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81000kva電石爐凈化系統(tǒng)機(jī)理研究

2022-03-25 04:26:52余鵬康文斌
中國設(shè)備工程 2022年6期
關(guān)鍵詞:電石旋風(fēng)布袋

余鵬,康文斌

(中國石化寧夏能化公司,寧夏 銀川 750001)

1 電石爐凈化系統(tǒng)介紹

1.1 工藝簡介

1.1.1 工藝描述

(1)工藝描述。電石爐產(chǎn)生的尾氣在500~700℃,最高可能達(dá)到1000℃,尾氣由煙道經(jīng)過沉降冷卻器冷卻,將氣體降溫至≤260℃(瞬間最高不得大于280℃),同時(shí),將氣體中大顆粒的粉塵捕集下來。然后,進(jìn)入布袋過濾器過濾,經(jīng)沉降冷卻器和布袋過濾器濾下的粉塵由輸送機(jī)送至粉塵總倉。

1.1.2 密閉電石爐尾氣參數(shù)

(1)每噸電石附產(chǎn)爐氣:650Nm3/t電石。(2)電石爐粗尾氣的熱值為2300~2750kcal/Nm3,平均為2400kcal/Nm3。(3)電石爐粗尾氣的溫度約為500~700℃,最高時(shí)可達(dá)1000℃。(4)電石爐粗尾氣的含塵濃度約為100~150g/Nm3,最大時(shí)可達(dá)300g/Nm3。

1.2 現(xiàn)有系統(tǒng)中粉塵的粒度分布情況

由于各位置收集的物料粒度分布較接近,可以明確地判斷出煙氣中總的粒度分布情況:煙道尾氣中粉塵粒徑小于3μm的占10%以上,小于5μm的占15%~18%左右,小于10μm的占40%左右,小于20μm的占55%左右,小于50μm的占70%以上,粉塵平均粒徑小于20μm。

1.3 現(xiàn)有系統(tǒng)存在的問題

1.3.1 原有沉降冷卻器的氣固分離效率低

原有沉降冷卻器應(yīng)為重力除塵器。一般用于除去50μm以上比較粗大的顆粒,利用慣性碰撞及捕集方式分離臨界粒徑為20~30μm的顆粒。由通過粒度分布可知,煙道尾氣中粉塵粒徑大于20μm的僅占45%左右,大于50μm的僅占30%,對更細(xì)顆粒的灰塵難以起到分離效果的。

1.3.2 布袋除塵器堵塞、使用壽命短

由于沉降冷卻器分離效率低導(dǎo)致進(jìn)入后續(xù)布袋除塵器粉塵量大,原有四級沉降冷卻器串聯(lián)后總除塵效率在20%左右,導(dǎo)致布袋除塵器進(jìn)氣濃度約為35~70g/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過布袋除塵器對入口氣體含塵濃度:100~300mg/m3的要求,從而導(dǎo)致布袋除塵器遠(yuǎn)超負(fù)荷運(yùn)行。由于粉塵顆粒存在延遲放熱現(xiàn)象,將導(dǎo)致顆粒聚集到布袋除塵器表面時(shí),會緩慢升溫,甚至超過布袋除塵器的極限溫度,造成布袋除塵器過熱,燒毀濾袋的同時(shí)存在較大的安全隱患。

綜上,現(xiàn)有布袋除塵器存在易堵塞、易損壞、使用壽命短等一系列問題。

1.3.3 物料在設(shè)備及管路上黏結(jié)、搭橋造成堵塞

因電石爐尾氣中含有微量焦油,當(dāng)溫度降低后會凝析出來微量焦油,且氧化鈣與氧化鎂粉末本身都有較強(qiáng)的黏附性,容易自聚團(tuán)或在壁面上黏附沉降下來,致使設(shè)備及管路物料形成板結(jié)堵塞。

1.3.4 冷卻效果不理想

由于粉塵物料大量在設(shè)備及管路上黏結(jié)堵塞,導(dǎo)致設(shè)備及管道壁面污垢熱阻增大,從而影響沉降冷卻器及管道的散熱。

2 改進(jìn)措施

2.1 工藝系統(tǒng)改造

將現(xiàn)有一二級沉降冷卻器由兩級串聯(lián)型式改為兩臺并聯(lián)型式;將三四級沉降冷卻器去除,更換為兩級旋風(fēng)分離器串聯(lián)進(jìn)行除塵;出二級旋風(fēng)分離器氣體再進(jìn)入降溫器降溫,經(jīng)一級沉降冷卻(兩臺并聯(lián))+兩級旋風(fēng)串聯(lián)后可保證電石爐尾氣含塵量降至300mg/m3以下,此時(shí),尾氣中主要為5μm以下粉塵,并且由于細(xì)顆粒的跟隨性好,低濃度尾氣進(jìn)入降溫器不易產(chǎn)生顆粒沉積堵塞設(shè)備的問題;經(jīng)降溫后的尾氣最后進(jìn)入布袋除塵器進(jìn)一步凈化,使尾氣含塵量降至20mg/m3以下,最終滿足尾氣凈化冷卻要求。

