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一次風機轉(zhuǎn)子裂紋的故障診斷

2021-12-30 01:23李鳳軍劉雙白石清泉田東來孫好英
化工機械 2021年6期
關(guān)鍵詞:動葉倍頻停機

吳 昕 李鳳軍 劉雙白 石清泉 田東來 孫好英

(1.國網(wǎng)冀北電力有限公司電力科學研究院;2.華北電力科學研究院有限責任公司;3.陜西國華錦界能源有限責任公司)

一次風機作為火力發(fā)電機組的重要輔機設備,其安全穩(wěn)定運行直接關(guān)系著機組帶負荷能力。與主機設備不同,一次風機的振動監(jiān)測方法簡單,通常在軸承端蓋的水平和垂直兩方向布置振動傳感器,并將振動數(shù)據(jù)遠傳至DCS。這種單一的振動數(shù)據(jù)記錄方式給一次風機振動故障診斷帶來了諸多不精確因素。

雙極動葉可調(diào)一次風機的零部件較多,其故障特征也更為豐富。郭玉杰等分析某600 MW機組一次風機振動后認為,該風機執(zhí)行機構(gòu)嚴重磨損造成兩級動葉開度不同步,通過更換一、二級執(zhí)行機構(gòu)的銅套解決了振動故障[1]。王鳳良等通過對一次風機電機側(cè)進行剛度加固和外伸端動平衡消除了某300 MW機組一次風機的振動故障[2]。陳蓮芳和徐夕仁研究了某300 MW機組一次風機振動隨負荷同向變化現(xiàn)象,對該風機進行振動監(jiān)測分析認為,電機與風機間的齒聯(lián)軸器裂紋是引起振動幅值隨負荷顯著變化的根本原因[3]。曹景芳研究了某1 000 MW機組一次風機電機振動故障,分析認為該電機振動增大的根本原因是找正不合格,找正調(diào)節(jié)墊片接觸面積小,通過重新找正并更換尺寸合適的墊片,避免了故障進一步擴大[4]。

筆者針對某600 MW機組一次風機振動的快速劣化現(xiàn)象,通過對風機正常運行和惰走期間進行振動監(jiān)測、現(xiàn)場拆機檢查等過程,綜合診斷該風機的轉(zhuǎn)子故障。

1 設備簡介

某600 MW機組雙級動葉可調(diào)軸流式一次風機主要由進汽室、集流器、雙級動葉、導葉、擴壓管及動葉調(diào)節(jié)機構(gòu)等部件構(gòu)成(圖1)。雙級葉輪布置在軸承箱兩端,一次風機轉(zhuǎn)子和電動機轉(zhuǎn)子之間由一根空心長軸連接。電機轉(zhuǎn)子及風機轉(zhuǎn)子側(cè)分別由一個膜片式聯(lián)軸器與空心長軸連接[5]。該風機由上海鼓風機廠有限公司制造,型號為PAF19-14-2,主要技術(shù)參數(shù)如下:

圖1 一次風機構(gòu)成示意圖

轉(zhuǎn)速 1 470 r/min

臨界轉(zhuǎn)速 1 984 r/min

葉片數(shù) 22片/級

葉片調(diào)節(jié)范圍 -30~15°

風量 106.9 m3/s

風壓 15 246 Pa

效率 86.19%

振動報警值 7.1 mm/s

振動跳機值 11.0 mm/s

2 劣化現(xiàn)象

機組于2020年10月底啟動,一次風機運行正常,軸承箱水平和垂直振速均保持在1.5 mm/s左右小幅波動。11月16日,操作人員發(fā)現(xiàn)一次風機振動有所爬升,兩天時間振速升高至2.0 mm/s,而運行電流和軸承溫度均無明顯變化,隨后加強關(guān)注。到了18日,水平方向振速持續(xù)爬升達到4.0 mm/s,且增速更快,經(jīng)工作人員測算,若保持當天的上升速率,該風機將在4 h后達到報警值。經(jīng)商討,機組降負荷至300 MW,將該一次風機退出并做停機檢修處理。

