周海濱
(秦皇島港股份有限公司第二港務分公司,河北秦皇島 066000)
隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展,能源消耗日益加劇,為了能夠可持續(xù)發(fā)展,節(jié)能減排已經(jīng)成為一項基本國策。秦皇島港是北方能源運輸大港,擔負著北煤南運的重要職責,作為一個大型國企必須要響應國家政策,把保護環(huán)境和降低能耗當成一項責任來完成。
秦皇島港煤一期1#、2#翻車機系統(tǒng)是由撥車機、夾輪器、翻車機、推車機四大設備組成,這些設備都安裝有液壓系統(tǒng),其中翻車機又包含有固車液壓系統(tǒng)和驅(qū)動兩套液壓系統(tǒng),撥車機、推車機各有一套液壓系統(tǒng),3 個夾輪器每個各有一套液壓系統(tǒng)。一直以來這些液壓系統(tǒng)就沒有自動停機功能,依靠司機手動操作進行停機。因而當作業(yè)完畢或維修完成后如果司機忘記停止油泵電機,電機將會一直處于空轉狀態(tài),這樣不僅造成很大的浪費,而且設備長時間運轉會對電機和油泵的使用壽命都有影響。
表1 是其中一條作業(yè)線上的電機明細,可以統(tǒng)計出一條線的油泵電機功率總和有310 kW,這些電機空運轉所耗電能長期累積起來極為可觀。
表1 煤一期1#翻車機液壓系統(tǒng)電機容量
結合目前“節(jié)能減排”形勢,需要對其進行不作業(yè)時自動延時停機改造,進而有效實現(xiàn)節(jié)能降耗。
這次改造主要是針對翻車機固車液壓站以及驅(qū)動液壓站、撥車機和推車機液壓站以及夾輪器液壓站進行延時停機改造。三套夾輪器液壓系統(tǒng)完全相同,就以其中一套為例。
翻車機固車液壓站主要作用是對進入翻車機轉子內(nèi)的車皮進行固定,液壓系統(tǒng)分為壓車回路和靠車回路。
在油泵電機啟動程序中串入一個延時停止信號(F_YB_O_STOP),以此達到延時停止啟動的目的。翻車機固車液壓站延時停止啟動PLC 控制程序如圖1 所示。其中前一段程序為自動流程情況下固車液壓系統(tǒng)延時停機控制程序,后一段程序為手動情況下延時停機程序。
圖1 翻車機固車液壓站延時停止啟動控制程序
自動流程進行時,當固車液壓站內(nèi)電磁換向閥電磁鐵沒有動作900 s 后,延時停止信號(F_YB_O_STOP)導通,從而斷開油泵電機啟動信號(F_YB_O)。相反,如果自動流程不在“進行中”時,當液壓站內(nèi)電磁換向閥磁鐵沒有動作600 s 后,延時停止信號將會導通,油泵電機斷電。
在PLC 程序中把油泵電機啟動信號(F_YB_O)和延時停止信號(F_YB_O_STOP)進行串聯(lián),以實現(xiàn)啟動和停止互鎖。
翻車機驅(qū)動液壓站主要是用來驅(qū)動翻車機轉子的翻轉和返回,驅(qū)動液壓站包含主油泵電機、沖洗電機、剎車電機。
在主油泵電機啟動程序中串入一個延時停止信號(F_YM_O_STOP),以此達到延時停機的目的。翻車機驅(qū)動液壓站延時停止啟動PLC 控制程序如圖2 所示,其中前一段程序為自動流程情況下驅(qū)動液壓系統(tǒng)延時停機控制程序,后一段程序為手動情況下延時停機程序。
圖2 翻車機驅(qū)動液壓站延時停止啟動控制程序
撥車機的作用是牽引整列重車,并把重車送入翻車機轉子內(nèi)。煤一期翻車機可以接卸解列車型和不解列車型,分別用到撥車機的俯仰臂和伸縮臂。對撥車機液壓回路中的電磁溢流閥進行動作判定。
在撥車機油泵電機啟動程序中串入一個延時停止信號(B_YB_O_STOP),以此達到延時停機的目的。撥車機液壓系統(tǒng)延時停止啟動PLC 控制程序如圖3 所示,其中前一段程序為自動流程情況下?lián)苘嚈C液壓站延時停機控制程序,后一段程序為手動情況下延時停機程序。
圖3 撥車機液壓系統(tǒng)延時停止啟動控制程序
推車機的作用是接轉子內(nèi)已經(jīng)翻卸完的空車,并通過回轉大臂前鉤頭把單個空車掛上之前排車線上整列空車后面,所以推車機只在翻卸不解列車型時使用。與撥車機相同,可以通過對液壓回路中的電磁溢流閥的動作判定,在設定的條件達到后,開始停機。
在推車機油泵電機啟動程序中串入一個延時停止信號(T_YB_O_STOP),以此達到延時停機的目的。推車機液壓系統(tǒng)延時停止啟動PLC 控制程序如圖4 所示,其中前一段程序為自動流程情況下推車機液壓系統(tǒng)延時停機控制程序,后一段程序為手動情況下延時停機程序。
圖4 推車機液壓系統(tǒng)延時停止啟動控制程序
夾輪器的作用是對車皮進行固定。
在夾輪器油泵電機啟動程序中串入一個延時停止信號(J1_YB_O_STOP),以此達到延時停止啟動的目的。夾輪器液壓系統(tǒng)延時停止啟動PLC 控制程序如圖5 所示,其中前一段程序為自動流程情況下夾輪器液壓系統(tǒng)延時停機控制程序,后一段程序為手動情況下延時停機程序。
圖5 夾輪器液壓系統(tǒng)延時停止啟動控制程序
自動流程進行中和不進行中延時停機時間分別為900 s 和600 s 的原因如下:因為前者針對的是堆料機或者皮帶機的故障,由于距離較遠,維修人員趕到需要一定的時間,如果時間太短,故障不一定能處理完,這時頻繁啟動對設備使用壽命、降低能耗不利。而自動流程不在進行中,針對的是作業(yè)流程完畢后進行設備故障維修,同樣如果時間太短處理不完,頻繁啟動對設備、降低能耗均不利。
此次改造實現(xiàn)了在自動和手動兩種不同工藝流程下的自動延時停機,為設備維修提供了方便。并且實現(xiàn)了翻車機系統(tǒng)所有液壓站的自動延時停機,節(jié)能降耗效果明顯。
從表1 可以統(tǒng)計出一條線所有液壓站電機容量總和為3 10 kW,如果按每天空運轉1 h 計算,電費平均0.68 元/kW·h,一年因此項改造節(jié)約的電費為:310×1×30×12×0.68(元/kW·h)=75 888 元。
經(jīng)過此次改造后煤一期1#、2#翻車機液壓系統(tǒng)每年就能節(jié)約電能75 888×2=151 776 元。而且由于減少了空載時間,電機和油泵等設備的使用壽命都會相應得到了延長,從而降低了設備的故障率。