孫守華
中化泉州石化有限公司
近年來,全球煉油總產(chǎn)能增長已進(jìn)入平臺區(qū),油品需求增速放緩;但隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和人民生活水平的提高,石化行業(yè)仍有較大發(fā)展空間,尤其是乙烯、丙烯、芳烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料產(chǎn)能不足。在這一背景下,煉油化工一體化已成為石化行業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略,煉化企業(yè)正加快能源轉(zhuǎn)型趨勢,進(jìn)一步控油增化,從大量生產(chǎn)成品油和大宗石化原料轉(zhuǎn)為多產(chǎn)高附加值油品和優(yōu)質(zhì)石化原料[1]。煉油化工一體化正由傳統(tǒng)煉廠裝置在生產(chǎn)汽柴油的基礎(chǔ)上繼續(xù)向乙烯提供原料的簡單一體化,逐漸演變成煉油乙烯一體化、煉油芳烴一體化、煉油乙烯芳烴一體化以及煉油發(fā)電蒸汽一體化等多種一體化模式。隨著煉化一體化的深入,傳統(tǒng)煉化一體化技術(shù)如:加氫裂化多產(chǎn)乙烯裂解原料、催化重整多產(chǎn)芳烴及催化裂解多產(chǎn)低碳烯烴等技術(shù)重新引起了業(yè)界關(guān)注,逐漸成為其核心主體技術(shù)。
國內(nèi)某1 500×104t/a煉化一體化企業(yè)的新建100×104t/a乙烯裂解裝置及80×104t/a對二甲苯裝置由原1 200×104t/a煉油項(xiàng)目及新建300×104t/a煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目常壓裝置提供原料,其中,原1 200×104t/a煉油項(xiàng)目加工沙特輕原油及科威特原油的混合原油,采用“常減壓-渣油加氫-催化裂化-加氫裂化-延遲焦化”的加工工藝路線[2],成品油主要以外貿(mào)為主;300×104t/a常壓裝置加工凝析油,主要為100×104t/a乙烯裂解裝置提供原料。從全廠總加工流程看,主要存在如下問題:①燃料產(chǎn)品數(shù)量與原1 200×104t/a煉油項(xiàng)目設(shè)計值相當(dāng),柴汽比偏高,尤其是汽油+柴油產(chǎn)品總量與實(shí)際銷售量存在較大偏差,亟待按照市場變化進(jìn)行調(diào)整;②可供生產(chǎn)乙烯的原料不足,如加氫裂化尾油、輕石腦油以及飽和液化氣合計約200×104t/a,明顯低于百萬噸乙烯對原料的需求;按照現(xiàn)有乙烯裂解原料配置,重石腦油約20%,加氫裂化尾油約31%,應(yīng)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)輕質(zhì)化;③對二甲苯生產(chǎn)工藝路線與周邊企業(yè)類似,隨著周邊市場的逐漸飽和,如何保證產(chǎn)品競爭力將是企業(yè)未來重點(diǎn)考慮的問題。
根據(jù)全廠總加工流程,擬新建一套220×104t/a柴油加氫裂化裝置,以滿足壓減二次加工柴油及部分直餾煤柴油餾分、增產(chǎn)高附加值化工原料的需求。裝置以焦化柴油、催化柴油及渣油加氫柴油、部分直餾煤柴油為原料,最大量地生產(chǎn)石腦油。石腦油進(jìn)一步分離出輕、重石腦油產(chǎn)品,其中,重石腦油作為連續(xù)重整原料,富正構(gòu)輕石腦油用作乙烯裂解原料,富異構(gòu)輕石腦油用作汽油調(diào)合組分。裝置建議采用中國石化的MHUG技術(shù)(可通過選擇性開環(huán)裂化過程生產(chǎn)低硫、高十六烷值柴油、噴氣燃料及部分高芳潛含量石腦油)[3],以匹配專有加氫裂化催化劑,工程設(shè)計采用單段串聯(lián)、尾油全循環(huán)的流程,其中,反應(yīng)單元采用爐前混氫方案,分餾單元采用脫丁烷塔+分餾塔的雙塔汽提方案;另外,裝置設(shè)置輕石腦油脫戊烷塔,可進(jìn)行正、異構(gòu)輕石腦油分離,以實(shí)現(xiàn)“宜油則油、宜烯則烯”,新增220×104t/a柴油加氫裂化裝置流程簡圖見圖1,增設(shè)220×104t/a柴油加氫裂化裝置前后的物料走向見圖2。