2.2 設(shè)備改造及選型方案

2.2.1 沉降冷卻器改造方案

將一二級沉降冷卻器改為并聯(lián)后,為防止沉降冷卻器堵塞,可將兩臺沉降冷卻器內(nèi)迷宮式折流板全部去除。經(jīng)計(jì)算,采用兩臺并聯(lián)型式分離效率可增加至20%左右,略有提高。為進(jìn)一步提高沉降冷卻器的沉降效率,可考慮在沉降冷卻器中間增加一豎直擋板,利用豎直擋板的阻擋作用,可起到慣性除塵的目的,為避免流通界面不足的缺點(diǎn),可在擋板上設(shè)置非均勻開孔。由于采用的是豎直擋板,因此不用擔(dān)心粉塵在擋板上沉降堵塞的問題。

2.2.2 旋風(fēng)分離器選型及設(shè)計(jì)

(1)常規(guī)旋風(fēng)除塵器的原理及弊端。

常規(guī)旋風(fēng)除塵器氣體由直筒段上部進(jìn)入器內(nèi),沿邊壁螺旋向下流入錐體,由于流體向下流動時(shí),錐體截面不斷縮小,大部分氣體逐漸趨向中心,并沿軸心自下而上螺旋上升至除塵器頂部,再從中心排氣管排出。部分氣體夾帶著被分離下來的粉塵進(jìn)入灰倉,在灰倉內(nèi)與粉塵分離后返回除塵器內(nèi)。該除塵器具有以下缺點(diǎn):流體的流動路線為沿邊壁自上而下再沿軸心自下而上,流體流動路線長,軸向流速快,且兩個(gè)相反流動方向的流體旋渦,導(dǎo)致了流體剪應(yīng)力大,故壓降大。

(2)環(huán)流式旋風(fēng)除塵器的工作原理。如圖1所示,環(huán)流式旋風(fēng)除塵器的外形仍為圓柱圓錐形。啟用時(shí),氣體從直筒段下部以切向方式進(jìn)入器內(nèi)內(nèi)件,在內(nèi)件中螺旋上升進(jìn)行一次分離,達(dá)到凈化要求的氣體(占總氣體流量的85%左右)直接從頂部排出,少部分氣體連同被分離下來的粉塵由頂部特設(shè)旁路引入錐體,在錐體內(nèi)進(jìn)行二次分離,分離后的流體在錐體下部沿軸心返回一次分離區(qū),少量氣體將粉塵送入灰倉后返回器內(nèi)。此新型旋風(fēng)除塵器的特點(diǎn)在于:①壓降低。85%的流體由直筒段底部旋轉(zhuǎn)而上,直接從頂部出氣口排出,流體流動路線短,且內(nèi)件中只有一個(gè)向上的旋渦,流體沿徑向、軸向速度梯度小,流體剪應(yīng)力小,故壓降和能耗低(壓降僅為常規(guī)型旋風(fēng)除塵器的1/2左右)。②放大效應(yīng)小。由于器內(nèi)剪應(yīng)力小、能耗低,在大直徑設(shè)備中仍能保證多相流分離所需要的旋轉(zhuǎn)速度,器內(nèi)流體不易發(fā)生湍動,故放大效應(yīng)小。③分離效率高。特殊的流路設(shè)計(jì),防止了流體的短路及錐體和灰倉內(nèi)顆粒的卷揚(yáng),分離效率大幅度提高,且具有操作彈性大、操作穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。

圖1

(3)旋風(fēng)分離器設(shè)計(jì)方案。一級選用α型旋風(fēng)分離器、二級采用高效低阻型環(huán)流式旋風(fēng)除塵器。進(jìn)入一級旋風(fēng)分離器煙氣仍較高,考慮設(shè)備安全因素旋風(fēng)分離器的設(shè)計(jì)溫度為500℃。除塵效率:一旋95%以上;二旋達(dá)到90%以上(兩級串聯(lián)99.5%以上),經(jīng)兩級旋風(fēng)串聯(lián)除塵后尾氣含塵量≤300mg/m3。

2.2.3 布袋除塵器改造

經(jīng)過上述改造后,可保證布袋除塵器入口氣體含塵濃度小于300mg/m3,可延長布袋除塵器的使用壽命,解決布袋除塵器堵塞問題。針對布袋除塵器還存在的反吹風(fēng)壓力不高,反吹風(fēng)分布盤漏氣的問題??稍黾右慌_反吹氣增壓風(fēng)機(jī),提高反吹風(fēng)壓力約2kPa;改進(jìn)反吹風(fēng)方式,以強(qiáng)化反吹過程。

2.2.4 系統(tǒng)防堵塞方案

現(xiàn)場測量并進(jìn)行管道和設(shè)備的布置,在沉降冷卻器、旋風(fēng)分離器、布袋除塵器等設(shè)備下灰口除設(shè)置電磁振打器,在下灰管關(guān)鍵部位增加氮吹裝置,利用振打器與氮吹雙重作用避免下灰管及設(shè)備的堵塞。

2.3 分離效率計(jì)算

旋風(fēng)除塵效率數(shù)學(xué)模型

式中,fi為進(jìn)入除塵器中粉塵的分布密度。

經(jīng)計(jì)算,對于上述工況條件下粉塵的分離效率一旋95%以上;二旋達(dá)到90%以上(兩級串聯(lián)99.5%以上),經(jīng)兩級旋風(fēng)串聯(lián)除塵后,尾氣含塵量≤300mg/m3。

3 結(jié)語

此方案只是對后續(xù)尾氣治理系統(tǒng)的改造,且沒有引入其他介質(zhì),因而不會影響電石爐系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),也不會對煙氣質(zhì)量產(chǎn)生影響,整個(gè)系統(tǒng)安全可靠。

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