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從高硅鍋爐煙塵中回收鋅試驗

2022-09-24 06:42:42林泓富衷水平遲曉鵬方朝剛張恒星
中國有色冶金 2022年4期
關(guān)鍵詞:浸出液煙塵固液

陳 杭,林泓富,衷水平,遲曉鵬,翁 威,,方朝剛,張恒星

(1.廈門紫金礦冶技術(shù)有限公司,福建 廈門 361101;2.昆明理工大學(xué) 冶金與能源工程學(xué)院,云南 昆明 650031;3.中南大學(xué) 中南大學(xué)資源加工與生物工程學(xué)院,湖南 長沙 410083;4.福州大學(xué) 紫金地質(zhì)與礦業(yè)學(xué)院,福建 福州 350108;5.新疆紫金有色金屬有限公司,新疆 克州 844199)

鋅常規(guī)浸出工藝產(chǎn)生的浸出渣中鉛、鋅含量高,是一種極具經(jīng)濟價值的二次資源[1-2]。現(xiàn)有的處理工藝主要有回轉(zhuǎn)窯法[3-4]、浸沒熔煉法[5]、煙化爐法[6-7]、旋渦爐熔煉法[8-9]、Ausmelt法[10]等。其中,回轉(zhuǎn)窯法因其具有技術(shù)成熟、操作簡單、鉛鋅揮發(fā)率高、窯渣無毒無害的特點被廣泛應(yīng)用。

回轉(zhuǎn)窯處理鋅浸出渣工藝,是指在1 100~1 300 ℃高溫下,浸出渣中的鋅、鉛等有價金屬被還原成氣態(tài)單質(zhì)金屬,進入煙氣,在煙氣中氧化生成金屬氧化物并隨煙氣離開揮發(fā)窯,被收集進入余熱鍋爐煙塵和電收塵煙塵[11]。其中,電收塵煙塵鋅含量高、雜質(zhì)少,可直接用于脫硫或直接浸出回收鋅,而鍋爐煙塵鋅含量普遍較低,鐵、硅等雜質(zhì)含量高,對后續(xù)的回收工序造成較大的影響。

新疆某鋅冶煉企業(yè)的鋅精礦硅含量較高,難以通過配礦方式降低硅含量[12],所產(chǎn)出鋅浸出渣經(jīng)回轉(zhuǎn)窯揮發(fā)產(chǎn)出的鍋爐煙塵硅、鐵含量高,直接浸出鋅時會將大量硅轉(zhuǎn)入浸出液,導(dǎo)致系統(tǒng)濃密機跑渾、凈液系統(tǒng)過濾困難等問題[13-14]。因此,提出了兩段浸出-快速中和除硅新工藝,以期實現(xiàn)高硅鍋爐煙塵的高效處理。

1 試驗部分

1.1 試驗原料

試驗原料來源于新疆某鋅冶煉企業(yè)回轉(zhuǎn)窯揮發(fā)工序產(chǎn)出的余熱鍋爐煙塵,主要化學(xué)成分見表1。煙塵粒度45 μm,以次氧化鋅、氧化鋅、硫酸鋅、硅酸鋅等形式存在的可溶鋅占鋅總量的72.6%,而鐵酸鋅、硫化鋅等難溶鋅占鋅總量的27.4%。

表1 鍋爐煙塵化學(xué)成分

試驗用鋅電解廢液取自新疆某鋅冶煉企業(yè),Zn2+、H+質(zhì)量濃度分別為45.61 g/L、185.92 g/L,F(xiàn)e質(zhì)量濃度為6.38 mg/L。

除硅劑為生石灰,工業(yè)級,主要化學(xué)成分見表2。

表2 工業(yè)生石灰的主要化學(xué)成分

1.2 試驗設(shè)備

主要試驗設(shè)備:攪拌器(JJ-1,常州國華電器有限公司);水浴恒溫箱(HH-4,常州國華電器有限公司);循環(huán)水多用真空泵(SHB-III,鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司);離心機(TGL-16,湖南湘儀實驗室儀器開發(fā)有限公司)。

