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新建重整裝置的實際能耗與設(shè)計能耗對比分析

2021-06-29 05:22:44王浩靖阮付軍
四川化工 2021年3期
關(guān)鍵詞:干氣處理量重整

鄧 威 王浩靖 阮付軍

(中國石化洛陽分公司,河南洛陽,471012)

1 前言

中國石化洛陽石化連續(xù)重整裝置設(shè)計規(guī)模為120萬噸/年,氫提濃裝置設(shè)計規(guī)模為8萬標立米/時,采用的是中國石化洛陽工程有限公司工藝技術(shù),年開工時數(shù):8400小時,裝置操作彈性為60%-110%。新建120萬噸/年連續(xù)重整裝置(以下簡稱為“2#重整裝置”)和8萬標立米/時氫提濃裝置(以下簡稱為“2#PSA裝置”)聯(lián)合布置。

2#重整裝置主要由預(yù)加氫、重整及再接觸、催化劑連續(xù)再生(1135kg/h)和公用工程四個部分組成,其生產(chǎn)的脫戊烷油作為2#芳烴抽提裝置的原料,重整產(chǎn)氫送至2#PSA裝置。以混合石腦油(包括直餾石腦油和加氫精制石腦油)、1#預(yù)加氫拔頭油及加氫裂化重石腦油為原料,主要生產(chǎn)富含芳烴的高辛烷值汽油(RON104)組分,并副產(chǎn)重整氫氣。該裝置采用國產(chǎn)超低壓連續(xù)重整成套技術(shù)(SLCR)和國產(chǎn)連續(xù)重整催化劑 PS-Ⅵ。

自2020年8月投料以來,截止2020年底,重整裝置累計運行131天,裝置累計能耗為84.88 kgeo/t,2021年累計運行31天,綜合能耗為89.84kgeo/t。

2 裝置設(shè)計和實際能耗情況

2.1 2#重整裝置的設(shè)計能耗

2#重整裝置設(shè)計能耗為97.49kcal/t。

由表1可以看出,連續(xù)重整裝置設(shè)計能耗為97.49kgeo/t,其中燃料氣能耗比例最大,占裝置總能耗的71.71%;其次是蒸汽能耗,中壓蒸汽用能占總能耗的37.7%,外送低壓蒸汽能耗為-21.38 kgeo/t ,其次是電能耗,占裝置總能耗的11.28%。

表1 連續(xù)重整處理裝置設(shè)計能耗及構(gòu)成

2.2 2#重整裝置開工以來的實際能耗情況

2#重整裝置開工以來的能耗數(shù)據(jù)見表2。

表2 2020年2#重整裝置能耗數(shù)據(jù)

2020年2#連續(xù)重整裝置累計綜合能耗為84.88 kgeo/t,達到了裝置設(shè)計能耗的要求。

3 2#重整裝置能耗對比分析

3.1 2#重整裝置實際能耗與設(shè)計值對比分析

3.1.1 實際能耗與設(shè)計能耗對比

與設(shè)計值相比,連續(xù)重整裝置除除氧水、低壓蒸汽、中壓蒸汽和燃料能耗均低于設(shè)計值以外;電、除鹽水、循環(huán)水和凝結(jié)水能耗均高于設(shè)計值[1]。

3.1.2 對比分析

由表4可知,2#連續(xù)重整裝置動力消耗主要由燃料、電、蒸汽、除氧水、循環(huán)水和新鮮水凝結(jié)水組成。其中占能耗比例最大的是燃料氣,占總能耗的60.37%;其次是蒸汽,占總能耗的21.89%,其中中壓蒸汽占總能耗的42.08%,外送低壓蒸汽占總能耗的20.19%;然后是電耗,占總能耗的16.52%;燃料氣、蒸汽和電耗占總能耗的98.79%,其他僅占綜合能耗的1.21%[2]。

表3 2#重整裝置實際能耗與設(shè)計能耗對比

表4 2#連續(xù)重整裝置2020年實際能耗與設(shè)計值對比表

3.1.2.1 燃料氣

2#重整裝置燃料氣能耗設(shè)計值為69.92 kgeo/t,2020年燃料能耗為51.24 kgeo/t,較設(shè)計值低18.68 kgeo/t,其中每月的燃料氣耗量及重整處理量見圖1。

圖1 2#重整2020年燃料能耗與處理量的關(guān)系

由圖1可以看出:

(1)燃料氣能耗較設(shè)計降低較多,且燃料氣能耗與處理量基本呈正相關(guān)關(guān)系,處理量越大,燃料氣的耗量越大。

(2)2020年后三個月的燃料氣能耗都在45kgeo/t以上,其中11月較低的原因為:一方面處理量是最低的,僅105t/h左右;另一方面脫戊烷塔頂干氣在10月底由低壓瓦斯系統(tǒng)改入到燃料氣系統(tǒng)自用,燃料氣的消耗量減少近2t/h,但由于該股干氣中含有微量的無機氯,與燃料氣中的氨在低溫時易結(jié)成銨鹽堵塞加熱爐的阻火器,在11月末將該股干氣改入低壓瓦斯系統(tǒng),因此12月份的燃料氣能耗較11月份有所增加。

(3)反應(yīng)進出物料繞管換熱器E201自開工以來熱端溫差一直超標,設(shè)計溫差32℃,實際溫差達到48℃,隨著處理量的提高甚至更高,熱端溫差變得更高。按照2#重整裝置120t/h處理量核算如表5。

