呂云輝, 王立明, 楊國策
(青海云天化國際化肥有限公司, 西寧 811600)
2021年5月13日,青海云天化國際化肥有限公司(簡稱青海云天化)計劃性檢修化工裝置CO2壓縮機5#機,發(fā)現(xiàn)三級氣缸缸套磨損嚴(yán)重,于是更換5#機三級氣缸。2021年6月2日,計劃性檢修化工裝置CO2壓縮機1#機,發(fā)現(xiàn)三級氣缸缸套磨損嚴(yán)重,于是更換1#機三級氣缸。2021年12月,機組年度大修,發(fā)現(xiàn)1#機、5#機三級氣缸缸套磨損嚴(yán)重,其中:1#機水平磨損量為0.56~0.72 mm,垂直磨損量為0.88~1.88 mm;5#機水平磨損量為1.72~2.53 mm,垂直磨損量為0.68~1.45 mm(見圖1、圖2)。由圖1和圖2可以看出:除氣缸鏡面上部無磨痕外,其余部位(左側(cè)、右側(cè)及下部)均有明顯磨痕。1#機和5#機組運行僅0.5 a再次出現(xiàn)三級氣缸缸套嚴(yán)重磨損的情況,對機組長周期運行非常不利。因此,解決機組三級氣缸缸套頻繁磨損顯得尤為重要。
合成氨裝置送來的CO2氣體(φ(CO2)≥98.5%)壓力為0.040 MPa,溫度為20~40 ℃。將其送入界區(qū),通過CO2液滴分離器除去水分、加入鈍化空氣后至送入CO2壓縮機,經(jīng)壓縮機五級壓縮至13.7~14.7 MPa,脫氫后送至尿素工段作為生產(chǎn)尿素的原料氣[1-2]。
CO2壓縮機利用電動機驅(qū)動主軸旋轉(zhuǎn),主軸的曲軸帶動連桿大頭做圓周運行,使連桿小頭帶動十字頭在滑道上做往復(fù)運行,十字頭又通過活塞桿帶動活塞在氣缸內(nèi)做往復(fù)運行,經(jīng)氣閥將氣體吸入并壓出氣缸,從而達到壓縮和輸送氣體的目的[3-4]。
青海云天化共5臺往復(fù)式壓縮機/活塞式壓縮機,其中一期有3臺,二期有2臺,型號分別為6MD-178/146(一期)、6MD-215/146(二期),主電機型號為TK3500-20/2600,由濰坊市昌泰機械有限公司設(shè)計制造,設(shè)計參數(shù)見表1。該CO2壓縮機分五級壓縮,壓縮參數(shù)見表2。其中,第一級由2個氣缸組成,其余各級均為1個氣缸。壓縮機主要由機身(曲軸箱)、氣缸、連桿、十字頭、氣閥、填料及刮油環(huán)、中體、中間接筒、盤車機構(gòu)、活塞桿及活塞等組成(見圖3)。氣缸缸套鑲嵌在氣缸中,缸套磨損無法使用時,只需更換缸套即可,節(jié)約了備件采購費用。
表1 CO2壓縮機設(shè)計參數(shù)
表2 CO2壓縮機壓縮參數(shù)
影響CO2壓縮機三級氣缸缸套頻繁磨損的因素較多,如進口分離器分離效果差導(dǎo)致缸體帶水嚴(yán)重、活塞環(huán)與缸套潤滑不良、設(shè)計缺陷等。根據(jù)對該機組近年來的檢修與分析,最后將分析重心集中到了以下3個方面,并逐一排查。