19日,檢修人員將一次風機解體進行全面檢查:膜片式聯(lián)軸器螺栓緊力正常,聯(lián)軸器無明顯磨損;液壓缸內(nèi)部螺絲和推桿鎖母均未松動;風機軸承光亮如新,無明顯磨損點;風機轉(zhuǎn)子光潔度高;液壓油缸無漏油;銅套活動良好;葉片頂部無碰摩;兩級動葉同步度高。未檢查出明顯問題,清除葉片表面積灰并更換了膜片聯(lián)軸器后回裝。20日晚間再次啟動,運行初期,風機水平方向振速5.1 mm/s,運行4 h后振動達到報警值,再次停運風機??梢?,此次運行期間振速上漲水平與18日的情形相近。

21日,檢修人員再次解體風機進行檢查,此次未拔出風機轉(zhuǎn)子。具體檢查過程為:吊出電機,復查磁力中心;抽出風機與電機間的連接軸,進行超聲波探傷;檢查軸承洼窩端面;探傷支撐導葉及其周邊焊縫。檢查并未發(fā)現(xiàn)問題,23日再次更換聯(lián)軸器回裝。

3 振動測試

在一次風機的一級葉輪后(3號軸承)和二級葉輪前(4號軸承)處對應的風機罩殼水平結(jié)合面分別布置水平和垂直振動傳感器,并在裸露軸段上敷設反光條進行鍵相測量。

23日14時,啟動一次風機,風機定速運行30 s后,相關(guān)保護動作,風機跳閘。表1為跳閘前振動測量結(jié)果,此時動葉開度為15%。

表1 一次風機振動測量結(jié)果 μm

基于表1中的數(shù)據(jù)可以得出:一級葉輪與二級葉輪水平振動均超過100μm,一級葉輪甚至達到162μm,說明DCS遠傳數(shù)據(jù)較為可靠,一次風機確實出現(xiàn)了振動異常的現(xiàn)象;振動以1倍頻為主,存在不小的2倍頻分量,還有少量的高頻分量,低頻(0.5倍頻)分量整體較小,通過頻率可以忽略。

此次一次風機啟動,捕捉到了機組啟動升速和停機惰走期間的振動數(shù)據(jù)。其中,升速期間由于時間較短,記錄的振動數(shù)據(jù)較少;停機惰走期間的振動數(shù)據(jù)更為完整。據(jù)此,繪制了降速過程振動趨勢圖(圖2)。

由圖2可以看出,降速過程中,風機轉(zhuǎn)速達900 r/min以上時存在振動峰值,3號和4號軸承對應位置水平振幅超過200μm。分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),此處振動峰值主要源于2倍頻振動分量的突增(表2)。

表2 第1次停機惰走期間振動峰值的測量結(jié)果

圖2 第1次降速過程振動趨勢

15時,再次啟動風機,此時動葉開度15%。穩(wěn)定后測得:3號軸承水平方向振幅為161μm,垂直方向振幅為90μm;4號軸承水平方向振幅133μm,垂直方向振幅70μm。同時,DCS顯示垂直方向振速5.6 mm/s,水平方向振速9.9 mm/s。此次試轉(zhuǎn)55 min,期間調(diào)整了動葉開度,取兩側(cè)水平方向主要振動數(shù)據(jù)作趨勢圖(圖3)。由圖3可以看出:風機啟動運行后,兩側(cè)水平振動略有降低;動葉開度由15%升至58%后,通頻振幅略微上升,并隨著運行時間的增長穩(wěn)定上升至20μm;運行期間,2倍頻振動分量較穩(wěn)定,振幅的變化主要源于1倍頻分量的變化;兩側(cè)為同向振動,1倍頻 振動相位較為穩(wěn)定。

圖3 第2次啟動過程振動趨勢

16時,停止一次風機運行,再次記錄風機停機惰走期間的振動數(shù)據(jù),整體趨勢與上次降速過程的情形相似,只是數(shù)值整體有所提高。

表3為第2次停機惰走期間振動峰值的測量結(jié)果,對比上次停機參數(shù),此次停機振動峰值有了明顯的提升,整體通頻幅值增大30μm,各倍頻分量均有所提高,尤其是2倍頻的分量提高了50μm。

