趙敬鍇,王 磊,馬喜強(qiáng)
(華能山東石島灣核電有限公司,山東 威海 264300)
在裝料前進(jìn)行一次汽輪發(fā)電機(jī)組非核蒸汽沖轉(zhuǎn),提前驗(yàn)證汽輪機(jī)設(shè)計(jì)、安裝質(zhì)量、檢驗(yàn)沖轉(zhuǎn)過程中汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)、軸瓦溫度、脹差等性能參數(shù),并可充分利用反應(yīng)堆裝料期間處理解決問題,將可能占用裝料后關(guān)鍵路徑的汽輪發(fā)電機(jī)組問題處理轉(zhuǎn)化到非關(guān)鍵路徑上,有效縮短商運(yùn)前聯(lián)合調(diào)試工期,保證工程節(jié)點(diǎn)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
HTR-PM機(jī)組在裝料前常規(guī)島各系統(tǒng)基本具備沖轉(zhuǎn)條件,但由于系統(tǒng)設(shè)計(jì)特點(diǎn)不同于常規(guī)的壓水堆核電設(shè)計(jì),進(jìn)行非核沖轉(zhuǎn)面臨以下問題:
1)作為全球首臺(tái)高溫氣冷堆,設(shè)計(jì)是獨(dú)一無二的,沒有任何商運(yùn)堆經(jīng)驗(yàn)可供參考,實(shí)施難度大;
2)原有的調(diào)試程序未包含非核沖轉(zhuǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目,需要對(duì)調(diào)試程序進(jìn)行規(guī)劃;
3)HTR-PM機(jī)組的SG不能像壓水堆一樣利用主泵加熱系統(tǒng)進(jìn)行沖轉(zhuǎn),只能依靠輔助電鍋爐提供飽和蒸汽,而汽輪機(jī)需要的是過熱蒸汽;
4)唯一可以提供過熱蒸汽的是新增3 MW的啟動(dòng)過熱器,最高可以把電鍋爐產(chǎn)生的蒸汽加熱到350 ℃,理論上可以保證機(jī)組沖轉(zhuǎn)蒸汽的過熱度,但需要進(jìn)行臨時(shí)管進(jìn)行短接;
5)非核沖轉(zhuǎn)參數(shù)較低,不滿足汽輪機(jī)核沖轉(zhuǎn)的蒸汽參數(shù)要求。
針對(duì)上述的問題,在準(zhǔn)備階段需要通過研究,在保證機(jī)組設(shè)備安全的基礎(chǔ)上,經(jīng)理論計(jì)算及模擬機(jī)演練分析可行性,最大限度的優(yōu)化關(guān)鍵參數(shù)控制策略,減少?zèng)_轉(zhuǎn)期間熱量損失,試驗(yàn)準(zhǔn)備中充分利用現(xiàn)有系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化配置,高效開展新增非核沖轉(zhuǎn)重要設(shè)備之一——啟動(dòng)過熱器的選型、技改和調(diào)試,用近百天時(shí)間完成了方案編制和現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)設(shè)備改造。
1.2.1 非核沖轉(zhuǎn)理論計(jì)算
非核沖轉(zhuǎn)是利用啟動(dòng)過熱器和輔助電鍋爐串聯(lián)使用,電鍋爐提供飽和蒸汽,啟動(dòng)過熱器加熱產(chǎn)生過熱蒸汽通過啟停堆回路進(jìn)行沖轉(zhuǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組。其理論計(jì)算熱平衡模型見圖1。
圖1 理論計(jì)算熱平衡模型Fig.1 The theoretical calculation of the heat balance model
1.2.2 非核沖轉(zhuǎn)關(guān)鍵參數(shù)控制策略
(1)關(guān)鍵參數(shù)控制限值
為保證非核沖轉(zhuǎn)過程中汽輪機(jī)組的安全,對(duì)關(guān)鍵系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)需要設(shè)定控制限值,并在整個(gè)沖轉(zhuǎn)過程中嚴(yán)格遵守執(zhí)行,對(duì)任何一個(gè)參數(shù)達(dá)到限值須立即打閘停機(jī),停止試驗(yàn)。關(guān)鍵參數(shù)遵循以下控制限值(見表1)。
