宋增亮
摘要 為研究超淺埋下鋼管幕頂進(jìn)施工引起的沉降、成品的精度控制以及選取合適的施工方案,文章以濟(jì)南R3線奧體中心西換乘站工程為依托,通過采用現(xiàn)場試驗(yàn)及后期施工效果驗(yàn)證,對整個管幕頂進(jìn)周期內(nèi)進(jìn)行分析,研究不同工況下管幕頂進(jìn)的規(guī)律。試驗(yàn)表明:采用插入型鋼作為管幕頂進(jìn)后背兼做基坑支護(hù)、設(shè)置限位器控制管幕精度、同步頂進(jìn)、破巖截齒鉆頭組合方案采滿足施工要求,且在該地層條件下可行,且施工精度及沉降可控,施工效率高。
關(guān)鍵詞 超淺埋管幕;現(xiàn)場試驗(yàn);管幕頂進(jìn)
中圖分類號 TU990.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)01-0167-04
0 引言
管幕法作為暗挖工藝的一種,其原理是通過利用小口徑頂管機(jī)建造暗挖初期支護(hù),同時也可將支護(hù)和結(jié)構(gòu)做成一個整體,進(jìn)而大大縮短了工期。1971年,日本在kawase-Inae通道工程中首先采用了管幕法,隨后得益于其施工產(chǎn)生的小沉降,對上方已有建筑的影響較小,比利時、新加坡等國家開始將該方法應(yīng)用到地下工程中[1]。
管幕法在國外有40多年的發(fā)展歷史,很多項(xiàng)目都取得了不錯的效果[2]。在國內(nèi),1984年,香港在修建地下通道時首次應(yīng)用管幕工法。蘇榮軍等對軟土地層淺覆土下鋼管幕頂進(jìn)施工引起的地層沉降規(guī)律與機(jī)制,采用現(xiàn)場試驗(yàn)方法,對管幕頂進(jìn)周期內(nèi)地表沉降進(jìn)行分析,結(jié)果表示單根鋼管頂進(jìn)時后半段隆起,但其值在精度允許范圍之內(nèi)[3]。該文結(jié)合在已有研究的基礎(chǔ)上,對管幕頂進(jìn)行試驗(yàn)分析,為實(shí)際施工提供保證。
1 工程簡述
1.1 工程概況
奧體中心西換乘站采用暗挖法(橫向洞蓋法)施工,車站全長273 m,寬24.1 m,基坑深度約為18.5 m,結(jié)構(gòu)覆土約3~4 m,屬于超淺埋大斷面暗挖車站施工。施工平面圖如圖1所示。
1.2 管幕概況
為保證小導(dǎo)洞施工及扣拱施工過程中沉降、安全可控,在拱部以上設(shè)置Φ406,t=18 mm管幕進(jìn)行支護(hù),作為下部開挖的保護(hù)措施。管幕位于黏土(摻雜較多較大的塊狀石)地層內(nèi),無地下水,管幕下1 m位置為中風(fēng)化石灰?guī)r層,圖2為管幕縱斷面圖。
車站位于經(jīng)十路(路口處雙向18車道)下方,車流量極大,管幕覆土僅3 m,且地面1.5 m以下存在多個濟(jì)南市各專業(yè)主管道,因此管幕施工核心是精度控制及過程沉降控制。
2 現(xiàn)場試驗(yàn)
2.1 試驗(yàn)準(zhǔn)備
管幕試驗(yàn)前將場地整平,場地平整時避免臨時填土,且為保證試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)有效性,該次試驗(yàn)管幕工作坑采用型鋼支護(hù),工作坑的寬度值與實(shí)際工作坑寬度值保持一致,取5.4 m,基坑深度為4.5 m。
為保證管幕能順利從型鋼中間穿過,要求型鋼施工時,平面定位及樁體打設(shè)傾斜值沿車站縱向累計最大誤差不超過20 mm,同時應(yīng)保證基坑兩側(cè)型鋼位置的對應(yīng)關(guān)系,確保兩側(cè)管幕能夠在基坑內(nèi)順利連接。
另外,管幕參數(shù)與實(shí)際工程保持一致:鋼材為Q355B,φ406x18@600,在其內(nèi)部填充微膨脹水泥砂漿(M20),管幕外側(cè)旁焊φ42注漿管,隨管幕一同頂進(jìn)。