合成氨裝置分離器內(nèi)的分離元件為絲網(wǎng)除沫器,直徑為2 000 mm,體積為16.7 m3。正常運行過程中進入分離器的CO2氣體帶水量較大(分離水質(zhì)量流量為6~7 t/h),氣體體積流量達33 000 m3/h,現(xiàn)設(shè)備內(nèi)氣體流速約為3.4 m/s,絲網(wǎng)除沫器處流速約為3.47 m/s。根據(jù)HG/T 21618—1998 《絲網(wǎng)除沫器執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》計算,絲網(wǎng)除沫器的操作流速應(yīng)為2.2~3.5 m/s,由此可見設(shè)備正常運行時介質(zhì)流速已達到設(shè)計允許的最高流速。由于進入絲網(wǎng)除沫器的CO2氣體含水量較大,并且流速較高,造成絲網(wǎng)分離效率降低,部分水被帶至CO2壓縮機,從而影響CO2壓縮機安全穩(wěn)定運行。經(jīng)分析,機組在運行過程中,有38 L/h的水被帶入CO2壓縮機氣缸,對氣缸缸套磨損沖擊較大。因此氣缸缸套帶水嚴(yán)重是引起缸套磨損的主要原因之一。
機組在運行過程中,潤滑不良會加大對氣缸缸體、活塞環(huán)、支撐環(huán)的磨損。根據(jù)現(xiàn)場注油情況可在一級南缸、北缸(均有3個注油孔)對缸體進行注油,二級、五級氣缸也有2個注油孔可以對缸體進行注油,唯獨三級、四級氣缸僅有1個注油孔對缸體進行注油,但是四級氣缸缸體較小,缸體磨損較小。三級氣缸缸體較大,1個注油孔明顯無法滿足氣缸缸體、活塞環(huán)、支撐環(huán)的潤滑。注油器設(shè)計每分鐘注油12滴,現(xiàn)場調(diào)整至15滴,但是氣缸缸體磨損情況并無明顯改善,因此可排除潤滑不良引起的磨損。
3.3.1 氣缸缸體硬度不足
經(jīng)現(xiàn)場實測,一級和五級氣缸缸體(缸套)硬度為HRC24~HRC27,缸套材質(zhì)為合金鑄鐵JT25-47D,材質(zhì)分析見表3。從表3可以看出:設(shè)計值與現(xiàn)場實測值差別較大。咨詢部分CO2壓縮機廠商,其缸套硬度均在HRC40~HRC50,因此青海云天化所采用的CO2壓縮機缸套硬度偏小。
表3 三級氣缸缸套化學(xué)成分
3.3.2 活塞體設(shè)計缺陷
CO2壓縮機三級活塞體材質(zhì)為HT250,質(zhì)量較大,運行過程中對氣缸下部鏡面磨損較大,活塞體自身磨損也較大,對活塞桿造成不良影響。活塞體支撐環(huán)在中間位置,并且只有1個,設(shè)計不合理(見圖4、圖5)。運行過程中活塞體在氣缸內(nèi)的平衡度無法保障,機組運行不平穩(wěn)。
3.3.3 活塞環(huán)材質(zhì)選用不當(dāng)
活塞環(huán)材質(zhì)為HT250,硬度比氣缸缸壁鏡面硬度高10%~15%,更容易造成氣缸缸壁鏡面磨損,活塞環(huán)自身磨損也較大。
3.3.4 活塞環(huán)尺寸偏小
活塞環(huán)軸向和徑向尺寸設(shè)計偏小,活塞環(huán)寬度為9 mm,厚度為13.8 mm,耐磨性較差。
由以上分析可知,引起CO2壓縮機三級氣缸缸套頻繁磨損的因素主要是分離器分離效果較差導(dǎo)致氣缸帶水嚴(yán)重,以及活塞體、活塞環(huán)、支撐環(huán)設(shè)計存在缺陷。
由于現(xiàn)場條件有限,因此只對分離器、活塞體、活塞環(huán)、支撐環(huán)進行改造。
