王春祥,路麒麟
(滄州聚隆化工有限公司,河北 滄州 061008)
聚氯乙烯(PVC)主要由氯乙烯(VCM)聚合而來,PVC 的生產(chǎn)過程分為氯乙烯單體(VCM)制備和VCM 聚合生產(chǎn)。 VCM 的生產(chǎn)方法按其所采用的原料不同主要有兩種,生產(chǎn)工藝分別是乙炔法(電石法或天然氣乙炔法,俗稱A 法)和乙烯法(EDC 裂解法,俗稱 E 法)。
電石法是最早采用的生產(chǎn)工藝, 乙炔可通過電石或天然氣制得。早期的PVC 生產(chǎn)全部以乙炔為原料,到20 世紀(jì)60 年代中期,隨著乙烯裝置的大型化和乙烯氧氯化技術(shù)的成熟,PVC 生產(chǎn)的主要原料從乙炔轉(zhuǎn)為乙烯。 2003 年前世界乙炔法在PVC 生產(chǎn)中所占的比重不到10%,近年因中國乙炔法PVC 的迅猛發(fā)展,已上升至27%,以乙炔為原料生產(chǎn)PVC的國家主要有俄羅斯、波蘭、南非和中國。 A 法生產(chǎn)工藝是電石與水反應(yīng)生成乙炔, 并放出大量熱量的化學(xué)反應(yīng), 乙炔在氯化汞催化下與無水氯化氫合成VCM,VCM 經(jīng)過壓縮機(jī)加壓、精餾提純、冷卻、液化為聚合工藝提供原料。 化學(xué)方程式如下。
電石法工藝優(yōu)缺點(diǎn)明顯。電石乙炔法投資低,建設(shè)期短,操作靈活,但存在電石乙炔法過程能耗高,產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較差,反應(yīng)催化劑觸媒含汞、電石渣量大與渣漿水的處理等問題。A 法PVC 裝置所需原料電石生產(chǎn),耗電大(電石耗電3 400 kW·h/t),生產(chǎn)中污染嚴(yán)重,運(yùn)輸過程危險(xiǎn),電石破碎、乙炔氣發(fā)生具有易燃、易爆風(fēng)險(xiǎn),因此A 法生產(chǎn)耗能高、粉塵廢水污染嚴(yán)重、產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較差,且受環(huán)保、安全、衛(wèi)生等限制, 電石生產(chǎn)成本將會(huì)逐步提高, 現(xiàn)有電石法PVC 企業(yè)在成本上的優(yōu)勢(shì)將減小,行業(yè)可行度越來越窄。
乙烯法具有規(guī)模大、能耗低、經(jīng)濟(jì)效益好、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn), 是目前國際公認(rèn)的較先進(jìn)、 合理的生產(chǎn)PVC 的原料路線,世界PVC 生產(chǎn)消耗的乙烯量占世界乙烯總產(chǎn)量的15%左右。
伴隨著國內(nèi)乙烯產(chǎn)量不斷增長(zhǎng), 乙烯法生產(chǎn)越來越受到行業(yè)關(guān)注,成為行業(yè)發(fā)展的主要工藝線路,滄州聚隆化工有限公司40 萬t/a PVC項(xiàng)目使用該工藝設(shè)計(jì)路線,其中VCM生產(chǎn)采用乙烯法路線,PVC聚合采用懸浮法工藝。VCM裝置的E法生產(chǎn)工藝,采用氧氯化法生產(chǎn)VCM的專利技術(shù)與EDC裂解工藝相結(jié)合,其主要生產(chǎn)工藝分為直接氯化單元、氧氯化單元、EDC精餾單元、EDC裂解單元和VCM精制單元5 個(gè)部分。 工藝核心是以原料EDC在中壓高溫環(huán)境下發(fā)生裂解反應(yīng)生成VCM和HCl裂解氣, 再經(jīng)過急冷、 精餾分離HCl、VCM從未裂解的EDC中分離出來,送到VCM儲(chǔ)罐為聚合提供合格VCM原料。