表5 E201偏離設(shè)計工況下數(shù)據(jù)還原表

若E201可達到設(shè)計的換熱效果,每小時節(jié)約瓦斯耗量為0.3t。

3.1.2.2 蒸汽能耗

2#重整裝置設(shè)計總蒸汽能耗為15.37kgeo/t,其中中壓蒸汽能耗為36.75kgeo/t,低壓蒸汽能耗為-21.38kgeo/t。

由圖2可知,2020年裝置蒸汽總能耗為18.58kgeo/t,比設(shè)計值高3.21 kgeo/t,其中中壓蒸汽能耗為35.72kgeo/t,比設(shè)計值低1.03kgeo/t;低壓蒸汽能耗為-17.14kgeo/t,比設(shè)計值低4.24 kgeo/t。

圖2 中壓和低壓蒸汽消耗對比

中壓蒸汽主要用戶為重整循環(huán)氫壓縮機C201和氫氣增壓機C202,其中C201為背壓式汽輪機,所產(chǎn)低壓蒸汽自用,多余部分外送至管網(wǎng),氫氣增壓機C202為凝汽式汽輪機,產(chǎn)透平凝結(jié)水送至管網(wǎng);另外重整汽包自產(chǎn)一部分中壓蒸汽自用。低壓蒸汽主要由C201汽輪機產(chǎn)生,其中C4/C5分離塔底再沸器E207,催化劑再生系統(tǒng)氫氣加熱器E306和氮氣加熱器E304,其他是儀表伴熱和部分服務(wù)站所用,多余蒸汽送至管網(wǎng)。

2020年中壓蒸汽的實際能耗與設(shè)計值相差不大,而低壓蒸汽比設(shè)計值多4.24kgeo/t。C201設(shè)計消耗中壓蒸汽50t/h,C202消耗38.5t/h,而目前C201消耗中壓蒸汽為35t/h左右,而C202耗蒸汽為39t/h左右,因此中壓蒸汽的實際能耗較設(shè)計能耗相差不大,主要是C201目前消耗蒸汽量較低所致,同時產(chǎn)生的低壓蒸汽相應(yīng)減少15t/h左右,因此低壓蒸汽的實際能耗比設(shè)計值低。

3.1.2.3 電耗

2#重整裝置設(shè)計用電能耗為11 kgeo/t。2020年能耗為14.02 kgeo/t,比設(shè)計值高3.02 kgeo/t。

圖3 2#重整裝置電耗情況

占電比例較大的設(shè)備,其中壓縮機C101、C301用電比例最大,占裝置總用電量的31.71%,其次是再生系統(tǒng)5臺電加熱器共占總電量的24.54%,高壓泵P101、P105、P501的用電量也較高,占總用量的12.59%,5臺鼓引風(fēng)機用電量占總用電量的5.61%,其余32臺電機共占25.55%。

3.1.2.4 水能耗

水耗量主要包括除氧水、除鹽水和循環(huán)水。除鹽水的能耗與設(shè)計值偏差不大,在此不做分析。

由圖4可看出,目前除鹽水和循環(huán)水的能耗都高于設(shè)計值,除氧水的能耗低于設(shè)計值。其中,11月份水的能耗是最高的,原因是11月份的加工量是最低的,因此水的單耗是最大的,導(dǎo)致11月份水的能耗高于10月份和12月份。

圖4 2#重整裝置水能耗情況

循環(huán)水耗量一直較設(shè)計值偏大的原因為:循環(huán)水的設(shè)計壓力為0.5MPa,而2#重整裝置邊界的循環(huán)水上水壓力僅0.25MPa,遠低于設(shè)計值,因此2#重整裝置循環(huán)水的耗量一直高于設(shè)計值。

4 優(yōu)化措施

4.1 工藝優(yōu)化

(1)日常操作中根據(jù)環(huán)境溫度及時調(diào)整各空冷變頻器,并根據(jù)各水冷后溫度及時調(diào)整上水量,優(yōu)化用電和用水消耗。

(2)對外送介質(zhì)溫度盡量卡邊控制,盡量減少空冷降溫,循環(huán)水根據(jù)外送溫度及時調(diào)整,優(yōu)化用電和節(jié)約用水。

(3)在脫戊烷塔頂干氣后增上脫氯罐,經(jīng)脫氯后的干氣進入燃料氣管網(wǎng)自用,平均可減少燃料氣消耗2t/h,裝置能耗約降低10kgeo/t[3]。

4.2 設(shè)備優(yōu)化

(1)日常操作中及時調(diào)整加熱爐火嘴的燃燒情況,保證加熱爐氧含量和排煙溫度在控制范圍內(nèi),保證加熱爐高效燃燒。

(2)氫氣增壓機C202的乏氣系統(tǒng),根據(jù)環(huán)境情況和工藝狀況及時調(diào)整空冷風(fēng)機的開停,優(yōu)化用電消耗。

(3)根據(jù)壓縮機廠家指導(dǎo),逐步優(yōu)化氫氣增壓機各防喘振閥開度,降低中壓蒸汽消耗。

(4)關(guān)閉備用機組氮氣填料密封氣,節(jié)約氮氣消耗。

5 結(jié)論

煉油石化新建重整裝置運行近半年后,綜合能耗雖然較設(shè)計值低10 kgeo/t左右,但通過從占能耗比重較大的燃料氣、蒸汽、電及水等四個方面對實際能耗與設(shè)計能耗對比分析,發(fā)現(xiàn)部分數(shù)據(jù)與設(shè)計值存在一定差距,提出了下一步的優(yōu)化措施,實施后裝置能耗可降至78kgeo/t,達到同類裝置中上游水平。

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