表1 非核沖轉(zhuǎn)關(guān)鍵參數(shù)表Table 1 Key parameters of non-nuclear flush
(2)輔助鍋爐控制策略
本次非核沖轉(zhuǎn)首創(chuàng)性通過“小加熱系統(tǒng)”推動(dòng)“大常規(guī)島系統(tǒng)”,試驗(yàn)實(shí)施中使用輔助鍋爐提供能量,依靠輔助鍋爐產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)過啟動(dòng)電加熱器后產(chǎn)生過熱蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),采取“輔助電鍋爐+啟動(dòng)過熱器+三聯(lián)控調(diào)節(jié)”方式進(jìn)行汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)。輔助鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定與否決定了本次非核沖轉(zhuǎn)的是否成功。本次采用輔助鍋爐控制出口調(diào)閥后壓力,旁路閥控制鍋爐流量,主汽閥控制汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速的模式。
(3)啟動(dòng)過熱器控制策略
由于高溫氣冷堆示范工程常規(guī)島系統(tǒng)運(yùn)行的特殊性,在常規(guī)島側(cè)設(shè)置啟動(dòng)電加熱器。電加熱器采用18組接觸式電加熱器,功率為3 MW。本次非核沖轉(zhuǎn)利用啟動(dòng)電加熱器將輔助鍋爐產(chǎn)生的飽和蒸汽加熱為過熱蒸汽,溫度320 ℃、壓力1.25 MPa,過熱度130 ℃。為保證本次沖轉(zhuǎn)蒸汽參數(shù)的要求,電加熱器隨用汽流量增減而自動(dòng)升降負(fù)荷。
1.2.3 非核沖轉(zhuǎn)階段策劃及理論分析結(jié)果
整個(gè)非核沖轉(zhuǎn)過程策劃分為兩個(gè)階段,升速率設(shè)定100 r/min,第一階段升速至400 r/min平臺(tái)進(jìn)行手動(dòng)打閘摩擦檢查;第二階段分別升速至600 r/min、1100 r/min、2700 r/min進(jìn)行暖機(jī),最終升速至3000 r/min。具體沖轉(zhuǎn)過程階段策劃見圖2。
(1)試驗(yàn)組織機(jī)構(gòu)
試驗(yàn)組織成員主要包括總指揮、試驗(yàn)負(fù)責(zé)人、當(dāng)班值、現(xiàn)場(chǎng)工作組、專家組、支持廠家等人員,組織機(jī)構(gòu)見圖3。
圖2 非核沖轉(zhuǎn)過程策劃圖Fig.2 Planning of non-nuclear flushing process
圖3 非核沖轉(zhuǎn)組織結(jié)構(gòu)圖Fig.3 The organization chart of non-nuclear flush
(2)試驗(yàn)人員布置
為了確保試驗(yàn)順利進(jìn)行,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并干預(yù)解決,對(duì)干預(yù)參數(shù)及活動(dòng)安排專人負(fù)責(zé),同時(shí)保證主控室內(nèi)人員和數(shù)量有序管理,維持工作流程簡(jiǎn)潔有效,對(duì)人員工作位置及信息溝通機(jī)制進(jìn)行了明確,見圖4。
圖4 非核沖轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員布置圖Fig.4 The layout of personnel on the site of non-nuclear flush
(3)技術(shù)文件準(zhǔn)備
技術(shù)準(zhǔn)備方面,在準(zhǔn)備階段編寫了組織管理類、試驗(yàn)操作類、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急類三方面技術(shù)文件,共計(jì)24份。這些文件作為不同階段的執(zhí)行依據(jù),規(guī)范了試驗(yàn)人員的操作,有效防止了人為事件的發(fā)生,詳細(xì)見表2。