該項(xiàng)目VCM 裝置氧氯化工藝選用的是歐洲乙烯公司(EVC)的固定床設(shè)計(jì),該裝置優(yōu)點(diǎn)十分明顯。
(1)氧氯化單元操作簡(jiǎn)單,氧氯化氣體中不夾帶催化劑, 生產(chǎn)彈性大, 一般為正常負(fù)荷的40%~110%,選擇性高,HCl 轉(zhuǎn)化率99.7%,EDC 的選擇性大于98%,可降低原料消耗,廢水中不含銅,不需設(shè)除銅設(shè)施,節(jié)約固定資產(chǎn)投資與生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用。操作安全,采用乙烯過量使得操作在安全范圍內(nèi)。生產(chǎn)穩(wěn)定性高, 大修間隔為2 年,2 年定期更換催化劑,每年的開工率可達(dá)98%。
(2)EDC 裂解單元設(shè)有熱回收系統(tǒng), 每噸VCM可節(jié)約35%左右的燃料。 運(yùn)用逆向熱輻射原理,可使入口的進(jìn)料迅速達(dá)到允許在出口較低溫度下操作的最佳反應(yīng)溫度。 安裝汽液分離系統(tǒng)保證進(jìn)輻射段的EDC 完全汽化, 以減輕裂解管內(nèi)結(jié)焦的程度,達(dá)到延長(zhǎng)清焦周期的目的(生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)1 年以上)。 優(yōu)化操作條件, 提高EDC 轉(zhuǎn)化率, 可達(dá)55%(一般為50%),相應(yīng)減少EDC 循環(huán)量,節(jié)約能耗。
(3)VCM 精餾采用三塔流程, 即 HCl 塔、VCM塔和VCM 汽提塔,由于增加了一個(gè)汽提塔,將VCM中的HCl 與水汽提出去后,VCM 就可達(dá)到成品規(guī)定的指標(biāo),減少了堿洗與固堿干燥,簡(jiǎn)化了生產(chǎn)流程,減少了堿液對(duì)建筑物的腐蝕,有利于環(huán)保。HCl 塔塔頂HCl 氣體一部分去氧氯化單元,另一部分冷凝成液態(tài)HCl, 其中用蒸汽蒸發(fā)一部分氣體與塔頂?shù)臍鈶B(tài)HCl 一同去氧氯化單元。 有回流式冷凝器可不設(shè)液體HCl 緩沖罐,但冷凝器的容量必須設(shè)計(jì)至少在全氧氯化反應(yīng)時(shí),有2 h 的液體HCl 的緩沖量。
生產(chǎn)過程中涉及到的危險(xiǎn)主要在氯化工藝和裂解工藝,其中的化學(xué)反應(yīng)分別是乙烯低溫氯化、乙烯氧氯化、二氯乙烷裂解,對(duì)應(yīng)的反應(yīng)方程式如下。
(1)低溫氯化生產(chǎn)工藝,是反應(yīng)器中乙烯和氯氣反應(yīng)生成二氯乙烷的生產(chǎn)過程。 低溫氯化反應(yīng)和主要的副反應(yīng)都是放熱反應(yīng),反應(yīng)熱通過冷卻水移走。這是液相反應(yīng)過程, 催化劑通過氯氣腐蝕反應(yīng)器攝取的鐵得到。最主要的化學(xué)危險(xiǎn)來自氯氣的使用。要特別注意確保設(shè)備和管道的機(jī)械完整性, 避免氯氣泄漏到大氣。 反應(yīng)器也配備一套完備有效的儀表安全系統(tǒng)。 反應(yīng)的尾氣是易燃易爆的, 要加入氮?dú)庀♂尅?通過在線分析儀測(cè)量氧氣并注入氮?dú)馐潜容^重要的安全系統(tǒng)。
從反應(yīng)器頂部來的氣體(包括不凝氣)和EDC通過尾氣冷凝器冷凝, 冷凝后的EDC 回到反應(yīng)器。剩余的不凝氣通過背壓控制器送到焚燒爐, 通過在反應(yīng)器頂部加入氮?dú)饪刂婆欧艢獾闹醒鯕怏w積分?jǐn)?shù)低于6%。