根據(jù)全廠總加工流程的安排,300×104t/a常壓裝置一部分重石腦油用作乙烯裂解原料、一部分重石腦油經(jīng)預(yù)加氫處理后送至原230×104t/a連續(xù)重整裝置,剩余重石腦油作為商品外售??紤]全廠經(jīng)濟(jì)效益最大化,建議將300×104t/a常壓裝置的重石腦油全部作為連續(xù)重整原料,加上新建220×104t/a柴油加氫裂化裝置的重石腦油,新增重石腦油量可滿足260×104t/a連續(xù)重整裝置的要求。新建連續(xù)重整裝置主要包括原料預(yù)處理、連續(xù)重整、催化劑連續(xù)再生、芳烴抽提和PSA 5個單元。其中,連續(xù)重整與催化劑再生單元建議采用中國石化逆流連續(xù)重整工藝技術(shù)[4],反應(yīng)器并列布置,催化劑采用PS-VI重整催化劑,再生回路采用冷循環(huán)流程,再生循環(huán)氣體和再生放空氣采用固體脫氯技術(shù)去除氣體中的氯化物。該技術(shù)可使反應(yīng)物料與催化劑在反應(yīng)系統(tǒng)中逆向流動,較難發(fā)生的反應(yīng)在活性較高的催化劑上進(jìn)行,較易發(fā)生的反應(yīng)在已積炭、活性較低的催化劑上進(jìn)行,催化劑活性與重整反應(yīng)過程最佳匹配,在提高反應(yīng)效率的同時,大幅度降低能耗。新建260×104t/a連續(xù)重整裝置前后的物料走向見圖3。
裝置預(yù)處理單元建議采用中國石化石科院的專利技術(shù)及催化劑,采用先加氫、后分餾的流程,分餾系統(tǒng)設(shè)置蒸發(fā)塔和拔頭油汽提塔;芳烴抽提單元建議采用中國石化石科院的抽提蒸餾工藝(SED)技術(shù),溶劑比為4.0;PSA單元建議采用沖洗再生的一段變壓吸附PSA技術(shù),12-3-5流程。
項(xiàng)目優(yōu)化前后成品油產(chǎn)量見表1。由表1可以看出,項(xiàng)目煉油加工方案優(yōu)化后,柴汽比由1.74降至1.00,降低0.74個單位,成品油總量減少187.68×104t/a,其中,柴油和煤油產(chǎn)量分別降低168.27×104t/a和31.20×104t/a,這是因?yàn)樵鲈O(shè)柴油加氫裂化裝置后,全廠約220×104t/a二次加工柴油及部分直餾柴油深度轉(zhuǎn)化為化工原料,柴油加氫裂化裝置物料平衡及主要產(chǎn)品分布見表2。300×104t/a常壓裝置煤油全部調(diào)整為新建220×104t/a柴油加氫裂化裝置原料后,原煤油加氫裝置負(fù)荷降低,煤油產(chǎn)品量降低。汽油產(chǎn)品量略有增加,這是因?yàn)樵呋鸦b置未進(jìn)行調(diào)整,相應(yīng)催化汽油量基本保持不變,但汽油調(diào)合池中芳烴抽提裝置的抽余油量及甲苯量略有增加。
表1 項(xiàng)目優(yōu)化前后成品油產(chǎn)量104 t/a項(xiàng) 目柴油煤油汽油合計柴汽比優(yōu)化前419.90234.44240.93895.271.74優(yōu)化后251.63203.24252.72707.591.00變化-168.27-31.2011.79-187.68-0.74
表2 柴油加氫裂化裝置物料平衡原料原料量/(104 t·a-1)產(chǎn)品收率/%催化柴油74.22低分氣+塔頂氣4.10焦化柴油25.38液化氣8.56常壓裝置煤油51.90富異構(gòu)輕石腦油8.45常壓裝置柴油50.22富正構(gòu)輕石腦油10.57常壓裝置重油18.63重石腦油67.84氫氣8.60尾油0.48
