李少軍,張鯤羽,王景勝,龔存忠
(中國艦船重工集團(tuán)公司第七〇四研究所,上海 200031)
汽輪機(jī)供油系統(tǒng)是汽輪發(fā)電機(jī)組重要的系統(tǒng)之一,主要承擔(dān)向汽輪發(fā)電機(jī)組各軸承提供潤滑油、向調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供壓力油、在啟動及停機(jī)過程時向盤車裝置及汽封壓力調(diào)整器等設(shè)備提供壓力油,保證機(jī)組正常安全穩(wěn)定運(yùn)行。供油系統(tǒng)一般包括主油泵、注油器等設(shè)備,主油泵出口高壓油通過注油器噴嘴后,速度增加,壓力降低,從而卷吸周圍的潤滑油在混合室進(jìn)行摻混后,隨著高速液流進(jìn)入擴(kuò)散器擴(kuò)壓室進(jìn)行擴(kuò)壓,實現(xiàn)高壓油向大流量低壓油的能量轉(zhuǎn)換[1–2]。
眾多學(xué)者開展了噴射泵的研究[3~7],但基本基于以水為介質(zhì)進(jìn)行研究,對滑油系統(tǒng)注油器的研究相對較少。目前國內(nèi)船用汽輪發(fā)電機(jī)組多采用單注油器系統(tǒng),即通過注油器向主油泵供油,通過主油泵的運(yùn)轉(zhuǎn),實現(xiàn)低壓油增壓為高壓油,高壓油一部分直接通往調(diào)節(jié)系統(tǒng)作為控制動力油,另一路通過節(jié)流孔板,將高壓油轉(zhuǎn)化成為低壓油作為潤滑用油,在實際運(yùn)行過程中,通常需要將1.0~1.5 MPa的高壓油通過節(jié)流孔板轉(zhuǎn)化為0.25~0.35 MPa的低壓潤滑油,所需的節(jié)流孔板通??讖捷^小,由此引起極大的管路損失及流體噪音。
本文針對某船用汽輪發(fā)電機(jī)組滑油系統(tǒng),首次采用雙注油器設(shè)計,即潤滑油系統(tǒng)由節(jié)流孔板節(jié)流降壓更改為注油器,并對雙注油器進(jìn)行設(shè)計計算,采用計算流體力學(xué)軟件對注油器內(nèi)部流動進(jìn)行數(shù)值計算,并搭建專用的雙注油器試驗平臺,對注油器的設(shè)計進(jìn)行試驗驗證,后續(xù)在設(shè)計機(jī)組上對注油器系統(tǒng)進(jìn)行試驗驗證。
雙注油器系統(tǒng)采用2個注油器,其中注油器Ⅰ主要供給主油泵進(jìn)口,出口壓力0.15 MPa,流量約1 080 L/min;注油器Ⅱ主要供給潤滑總管,出口壓力0.3 MPa,油量約607 L/min;兩路注油器的進(jìn)口用油均由主油泵出口供給,主油泵出口設(shè)計壓力1.35 MPa。圖1為汽輪發(fā)電機(jī)組滑油系統(tǒng)原理簡圖。注油器進(jìn)口設(shè)置換向閥,并安裝不同通徑的節(jié)流孔板,在機(jī)組啟停過程中,當(dāng)主油泵未正常工作前,由電動油泵提供注油器進(jìn)口高壓油。
圖 1 汽輪機(jī)供油系統(tǒng)原理簡圖Fig. 1 The principle system diagram of double oil ejector
在單注油器潤滑系統(tǒng)中,機(jī)組啟動及停止過程中的潤滑油來自電動油泵出口高壓油,通過調(diào)整,該油壓穩(wěn)定在0.8~0.9 MPa,通過節(jié)流孔板,保證潤滑總管油壓0.25~0.35 MPa。在雙注油器潤滑系統(tǒng)中,滑潤油通過注油器Ⅱ供給,在機(jī)組啟停過程中,由電動油泵提供注油器進(jìn)口高壓油,但電動油泵出口油壓及油量遠(yuǎn)小于主油泵出口油壓及油量,有可能導(dǎo)致在機(jī)組啟停過程中,潤滑油壓偏低而無法開機(jī)的情況。
因此,雙注油器設(shè)計的難點主要在于注油器系統(tǒng)按設(shè)計工況設(shè)計完成后,需要考慮機(jī)組在啟停過程中,注油器出口油壓及流量是否滿足機(jī)組潤滑系統(tǒng)需要。
針對注油器的計算,國內(nèi)尚無統(tǒng)一的計算公式,大部分注油器設(shè)計計算均采用基于試驗基礎(chǔ)上的經(jīng)驗公式進(jìn)行,本次注油器設(shè)計計算采用文獻(xiàn)[3 – 4]提供的計算公式進(jìn)行計算,雙注油器的設(shè)計計算結(jié)果如表1所示。
