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濕法脫硫效能提升改進實踐

2021-10-21 08:51曹志云
科技信息·學術(shù)版 2021年15期
關(guān)鍵詞:改進

曹志云

摘要:目前我國鋼鐵工業(yè)環(huán)境保護現(xiàn)狀不容樂觀,需要采取有效的措施,解決環(huán)境保護方面的問題。本文針對新疆天山鋼鐵巴州公司80萬噸球團線配套的濕法脫硫系統(tǒng)存在的問題現(xiàn)狀,并且針對這些現(xiàn)狀提出了具體的解決措施,改造實踐后脫硫效率提升較大,取得明顯效果。

關(guān)鍵詞:濕法脫硫、改進、脫硫效率提升

引言

新疆天山鋼鐵巴州公司80萬噸球團線配套的脫硫工程建成于2013年投入使用,系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,在原煙道安裝旁通閥將煙氣引入脫硫吸收塔,吸收塔前設(shè)置增壓引風機。近幾年環(huán)保要求越來越嚴,環(huán)保設(shè)施達標企業(yè)才能生存,球團脫硫從建成投用后小問題不斷,不能穩(wěn)定保證環(huán)保數(shù)據(jù)穩(wěn)定達標,制約球團生產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏。脫硫煙道部分腐蝕嚴重煙氣外漏,1個石灰制漿罐不能滿足生產(chǎn)需求,易造成供漿不及時數(shù)據(jù)超標,脫硫塔外部沒有保溫措施,生產(chǎn)過程中的溫差造成脫硫的防腐容易脫落,除霧器頂部局部防腐層脫落;現(xiàn)場的除霧器部分變形嚴重,不能保證除霧效果。

1現(xiàn)狀

1.1設(shè)備參數(shù)現(xiàn)狀

新疆天山鋼鐵巴州公司80萬噸球團生產(chǎn)配套脫硫裝置原設(shè)計采用北京中科創(chuàng)新園環(huán)境技術(shù)有限公司濕式石灰-石膏煙氣脫硫工藝,與生產(chǎn)線配套運行,能處理從回轉(zhuǎn)窯排出的100%的煙氣量,脫硫效率≥95%,它包括下列子系統(tǒng):(1)煙氣系統(tǒng);(2)SO2吸收系統(tǒng);(3)漿液制備系統(tǒng);(4)副產(chǎn)物處理系統(tǒng);(5)工藝水系統(tǒng)。

脫硫主要設(shè)計指標及性能保證值(如圖1所示)

1.2工況原料現(xiàn)狀

新疆天山鋼鐵巴州公司80萬噸球團生產(chǎn)線地處新疆內(nèi)陸天山南麓,球團生產(chǎn)用鐵精粉礦主要為本地精粉(如圖二所示)。精粉中硫含量變化大,含量高。

1.3脫硫運行現(xiàn)狀

從建設(shè)到投入運行后,脫硫數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,精粉原料中硫含量變化后脫硫數(shù)據(jù)很難控制,數(shù)據(jù)出現(xiàn)超標情況,脫硫工藝運行不穩(wěn)定,漿液中毒,脫石膏困難。脫硫噴淋、除霧器堵塞嚴重(如圖三所示),現(xiàn)場下白色石膏雨等情況發(fā)生,球團線被迫停機檢修。

2改進方案

2.1改進原則

利用球團線年檢時間,改造施工時間控制在20天以內(nèi)完成。

適應(yīng)球團產(chǎn)能提升要求窯尾主抽風機、增壓風機已經(jīng)處于滿負荷狀態(tài),改造方案充分考慮盡量減少阻損,確保改造后的風量不減少,不影響球團產(chǎn)量。

本次改造考慮經(jīng)濟合理,達到滿足現(xiàn)有排放標準。

2.2改造方案

2.2.1噴淋系統(tǒng)(含循環(huán)泵、管道、噴嘴等)改造,提高液氣比,噴嘴覆蓋率達到200%以上,滿足入口煙氣二氧化硫含量4000mg/m3脫硫排放達標。新增一臺流量1400m3/h,揚程25m循環(huán)泵;改一臺900 m3/h循環(huán)泵為1400m3/h,提高系統(tǒng)液氣比,達到8.4左右。