(2)氧氯化生產(chǎn)工藝,是以乙烯、HCl 和氧氣為原料生產(chǎn)EDC 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。 反應(yīng)過程在低壓(0.7 MPa)和中溫(250 ℃)下進(jìn)行。 乙烯、HCl 和氧氣在催化劑CuCl2作用下反應(yīng)生成EDC 和H2O。 反應(yīng)放出的熱量通過生成高壓蒸汽移走。
純氧法氧氯化過程需要過量乙烯, 乙烯通過循環(huán)回路循環(huán)使用,其主要用途是降低反應(yīng)器內(nèi)溫度、改善催化劑的選擇性、延長(zhǎng)催化劑壽命,并將氧氣濃度降低到臨界值以下。
此工藝的危險(xiǎn)性是指HCl 的毒性和乙烯、EDC的易燃易爆性, 為了避免氣體和氧氣形成爆炸混合物而檢測(cè)氣體濃度,控制混合過程非常必要。具體措施是采用高等級(jí)材質(zhì)設(shè)備, 其中氧氣混合器由Ni200、鉻鎳鐵合金制成,反應(yīng)器列管由Ni200 材料制成,與反應(yīng)器相連接的管道由Ni 制成,輔助管道大量采用襯PTFE 材質(zhì)和316L 不銹鋼,一些小的分支和裝置用MONEL 材質(zhì)。
(3)EDC 裂解生產(chǎn) VCM 工藝,主要是燃燒天然氣供熱的裂解爐, 將含水低于20×10-6的EDC 在中壓(1.22 MPa)和高溫(488 ℃)裂解盤管內(nèi)進(jìn)行,后經(jīng)急冷降溫、HCl 低溫精餾、VCM 精餾等過程,此工藝危險(xiǎn)性指氯化氫和VCM 的毒性, 要確保設(shè)備和管道的機(jī)械完整性, 避免氯化氫和VCM 泄漏到大氣中,同時(shí)配備有效的儀表安全系統(tǒng)。精餾過程的不凝氣是易燃有毒的,為確保系統(tǒng)安全和環(huán)保安全,通過管道排放至焚燒爐處理。
乙烯法生產(chǎn)主要是以EDC 裂解為核心的工藝,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,工藝環(huán)境對(duì)二氯乙烷(EDC)含水量有極為嚴(yán)苛的要求,EDC 具備親水性, 容易吸附水分,水在EDC 物料中的危害如下。
(1)使EDC 的純度不足,直接導(dǎo)致裂解率降低,生產(chǎn)效率低下;
(2)在高溫狀態(tài)的裂解爐爐管中,水是焦炭促進(jìn)劑,容易導(dǎo)致裂解爐管壁結(jié)焦產(chǎn)生焦炭,造成熱量傳導(dǎo)性降低,裂解率下降,嚴(yán)重時(shí)縮短清焦周期,影響生產(chǎn);
(3)裂解產(chǎn)生的氯化氫遇水形成酸性介質(zhì),嚴(yán)重腐蝕管道設(shè)備導(dǎo)致設(shè)備泄漏停車,當(dāng)EDC 含水達(dá)到50×10-6(V/V)時(shí)裝置裂解爐必須停車處理。
對(duì)裂解爐進(jìn)料EDC 的干燥尤其重要。 正常的EDC 干燥工藝精餾指標(biāo)是EDC 含水實(shí)現(xiàn)10×10-6(V/V),干燥塔內(nèi)利用EDC 和水形成共沸物的特性,在精餾塔中加熱至90 ℃以上,利用共沸干燥的形式脫水,實(shí)現(xiàn) EDC 含水量小于 20×10-6(V/V),最終分餾出含水 10×10-6(V/V)的合格 EDC。
該單位40 萬t/a PVC 項(xiàng)目存在先天不足, 項(xiàng)目從基礎(chǔ)設(shè)計(jì)到建設(shè)安裝經(jīng)歷了10 年之久,技術(shù)人員幾度更替,初始設(shè)計(jì)理念已經(jīng)嚴(yán)重落伍,其中VCM裝置的生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)上存在諸多缺陷與漏洞, 與實(shí)際生產(chǎn)操作環(huán)節(jié)偏離。