在原設(shè)備基礎(chǔ)上對進口分布器和分離元件進行改造,改造后10 μm及以上的液滴達到100%分離。絲網(wǎng)除沫器改造為葉片式分離元件,采用新型分布器,降低氣體帶液量。分離工作原理為氣體、液體和固體混合物進入分離器,其流速降低,流動方向改變,混合物經(jīng)過過濾元件,根據(jù)過濾元件精度,將大于元件孔隙的組分過濾下來,從而達到分離目的(見圖6)。2021年12月年度大修期間對分離器內(nèi)件進行了改造,截止到2022年3月6日,該分離器已累計運行40 d,帶水體積流量由38 L/h降低至26 L/h,減少了12 L/h,改造效果明顯。
4.2.1 活塞體支撐環(huán)設(shè)在活塞體兩側(cè)
活塞體支撐環(huán)設(shè)在活塞體兩側(cè),有效長度由160 mm增加至180 mm(見圖7)。
4.2.2 活塞環(huán)分布在活塞體中間
改造前活塞環(huán)設(shè)計在活塞體兩側(cè),將其改為分布在活塞體中間(見圖7),材質(zhì)更換為改性聚四氟乙烯,并填充石墨和碳纖維等。改造后活塞環(huán)的硬度低于氣缸缸套的硬度,不會對氣缸鏡面造成較大的磨損?;钊h(huán)軸向尺寸(寬度)由9 mm增加至12 mm,徑向尺寸(厚度)由13.8 mm增加至16 mm。
4.2.3 活塞體材質(zhì)改造
活塞體材質(zhì)由HT250改為ZL108,ZL108質(zhì)量較輕,改造后活塞體質(zhì)量約為改造前活塞體質(zhì)量的1/3,并且經(jīng)廠家技術(shù)人員核算滿足要求。
活塞端面最大壓差ΔP為:
ΔP=P2-P1
(1)
式中:P2為三級氣缸出口壓力,MPa;P1為三級氣缸進口壓力,MPa。
當(dāng)量圓直徑Dd為:
(2)
式中:d2為活塞體外壁直徑,mm;d1為活塞體正面轂部直徑,mm;i為加強筋數(shù)。
活塞端面厚度δ為:
(3)
式中:[σω]為許用彎曲應(yīng)力,MPa;δ1為鑄造偏差附加值,一般取4 mm。
端面中最大彎曲應(yīng)力σω為:
(4)
活塞體轂部切應(yīng)力τ為:
(5)
式中:D為活塞體外徑。
比壓q為:
(6)
式中:P為最大活塞力,kN;d4為活塞體背面轂部直徑,mm;d3為活塞體孔徑,mm。
改造后三級活塞體圓柱凸肩和活塞體轂部示意圖見圖8、圖9。
根據(jù)廠家提供的資料,以及查閱《活塞式壓縮機設(shè)計》,已知P1=0.9 MPa,P2=2.2 MPa,d1=200 mm,d2=365 mm,i=6,D=457,P=380 kN,d3=93 mm,d4=190 mm。將各參數(shù)代入式(1)~式(6)可知,ΔP=1.3 MPa,Dd=124.65 mm,δ=25.79 mm,σω=12.85 MPa,τ=13.16 MPa,q=17.63 MPa。鑄鋁活塞體許用彎曲應(yīng)力[σω]≤20 MPa,鑄鋁活塞體轂部許用切應(yīng)力[τ]≤25 MPa,因此鑄鋁活塞體安全可用。
活塞體改造后,可以有效減小氣缸缸套磨損,延長使用周期,使活塞體在氣缸內(nèi)的平衡度得以保障,保證活塞體平穩(wěn)運行,有利于糾正活塞體竄動磨損活塞環(huán)和氣缸缸套鏡面,減小機組振動。非金屬活塞環(huán)硬度較低、自潤滑性好、摩擦因數(shù)較低、韌性優(yōu)良,對氣缸缸套磨損較小,強度高、彈性和耐熱性較好、耐磨性優(yōu)良。該改造延長了機組的運行周期,活塞體、氣缸、活塞環(huán)、支撐環(huán)至少使用8 000 h,同時減少了備件采購費用,節(jié)約了檢修人力資源。