2.2.2將石灰漿液加入改到氧化池。這樣改造后,就形成了2個循環(huán)池,一個循環(huán)池PH值6—6.5左右,對應(yīng)最上層噴淋,脫硫反應(yīng)時間最長,主要負責保證脫硫效果,一個循環(huán)池PH值5.5—6左右,保證亞硫酸鈣能夠很好的氧化成硫酸鈣,確保石膏排除正常工作。這樣的改造,實質(zhì)上形成了“單塔雙循環(huán)”流程,將大大提高脫硫效率。

2.2.3解決目前脫硫塔截面煙氣分布不均勻問題,在煙氣進口處,增加一個煙氣均布器。

(1) 原理:由于脫硫塔直徑偏小,煙氣流速高,進入脫硫后,沒有足夠的空間來均勻分布,這樣就導致脫硫塔內(nèi),煙氣進口的對面,煙氣集中度很高,脫硫效果很差。使用煙氣均布器,在短距離內(nèi),將煙氣的分布,做一次重新分布,達到均勻上升的目的。

(2) 煙氣均布器的結(jié)構(gòu):目前使用效果最好的不銹鋼托盤式均布器,但由于脫硫塔直徑小,流速高,使用不銹鋼托盤式均布器至少會產(chǎn)生600-700Pa阻力,這是主抽風機不能承受的。我們本次采用管式均布器,45°斜線安裝方式,阻力預(yù)計小于150Pa,安裝方式如圖4所示:

2.2.4解決煙氣脫硫塔側(cè)壁效應(yīng),每層噴淋下部,增加一層煙氣導流環(huán)。

(1)原理:由于在噴淋層設(shè)計時,中心部分可以很好的實現(xiàn)200%以上的覆蓋,但靠近脫硫塔壁的部分,只有100%覆蓋,甚至有可能出現(xiàn)小于50%的覆蓋,這樣煙氣在上升過程中,會出現(xiàn)“貼壁”上行,因為靠近塔壁的部分阻力小。從效果上看,這部分煙氣沒有很好的脫硫而逃逸了。煙氣導流環(huán)設(shè)置在噴淋層下部,讓煙氣“脫離”塔壁,強制進入漿液噴淋密集區(qū)。

(2) 煙氣導流環(huán)不僅能有效提高脫硫效率,而且阻力很小,每層僅增加50Pa左右阻力,煙氣導流環(huán)安裝方式如圖5所示:

2.2.5解決現(xiàn)場除霧器易結(jié)垢,反沖洗效果不佳等問題。

(1) 除霧器段經(jīng)過前期改造,已經(jīng)達到直徑8m,計算流速為3.1-3.2m/s左右,適合除霧作業(yè)。但由于脫硫段流速太高,大量漿液被煙氣攜帶進入除霧器段,給除霧器帶來極大壓力,由于漿液含固量太高,導致頻繁發(fā)生除霧器堵塞。

(2) 原除霧器沖洗水噴嘴設(shè)計距離除霧器表面距離太遠,沖洗水達到除霧器表面已經(jīng)沒有壓力,影響沖洗效果,另外,沖洗水程序設(shè)計也有問題,最下層除霧器是最容易堵塞的,應(yīng)該頻繁沖洗,上層除霧器不易堵塞,應(yīng)減少沖洗頻率,這樣在保證水平衡基礎(chǔ)上,最大限度防止除霧器堵塞。

(3) 關(guān)于屋脊式除霧器,優(yōu)點是對煙氣流速有更好的適應(yīng)性,但缺點是,沖洗時,沖洗角度是30---45°,不如平板式除霧器容易沖洗干凈。

(4) 為了確保改造后,煙氣中煙塵含量低于或不高于原來的指標,本次改造放棄使用屋脊式除霧器,改為使用3層平板式除霧器,在保證不堵塞的前提下,通過使用不同參數(shù)的平板除霧器,到達除霧效果。