本次實(shí)際應(yīng)用案例分析以VCM 裝置的原料EDC 處理來探討。 40 萬t/a PVC 項(xiàng)目初始原料之一EDC 的獲取存在三個(gè)路徑, 一是直接外購EDC,二是乙烯氧氯化、乙烯低溫氯化自產(chǎn)EDC,三是未參與裂解的循環(huán)EDC。 其中外購EDC 原料的精餾除水工藝稱為EDC 共沸干燥過程,共沸干燥塔雙線運(yùn)行,從港口經(jīng)管道運(yùn)輸來的原料EDC 在干燥塔中進(jìn)行干燥,頂部物料和直接氯化生成的EDC、氧氯化生成的EDC 送去酸洗、堿洗系統(tǒng),除去鐵并進(jìn)行中和; 干燥塔塔底產(chǎn)品含水合格的EDC 送到純EDC儲(chǔ)罐儲(chǔ)存。
本次應(yīng)用案例針對(duì)的是設(shè)計(jì)缺陷, 共沸干燥塔底部物料輸送管道的選擇性人工手動(dòng)操作滯后工藝要求, 即在合格EDC 與不合格EDC 輸出管道的切換操作都是人工操作閥門, 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與外操巡檢崗存在距離較遠(yuǎn),當(dāng)塔底EDC 出料含水指標(biāo)在線分析報(bào)警或不合格時(shí), 外操巡檢工奔赴現(xiàn)場(chǎng)處理存在時(shí)間滯后, 容易導(dǎo)致含水高的不合格EDC 進(jìn)入合格EDC 儲(chǔ)罐。
此設(shè)計(jì)缺陷不符合生產(chǎn)實(shí)際情況, 將導(dǎo)致嚴(yán)重生產(chǎn)事故,首先設(shè)備腐蝕對(duì)裂解爐造成較大危害,導(dǎo)致爐管腐蝕縮短壽命, 其次最容易受腐蝕的急冷塔頂部冷凝器直接泄漏導(dǎo)致裝置停車, 泄漏嚴(yán)重處理不及時(shí)將對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)污染導(dǎo)致整套裝置的所有冷凝器腐蝕泄漏,裝置各系統(tǒng)全部停車。
VCM 裝置工藝的特點(diǎn)是規(guī)模比較大,露天化裝置,連續(xù)化生產(chǎn),屬易燃、易爆、有毒、有腐蝕性的危險(xiǎn)場(chǎng)所。對(duì)生產(chǎn)過程自動(dòng)化有很高的要求,對(duì)生產(chǎn)安全的要求嚴(yán)格。生產(chǎn)裝置采用DCS、HISS 控制系統(tǒng),操作人員在控制室內(nèi)對(duì)全裝置的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和控制。 在控制室內(nèi)進(jìn)行正常的開、停車操作,緊急事故停車自動(dòng)或手動(dòng)進(jìn)行。
實(shí)用技術(shù)利用DCS 中的邏輯控制,在塔底物料輸送去往合格EDC 儲(chǔ)罐與不合格EDC 儲(chǔ)罐的管道支路選擇上, 分別安裝開關(guān)閥組實(shí)現(xiàn)分程控制替代人工手閥控制,縮減操作時(shí)間,提高工藝容錯(cuò)性。 具體細(xì)節(jié)上,利用管道支路交叉點(diǎn)前5 m,安裝一套在線水含量分析儀, 設(shè)定水含量低限報(bào)警值10×10-6~20×10-6(V/V),與兩個(gè)開關(guān)閥 A 與 B 通過邏輯運(yùn)算實(shí)現(xiàn)分程控制, 并與水含量分析儀構(gòu)建成自控回路聯(lián)動(dòng)開關(guān)。
圖1 改造后工藝圖