表2 非核沖轉(zhuǎn)文件清單Table 2 Document list of non-nuclear flush
(1)輔助鍋爐系統(tǒng)狀態(tài)設(shè)置
輔助電鍋爐處于功率控制模式,電鍋爐出口調(diào)閥處于自動(dòng)模式,自動(dòng)控制閥后輔助蒸汽壓力為1.25 MPa,輔助電鍋爐除氧器壓力及液位控制、電鍋爐功率、水質(zhì)控制均在自動(dòng)模式。
輔助電鍋爐及軸封過熱器為汽輪機(jī)提供合格的軸封蒸汽,軸封供汽調(diào)閥、噴水減溫器處于自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài),使軸封母管壓力,溫度運(yùn)行穩(wěn)定。
(2)常規(guī)島系統(tǒng)狀態(tài)設(shè)置
常規(guī)島各冷源系統(tǒng)循環(huán)水系統(tǒng)三臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行、開式水系統(tǒng)一臺(tái)泵運(yùn)行、閉式水系統(tǒng)一臺(tái)泵運(yùn)行,凝結(jié)水系統(tǒng)一臺(tái)泵運(yùn)行,凝結(jié)水母管壓力滿足旁路減溫水需求,汽側(cè)抽真空系統(tǒng)兩臺(tái)抽真空泵運(yùn)行,維持凝汽器背壓滿足設(shè)計(jì)要求。
常規(guī)島潤滑油系統(tǒng)交流油泵、高壓油泵運(yùn)行,為汽輪機(jī)各軸承提供潤滑油及高壓油,各油壓正常,EH油系統(tǒng)一臺(tái)油泵運(yùn)行,系統(tǒng)壓力正常。
常規(guī)島汽回路啟停堆系統(tǒng)兩列運(yùn)行,兩臺(tái)汽水分離器為蒸汽回路提供一定的緩沖量,一臺(tái)旁排閥手動(dòng)控制主汽閥前主蒸汽母管壓力為1.0 MPa。
啟動(dòng)過熱器溫度控制模式,控制主蒸汽母管溫度為320 ℃。
(3)儀控系統(tǒng)狀態(tài)設(shè)置
DCS系統(tǒng)工作正常,各系統(tǒng)邏輯保護(hù)正常,DEH畫面中各測(cè)點(diǎn)正常,汽輪機(jī)相關(guān)保護(hù)投入,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速控制邏輯運(yùn)行正常。
(4)電氣系統(tǒng)狀態(tài)設(shè)置
HTR-PM電氣系統(tǒng)運(yùn)行正常,相關(guān)系統(tǒng)供電電源正常,兩臺(tái)應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組完成定期啟動(dòng)試驗(yàn),且機(jī)組處于熱備用狀態(tài)。
發(fā)電機(jī)及相關(guān)保護(hù)處于要求的狀態(tài):
1)發(fā)電機(jī)保護(hù)A屏關(guān)主汽門”出口壓板已退出;
2)發(fā)電機(jī)保護(hù)B屏 “關(guān)主汽門”出口壓板已退出;
3)主變及高廠變保護(hù)A屏“關(guān)主汽門”出口壓板已退出;
4)主變及高廠變保護(hù)B屏“關(guān)主汽門”出口壓板已退出;
5)主變及高廠變保護(hù)C屏“關(guān)主汽門”出口壓板已退出;
6)發(fā)電機(jī)出口斷路器斷開;
7)發(fā)電機(jī)出口隔離開關(guān)斷開。
2021年8月3日進(jìn)行首次非核沖轉(zhuǎn),目標(biāo)轉(zhuǎn)速至400 r/min進(jìn)行摩擦檢查,重新掛閘后目標(biāo)轉(zhuǎn)速600 r/min,并進(jìn)行60 min的低速暖機(jī),待缸溫、軸向位移、脹差等參數(shù)穩(wěn)定后繼續(xù)升速至1100 r/min進(jìn)行暖機(jī)。機(jī)組振動(dòng)、脹差、軸瓦溫度等均正常,繼續(xù)設(shè)定目標(biāo)2000 r/min,在機(jī)組轉(zhuǎn)速到達(dá)1982 r/min時(shí)機(jī)組主汽閥因輔助電鍋爐供汽不足導(dǎo)致主汽閥指令與閥位反饋偏差>40%,DEH保護(hù)跳機(jī)。非核沖轉(zhuǎn)平臺(tái)示意圖如圖5所示。