1.3 試驗原理與方法

首先,對鍋爐煙塵進行一段浸出,通過控制浸出條件,使可溶硅浸出,抑制鐵的浸出,固液分離后得到一段浸出液與一段浸出渣;一段浸出液含有較多的硅和少量的鐵,可加入生石灰除硅劑中和除硅,固液分離后得到除硅液與除硅渣。需要指出的是,若該浸出液含有大量的三價鐵,會在中和除硅時生成大量的氫氧化鐵膠體,造成固液分離困難;除硅液中鐵、硅雜質(zhì)含量少,可進入常規(guī)鋅冶煉的焙砂浸出系統(tǒng)除鐵回收鋅;除硅渣主要成分為硫酸鈣、硅酸鈣,可送回轉(zhuǎn)窯揮發(fā)系統(tǒng)進行無害化處理;一段浸出渣含鋅較多,為了回收一段浸出渣中的鋅,加入鋅電解廢液進行二段浸出,使大部分鋅、鐵浸出,固液分離后得到二段浸出液與二段浸出渣,二段浸出液中硅含量低,可直接送鋅冶煉焙砂浸出系統(tǒng)除鐵后回收鋅,二段浸出渣中鋅含量低,主要為硫酸鉛,可直接外售。其工藝流程如圖1所示。

圖1 鍋爐煙塵二段浸出工藝流程

1.3.1 一段浸出

將鍋爐煙塵配入自來水調(diào)漿,并加入適量鋅電解廢液,控制較低的浸出酸度,攪拌浸出一定時間后固液分離,考察各元素的浸出效果。

一段浸出發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)見式(1)~(7)。

Zn2O+2H2SO4=2ZnSO4+H2O+H2↑

(1)

ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O

(2)

Zn2SiO4+2H2SO4=2ZnSO4+H4SiO4

(3)

FeO+H2SO4=FeSO4+H2O

(4)

(5)

Fe3O4+4H2SO4=Fe2(SO4)3+FeSO4+4H2O

(6)

ZnFe2O4(少量)+H2SO4=ZnSO4+Fe2O3+H2O

(7)

由于一段浸出酸度較低,由圖2可知,鐵酸鋅中鐵的浸出酸度較高,在酸度較低的浸出條件下,僅有少部分的鐵酸鋅浸出,生成硫酸鋅與三氧化二鐵,三氧化二鐵在低酸度的條件下不會被浸出。

圖2 ZnFe2O4-H2O系電位-pH圖(實線T=298 K,虛線T=373 K)[15]

1.3.2 中和除硅

一段浸出液中加入工業(yè)生石灰除硅劑,控制溫度,攪拌反應(yīng)一段時間后固液分離,考察除硅效果。中和除硅工序發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)見式(8)~(10)[16]。

CaO+H2O=Ca(OH)2

(8)

Ca(OH)2+H4SiO4=CaSiO3↓+3H2O

(9)

3Ca(OH)2+Fe2(SO4)3=2Fe(OH)3↓+ 3CaSO4↓

(10)

1.3.3 二段浸出

在一段浸出渣中加入適量的鋅電解廢液調(diào)漿混勻,控制較高的浸出酸度,控制反應(yīng)溫度,攪拌一定時間后固液分離,考察不同元素的浸出效果。二段浸出工序發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)見式(11)~(12)。

ZnFe2O4(大量)+4H2SO4=ZnSO4+

Fe2(SO4)3+4H2O

(11)

Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O

(12)

2 試驗結(jié)果與討論

2.1 一段浸出

2.1.1 浸出終點pH值對Zn、Fe、Si浸出率的影響

取鍋爐煙塵500 g,加1.5 L自來水調(diào)漿,加入適量鋅電解廢液,在90 ℃下攪拌浸出2 h,考察浸出終點pH值對浸出率的影響。試驗結(jié)果如圖3所示。

圖3 浸出終點pH值對Zn、Fe、Si浸出率的影響

由圖3看出,當(dāng)浸出終點pH=1.0時,Zn、可溶Si、Fe浸出率分別為78.54%、58.16%和13.68%;隨浸出終點pH值升高,Zn、可溶Si、Fe浸出率均有所降低,其中可溶Si浸出率降低最為明顯;當(dāng)浸出終點pH值由2.0升高至5.0時,可溶Si浸出率由56.13%降低至10.96%。同時,實驗室固液分離現(xiàn)象表明,當(dāng)浸出終點pH≥3.0時,礦漿過濾變得困難,pH>5.0后難以實現(xiàn)過濾分離,需采用離心機進行固液分離。這是由于在不同pH值的溶液中,硅酸以不同的形式存在,其穩(wěn)定性也不同[17-18],pH=2.0時,硅膠最穩(wěn)定,此時硅酸以單硅酸形式存在,對溶液的澄清過濾影響較小,隨著pH值升高,單硅酸相互作用產(chǎn)生二氧化硅二聚體,又繼續(xù)生成三聚體、四聚體等多聚合體,進而生成SiO2膠體[19],反應(yīng)歷程如圖4所示。SiO2膠體的形成會嚴(yán)重影響礦漿的沉降與過濾。

