崔留印
(河南龍宇煤化工有限公司, 河南永城 476600)
五環(huán)氣化爐的燃燒余熱主要通過汽包并入1.7 MPa蒸汽管網(wǎng)。由于五環(huán)氣化爐在設(shè)計上使用水激冷,造成相當(dāng)一部分熱量通過鍋爐水激冷后帶入黑水處理系統(tǒng),還需要進(jìn)一步的降溫處理才能排入污水系統(tǒng),造成了這部分熱量的極大浪費(fèi)[1]。
一氧化碳(CO)與甲醇(CH3OH)進(jìn)入反應(yīng)器(溫度為170~195 ℃,壓力約為2.8 MPa)中,在銠催化劑,以及甲基碘、碘化氫助催化劑的作用下,反應(yīng)生成醋酸。反應(yīng)熱經(jīng)閃蒸降溫及換熱器降溫處理,造成反應(yīng)熱的極大浪費(fèi)[2]。
河南龍宇煤化工有限公司化工園區(qū)共有2套年產(chǎn)20萬t的乙二醇裝置,冷凝液回收質(zhì)量流量達(dá)到250 t/h。乙二醇裝置冷凝液被部分回收至鍋爐除氧器中,無法完全回收利用。
來自激冷罐和洗滌塔的含灰排放水經(jīng)灰水角閥減壓閃蒸后進(jìn)入中壓閃蒸罐,中壓閃蒸罐壓力通過壓力調(diào)節(jié)閥控制在0.6 MPa,中壓閃蒸后的灰水(含固體的低壓黑水)經(jīng)灰水角閥減壓后進(jìn)入低壓閃蒸罐進(jìn)行二次閃蒸。低壓閃蒸罐壓力通過壓力調(diào)節(jié)閥控制在 0.15 MPa,低壓閃蒸后的灰水去真空閃蒸罐進(jìn)行真空閃蒸。真空閃蒸罐壓力通過壓力調(diào)節(jié)閥控制在-0.05 MPa,真空閃蒸后的灰水通過黑水輸送泵,經(jīng)冷卻器降溫后送至澄清槽處理[3]。
通過將低壓閃蒸罐的液相(壓力為0.15 MPa,溫度為125 ℃)直接送至市政供暖系統(tǒng)進(jìn)行余熱回收利用,回收熱量的黑水不再需要循環(huán)水降溫,直接返回黑水輸送泵入口管線送至澄清槽處理。該余熱回收應(yīng)用既有效利用了大量的熱源,又節(jié)約了大量的循環(huán)冷卻水。具體改造流程見圖1。
醋酸反應(yīng)器的溫度為190~195 ℃,反應(yīng)過程中產(chǎn)生熱量。移走熱量的措施有2種,一是利用閃蒸帶走熱量,二是利用換熱器帶走熱量;2種措施同時采用[4]。
通過在換熱器前增加余熱鍋爐回收醋酸反應(yīng)器反應(yīng)熱(見圖2),余熱鍋爐副產(chǎn)0.4 MPa蒸汽,并入園區(qū)0.4 MPa蒸汽管網(wǎng),主要用于驅(qū)動汽動循環(huán)水泵。該改造可以節(jié)約使用電動泵的電耗,使熱量得到綜合性的利用。
改造前乙二醇裝置的冷凝液直接回收至冷凝液站進(jìn)行再處理,最終作為脫鹽水供出。由于該股冷凝液溫度較高,因此回收處理過程中需要消耗大量的循環(huán)水對其進(jìn)行降溫處理。
為了能使乙二醇裝置高溫冷凝液的熱量得到綜合性利用,將乙二醇裝置120 ℃的高溫冷凝液回收至市政供暖站用于集體供暖使用。該余熱回收應(yīng)用既能創(chuàng)造更高的價值,又能節(jié)約循環(huán)冷卻水。具體改造流程見圖3。
2套五環(huán)氣化爐黑水余熱回收質(zhì)量流量為200 t/h,給水溫度為125 ℃,回水溫度為60 ℃,水的比熱容為4.2 kJ/(kg·K),可以測算出每小時回收的熱量為54 600 000 kJ。
1 t燃料煤的熱量按20 083.2 kJ計算,則2套五環(huán)氣化爐黑水余熱回收折合燃料煤質(zhì)量為2.7 t。燃料煤單價按1 200元/t計算,則2套五環(huán)氣化爐黑水回收后每天的經(jīng)濟(jì)效益為7.78萬元。
在循環(huán)水的使用上,2套五環(huán)氣化爐共節(jié)約循環(huán)水2 000 t/h,循環(huán)水單價按0.2元/t計算,每天能節(jié)省成本為0.96萬元。
1個供暖季按照115 d計算,則2套五環(huán)氣化爐黑水余熱回收項目每個供暖季能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益為1 005萬元。
醋酸反應(yīng)器反應(yīng)熱回收利用后每小時能副產(chǎn)0.4 MPa蒸汽15 t,直接用于驅(qū)動1臺汽動循環(huán)水泵。該園區(qū)每臺電動循環(huán)水的電動機(jī)功率為1 600 kW,電價按0.7元/(kW·h)計算,每年運(yùn)行8 000 h,則減少1臺電動循環(huán)水泵每年能節(jié)約896萬元。
2套乙二醇裝置高溫冷凝液的回收質(zhì)量流量為250 t/h,給水溫度為120 ℃,回水溫度為60 ℃,水的比熱容為4.2 kJ/(kg·K),則測算出每小時回收的熱量為63 000 000 kJ。每小時折合燃料煤質(zhì)量為3.14 t,燃料煤單價按1 200元/t計算,每年供暖季為115 d,則每年能夠創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益為1 040萬元。由于在供暖季期間,乙二醇裝置冷凝液不再通過冷凝液站降溫,而通過供暖系統(tǒng)降溫,每小時能節(jié)約循環(huán)水300 t,每個供暖季可節(jié)約循環(huán)水費(fèi)用為16.5萬元。綜上,該改造項目每年共創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益為1 056萬元。
對于大型化工企業(yè),余熱、潛熱多,相互之間可利用率高,對蒸汽加熱后冷凝余熱、化學(xué)反應(yīng)熱、工藝流體潛熱進(jìn)行綜合回收利用,應(yīng)用前景廣闊。為了實現(xiàn)相互冷熱利用的功能彌補(bǔ),根據(jù)余熱工質(zhì)、壓力、溫度、流量等的不同,應(yīng)充分考慮利用價值、安全性、對前后系統(tǒng)的影響等綜合因素,對煤化工裝置余熱進(jìn)行合理利用。同時,在回收利用期間,還要考慮可能出現(xiàn)的生產(chǎn)系統(tǒng)波動的影響,提前編制相關(guān)的應(yīng)急處理預(yù)案,確保在安全的前提下實現(xiàn)余熱回收最大化,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。