張波 趙程程
摘 要:本文針對(duì)市場(chǎng)上對(duì)于整車車身振動(dòng)過(guò)大、噪音等問(wèn)題進(jìn)行分析處理,對(duì)于整車懸置用不同軟墊的剛度對(duì)于整車振動(dòng)的影響進(jìn)行了理論計(jì)算及測(cè)試,最終通過(guò)合理的軟件選擇,解決了市場(chǎng)上整車問(wèn)題的反饋,提升了整車的品質(zhì)。
關(guān)鍵詞:振動(dòng);噪音;懸置;軟墊;六自由度;解耦
0 前言
隨著整車舒適性要求的不斷提升,用戶對(duì)于整車的噪音、振動(dòng)、選換擋性能都提出了新的要求,本文通過(guò)對(duì)于出口越南市場(chǎng)的整車振動(dòng)、噪音問(wèn)題的分析處理,通過(guò)不同懸置軟墊的選用對(duì)于整車振動(dòng)及噪音的影響,進(jìn)行了理論分析及整車驗(yàn)證,解決了市場(chǎng)上反饋的問(wèn)題,提升了整車舒適性。
1 故障現(xiàn)象
1.1 故障現(xiàn)象
國(guó)內(nèi)某客車整車廠出口越南11 m客車出現(xiàn)車身震動(dòng)過(guò)大,噪音等嚴(yán)重的問(wèn)題。
1.2 問(wèn)題車輛懸置系統(tǒng)隔震率測(cè)試
測(cè)試結(jié)果如表1所示。
從表1可以看出,原本選用的軟墊隔振率未達(dá)到理想值(80%以上)。自由端左側(cè)和飛輪端右側(cè)懸置隔振率均較低;而緩速器軟墊隔振率為負(fù)值,即經(jīng)過(guò)軟墊隔振后振動(dòng)反而加劇。因此需要針對(duì)懸置系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的理論分析和優(yōu)化設(shè)計(jì)。
2 懸置軟墊剛度解耦計(jì)算
2.1 懸置安裝
發(fā)動(dòng)機(jī)懸置安裝位置如圖1所示,整體動(dòng)力總成與車身X軸有4.5°傾角,懸置安裝點(diǎn)坐標(biāo)如表2。
2.2 計(jì)算方法
利用Adams Vibration 模塊進(jìn)行懸置軟墊解耦計(jì)算,分析動(dòng)力總成系統(tǒng)前六階振動(dòng)能量在X/Y/Z方向上以及繞X/Y/Z旋轉(zhuǎn)方向上的分布。如果六階模態(tài)中,每階振動(dòng)能量均集中分布在一個(gè)方向上,則此方向的解耦率較高,可以避免不同方向的振動(dòng)耦合而產(chǎn)生的振動(dòng)加劇現(xiàn)象。
2.3 計(jì)算參數(shù)
2.4 計(jì)算結(jié)果
根據(jù)以上參數(shù)在Adams中計(jì)算系統(tǒng)前六階振動(dòng)能量在六個(gè)方向上的百分比。數(shù)據(jù)如表6所示,從計(jì)算結(jié)果可以看出,對(duì)振動(dòng)影響較大的Z方向(垂直方向)解耦率僅45.97%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到理想值(85%以上)。RXX方向(繞發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸旋轉(zhuǎn)方向)解耦率較好。
2.5 分析結(jié)果
經(jīng)分析,之所以會(huì)產(chǎn)生這種現(xiàn)象,是由于使用的前懸軟墊過(guò)硬,后懸軟墊過(guò)軟而導(dǎo)致的。前懸安裝于客車尾部,離主慣性軸的距離較遠(yuǎn),承受扭轉(zhuǎn)振幅較大,為保持一定的扭轉(zhuǎn)自振頻率和扭轉(zhuǎn)剛度,宜采用較小剛度的軟墊。后懸離動(dòng)力總成重心較近,承受發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的大部分重量,同時(shí),由于后懸處于發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力輸出端,受傳動(dòng)系統(tǒng)不平衡力的嚴(yán)重干擾和外端軸向力的沖擊,需要有較好的定位功能,因此,后懸軟墊宜采用較大剛度的軟墊。而此車型采用的懸置軟墊剛度則是后懸軟,前懸硬,不符合懸置軟墊的選用原則。
3 改進(jìn)方案
3.1 發(fā)動(dòng)機(jī)懸置軟墊改進(jìn)
建議調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)懸置軟墊,增加后懸軟墊剛度,減小前懸軟墊剛度。經(jīng)計(jì)算采用發(fā)動(dòng)機(jī)原裝的懸置軟墊,可以提高主要振動(dòng)反向的解耦率,從而提高隔振率。但是由于此軟墊安裝尺寸與此次越南車型支架尺寸有一定偏差,無(wú)法直接替換。故尋找合適的替代件來(lái)做改進(jìn)試驗(yàn)。發(fā)動(dòng)機(jī)原裝懸置軟墊參數(shù)如表7。
依據(jù)原裝軟墊剛度值重新計(jì)算懸置系統(tǒng)解耦率,得到結(jié)果如下表8,從表8中可以看出,Z向解耦率有較大改善,利于減小整車振動(dòng)。
3.2 緩速器軟墊改進(jìn)
整車廠現(xiàn)在采用的緩速器軟墊僅有一款,其硬度值為邵氏65度,高于發(fā)動(dòng)機(jī)懸置軟墊常見硬度值(邵氏40~55度)。已建議廠家將緩速器軟墊硬度調(diào)整為邵氏40度用于改進(jìn)試驗(yàn)。
4 方案驗(yàn)證
4.1 發(fā)動(dòng)機(jī)軟墊剛度
經(jīng)與其他供應(yīng)商溝通,重新提供發(fā)動(dòng)機(jī)軟墊,軟墊剛度如表9。
4.2 解耦率計(jì)算
針對(duì)表9數(shù)據(jù)重新計(jì)算發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)解耦率,得到表10結(jié)果。
4.3 計(jì)算結(jié)果
對(duì)比表10和表6的數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn),懸置系統(tǒng)在振動(dòng)的主要方向Z向上的解耦率有較大提高(45.97%→71.25%),且RXX方向的解耦率仍保持在90%以上,其他方向也有略微提高。理論計(jì)算結(jié)果表明,新軟墊樣件可提高懸置系統(tǒng)的隔振率。
5 試驗(yàn)驗(yàn)證
5.1 試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果
出口車的懸置軟墊更換新樣件,重新進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試。測(cè)試數(shù)據(jù)如表11。從表中可以看出,各安裝點(diǎn)的隔振率均有較大提高。緩速器的硬度調(diào)低后,也不再出現(xiàn)振動(dòng)被放大的現(xiàn)象,綜合隔振率也達(dá)到70%以上。人體實(shí)際感覺舒適。改進(jìn)結(jié)果得到用戶的認(rèn)可。
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