謝偉川
摘 要:本文從案例分析入手,對引風機動葉故障原因以及具體的處理措施進行了全面分析,希望對我國相關領域的全面發(fā)展起到促進作用。
關鍵詞:引風機;動葉;故障原因;處理措施
一、案例分析
2016年5月20日,某電廠在啟動3號機組時,對B引風機動葉的調整,并沒有發(fā)現(xiàn)爐膛負壓的變化,此時繼續(xù)增大引風機動葉開度至70%,但仍然只有74A的電流[1]。3號機組在1.5小時后解列,停止B引風機的運行。由檢修工作人員展開現(xiàn)場檢查,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)無論風機是停運還是運行,動葉調整機構都處于正常狀態(tài);在對動葉機構油系統(tǒng)進行檢查的過程中,發(fā)現(xiàn)油系統(tǒng)其也始終處于穩(wěn)定的運行狀態(tài),各油管接頭沒有發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,油壓穩(wěn)定在3.0MPa,符合2.45~3.35MPa的油系統(tǒng)壓力要求,同A引風機相比,泄露油量和回油量都沒有明顯差異。
檢修人員在對油系統(tǒng)壓力進行了調整,提到油壓到3.3MPa,再次啟動B引風機,并對動葉進行調整,在這一過程中,發(fā)現(xiàn)風機動葉動作正常,而動葉的變化也會導致電流和風壓同時發(fā)生轉變,但是風機的聲音出現(xiàn)異常,在出口擴散筒中也出現(xiàn)了劇烈振動的現(xiàn)象。
設備當天長時間運行以后,由于不斷增大的風機振動幅度,工作人員決定實施揭蓋檢修,在這一過程中,發(fā)現(xiàn)風機葉片出現(xiàn)了錯位的現(xiàn)象。在完成檢修以后,再次啟動風機,但仍然存在電流不變化以及負壓不明顯的現(xiàn)象,接下來,檢修工作人員暫停了B引風機的運行,并再一次詳細檢查了風機各個系統(tǒng),此時仍然沒有發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,翌日,再次啟動風機試運,發(fā)現(xiàn)B引風機恢復正常的運行狀態(tài)。
二、引風機動葉故障原因
根據(jù)以上檢查措施發(fā)現(xiàn),引風機動葉故障原因如下:
(一)軸流式引風機原理
旋轉中的葉輪,從入口流入氣體,沿進風口軸向流動,此時葉片在葉輪上會對氣體進行推擠,從而提升氣體能量,推動氣流向導葉流動。針對偏轉的氣流來講,導葉會對其進行轉換,使其穩(wěn)定向出口流動,氣流進入擴壓管后,繼續(xù)轉換氣體動能,生成壓力能,并將其向工作管路中注入。
通常情況下,葉片角度在軸流式引風機中都是可以進行調節(jié)的,此類型引風機通常都會配備一個葉片液壓調節(jié)裝置。運行中的風機在對裝置進行調節(jié)的過程中,需要對液壓機構進行充分的活動,動葉初始安裝角的調節(jié),可以在特定的角度下,可以始終保持風機較高的效率[2]。
(二)葉片卡澀原因
第一,安裝時候存在異物,會導致葉片產(chǎn)生卡澀的現(xiàn)象。在檢修的過程中需要揭蓋,此時可以發(fā)現(xiàn)部分風機葉片已經(jīng)產(chǎn)生錯位的現(xiàn)象,在對葉片根部進行全面檢查的過程中會發(fā)現(xiàn)異物會沉積于葉片和輪轂配合的位置,防腐用的纖維布雜物等存在于風機入口煙道位置,也就是說,纖維布在脫落以后,在氣流的影響下將向風機內部流動,葉片在風機中會對纖維布產(chǎn)生沖擊,最終導致其形成碎末,并黏貼在葉片的根部,導致葉片產(chǎn)生卡澀的現(xiàn)象。并且,纖維布在脫落以后,會嚴重影響葉片的正常運行,最終會導致部分葉片產(chǎn)生錯位現(xiàn)象。
第二,本文所提的電廠在運行的過程中,剛好是春季潮濕的空氣環(huán)境。由于擁有較大的空氣濕度,空氣中的鹽霧對葉柄、葉片根部的侵蝕較大,導致葉片結塊、受潮以及積灰等現(xiàn)象,極大的增加了摩擦力,改變了葉片的流道形狀,阻礙葉片的轉動,最終造成調整不靈活的現(xiàn)象。
三、引風機動葉故障處理措施
第一,在沒有重新拆裝葉片以前,調整了B引風機的液壓缸油系統(tǒng)壓力達到3.3MPa,在這一過程中,可以使葉片的推力在液壓缸中有所增加,實現(xiàn)對摩擦力的有效克服,只有這樣,才可以正常的調整運行中的動葉。
第二,在檢修機組的過程中,如果空氣濕度比較大,打開風機蓋子后必須及時清理葉片和輪轂之間的積灰,同時注入高溫抗咬合劑,值得注意的是,在這一過程中,還需要在葉片和輪轂上覆蓋塑料薄膜,實現(xiàn)對設備的高效保護。
第三,在安裝、使用風機的過程中,相關說明書中有明確規(guī)定,如果是在沿海等潮濕地點來安裝風機,如果想要減少鹽霧空氣對停機中的風機造成侵蝕,工作人員必須保證在停機的時間里,每天都使用調節(jié)機構對風機動片進行一次全面的轉動,從而避免葉片在轉動過程中產(chǎn)生不靈活的現(xiàn)象。通過這一措施,即使葉片產(chǎn)生了卡澀的現(xiàn)象,也可以及時處理,甚至還可以對動葉進行機械調節(jié)。
第四,在增加葉片數(shù)量的同時,加大風機葉輪直徑,通過這一改造措施,如果新的系統(tǒng)同舊系統(tǒng)之間沒有差異,那么必須對液壓缸出力裕量進行重新的核算,這一工作應由設備廠家執(zhí)行[3]。如果發(fā)現(xiàn)液壓缸出力裕量比較小,那么將會增加摩擦力,導致葉片調整過程中產(chǎn)生不靈活的現(xiàn)象。
第五,防磨防腐設施一般應用于引風機進口煙道中,在實際工作中,要求工作人員對此煙道進行充分的檢查,及時清理異物,檢查有沒有松脫問題,防止設備的脫落而導致葉片錯位、卡澀。
結束語:
綜上所述,在對該電廠的風機動葉故障進行分析的過程中可以發(fā)現(xiàn),引發(fā)動葉故障的因素較多,要求相關工作人員必須加大對設備的定期檢修力度,同時詳細記錄故障產(chǎn)生的原因和概率,才能夠為采取有效的措施,預防各種類似事故發(fā)生奠定良好的基礎。
參考文獻
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[2] 劉天佐,史志剛,崔雄華等.WC-Ni粉末火焰噴涂的軸流式引風機動葉片開裂原因分析[C].//中國電機工程學會金屬材料專委會第一屆學術年會論文集.2015:172-176.
[3] 李春曦,林卿,葉學民等.基于復雜度的軸流風機動葉偏移時聲壓信號的表征[J].動力工程學報,2015,35(1):62-69.