乙烯裂解原料及主要產(chǎn)品見表3。從表3中可以看出,與項(xiàng)目優(yōu)化前相比,乙烯裂解原料量中輕質(zhì)組分增多,其中,飽和液化氣和輕石腦油產(chǎn)品量分別增加21.12×104t/a和45.07×104t/a,這是因?yàn)轫?xiàng)目新增柴油加氫裂化裝置將二次加工柴油及部分直餾柴油餾分轉(zhuǎn)化為乙烯裂解原料,新增連續(xù)重整裝置副產(chǎn)飽和液化氣;原260×104t/a蠟油加氫裂化裝置建議更換催化劑,盡可能增產(chǎn)石腦油,降低尾油產(chǎn)量。加氫焦化石腦油量略有降低,其原因是項(xiàng)目煉油加工方案優(yōu)化后,原160×104t/a延遲焦化裝置負(fù)荷略有降低。直餾重石腦油不再直接作為乙烯裂解原料,而是作為連續(xù)重整原料。從表3還可以看出,與項(xiàng)目優(yōu)化前相比,乙烯裂解原料總量約降低1.74×104t/a,但三烯(乙烯、丙烯及丁二烯)產(chǎn)品量增加6.14×104t/a,尤其是乙烯產(chǎn)品量增加5.61×104t/a,乙烯裂解原料輕質(zhì)化效果顯著。
表3 乙烯裂解原料及三烯產(chǎn)品量104 t/a項(xiàng)目原料及三烯產(chǎn)品量優(yōu)化前優(yōu)化后變化原料加氫焦化石腦油13.759.01-4.74丙烷6.526.570.05飽和液化氣38.8459.9621.12直餾重石腦油51.840.00-51.84抽余油0.0010.5210.52輕石腦油76.50121.5745.07加氫裂化尾油64.5039.20-25.30富C2氣體13.9717.353.38小計265.92264.18-1.74三烯產(chǎn)品乙烯101.09106.705.61丙烯41.0241.460.44丁二烯12.7112.800.09小計154.82160.966.14
對二甲苯裝置原料量見表4,新建260×104t/a連續(xù)重整裝置后,全廠對二甲苯裝置原料量由127.03×104t/a增至291.69×104t/a,可滿足200×104t/a對二甲苯裝置的要求。其中,混合二甲苯產(chǎn)量由51.28×104t/a增至114.57×104t/a。原80×104t/a對二甲苯裝置原料設(shè)計為混合芳烴、C8+芳烴以及C9+重芳烴,僅建設(shè)異構(gòu)化單元遠(yuǎn)不能滿足80×104t/a對二甲苯產(chǎn)品的要求,需同步建設(shè)歧化單元,將甲苯和C9+重芳烴轉(zhuǎn)化成苯和C8芳烴。項(xiàng)目優(yōu)化后,原80×104t/a對二甲苯裝置僅建設(shè)吸附分離、異構(gòu)化、二甲苯分餾等單元,即可保證生產(chǎn)80×104t/a對二甲苯產(chǎn)品,對二甲苯裝置物料平衡見表5。為了盡可能地降低目標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,BTX生產(chǎn)按照3個階段逐步實(shí)施:第一階段:裝置建設(shè)吸附分離、異構(gòu)化、二甲苯分餾;第二階段:增建歧化和二甲苯分餾設(shè)施,最大化地實(shí)現(xiàn)苯和混合二甲苯的生產(chǎn);第三階段:根據(jù)市場情況,適時增建其他裝置,最大化地生產(chǎn)對二甲苯。
表4 對二甲苯裝置原料量104 t/a項(xiàng)目原料量優(yōu)化前優(yōu)化后變化甲苯40.0090.0050.00混合芳烴51.28114.5763.29C9+重芳烴35.7587.1251.37合計127.03291.69164.66芳烴產(chǎn)品92.06216.95124.89
表5 對二甲苯裝置原料及主要產(chǎn)品量104 t/a項(xiàng)目原料及主要產(chǎn)品量優(yōu)化前優(yōu)化后變化原料C8+芳烴自芳烴抽提7.279.011.74C9+重芳烴35.750.00-35.75混合芳烴自連續(xù)重整51.28114.5763.29重整氫氣3.701.20-2.50主要產(chǎn)品對二甲苯80.0092.0612.06異構(gòu)化輕烴+粗苯2.1215.8913.77重芳烴0.682.962.28異構(gòu)化外排氣3.240.32-2.92歧化外排氣7.020.00-7.02
裝置吸附分離單元建議采用Axens公司的Eluxyl技術(shù),吸附劑建議采用SPX 5003。裝置異構(gòu)化單元原設(shè)計采用的是乙苯轉(zhuǎn)化路線,為了降低全廠外購苯的數(shù)量,建議在滿足全廠汽油產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)構(gòu)的情況下,將乙苯轉(zhuǎn)化技術(shù)改為乙苯脫烷基技術(shù),催化劑建議選用中國石化SKI-210乙苯脫烷基型異構(gòu)化催化劑。
