。
③經(jīng)過廢鍋段換熱后的合成氣溫度遠(yuǎn)低于煤的灰熔點和熔渣的臨界溫度,粘附并凝固在下渣口上的積渣無法通過爐溫調(diào)整進(jìn)行消融,因此運行時應(yīng)維持操作條件的穩(wěn)定,保持廢鍋段的換熱效率,維持高產(chǎn)汽量,以有效降低合成氣和熔渣溫度,進(jìn)而減少熔渣在渣口處的堆積。
(3)灰分的影響
攜帶大量飛灰和熔渣的合成氣進(jìn)入輻射廢鍋后,粒徑較小的飛灰和細(xì)渣由于跟隨性較好更容易沉積在廢鍋壁面,形成內(nèi)側(cè)飛灰層,待灰層累積到一定厚度后,表面附著力增強,液態(tài)熔渣開始粘附在灰塵外側(cè),與低溫的水冷壁管換熱后冷卻凝固。
灰分高的煤種出燃燒室的合成氣中飛灰含量高,在廢鍋段飛灰粘附速率應(yīng)當(dāng)比低灰分煤塊,但我司半廢鍋氣化爐在12%和8%兩種灰分工況下,廢鍋段副產(chǎn)蒸汽衰減速度和水冷壁上飛灰及積渣厚度基本無變化,由此可知,灰分在小于12%情況下,灰分高低對廢鍋段副產(chǎn)蒸汽無影響,這也增大了半廢鍋氣化爐對煤種的選擇性,同時減小運輸?shù)纫蛩貛淼挠绊憽?/p>
(4)熱膨脹影響
廢鍋段支撐設(shè)置在氣化爐本體上,而在運行中爐體與廢鍋段溫度差在400℃以上,外加廢鍋段25m的長度,造成運行中爐體與廢鍋段產(chǎn)生相對位移較大,極易造成水冷器處密封材料的損壞,因此在檢修密封時應(yīng)預(yù)留出膨脹空間,同時在系統(tǒng)運行過程中,兩對燒嘴投料應(yīng)留出足夠時間,使密封材料緩慢受熱膨脹,減少急速溫升對密封處耐火材料帶來的損害。
(5)夾層氣的影響
氣化爐爐體與水冷壁之間的夾層,通入比爐膛壓力稍高的低溫新鮮氣,進(jìn)入夾層的新鮮氣通過上下水冷器密封處縫隙由背火側(cè)進(jìn)入向火側(cè)。此保護(hù)氣一是防止水冷壁向火側(cè)熱合成氣竄進(jìn)夾層,造成爐體超溫,二是隨著氣體的流動帶走鰭片和托磚盤上的熱量,防止鰭片和托磚盤超溫,保證其機械性能。
保護(hù)氣壓力較大時,氣體流速加快,帶走較多的熱量,對系統(tǒng)穩(wěn)定運行起到較好的保護(hù)作用。但在運行中夾層氣壓力與爐內(nèi)壓力壓差過大時(超過1.0MPa),保護(hù)氣會對水冷器密封材料過度沖刷,造成泄露增大,嚴(yán)重時無法維持水冷壁內(nèi)外壓差,進(jìn)而系統(tǒng)被迫停車。
(6)耐磨層的影響
為減小合成氣中熔渣對廢鍋段的沖刷,鍋爐水管表面噴涂一層耐磨材料。由于耐磨層導(dǎo)熱系數(shù)遠(yuǎn)低于鍋爐水管的導(dǎo)熱系數(shù),故耐磨層的厚度直接影響廢鍋的整體換熱效率,同時耐磨層與金屬的結(jié)合力較弱、膨脹系數(shù)差別較大,噴涂時厚度不宜過后,防止運行中或開停車期間出現(xiàn)大面積脫落,進(jìn)而堵塞渣口,影響系統(tǒng)正常運行。
耐磨層的表面光滑度也對換熱效率有著較大的影響,光滑度越好,飛灰越難附著,廢鍋換熱效率越高,蒸汽衰減速度也越慢。
(1)多噴嘴對置式半廢鍋氣化爐是兗礦集團(tuán)與華東理工大學(xué)共同研發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型煤氣化技術(shù),本技術(shù)與引進(jìn)氣化技術(shù)相比,節(jié)約專利實施許可費約2000萬元,同時所有相關(guān)設(shè)備及板材均為國產(chǎn)化制作,制作及運輸周期短、整體費用低。
(2)經(jīng)濟(jì)效益好。廢鍋氣化爐和激冷氣化爐一樣,具有有效氣成分高、碳轉(zhuǎn)化率高、耐火磚壽命長等優(yōu)點,同等煤耗的情況下,有效氣量大、產(chǎn)品產(chǎn)量大、經(jīng)濟(jì)效益更好。我司運行的2000t/d半廢鍋氣化爐,在一個運行周期內(nèi),按平均副產(chǎn)9.0MPa蒸汽75t/h計,在經(jīng)過背壓和抽凝兩套機組,每小時可額外發(fā)電9464kWh,實現(xiàn)效益3785.6萬元/年(年運行時間8000h計)。
(3)廢鍋段對煤灰的黏溫特性無要求。半廢鍋氣化爐燃燒室與廢鍋段串聯(lián)連接,出燃燒室高溫合成氣在廢鍋段僅進(jìn)行換熱,不參與化學(xué)反應(yīng),故廢鍋段對煤灰黏溫特性無具體要求,和激冷氣化爐一樣,只需滿足燃燒室內(nèi)熔渣黏度小于25Pa·s即可。