2.2 管幕試驗(yàn)
車站土層中管幕約374根,管頂覆土深度為3.3~3.6 m。試驗(yàn)管幕采用3臺設(shè)備進(jìn)行頂進(jìn),每臺設(shè)備施工3根管幕,管幕頂埋深取3.4 m,相鄰管的間距為600 mm,單根管頂進(jìn)長度為16.5 m。
通過對比設(shè)置型鋼導(dǎo)向器、管幕限位器,來明確試驗(yàn)管幕的偏差結(jié)果。
該次試驗(yàn)采用三種形式的鉆頭如圖3所示,1#鉆機(jī)采用錐心鉆頭,2#鉆機(jī)采用糾偏斜板鉆頭,3#鉆機(jī)采用破巖截齒鉆頭,另外每種鉆頭也分別采用三種不同的頂進(jìn)方式:欠土頂進(jìn)、鉆頭超前以及正常同步頂進(jìn)。通過對比試驗(yàn)管幕的偏差結(jié)果,從而確定正式施工時可選用最佳的施工工藝。
3 試驗(yàn)結(jié)果分析
為方便統(tǒng)計數(shù)據(jù),該次試驗(yàn)管幕編號及對應(yīng)設(shè)備工藝如表1所示。
3.1 沉降分析
在每根試驗(yàn)管幕地面上方設(shè)置兩處沉降監(jiān)測點(diǎn),經(jīng)測量統(tǒng)計,當(dāng)采用破巖截齒鉆頭頂進(jìn)施工時,管幕最大累計沉降為3.3 mm,滿足沉降要求。各鉆孔累計沉降圖表如圖4所示。
3.2 功效分析
在每根試驗(yàn)管幕頂進(jìn)過程均進(jìn)行記錄,該次統(tǒng)計時間包含管節(jié)焊接時間,經(jīng)統(tǒng)計,最長頂進(jìn)時間為32 h,最短頂進(jìn)時間為21 h。各管幕頂進(jìn)周期如圖5所示。
由柱狀圖可知當(dāng)采用錐心鉆頭或糾偏斜板鉆頭時,每個周期內(nèi)管幕頂進(jìn)平均時間約為30 h。當(dāng)采用破巖截齒鉆頭時,每根管幕頂進(jìn)的平均時間約為25 h,較前兩種鉆頭節(jié)省16.7%的時間。
3.3 精度分析
3.3.1 型鋼支護(hù)樁精度分析
基坑開挖后,測量型鋼支護(hù)樁的垂直度,經(jīng)測量數(shù)據(jù)如表2所示:
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計可得出,在該地層條件下,在沒有限位器的情況下,型鋼支護(hù)樁精度能滿足要求。
3.3.2 管幕精度分析
為確定管幕精度控制效果,在管幕另一端進(jìn)行開挖測量驗(yàn)證,試驗(yàn)管幕偏差統(tǒng)計如表3所示。
經(jīng)實(shí)際測量驗(yàn)證,1#、2#鉆機(jī)管幕頂進(jìn)末端水平及豎向誤差均小于20 mm,偏差較小。3#鉆機(jī)管幕頂進(jìn)末端水平誤差、豎向誤差數(shù)據(jù)略大于1#、2#鉆機(jī),但偏差仍在允許范圍內(nèi),滿足要求。
4 結(jié)論和建議
(1)錐心鉆頭及糾偏斜板鉆頭對精度控制、沉降控制優(yōu)于破巖截齒鉆頭,三者在允許偏差范圍內(nèi),均滿足沉降要求。
(2)對比三者的能效分析,在土層中夾雜石塊的地層、砂卵石層、風(fēng)化石層的地層條件下,破巖截齒鉆頭功效最高,每根管幕頂進(jìn)時間節(jié)省約16.7%。
(3)通過沉降及精度分析,在超淺埋管幕頂進(jìn)施工中,采用頂進(jìn)限位器加型鋼導(dǎo)向器方式進(jìn)行施工控制,精度及沉降能得到有效控制,且偏差在允許范圍內(nèi)[4]。
(4)通過進(jìn)行多組試驗(yàn),設(shè)備機(jī)具配置及工藝流程工效都得以驗(yàn)證,得到了所需主要施工參數(shù)。在該地層條件下,管幕頂進(jìn)宜采用破巖截齒鉆頭,采取正常同步頂進(jìn)的方式進(jìn)行施工。
參考文獻(xiàn)
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