朱麗穎
中國航發(fā)長春控制科技有限公司,中國·吉林 長春 130000
2021年58 號發(fā)動機(jī),當(dāng)日第一架次地面起動過程中報(bào)“回路故障”,發(fā)動機(jī)整機(jī)轉(zhuǎn)備份,轉(zhuǎn)備份后起動成功。故障發(fā)生后,發(fā)動機(jī)進(jìn)行再次試車驗(yàn)證,故障未復(fù)現(xiàn)。根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送,建立“Lm 回路故障”判定“主燃油電磁閥工作異?!?,據(jù)此公司對此臺產(chǎn)品展開排查工作。
某型燃油電磁閥為兩位兩通常閉電磁閥,主要由線圈組件、銜鐵、頂桿、大彈簧、小彈簧、活門、活門座和導(dǎo)套等零組件組成,詳見圖1。
圖1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
產(chǎn)品斷電常閉,按綜合電子調(diào)節(jié)器發(fā)出的占空比信號,改變?nèi)加碗姶砰y輸出的流量。當(dāng)產(chǎn)品通電時(shí),銜鐵在電磁力作用下向左運(yùn)動,直至銜鐵底端面與導(dǎo)套底端完全貼合,該距離為行程h,活門在小彈簧力作用下向左運(yùn)動,打開產(chǎn)品油路;斷電釋放時(shí),銜鐵在大彈簧力的作用下向右運(yùn)動,推動活門克服液壓力與小彈簧力,使活門與活門座貼合,關(guān)閉產(chǎn)品油路。
根據(jù)系統(tǒng)故障現(xiàn)象判定“主燃油控制電磁閥工作異?!保F(xiàn)結(jié)合產(chǎn)品工作原理,確定故障頂事件為“產(chǎn)品短時(shí)不工作”,形成故障樹見圖2,共有8 個底事件。
圖2 產(chǎn)品短時(shí)不工作故障樹
根據(jù)故障樹,對故障樹底事件進(jìn)行了排查,排查方法如表1所示。
表1 產(chǎn)品短時(shí)不工作故障底事件排查表
①經(jīng)復(fù)查產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙,電磁閥進(jìn)口處裝有濾網(wǎng),可防止污染物進(jìn)入電磁閥內(nèi)部造成銜鐵運(yùn)動卡滯。(X1-1 可排除)
②經(jīng)復(fù)查產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙,電磁閥運(yùn)動部件之間配合尺寸給定符合公司電磁閥設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。(X2-1 可排除)
③經(jīng)復(fù)查產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙,銜鐵外徑有圓柱度0.005 等形位公差要求。(X3-1 可排除)
④經(jīng)復(fù)查產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙,銜鐵彈簧基準(zhǔn)面有垂直度0.03等形位公差要求。(X4-1 可排除)
⑤通過裝配狀態(tài)及對銜鐵、彈簧及調(diào)整墊片配合尺寸的計(jì)算[1],按照產(chǎn)品圖樣,銜鐵與墊片之間間隙為0.3~0.81,最大間隙為0.81,在極限尺寸下彈簧仍與調(diào)整墊片接觸,因此不會造成彈簧陷入調(diào)整墊片和銜鐵之間,不會直接導(dǎo)致銜鐵異常偏斜磨損。(X5-1 可排除)
⑥經(jīng)復(fù)查產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙,導(dǎo)套內(nèi)孔有圓柱度0.005 等形位公差要求。(X6-1 可排除)
產(chǎn)品原材料供應(yīng)商,均在合格供應(yīng)商名錄中,并按要求實(shí)施入廠復(fù)驗(yàn),物資均經(jīng)檢驗(yàn)合格。生產(chǎn)過程中涉及的不銹鋼熱處理工藝、化學(xué)熱處理工藝、化學(xué)鍍鎳工藝、真空浸漆工藝為特殊工藝,均進(jìn)行了特殊過程確認(rèn),保證工藝的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求[2]。對計(jì)量器具、試驗(yàn)檢測設(shè)備進(jìn)行檢定,均在檢定周期內(nèi)且合格,產(chǎn)品零(組)件尺寸、技術(shù)條件和表面質(zhì)量狀態(tài)符合產(chǎn)品圖樣和工藝文件要求,無代料、不合格品審理、性能偏離等情況。(X4-2 可排除)