(4)廢鍋段溫度低,廢鍋運行穩(wěn)定。與全廢鍋流程相比,經(jīng)過上水冷器的初步換熱,進(jìn)入廢鍋段合成氣溫度下降約100℃,尤其是出廢鍋段合成氣溫度,最低可降至800℃以下,消除了廢鍋氣化爐結(jié)垢、爆管、連接管斷裂等問題,延長了管材的使用壽命。
(5)夾層運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)超溫的情況。水冷壁主要通過上下水冷器將熱合成氣有效隔離,由于水冷器結(jié)構(gòu)簡單,密封材料填壓充實,另有抓釘和壓板壓固,實現(xiàn)了密封處的穩(wěn)固耐用,既解決了水冷壁的熱膨脹問題,又能有效阻止合成氣的竄入,實現(xiàn)了環(huán)隙的穩(wěn)定運行。
我司半廢鍋氣化爐在運行初期多次出現(xiàn)水冷器密封泄露的情況,后經(jīng)過技術(shù)改造,通過改變密封型式和材料,大大增加了密封的性能。從改造完到現(xiàn)在已實現(xiàn)連續(xù)運行190天未泄露,從根本上解決了該問題。
(6)一次性投資及運行成本降低。經(jīng)過廢鍋段的換熱,進(jìn)入激冷室的合成氣溫度較低,在激冷室對合成氣冷卻、洗滌和增濕的激冷水量要小,這也導(dǎo)致氣化爐激冷室、黑水循環(huán)泵以及渣水處理工段的旋風(fēng)分離器、水洗塔、高溫?zé)崴靡?guī)格相比激冷流程都有所降低,一方面減少了設(shè)備的一次性投資,同時降低了運行成本。
(7)改變輻射屏結(jié)構(gòu),減小廢鍋初期衰減速率。水冷壁管由10mm寬鰭片連接,組成環(huán)形結(jié)構(gòu)圍繞在外側(cè),此處合成氣流速較慢,且流向與水冷壁平行,同時管與管之間間隙較大,故水冷壁結(jié)渣相比輻射屏較少。輻射屏每組管道之間相互緊貼,無鰭片連接,導(dǎo)致兩管之間間隙過小,尤其是在廢鍋內(nèi)流場偏流時,輻射屏管道間的較小間隙極易粘附飛灰和熔渣,且粘附的速率較快,同時輻射屏換熱量占整個廢鍋段換熱量的50%,這也是廢鍋運行初期蒸汽衰減較快的原因。后期輻射屏與水冷壁掛渣達(dá)到一定厚度時,熔渣厚度的小幅增加對換熱效率影響較小,副產(chǎn)蒸汽量會趨于平穩(wěn)。
上述問題,可參照水冷壁鍋爐水管,在輻射屏管道之間增加鰭片,或加大管道間間隙,減小此處對飛灰的粘附力,或加大管道間間隙,讓輻射屏兩側(cè)合成氣形成對流,減少飛灰的附著,進(jìn)而延遲蒸汽衰減速率。
(8)系統(tǒng)的長周期、高效運行。我司半廢鍋氣化爐,經(jīng)過對水冷器密封的改造,實現(xiàn)了夾層的穩(wěn)定運行;廢鍋段的低溫運行,杜絕了鍋爐水管爆管、連接管斷裂等問題;上水冷器處合成氣溫度高、氣體流速大,下水冷器處熔渣溫度低,解決了渣口堵渣的問題;廢鍋段的結(jié)渣,副產(chǎn)蒸汽雖有衰減,但后期會維持一定量不在變化,且不影響燃燒室和氣化爐的整體正常運行。通過技術(shù)改造和工藝調(diào)整,我司半廢鍋氣化爐運行情況得到極大改善,在230天的運行時間內(nèi),實現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定運行73天的成績,尤其是2022年3月18日投料至28日10日間,副產(chǎn)蒸汽連續(xù)穩(wěn)定在115t/h以上,且未出現(xiàn)衰減情況,在第10天由于其它原因系統(tǒng)停車再次投料后,副產(chǎn)蒸汽雖開始出現(xiàn)衰減,但第16天仍達(dá)100t/h,達(dá)到設(shè)計值的105%,真正實現(xiàn)了半廢鍋氣化爐的高效、穩(wěn)定、長周期運行(蒸汽量均為每小時平均值)。
圖2 2022年3月投料后運行圖
綜上所述,作為全世界第一臺多噴嘴對置式半廢鍋氣化爐,通過一年多的高效、長周期、低故障率的穩(wěn)定運行,已達(dá)到預(yù)期科研效果,標(biāo)志著該爐型的成功,為半廢鍋氣化爐的發(fā)展提供了寶貴可借鑒的經(jīng)驗和運行數(shù)據(jù),對我國能源行業(yè)的發(fā)展有著重要的意義。