圖4 SiO2溶膠聚合反應(yīng)歷程

綜合考慮,確定浸出在pH≤2.0條件下進行,此條件下,鋅浸出率較高,且礦漿固液分離效果較好。

2.1.2 浸出溫度對Zn、Fe、Si浸出率的影響

取鍋爐煙塵500 g,加1.5 L自來水調(diào)漿,加入適量鋅電解廢液,攪拌浸出2 h,控制浸出終點pH=2.0,考察溫度對浸出率的影響。試驗結(jié)果見圖5。

圖5 浸出溫度對Zn、Fe、Si浸出率的影響

由圖5看出:隨溫度升高,Zn浸出率緩慢升高,F(xiàn)e浸出率升高十分顯著,而可溶Si的浸出率呈降低趨勢。這是由于隨著浸出溫度升高,部分鐵酸鋅溶解,所以Zn、Fe浸出率升高;同時浸出液中的硅酸發(fā)生聚合反應(yīng),生成SiO2溶膠并析出,導(dǎo)致可溶Si浸出率下降。試驗過程表明,浸出溫度越低,礦漿的過濾性能越好。因此,為了抑制鐵的浸出,確保浸出液的過濾性能,一段浸出宜在室溫下進行。

2.1.3 浸出時間對Zn、Fe、Si浸出率的影響

取鍋爐煙塵質(zhì)量500 g,加1.5 L自來水調(diào)漿,加入適量鋅電解廢液,控制浸出終點pH=2.0,在室溫條件下,考察反應(yīng)時間對浸出率的影響。試驗結(jié)果如圖6所示。

由圖6看出,浸出時間在0.5~2 h內(nèi),Zn、Fe、Si浸出率變化不大;隨浸出時間延長,Si浸出率有緩慢降低趨勢,但變化不大。綜合考慮,確定浸出時間以0.5 h為宜。

圖6 浸出時間對Zn、Fe、Si浸出率的影響

2.1.4 綜合條件試驗

取鍋爐煙塵500 g,加1.5 L自來水調(diào)漿,再加入鋅電解廢液,控制浸出終點pH=2.0,在常溫下攪拌浸出0.5 h,固液分離,所得一段浸出液、一段浸出渣的成分見表3。

表3 鍋爐煙塵一段浸出試驗結(jié)果

由表3可知,鍋爐煙塵中Zn和可溶硅的含量分別為28.21%和2.80%;一段浸出渣中鋅和可溶硅的含量降低至13.25%和0.16%;一段浸出液中Si含量高達4.18 g/L,若直接進入焙砂浸出系統(tǒng),將在中性浸出階段生成大量SiO2膠體,造成焙砂中性浸出工序沉降困難。

2.2 一段浸出液除硅

一段浸出液中,硅質(zhì)量濃度為4.18 g/L。劉會祥等[20]指出鋁鹽、石灰、鐵鹽可利用吸附與凝聚的原理,實現(xiàn)硅的脫除。由于一段浸出液pH<5.0,加入鋁鹽與鐵鹽會發(fā)生化學(xué)溶解。因此,選用石灰作為除硅劑。

2.2.1 一段浸出液pH值對除硅效果的影響

取1 L一段浸出液,分別加入生石灰將一段浸出液pH值調(diào)節(jié)至3.0、4.0、5.0,常溫下攪拌0.5 h,考察pH值對除硅效果的影響,試驗結(jié)果見表4。

由表4看出,隨著pH值的升高,硅的脫除率不斷升高,當(dāng)加入工業(yè)生石灰調(diào)節(jié)pH值為5.0時,硅的脫除率為34.56%,鋅損失率1.91%。由于繼續(xù)升高pH值會造成鋅水解,因此最佳pH值為5.0。

表4 一段浸出液pH值對除硅效果的影響

2.2.2 溫度的影響

取1 L一段浸出液,加入工業(yè)生石灰,控制反應(yīng)終點pH=5,分別在常溫、40 ℃、60 ℃、80 ℃下攪拌0.5 h,考察溫度對除硅效果的影響,試驗結(jié)果見表5。