圖5 非核沖轉(zhuǎn)平臺(tái)示意圖Fig.5 The schematic of non-nuclear flushing platform
2 h后進(jìn)行了第二次沖轉(zhuǎn)到2280 r/min時(shí),整個(gè)過程中機(jī)組振動(dòng)比較穩(wěn)定且較小,但軸向位移偏大最大到-0.79 mm。
8月14日第二次非核蒸汽沖轉(zhuǎn),汽輪機(jī)最高轉(zhuǎn)速達(dá)到2800 r/min,并在2700 r/min穩(wěn)定運(yùn)行半小時(shí),汽輪機(jī)振動(dòng)、膨脹、溫度等參數(shù)正常,但軸向位移偏大最大到-0.82 mm。
試驗(yàn)前設(shè)定的關(guān)鍵參數(shù)控制限值,在沖轉(zhuǎn)過程中達(dá)到的最劣值見表3。
表3 關(guān)鍵參數(shù)最劣值Table 3 The worst values of key parameters
非核沖轉(zhuǎn)2700 r/min機(jī)組主要參數(shù)及沖轉(zhuǎn)時(shí)潤滑油、機(jī)油、主蒸汽參數(shù)控制標(biāo)準(zhǔn)如表4、表5所示。
表4 非核沖轉(zhuǎn)2700 r/min機(jī)組主要參數(shù)Table 4 Main parameters of unit at non-nuclear flush 2700 r/min
表5 沖轉(zhuǎn)時(shí)潤滑油、EH油、主蒸汽參數(shù)滿足控制標(biāo)準(zhǔn)Table 5 Parameters of the lubricating oil,EH oil and main steam during flush,which meet the control standard
(1)汽輪機(jī)軸向位移偏高
6月份前汽輪機(jī)軸向位移顯示為-0.30 mm,對(duì)軸向位移探頭拆檢回裝后汽輪機(jī)軸向位移增大至-0.62 mm,輪機(jī)沖轉(zhuǎn)后最大增至-0.82 mm,停機(jī)后又緩慢增大至-0.9 mm,軸向位移大報(bào)警出現(xiàn)。第二次沖轉(zhuǎn)前盤車期間,軸向位移緩慢回升至-0.60 mm,沖轉(zhuǎn)時(shí)又升至-0.80 mm,初步分析軸向位移顯示不準(zhǔn),無法真實(shí)反映汽輪機(jī)軸系的位移情況。
經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),軸向位移探頭拆檢期間進(jìn)行了汽輪機(jī)盤車,汽輪機(jī)軸系的0點(diǎn)已發(fā)生變化,而在軸向位移探頭安裝時(shí)仍按照拆檢前的零點(diǎn)進(jìn)行了安裝,最終導(dǎo)致軸向位移顯示不準(zhǔn)確。經(jīng)過查看初始安裝記錄和專家會(huì)討論,最終采取利用汽輪機(jī)安裝的L值進(jìn)行軸向位移的零點(diǎn)矯正。
(2)真空泵補(bǔ)水管道濾網(wǎng)堵塞
首次沖轉(zhuǎn)準(zhǔn)備階段,抽真空泵B啟動(dòng)后汽水分離器液位下降后未及時(shí)恢復(fù),且機(jī)械密封水母管壓力在0~1.0 MPa之間波動(dòng),停運(yùn)真空泵組檢查補(bǔ)水管理濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)被棉絮及銹泥堵死,清理濾網(wǎng)后重新在線至凝補(bǔ)水系統(tǒng),系統(tǒng)啟動(dòng)后運(yùn)行正常。
經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),運(yùn)行人員按照系統(tǒng)啟動(dòng)規(guī)程在線時(shí),將真空泵組的補(bǔ)水回路切至凝結(jié)水系統(tǒng)供水,由于高溫沖洗初期主蒸汽及凝汽器中大量的銹泥進(jìn)入凝結(jié)水中,隨凝結(jié)水進(jìn)入真空泵組的補(bǔ)水濾網(wǎng)處,導(dǎo)致濾網(wǎng)堵塞。
(3)汽輪機(jī)潤滑油進(jìn)水