根據(jù)全廠整體流程,為進(jìn)一步綜合利用煉廠干氣中的C2組分,項(xiàng)目配套建設(shè)煉廠干氣預(yù)精制裝置,建議采用中國石化北化院的淺冷油吸收技術(shù)[5]。其中,富含烯烴的催化干氣經(jīng)過回收處理,得到富乙烯氣,富乙烯氣送入乙烯裂解裝置堿洗塔及后續(xù)單元進(jìn)行提純;其他3股飽和干氣(PSA解吸氣、PX含氫氣體及異構(gòu)化排放氣)經(jīng)過回收處理,得到富乙烷氣,送入乙烯裂解裝置裂解爐作為裂解原料,煉廠干氣預(yù)精制裝置物料平衡見表6。
表6 煉廠干氣預(yù)精制裝置物料平衡104 t/a項(xiàng) 目原料及產(chǎn)品量優(yōu)化前優(yōu)化后變化原料催化干氣10.1210.11-0.01PSA解吸氣20.4643.9423.48PX含氫氣體+異構(gòu)化排放氣8.180.00-8.18主要產(chǎn)品富C2氣體13.9717.353.38燃料氣21.0331.1510.12氫氣1.441.38-0.06
由表6可以看出,項(xiàng)目優(yōu)化后,PSA解吸氣由20.46×104t/a增至43.94×104t/a。綜合考慮各股干氣組成及全廠燃料氣平衡,建議富含烯烴的催化干氣仍單獨(dú)回收富乙烯氣,富含烷烴的干氣原料僅保留PSA解吸氣。與項(xiàng)目優(yōu)化前相比,煉廠干氣預(yù)精制裝置的富C2氣體產(chǎn)品量增加3.38×104t/a,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
以2017版50美元/bbl(1 bbl=159 L)的原油價格為分析基礎(chǔ),進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性評價,具體數(shù)據(jù)見表7。由表7可以看出,項(xiàng)目優(yōu)化后,年度利潤增量達(dá)13.24億元。經(jīng)進(jìn)一步計算,項(xiàng)目增量的投資收益率(稅后)為27.62%,全部投資回收期為6.30年(含建設(shè)期3年),具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
表7 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評價數(shù)據(jù)萬元項(xiàng)目項(xiàng)目總投資營業(yè)收入營業(yè)稅及附加費(fèi)總成本費(fèi)用利潤總額所得稅優(yōu)化前5 838 1736 383 703430 1654 982 709718 099179 525優(yōu)化后6 191 9296 279 441225 2344 956 617850 541212 196增量353 756-104 263-204 931-26 092132 44232 671
(1) 采用新增“220×104t/a柴油加氫裂化+260×104t/a連續(xù)重整”的技術(shù)路線對項(xiàng)目煉油加工方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
(2) 方案優(yōu)化后,柴汽比由1.74降至1.00,柴油和煤油產(chǎn)量分別降低168.27×104t/a和31.20×104t/a;乙烯裂解原料總量降低約1.74×104t/a,但三烯(乙烯、丙烯及丁二烯)產(chǎn)品量增加6.14×104t/a;對二甲苯裝置原料由127.03×104t/a增至291.69×104t/a,技術(shù)路線進(jìn)一步優(yōu)化。
(3) 方案優(yōu)化后,項(xiàng)目增量的投資收益率(稅后)為27.62%,全部投資回收期為6.30年(含建設(shè)期3年),年度利潤增量達(dá)13.24億元,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。