崔 苗
(中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽,471012)
為提升洛陽分公司煉油競(jìng)爭(zhēng)力,2017年7月14日,總部批復(fù)洛陽煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目可研報(bào)告,主要以現(xiàn)有800萬噸/年原油加工能力為依托,采用渣油加氫-加氫裂化工藝路線,通過挖潛優(yōu)化,將原油加工能力提升至1000萬噸/年,實(shí)現(xiàn)煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整和油品質(zhì)量升級(jí)。其中航煤加氫裝置規(guī)模由80萬噸/年擴(kuò)能改造為120萬噸/年,并于2019年5月至6月期間實(shí)施改造,2019年7月一次開車成功。
原航煤加氫裝置由反應(yīng)和分餾部分組成,分餾部分采用雙塔流程;120萬噸/年航煤加氫裝置反應(yīng)部分流程基本不做變動(dòng),分餾部分由雙塔流程改造為單塔流程。
裝置擴(kuò)能改造后,處理量增大,操作參數(shù)與改造前發(fā)生較大變化,如表1所示。
表1 裝置設(shè)計(jì)主要參數(shù)對(duì)比
從表2中可以看出,改造后精制航煤收率由98.66%升高為99.39%,同時(shí)干氣和石腦油收率減少,提高了原料的利用率。改造后裝置耗氫量較以前有所降低,主要因?yàn)楦脑烨捌崴脷錃馄?,部分氫氣從脫硫化氫汽提塔頂排放至含硫氣管網(wǎng),導(dǎo)致單位氫耗增加。
表2 改造前后產(chǎn)品收率對(duì)比表
從表3中可以看出,2019 年7月4日至7月9日,航煤加氫裝置檢修改造完開工后,精制航煤產(chǎn)品銅片腐蝕及銀片腐蝕不合格,造成精制航煤出廠困難。
表3 精制航煤腐蝕級(jí)
3.1.1 航煤腐蝕不合格原因分析
表4 航煤加氫裝置開工初期反應(yīng)溫度
(1)反應(yīng)器中催化劑為新鮮催化劑,催化劑活性較高,反應(yīng)器入口溫度按照設(shè)計(jì)值270℃進(jìn)行操作,反應(yīng)深度大,循環(huán)氫中硫化氫濃度過高,反應(yīng)流出物中溶解有大量的硫化氫。
(2)汽提塔頂回流罐壓力按設(shè)計(jì)值0.3MPa控制,塔頂壓力過高,造成大量的含硫化氫干氣在塔頂聚集,塔頂壓控?zé)o法及時(shí)排出含硫化氫干氣,造成塔底航煤中硫化氫濃度高,銀片腐蝕和銅片腐蝕超標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
(3)汽提塔T3201全回流操作,塔頂石腦油無外送量,石腦油中溶解的硫化氫不能及時(shí)送出裝置。
3.1.2 航煤腐蝕不合格改進(jìn)措施
(1)降低反應(yīng)溫度,將反應(yīng)溫度從275℃逐步降低至243℃。從表5中可以看出,通過降低反應(yīng)溫度,反應(yīng)深度降低,循環(huán)氫中硫化氫含量下降明顯;從表6中可以看出,通過降低反應(yīng)溫度,汽提塔頂干氣中硫化氫含量下降明顯。
表5 循環(huán)氫中硫化氫含量
表6 汽提塔頂干氣中硫化氫含量
(2)汽提塔頂壓力從0.3MPa降至0.2MPa,保持汽提塔頂含硫氣≮600Nm3/h的排放量。
(3)汽提塔頂回流罐石腦油保持一定的外送量。
(4)更換精脫硫劑。2019年9月,精制航煤銀片腐蝕多次不合格,經(jīng)排查后確認(rèn)精制航煤/石腦油換熱器E3211內(nèi)漏;切除換熱器E3211后,精制航煤銀片腐蝕仍然不合格,采樣分析發(fā)現(xiàn)精脫硫罐前后精制航煤銀片腐蝕相同,判斷精脫硫劑已被硫化氫穿透。2019年10月份,更換精脫硫劑。
精制航空煤油的閃點(diǎn)控制指標(biāo)為40-49.5℃。
表7 汽提塔操作條件及產(chǎn)品質(zhì)量
3.2.1 航煤閃點(diǎn)不合格原因分析
(1)閃點(diǎn)的高低主要和航煤組份中的輕質(zhì)組份有關(guān),原料組份重,則精制航煤閃點(diǎn)高。
(2)汽提塔底溫度過高,大量輕組分從塔頂揮發(fā),造成精制航煤閃點(diǎn)高。
(3)汽提塔頂回流量過低。
3.2.2 航煤閃點(diǎn)改進(jìn)措施
(1)降低航煤原料初餾點(diǎn),將航煤初餾點(diǎn)從154℃降至144℃,增加航煤組份中輕質(zhì)組份的比例。
(2)降低汽提塔T3201底溫度,將分餾塔底溫由246℃降至231℃。
(3)由于汽提塔T3201底溫度過低,會(huì)導(dǎo)致腐蝕不合格。將分餾塔壓力從0.33MPa降至0.18MPa,保證了精制航煤銅片腐蝕合格。
(4)增加汽提塔回流量,控制分餾塔回流量≮6t/h。
裝置改造后,發(fā)現(xiàn)原料泵出口(調(diào)節(jié)閥段)至反應(yīng)流出物/原料油換熱器殼程入口管線振動(dòng)嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)管線加固后,情況有所好轉(zhuǎn),但是振動(dòng)情況并未解決。
3.3.1 振動(dòng)原因分析
(1)航煤加氫裝置由80萬噸/年擴(kuò)能至120萬噸/年,介質(zhì)流量大幅度增加。
(2)設(shè)備改造后原料泵出口壓力增大,管道內(nèi)流速增加,且管線存在連續(xù)的多個(gè)彎頭,管道彎頭因在高壓流體的沖擊下,導(dǎo)致管道的強(qiáng)烈振動(dòng)。
(3)由于加氫裝置輸送管道距離較長(zhǎng),但所施加的支撐和約束相對(duì)較少,造成整個(gè)管道系統(tǒng)剛度過低,穩(wěn)定性下降,從而使得管道振動(dòng)加劇。
3.3.2 減緩管線振動(dòng)措施
控制振動(dòng)一般采用強(qiáng)制剛性支撐方法,在振動(dòng)管線下方增加了3個(gè)固定支架及3個(gè)U型卡子。
(1)航煤加氫裝置由80萬噸/年擴(kuò)能改造為120萬噸/年后,反應(yīng)部分流程基本不做變動(dòng),分餾部分由雙塔流程改造為單塔流程。
(2)改造后精制航煤收率由98.66%升高為99.54%,同時(shí)干氣和石腦油收率降低。
(3)通過降低反應(yīng)溫度、降低汽提塔頂壓力、穩(wěn)定汽提塔T3201的操作、更換精脫硫劑等措施,解決了精制航煤腐蝕不合格的問題。
(4)通過降低航煤原料初餾點(diǎn)、降低汽提塔T3201底溫度等措施,解決了精制航煤閃點(diǎn)不合格的問題。
(5)通過增加固定支架、卡子等措施,解決了管線振動(dòng)的問題。