數(shù)值計算采用CFX計算流體力學(xué)軟件,計算網(wǎng)格采用ICEM軟件生成六面體結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,網(wǎng)格總數(shù)為73.2萬,其中噴嘴網(wǎng)格總數(shù)為11.4萬,擴(kuò)散器為61.8萬,圖2為注油器內(nèi)噴嘴與擴(kuò)散器的計算網(wǎng)格圖。根據(jù)機(jī)組實際運(yùn)行情況,在CFX中定義了新的工質(zhì),其特性參照68號汽輪機(jī)透平油。
表 1 雙注油器設(shè)計計算結(jié)果Tab. 1 Design compute result of the oil ejector
圖 2 噴嘴與擴(kuò)散器計算網(wǎng)格圖Fig. 2 Simulation mesh model of the oil ejector
邊界條件定義噴嘴進(jìn)口總壓1.35 MPa,擴(kuò)散器出口給定流量,對于注油器Ⅰ,出口給定流量為15.7 g/s,對于注油器Ⅱ,出口給定流量為8.73 kg/s,在潤滑油吸油進(jìn)口,給定opening邊界條件,參考壓力設(shè)置為0.01 MPa,Entrainment條件。
湍流模型采用標(biāo)準(zhǔn)的k-ε模型,該模型為兩方程模型,能夠適應(yīng)絕大部分的工程計算,采用基于有限元的有限容積法離散上述控制方程,同時應(yīng)用高分辨率格式(High Resolution Scheme)離散對流項,壓力和速度耦合方式選擇壓力-速度隱式修正的Simple算法,收斂殘差設(shè)為10 E-6。
根據(jù)給定的邊界條件,對雙注油器噴嘴的進(jìn)口流量,擴(kuò)散器出口壓力,吸油量等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行計算,計算結(jié)果如表2所示。通過比較表1與表2的數(shù)據(jù)可知,數(shù)值計算與理論計算最大差別在與注油器Ⅰ,噴油量與吸油量差別約30 L/min,但基本可以滿足工程計算需求。
表 2 雙注油器數(shù)值計算結(jié)果Tab. 2 Numerical simulation result of the oil ejector
圖3為注油器Ⅰ內(nèi)中分面的速度分布圖,圖5為注油器Ⅱ內(nèi)中分面的速度分布圖,從圖中可以看出,高壓油經(jīng)過噴嘴后,速度最高為54 m/s,且2個噴嘴出口速度基本一致。高速低壓潤滑油從而卷吸周圍大量的潤滑油進(jìn)入混合室,從云圖中能明顯看出,潤滑油的混合階段基本集中在擴(kuò)散器的混合室中,且擴(kuò)散器出口速度與壓力基本已均勻。
圖 3 注油器Ⅰ中分面速度云圖Fig. 3 Contours of velocity of the oil ejector Ⅰ
圖 4 注油器Ⅰ中分面壓力降云圖Fig. 4 Contours of pressure of the oil ejector Ⅰ
圖 5 注油器Ⅱ中分面速度云圖Fig. 5 Contours of velocity of the oil ejector Ⅱ
圖 6 注油器Ⅱ中分面壓力降云圖Fig. 6 Contours of pressure of the oil ejector Ⅱ
圖4和圖6為注油器內(nèi)壓力云圖,從2張云圖中可以看出,高速流體在擴(kuò)壓管內(nèi)實現(xiàn)了比較好的擴(kuò)壓,在整個擴(kuò)壓室中末端,潤滑油的壓力基本保持不變,這樣可以極大地降低出口潤滑油的紊流狀態(tài),實現(xiàn)出口流速的均勻分布,有利于降低管路振動噪聲。
本供油系統(tǒng)雙注油器在專用試驗臺位上進(jìn)行試驗,試驗系統(tǒng)如圖7所示。試驗采用真實主油泵模擬汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子主油泵,電動油泵額定出口油壓1.0 MPa,流量600 L/min,通過調(diào)整油壓調(diào)節(jié)閥調(diào)整注油器進(jìn)口油壓~1.35 MPa,通過調(diào)整截止閥模擬機(jī)組真實管路中的阻力,試驗當(dāng)出口壓力分別為0.3±0.05 MPa和0.15±0.05 MPa時,各注油器進(jìn)出口流量是否達(dá)到設(shè)計要求。同時,通過安裝在換向閥的節(jié)流孔板,模擬機(jī)組啟停過程中雙注油器潤滑油流量分配。
試驗過程中,模擬機(jī)組實際的工作狀態(tài),油箱油溫設(shè)置為55 ℃,同時調(diào)整電動油泵出口壓力~1.35 MPa,對各注油器單獨(dú)進(jìn)行試驗,通過調(diào)節(jié)各注油器出口的截止閥,調(diào)整注油器出口壓力,試驗結(jié)果如表3所示。通過試驗數(shù)據(jù)與表2進(jìn)行對比可知,試驗數(shù)據(jù)與數(shù)值計算誤差較小,基本符合設(shè)計要求。其中雙注油器噴油總量~726 L/min,主油泵出口流量~1 022 L/min,因此供電液調(diào)速器的潤滑油~296 L/min,基本滿足電液調(diào)速器對潤滑油量的需求。