2021年8月12日,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前暖管過程中,由于輔助鍋爐壓力不穩(wěn),汽輪機(jī)軸封壓力波動(dòng)過大,導(dǎo)致軸封蒸汽從汽輪機(jī)軸承處進(jìn)入潤滑油系統(tǒng),汽輪機(jī)潤滑油液位出現(xiàn)異常升高。經(jīng)取樣分析潤滑油水分443 mg/L,顆粒度正常。油凈化系統(tǒng)運(yùn)行12 h后再次對(duì)汽輪機(jī)潤滑油取樣,結(jié)果合格。后期優(yōu)化了軸封供汽調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)特性,保證了軸封供汽母管壓力調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性,大大減少輔助電鍋爐的供汽壓力對(duì)軸封系統(tǒng)的干擾。
(4)低排壓力變送器儀表引壓管焊口未滿焊
在進(jìn)行凝汽器抽真空時(shí),發(fā)現(xiàn)低排壓力變送器1顯示壓力明顯高于凝汽器壓力及低排壓力2顯示,在進(jìn)行在線檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)儀表一次閥下游的焊口處未滿焊,存在明顯的漏氣現(xiàn)象,經(jīng)緊急處理后驗(yàn)證該壓力表顯示正常。
該手閥位置在汽輪機(jī)護(hù)板中,位置隱蔽且人員很難到達(dá),施工人員遺漏該焊點(diǎn)且業(yè)主及監(jiān)理單位未及時(shí)發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)焊工作,兩個(gè)壓力變送器顯示保持一致。
(5)主調(diào)閥意外動(dòng)作
在進(jìn)行首次掛閘后,DEH畫面出現(xiàn)了GC4偏差大報(bào)警,隨后GC4突然關(guān)閉后又再次開啟,期間機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),儀控人員在機(jī)柜卡件上進(jìn)行了復(fù)位操作導(dǎo)致GV4先關(guān)閉后又重新開啟。后期對(duì)主調(diào)閥進(jìn)行了PID調(diào)節(jié)優(yōu)化,提高了閥門的相應(yīng)速度,偏差大報(bào)警未再出現(xiàn),同時(shí)在相關(guān)操作單中增加儀控人員嚴(yán)禁在機(jī)柜卡件上進(jìn)復(fù)位的注意事項(xiàng)。
通過理論計(jì)算和實(shí)踐驗(yàn)證,HTR-PM非核蒸汽沖轉(zhuǎn)技術(shù)方案科學(xué)、合理,非核蒸汽沖轉(zhuǎn)實(shí)施過程組織有效、風(fēng)險(xiǎn)可控,最終首創(chuàng)性通過“小加熱系統(tǒng)”推動(dòng)“大常規(guī)島系統(tǒng)”,采取“輔助電鍋爐+啟動(dòng)過熱器+三聯(lián)控調(diào)節(jié)”方式完成汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)過程中各轉(zhuǎn)速平臺(tái)參數(shù)均滿足設(shè)計(jì)要求,汽輪機(jī)軸振、瓦振、瓦溫等各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),各主保護(hù)參數(shù)正常,輔機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。試驗(yàn)期間發(fā)現(xiàn)并解決了軸瓦溫度高等50余項(xiàng)缺陷,全面檢驗(yàn)了常規(guī)島系統(tǒng)設(shè)備和安裝質(zhì)量,驗(yàn)證了常規(guī)島生產(chǎn)管理體系的完整性和有效性,鍛煉了生產(chǎn)技術(shù)人才隊(duì)伍,打通了高溫堆示范工程常規(guī)島全系統(tǒng)聯(lián)合運(yùn)行關(guān)鍵環(huán)節(jié),為高溫氣冷堆示范工程今年發(fā)出“第一度核電”奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),同時(shí)積累了高溫氣冷堆核電機(jī)組非核蒸汽沖轉(zhuǎn)經(jīng)驗(yàn),為后續(xù)高溫堆機(jī)組推廣意義重大。