①經(jīng)復(fù)查產(chǎn)品裝配工藝規(guī)程,工藝規(guī)程中明確要求在裝配前對零組件進(jìn)行清洗去除油封油。清洗完成后對零組件外表面進(jìn)行目視檢查,工藝檢查方法明確,裝配前對導(dǎo)套、銜鐵等零組件均有檢查要求,防止有污染物、有劃傷的零組件被裝配到產(chǎn)品。(X1-2 可排除)
②對比工業(yè)CT 檢查結(jié)果與分解檢查情況基本一致。根據(jù)此現(xiàn)象,復(fù)查圖紙及裝配過程,圖紙中對沖點(diǎn)深度要求為0.3~0.5mm。裝配時(shí)由沖壓工裝保證[3]。
銜鐵裝于工裝中使用“一字”型沖頭,兩個角向各沖一次,形成“十字”型鎖緊,打沖點(diǎn)后撥動頂桿檢查鎖緊情況,頂桿不應(yīng)松動[4]。根據(jù)故障件銜鐵可以看出,水平?jīng)_點(diǎn)明顯較豎直沖點(diǎn)寬,通過對故障件計(jì)量,槽寬最大為0.67mm,沖頭寬度為0.6mm,分析應(yīng)是多次沖擊所致。由于銜鐵材料DT4 硬度較低,且承力位置接觸面較小,如多次大力沖壓會引起銜鐵彈簧安裝基準(zhǔn)面變形,出現(xiàn)銜鐵彈簧安裝基準(zhǔn)面(承力位置)上翻變形、上部孔口內(nèi)縮變形的情況。(X4-3、X4-4 不可排除)
③該臺產(chǎn)品吸合電流、釋放電流、線圈電阻均合格,符合技術(shù)要求,可以排除線圈接觸不良因素。(X8 可排除)
外場使用時(shí)在發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)備份起動故障后,檢查主燃油占空比電磁閥無異常;發(fā)動機(jī)進(jìn)行再次試車驗(yàn)證,未出現(xiàn)轉(zhuǎn)備份后起動情況,故障未復(fù)現(xiàn),此臺產(chǎn)品返廠后,按產(chǎn)品規(guī)范要求對產(chǎn)品進(jìn)行性能復(fù)試,各項(xiàng)性能指標(biāo)均符合要求,產(chǎn)品工作正常。(X8-1 及X8-2 可排除)
①產(chǎn)品在分解后,對銜鐵與導(dǎo)套配合間隙進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)存在異物。(X1-3 可排除)
②對銜鐵及導(dǎo)套配合尺寸進(jìn)行測量,尺寸及配合間隙均符合圖紙要求。(X2-2 可排除)
③對銜鐵靠近底端面外圓部位尺寸進(jìn)行測量,合格無變形情況。(X3-2 及X3-3 可排除)
④對導(dǎo)套內(nèi)孔進(jìn)行檢查及測量,合格無變形情況。(X6-2及X6-3 可排除)
⑤對調(diào)整墊片內(nèi)孔及銜鐵外徑尺寸進(jìn)行測量。合格無變形情況。(X5-2 可排除)
⑥對大彈簧進(jìn)行檢查,合格無變形情況。(X7 可排除)
通過對產(chǎn)品銜鐵卡滯故障樹的所有8 個底事件進(jìn)行了逐一排查,排除了7 項(xiàng)底事件。銜鐵彈簧基準(zhǔn)面變形1 項(xiàng)底事件不能排除。
對產(chǎn)品銜鐵打沖點(diǎn)工裝進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。改變打沖點(diǎn)時(shí)的承力位置,由工裝限定沖點(diǎn)深度(0.4~0.5)mm。
分析認(rèn)為減小調(diào)整墊片與銜鐵之間的間隙,可抑制彈簧不垂直的情況,避免銜鐵被彈簧帶動發(fā)生偏斜。因此更加墊片內(nèi)徑為φ7.35 ~φ7.4,內(nèi)控彈簧內(nèi)徑為公差的中下限,銜鐵彈簧定位處外徑φ7.25 ~φ7.3。
按照糾正措施采用新工裝后對銜鐵實(shí)施打沖點(diǎn)操作,測量銜鐵φ6+0.12 0 內(nèi)孔尺寸,平面度與打沖點(diǎn)前無變化。由測量結(jié)果可知,糾正措施有效。
通過開展故障樹分析、設(shè)計(jì)復(fù)查、裝配復(fù)查以及分解檢查等工作,確定了產(chǎn)品發(fā)生短時(shí)不工作故障原因是:由于操作者缺乏足夠的裝配經(jīng)驗(yàn)且力量相對較大,在銜鐵與頂桿裝配后打沖點(diǎn)進(jìn)行鎖緊的過程中,故障件銜鐵經(jīng)大力多次敲擊,導(dǎo)致銜鐵安裝彈簧基準(zhǔn)面變形,使彈簧在壓縮時(shí)出現(xiàn)不垂直狀態(tài),銜鐵被彈簧帶動發(fā)生偏斜。偏斜的銜鐵在運(yùn)動過程中與導(dǎo)套發(fā)生偏磨,隨著工作時(shí)間的增加,銜鐵與導(dǎo)套內(nèi)孔邊緣位置磨損程度逐漸加大,銜鐵靠近錐底一側(cè)外圓與導(dǎo)套內(nèi)孔空刀槽φ6.1 尺寸位置接觸,此時(shí)銜鐵所受摩擦力進(jìn)一步加大,可引起銜鐵瞬間卡滯,產(chǎn)品發(fā)生短時(shí)不工作故障。針對原因采取的對產(chǎn)品銜鐵打沖點(diǎn)工裝進(jìn)行改進(jìn)、調(diào)整墊片尺寸改進(jìn)等措施經(jīng)驗(yàn)證有效。