孔春心 李杰 徐景輝
1 濟(jì)南質(zhì)量監(jiān)督站
2 沈陽質(zhì)量監(jiān)督站
3 西安質(zhì)量監(jiān)督站
潔凈性是3號噴氣燃料的一項(xiàng)重要指標(biāo),它是指燃料中水、顆粒污染物、表面污染物和細(xì)菌含量。外觀是3號噴氣燃料潔凈性的直觀體現(xiàn),3號噴氣燃料(GB 6537—2018)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中要求外觀“室溫下清澈透明,目視無不溶解水及固體物質(zhì)”,由于外觀為定性指標(biāo),受環(huán)境、人員、觀察方法等限制,近幾年在3號噴氣燃料接收過程中爭議較多,這主要是由于受原油種類[1]、機(jī)械雜質(zhì)[2]、烷烴和極性化合物[2]、過濾器、儲運(yùn)系統(tǒng)、助采劑[3]等因素影響,3號噴氣燃料在生產(chǎn)儲運(yùn)過程中容易出現(xiàn)懸浮物,懸浮物會增大飛機(jī)發(fā)動機(jī)精密件之間的磨損,引起燃油系統(tǒng)堵塞,導(dǎo)致一系列故障的發(fā)生。本文通過一起較為典型的3號噴氣燃料外觀爭議,分析查找了懸浮物(纖維狀毛毛)產(chǎn)生原因,針對性地采取改進(jìn)措施,提出了加強(qiáng)3號噴氣燃料管理的幾點(diǎn)建議。
2021年12月5日,我部從某石化給某場站鐵路調(diào)運(yùn)20罐車3號噴氣燃料,部隊(duì)開罐取樣后,反饋其中6車懸浮物(纖維狀毛毛)較多,拒絕接收,申請軍企復(fù)檢。我部組織某石化質(zhì)量專家前往部隊(duì)復(fù)檢,復(fù)檢前要求部隊(duì)將罐車油品沉降12 h后按規(guī)定逐車取樣。復(fù)檢時,目測其中6個油樣有多根纖維狀懸浮物(長度1~2 mm)和頭皮屑雜質(zhì)(直徑1 mm),靜置1 h后均能沉降,其余14個油樣外觀良好,沒有爭議。通過協(xié)商,我部建議部隊(duì)將收油過濾器濾芯精度由10 μm提高到1 μm,并先收至空油罐,取樣觀察外觀,達(dá)到質(zhì)量指標(biāo)要求。
發(fā)出的該批3號噴氣燃料,為某石化采用加氫裂化裝置生產(chǎn),該裝置采用國產(chǎn)單段雙劑串聯(lián)一次通過工藝,包括反應(yīng)、分餾、吸收穩(wěn)定、氣體脫硫、溶劑再生及PSA氫提濃單元,裝置工藝操作參數(shù)符合鑒定定型工藝要求,該環(huán)節(jié)不會產(chǎn)生懸浮物,具體指標(biāo)見表1。
表1 裝置工藝操作條件
加氫裂化裝置以直餾減壓蠟油和焦化蠟油為原料,近期未使用卡塔爾蠟油[1],生產(chǎn)過程在線加入抗氧劑21.5 mg/L,半成品罐加抗磨劑12 mg/L,符合加劑要求,該環(huán)節(jié)不會產(chǎn)生懸浮物,裝置設(shè)計原料性質(zhì)見表2。
表2 裝置設(shè)計原料性質(zhì)
洗槽站原來使用的通風(fēng)筒為帆布材質(zhì),有的風(fēng)筒存在破損;擦車環(huán)節(jié)使用抹布,破損部分可能產(chǎn)生影響;吹風(fēng)設(shè)備未加過濾網(wǎng),洗車時有可能帶入楊絮、柳絮。
3號噴氣燃料分別儲存于803#罐、840#罐。該批油料前3車從803#罐出,后17車從840#罐出,換罐時管線中有混油情況。查看803#罐、840#罐、裝油臺前第三道過濾器未發(fā)現(xiàn)異常,油料通過專用鶴管注入鐵路罐車,查看裝油臺首罐首車留樣,目視發(fā)現(xiàn)2~3根纖維狀懸浮物及少量頭皮屑雜質(zhì),考慮鐵路罐車污染。
綜上分析,3號噴氣燃料在原料、裝置穩(wěn)定情況下,生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)懸浮物的可能性較小,儲存環(huán)節(jié)雖有概率出現(xiàn),但由于執(zhí)行“三級”過濾制度,即使出現(xiàn)也會被過濾,主要原因集中在洗槽環(huán)節(jié),一般為鐵路罐車未洗凈導(dǎo)致。