由表5可知,溫度對硅的脫除效果影響很大,當(dāng)常溫時,硅的脫除率普遍為40%左右;當(dāng)溫度升高至40 ℃,硅脫除率迅速升高至70%以上;升高溫度至60 ℃,硅脫除率達到90%左右,繼續(xù)升高溫度,硅脫除率變化不大。

表5 溫度對除硅效果的影響

2.2.3 反應(yīng)時間對除硅效果的影響

取1 L一段浸出液,分別向溶液中加入工業(yè)生石灰,控制反應(yīng)終點pH為5.0,在60 ℃條件下攪拌,分別設(shè)置反應(yīng)時間為5 min、15 min、30 min、1 h、2 h,考察不同反應(yīng)時間對除硅效果的影響,試驗結(jié)果見表6。

表6 反應(yīng)時間對除硅效果的影響

由表6可知,反應(yīng)時間對Si的脫除率影響不大,當(dāng)反應(yīng)時間為15 min時,Si脫除率已達90%左右,繼續(xù)延長反應(yīng)時間,Si的脫除率升高不明顯。

2.3 二段浸出

2.3.1 浸出溫度對Zn、Fe、Si浸出率的影響

取500 g一段浸出渣,加入2.5 L鋅電解廢液,攪拌浸出2 h,考察不同溫度對浸出效果的影響,試驗結(jié)果如圖7所示。

圖7 浸出溫度對Zn、Fe、Si浸出率的影響

由圖7可知,Zn、Fe的浸出率十分接近,隨溫度升高的趨勢也基本一致,這表明在熱酸浸出過程中,主要為鐵酸鋅的浸出。當(dāng)浸出溫度為90 ℃時,Zn、Fe、Si的浸出率分別為92.04%,91.28%和3.21%。同時,Si的浸出率始終很低,溫度對Si的浸出率的影響很小,對浸出礦漿的固液分離有利。

2.3.2 浸出時間對Zn、Fe、Si浸出率的影響

取500 g一段浸出渣,加入2.5 L鋅電解廢液,在90 ℃條件下攪拌浸出,考察不同時間對浸出效果的影響,試驗結(jié)果如圖8所示。

圖8 浸出時間對Zn、Fe、Si浸出率的影響

由圖8可知,隨著浸出時間的延長,Zn、Fe的浸出率緩慢升高,Si的浸出率基本保持不變。當(dāng)浸出時間由0.5 h延長至2 h時,Zn浸出率由88.65%提升至92.04%。

2.3.3 鋅電解廢液添加量對Zn、Fe、Si浸出率的影響

取500 g一段浸出渣,在90 ℃條件下攪拌浸出2 h,考察不同鋅電解廢液添加量對浸出效果的影響,試驗結(jié)果如圖9所示。

圖9 鋅電解廢液添加量對Zn、Fe、Si浸出率及終點酸度的影響

由圖9可知,隨著鋅電解廢液加入量的增多,浸出終點酸度不斷升高,越有利于鐵酸鋅的浸出。當(dāng)鋅電解廢液加入量為1.5 L時,Zn、Fe、Si的浸出率分別為87.03%,85.27%和3.21%;當(dāng)鋅電解廢液加入量為2.5 L時,Zn、Fe的浸出率分別提升至92.04%和91.28%,Si的浸出率基本不變,繼續(xù)提高鋅電解廢液加入量,Zn、Fe的浸出率變化不大。

2.3.4 綜合條件試驗

取500 g一段浸出渣,加入2.5 L鋅電解廢液,在90 ℃下攪拌反應(yīng)2 h,其浸出效果如表7所示。

表7 一段浸出渣熱酸浸出效果

由表7可知,經(jīng)二段熱酸浸出后,鉛渣中鋅含量為1.43%,鋅浸出率達92.04%;同時,鐵的浸出率高達91.28%,表明大部分鐵酸鋅已經(jīng)被浸出;鉛渣中鉛含量由24.24%富集至34.21%,可直接外售至鉛冶煉廠回收鉛。

3 結(jié)論

1)該工藝通過控制一段浸出終點pH值和溫度使大部分可溶硅富集于一段浸出液中,并抑制了鐵的浸出。

2)利用一段浸出液硅高鐵低的特點,通過中和法實現(xiàn)硅的高效脫除,同時避免因氫氧化鐵造成的過濾困難問題。

3)在二段浸出過程中,通過升高浸出溫度和酸度,可使大部分鋅、鐵浸出,實現(xiàn)了次氧化鋅煙塵中鋅的高效回收。

4)該工藝可廣泛應(yīng)用于高硅氧化鋅物料的綜合回收。

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