正常生產(chǎn)中, 當(dāng)在線水含量分析儀所測(cè)數(shù)值低于工藝低限報(bào)警要求,在線水分析儀立即報(bào)警,且自動(dòng)關(guān)閉塔底物料輸送去往合格EDC 儲(chǔ)罐的開關(guān)閥,同時(shí)自動(dòng)打開塔底物料輸送去往不合格EDC 儲(chǔ)罐的開關(guān)閥。此時(shí),中控人員可以聯(lián)系分析班進(jìn)行人工化驗(yàn),確認(rèn)塔底出料EDC 的水含量是否符合工藝要求, 如果水含量確實(shí)超標(biāo), 中控人員調(diào)整干燥塔操作;如果水含量并非超標(biāo),中控人員聯(lián)系儀表維修人員進(jìn)行分析儀的檢修。
當(dāng)塔底出料EDC 含水值由不合格轉(zhuǎn)為合格后,在線水含量分析儀顯示樣品水含量合格, 延時(shí)20 s后開啟塔底出料去往合格EDC 儲(chǔ)罐的開關(guān)閥,自動(dòng)關(guān)閉去往不合格EDC 儲(chǔ)罐的開關(guān)閥, 確保含水高EDC 不進(jìn)入合格EDC 儲(chǔ)罐。
在應(yīng)用過程中采用了DCS、HISS 等安全控制系統(tǒng), 操作人員在中控室內(nèi)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)視和控制。在控制室內(nèi)通過對(duì)EDC 在線含水量數(shù)值的設(shè)定,由DCS 控制系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行控制方案,其優(yōu)點(diǎn)是:
(1)在成本投入方面,直接投入低,分程控制閥組、線路架設(shè)、控制柜連接、卡件調(diào)試等技改造價(jià)投入不足5 萬元。
(2)在安裝實(shí)施方面,安裝便捷,節(jié)約時(shí)間。干燥塔底部出料EDC 管道分支上增加分程控制閥組,管道置換、法蘭焊接、焊點(diǎn)檢測(cè)、氣源連接、氣密試漏等整體施工的工作量小,可在裝置檢修期間處理。
(3)在操作效率方面,在線水分析儀的低限報(bào)警設(shè)置與分程控制閥組自動(dòng)控制設(shè)置或干預(yù)操作協(xié)同處理,充分體現(xiàn)了良好的自控效果,快捷迅速,有效提高了生產(chǎn)效率, 比人工現(xiàn)場(chǎng)操作手動(dòng)閥門效果優(yōu)勢(shì)明顯。
(4)在人力資源應(yīng)用方面,過去需要人工操作,更改物料外輸路徑,耗時(shí)耗力。安裝完成過后的操作完全由自動(dòng)控制代替,降低操作強(qiáng)度,極大優(yōu)化了人力資源。
(5)在生產(chǎn)運(yùn)行方面,確保了裝置的穩(wěn)定性,降低了安全生產(chǎn)事故的發(fā)生, 每年可避免裂解單元因EDC 含水不合格導(dǎo)致的降負(fù)荷5 次,同時(shí)避免設(shè)備腐蝕造成的系統(tǒng)性停車每年2 次。
(6)在設(shè)備維保方面,減少了設(shè)備腐蝕導(dǎo)致的設(shè)備、管道更換與維修成本,降低了生產(chǎn)成本,有力的保證了生產(chǎn)系統(tǒng)的連續(xù)性、穩(wěn)定性和安全性。
(7)實(shí)用技術(shù)改造前后的效益對(duì)比見表1。
表1 技改前后的效益對(duì)比
本實(shí)用技術(shù)措施與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操針對(duì)該單位40 萬t/a PVC 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)缺陷, 解決了VCM 生產(chǎn)過程中EDC 共沸干燥塔實(shí)際劣勢(shì)工況。