下層采用間距35mm,二通道除霧器,沖洗周期:30分鐘沖洗一次,每次2分鐘。

中層采用間距30mm,三通道除霧器,沖洗周期:2小時沖洗一次,每次2分鐘。

上層采用間距25mm,三通道帶鉤除霧器,沖洗周期:4小時沖洗一次,每次2分鐘。

2.2.6增加一個石灰漿液緩沖罐

(1) 現(xiàn)場有石灰漿液配制罐,由于配制系統(tǒng)沒有設(shè)計計量設(shè)施,采用液位來估計配制的石灰漿液濃度,方法雖然簡單,但基本滿足精度要求,由于石灰粉末受潮等原因,配制時,常出現(xiàn)不下料情況,需要處理,這樣就影響石灰的加入。

(2) 石灰加入到漿液池的過程既沒有計量,也沒有自動控制,在脫硫系統(tǒng)能力嚴重不足、循環(huán)池容積偏小的條件下,出口SO2控制就難上加難。

(3) 設(shè)置一個石灰漿液緩沖罐,位置在原氧化池上面,用鋼結(jié)構(gòu)架空,容積為石灰配制罐容積的70%左右,(15m3)實現(xiàn)2個功能:其一、配制罐有足夠的時間去配制石灰漿液;其二、緩沖罐石灰漿液自流到原氧化池過程中,增加一個電動閥,來自動控制石灰的加入量,確保出口SO2穩(wěn)定、達標。

2.2.7通過改造氧化風管,提高現(xiàn)場漿液的氧化效果,改造完成后半水亞硫酸鈣(干基)控制在0.5%以內(nèi)。

現(xiàn)有氧化風系統(tǒng)是在循環(huán)池下部設(shè)置了一圈曝氣管,雖然可以滿足氧化要求,但存在一個缺陷,下部的管道上的排氣孔容易堵塞,本次改造為直插式曝氣管。

關(guān)于脫硫漿液中亞硫酸鈣沒有很好的被氧化成硫酸鈣,主要是由于漿液PH值過高造成的。當PH值>6.5時,氧化反應(yīng)基本停止,無論鼓入多少空氣,漿液中硫酸鈣含量在20—22%左右達到平衡,不再氧化,當PH值<5.5時,反應(yīng)速率迅速增快,95%以上的亞硫酸鈣在90分鐘內(nèi)可以被氧化成硫酸鈣。這就是當前脫硫系統(tǒng)石膏脫水時,水分偏大的原因。

2.2.8增加循環(huán)池負壓引風機

現(xiàn)有系統(tǒng)采用塔外循環(huán),在漿液排出脫硫塔的出口,有部分煙氣泄露,同時,由于往循環(huán)池中鼓入大量空氣,導致循環(huán)池周邊水汽彌漫,即影響了環(huán)境,又使周邊鋼結(jié)構(gòu)腐蝕。

設(shè)置一臺流量5000m3/h,風壓2000Pa的風機,將循環(huán)池上部的空間抽成微負壓,這樣就可以防止水汽外泄。

3取得效果

1、改造運行后球團脫硫入口硫1910㎎/立方米,出口28㎎/立方米。脫硫效率達到98.4%(不考慮其他因素)。

2、石膏生成正常連續(xù)。

3、連續(xù)運行2月以上循環(huán)泵噴淋頭未有堵塞現(xiàn)象發(fā)生。

4、脫硫石灰石耗量、新水耗量降低40%.

4結(jié)束語

在鋼鐵工業(yè)發(fā)展的過程當中,環(huán)境保護問題是非常棘手的一個問題,同時也是一個核心性的問題?;诋斍颁撹F工業(yè)環(huán)境保護存在的問題,需要采取積極的解決措施,為我國的可持續(xù)發(fā)展提供有效的幫助,共同創(chuàng)造一個綠水青山的中國新生態(tài)環(huán)境。

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