圖 7 雙注油器試驗系統(tǒng)圖Fig. 7 The test system diagram of the double oil ejector
表 3 雙注油器試驗數(shù)據(jù)結(jié)果Tab. 3 Test result of the double oil ejector
模擬汽輪機(jī)在啟動及停止的實際工作狀態(tài),潤滑油溫設(shè)置為45 ℃,同時調(diào)整電動油泵出口壓力~1.0 MPa,對雙注油器進(jìn)行試驗,試驗時,注油器Ⅰ設(shè)置節(jié)流孔板尺寸為φ30,注油器Ⅱ設(shè)置節(jié)流孔板為φ40,通過調(diào)節(jié)各注油器出口的截止閥,調(diào)整注油器出口壓力,試驗結(jié)果如表4所示。通過數(shù)據(jù)可知,在機(jī)組啟動及停機(jī)過程中,雙注油器噴油總量~639 L/min,各注油器的流量分配基本滿足機(jī)組的運(yùn)行條件。
表 4 雙注油器試驗數(shù)據(jù)結(jié)果Tab. 4 Test result of the double oil ejector
由于試驗臺系統(tǒng)與真實機(jī)組的管路系統(tǒng)阻力存在差異,雙注油器滑油系統(tǒng)實際配機(jī)試驗后,對注油器出口壓力進(jìn)行監(jiān)測,試驗在開機(jī)過程及正常運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行試驗,對機(jī)組各軸承及單向閥前節(jié)流孔板進(jìn)行調(diào)整,由于電動油泵單獨(dú)工作時,流量僅為667 L/min,試驗時,注油器Ⅱ出口油壓較低,通過不斷減少注油器Ⅰ進(jìn)口節(jié)流孔板,期望進(jìn)一步提高注油器Ⅱ出口油壓,最終設(shè)置注油器Ⅰ設(shè)置節(jié)流孔板尺寸為φ10,注油器Ⅱ不設(shè)置節(jié)流孔板,在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為0 r/min時,試驗結(jié)果如表5所示。其中進(jìn)出口壓力單位為MPa。
表 5 雙注油器靜態(tài)試驗數(shù)據(jù)結(jié)果Tab. 5 Static test result of the double oil ejector
主油泵工作時,注油器Ⅰ設(shè)置節(jié)流孔板尺寸為φ40,注油器Ⅱ設(shè)置節(jié)流孔板為φ35,在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為6 692 r/min時,試驗結(jié)果如表6所示。其中進(jìn)出口壓力單位為MPa。
試驗過程中,對潤滑總管油溫油壓、各軸承回油溫度等進(jìn)行監(jiān)測,并進(jìn)行了8 h滿載連續(xù)試驗,試驗結(jié)果如表7所示。由表2可以看出,各軸承回油溫度均≤75 ℃。滿足技術(shù)要求規(guī)定值。
表 6 雙注油器動態(tài)試驗數(shù)據(jù)結(jié)果Tab. 6 Dynamic test result of the double oil ejector
針對某船用汽輪發(fā)電機(jī)組在實際運(yùn)行過程中對潤滑油的使用需求,設(shè)計了汽輪機(jī)滑油系統(tǒng)及雙注油器,并對雙注油器采用流體力學(xué)軟件進(jìn)行了三維黏性數(shù)值計算,搭建了供油系統(tǒng)注油器專用試驗平臺,針對機(jī)組正常運(yùn)行及啟停工況對供油系統(tǒng)進(jìn)行試驗,并進(jìn)行配機(jī)試驗,試驗結(jié)果表明雙注油器系統(tǒng)可以滿足機(jī)組的實際使用需求,設(shè)計及試驗小結(jié)如下:
1)雙注油器系統(tǒng)試驗臺對注油器進(jìn)行模擬試驗,由于管路系統(tǒng)阻力存在差異,試驗臺系統(tǒng)在滿足進(jìn)出口壓力的試驗條件下,如注油器流量滿足設(shè)計值,該注油器實際配機(jī)試驗基本滿足使用要求。
2)雙注油器系統(tǒng)需要考慮機(jī)組在啟動及停機(jī)過程中潤滑系統(tǒng)油壓的變化,在允許的條件下,可以通過提高電動油泵的流量來實現(xiàn)潤滑總管油壓的提升。