針對洗槽站在罐車特洗時方法簡單、通風(fēng)筒破損、抹布破舊、洗槽記錄不夠規(guī)范等問題,積極尋訪先進(jìn)企業(yè)特洗方法,采取了增加洗滌劑刷洗、更新抹布、嘗試用面沾、改進(jìn)通風(fēng)設(shè)施(更換破損風(fēng)筒和加裝風(fēng)筒過濾網(wǎng))、增加抽真空等辦法。
按照軍用油管理制度要求,濾芯更換周期應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于“每隔0.5 a或壓差達(dá)到0.1 MPa時進(jìn)行更換”。企業(yè)現(xiàn)用的過濾器從加氫裂化裝置餾出口至裝車棧橋共有3級過濾。為保證質(zhì)量,先后3次更換裝車棧橋過濾器,將精度由10 μm提高至1 μm,并堅持每天打開過濾器排污口“放水”、“放油”,裝車時適當(dāng)降低流速(降至150 t/h),減輕對新濾芯的沖擊。
企業(yè)3號噴氣燃料儲存共有 8個罐,自出現(xiàn)懸浮物(纖維狀毛毛)問題后,先后3次分別在803#、806#、840#等罐中發(fā)現(xiàn)長、短“毛毛”等絮狀物,個別罐有水、機(jī)械雜質(zhì)。為保證質(zhì)量,企業(yè)著手對成品罐逐個進(jìn)行清洗,重點(diǎn)清洗罐內(nèi)浮桶、內(nèi)浮盤與罐壁連接處等部位。同時,在油品車間加劑室安裝紗窗,防止柳絮等外來植物纖維飛入。
洗槽鐵路罐車清洗、過濾、儲運(yùn)等環(huán)節(jié)整改后,后續(xù)檢驗(yàn)驗(yàn)收出廠3號噴氣燃料時,未再發(fā)現(xiàn)有懸浮物存在。
為保證3號噴氣燃料質(zhì)量,提高服務(wù)保障水平,筆者建議在以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn):
◇嚴(yán)格落實(shí)制度。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)人員國防教育,強(qiáng)化人員國防意識,嚴(yán)格落實(shí)軍用油管理制度,定期清洗儲罐,按時清洗更換“三級”濾芯(預(yù)過濾濾芯精度一般為10 μm,聚結(jié)分離濾芯精度一般為1 μm),定期更換銑槽站通風(fēng)筒,適當(dāng)延長3號噴氣燃料裝車后沉降時間(根據(jù)《成品油計量與管理》[4],建議由15 min延長至1 h)。
◇明確仲裁標(biāo)準(zhǔn)。目前關(guān)于3號噴氣燃料外觀爭議問題,GB 6537—2018《3號噴氣燃料》標(biāo)準(zhǔn)中沒有明確仲裁標(biāo)準(zhǔn),大部分需要協(xié)商處理,影響油料供應(yīng)保障效率,建議相關(guān)部門明確仲裁方法。且3號噴氣燃料的質(zhì)量直接關(guān)系到我軍油料使用安全,對于油料質(zhì)量問題一定要?dú)w零,尤其涉及到裝備事故征候,持續(xù)關(guān)注并加強(qiáng)絮狀物的研究,對北方和南方供油企業(yè)和油罐全部摸排一遍,出現(xiàn)的問題及時上報上級機(jī)關(guān)。
◇加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。企業(yè)近幾年未出現(xiàn)懸浮物問題,相關(guān)崗位人員并不了解懸浮物產(chǎn)生原因及機(jī)理,建議企業(yè)增強(qiáng)內(nèi)部管理和建立追責(zé)機(jī)制,并結(jié)合新入人員崗位培訓(xùn)、質(zhì)量月活動、崗位輪換等時機(jī),全面加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),使崗位人員較好掌握規(guī)章制度,把握外觀指標(biāo)合格標(biāo)準(zhǔn),減少爭議發(fā)生。