表3 第2次停機惰走期間振動峰值的測量結(jié)果

4 結(jié)果分析

通過對該一次風機的兩次運行過程的振動測試,筆者認為該風機存在轉(zhuǎn)子裂紋的可能性極大,判斷依據(jù)如下:

a.從定速后的振動頻譜看,該風機振動主要是倍頻振動,尤其是1倍頻與2倍頻的振動分量較大,幾乎不存在低頻雜波。振動的頻譜結(jié)構(gòu)基本說明該風機支撐情況良好,結(jié)合現(xiàn)場對各個支撐導葉和軸承洼窩的檢查情況,筆者初步判斷振動故障主要源于轉(zhuǎn)動部件。由于通過頻率較低,因此可排除兩級動葉同步度差的情況。

b.考慮振動劣化過程,轉(zhuǎn)動部件應存在一個持續(xù)惡化的故障原因。現(xiàn)場檢查各螺絲部件,并未發(fā)現(xiàn)任何問題,因此筆者開始懷疑風機轉(zhuǎn)子存在裂紋,并仍在持續(xù)擴展。同時,從風機兩次停機惰走期的振動參數(shù)來看,該轉(zhuǎn)子在910~950 r/min時存在2倍頻峰值,對比轉(zhuǎn)子1 984 r/min的臨界轉(zhuǎn)速,發(fā)生2倍頻峰值區(qū)域恰巧是轉(zhuǎn)子副臨界區(qū)。一般情況,當轉(zhuǎn)子出現(xiàn)橫向裂紋,由于轉(zhuǎn)子兩側(cè)剛度不對稱,使得2倍頻振動分量增大,當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到0.5倍臨界轉(zhuǎn)速時,極易出現(xiàn)2倍頻分量峰值。同時,由于裂紋的存在,造成轉(zhuǎn)子剛度的降低,導致轉(zhuǎn)子產(chǎn)生一定的不平衡量,且該不平衡量將隨著裂紋的擴展持續(xù)增大,引起轉(zhuǎn)子1倍頻振動分量和通頻值的快速增大。

圖4為4次停機時DCS記錄的振速峰值,4次停機的時間節(jié)點分別為11月18日首次檢修前、20日第2次檢修前、23日首次振動測試前和23日第2次振動測試前。由圖4可以看出,僅啟停3次,累計運行5 h,兩側(cè)振速已增至5.5 mm/s,如此劇烈的振動劣化,說明此期間轉(zhuǎn)子橫向裂紋產(chǎn)生了明顯的擴展,甚至每次啟動都促進了轉(zhuǎn)子裂紋的擴展??紤]到一次風機軸頸較細,不建議再次試轉(zhuǎn)風機,應立即解體檢查。

圖4 停機時振速峰值變化趨勢

5 解體檢查

檢修人員將風機轉(zhuǎn)子抽出后,對轉(zhuǎn)軸進行了仔細檢查,尤其是各圓角處。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),在靠近一級葉輪處的過渡段存在明顯的橫向裂紋(圖5),裂紋長達300 mm(該處軸頸周長540 mm)。考慮到設備安全,該轉(zhuǎn)子作報廢處理。

圖5 裂紋實拍照片

重新更換轉(zhuǎn)子后,風機再次啟動,轉(zhuǎn)動平穩(wěn),DCS遠傳振速1.6 mm/s,就地振動測試通頻振幅均低于25μm。風機振動故障消除,機組得以正常投入生產(chǎn)運行。

6 結(jié)束語

針對某600 MW機組一次風機振動的快速劣化現(xiàn)象,通過現(xiàn)場振動測試分析認為該風機轉(zhuǎn)子存在橫向裂紋,并經(jīng)檢修得以驗證,最終通過更換風機轉(zhuǎn)子,解決了該風機振動故障?;谏鲜鲞^程得出如下經(jīng)驗:風機轉(zhuǎn)子惰走期間,當副臨界轉(zhuǎn)速區(qū)出現(xiàn)明顯的2倍頻峰值,且隨運行時間和停機次數(shù)穩(wěn)步增加時,轉(zhuǎn)子極有可能出現(xiàn)橫向裂紋,此時應密切關(guān)注設備運行狀態(tài);當此類風機轉(zhuǎn)子出現(xiàn)橫向裂紋時,振動極有可能呈現(xiàn)指數(shù)形式劣化,即隨著運行時間的延長,振動劣化將越發(fā)迅速。

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