王作群
(中鐵十六局集團路橋工程有限公司)
贛深客專為京九客專的最南段,中鐵十六局集團路橋工程有限公司承擔(dān)廣東段先期開工段(里程段落為DK264+984.91~DK280+758.27)。本段位于河源市東源縣、江東新區(qū)境內(nèi),線路自西坑特大橋深圳端向南引出后,分別以義合隧道(長6043m)、古屋場隧道(長945m)、橫嶺隧道(長7875m)穿獨鼓嶂、黃茅嶂、梧桐山,止于梧桐山隧道(長251m)出口,全段長度15.773km,其中隧道占比95%。因此隧道施工質(zhì)量為本標(biāo)段施工質(zhì)量控制的重點內(nèi)容。
⑴二次襯砌作為隧道工程中重要的結(jié)構(gòu)部分,有著永久穩(wěn)定、安全、美觀等作用,并且是作為安全儲備的一種工程措施。
⑵雖然依據(jù)新奧法原理施工的隧道在初期支護后結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定,但在一般的地段初期支護很難保證圍巖長期穩(wěn)定,需要二次襯砌加強圍巖變形支撐。
⑶對于富水地段,初期支護不能完全將水封閉,需要二次襯砌對巖層中的水引排,保證隧道不滲不漏。
⑷在如地震、山體出現(xiàn)偏壓及過大的壓力水等破壞力很強的自然災(zāi)害時,隧道初期支護不能完全保證圍巖穩(wěn)定,這就需要二次襯砌以加強山體變化的支撐穩(wěn)定。
⑸二次襯砌位于隧道行車空間的最外側(cè),直接承受高速列車的風(fēng)動壓力,其存在的問題也成為了影響運營安全的重點防控對象。
根據(jù)隧道施工過程調(diào)查及驗收情況,二襯混凝土主要存在夾渣掉塊、施工冷縫、襯砌背后脫空、強度不足、厚度不足等問題,其中施工過程中最難控制、存在問題最多的是襯砌背后脫空以及混凝土外觀質(zhì)量差、強度不足兩個問題[1]。
3.2.1 襯砌背后脫空產(chǎn)生原因
⑴初期支護混凝土平整度差。
⑵土工布、防水板掛設(shè)松弛度不滿足要求。一是鋪設(shè)過緊導(dǎo)致沒有完全密貼初支面,澆筑混凝土?xí)r土工布后存在空洞;二是鋪設(shè)過松導(dǎo)致防水板有褶皺產(chǎn)生空洞[2]。
⑶澆筑混凝土沖頂時沒有充滿臺車空間。
⑷混凝土正常收縮。
3.2.2 混凝土外觀質(zhì)量差、強度不足主要產(chǎn)生原因
⑴混凝土本身質(zhì)量問題。
⑵施工時混凝土和易性差,導(dǎo)致澆筑時混凝土不能充滿模板。
⑶二襯臺車面板沒有按要求打磨,面板上有銹跡導(dǎo)致混凝土面有色差。
⑷混凝土振搗不夠。
⑸混凝土入模工藝落后不能滿足要求。
3.3.1 襯砌背后脫空防治措施
⑴鋪設(shè)土工布前全面檢查初支面,提前處理侵限部位和尖銳物,鑿除凹凸不平部位,必要時用高標(biāo)號砂漿抹平。防水板掛設(shè)要保持一定的松弛度,實鋪長度與基面弧長比例為10:8,以確?;炷翝仓蠓浪迮c基面密貼。存在凹凸的初支面和起拱線位置必須增加熱熔墊圈固定措施,確保防水板與初支表面密貼。
⑵澆筑混凝土過程中嚴(yán)格把控,特別是混凝土沖頂時檢查是否充滿臺車模板?;炷翛_頂時利用臺車拱頂三個泵管口自下而上進行,對于上坡洞可直接在端頭檢查,對于下坡洞在拱頂端頭設(shè)置PVC 管,上管口頂置防水板下,待PVC 管開始漏漿說明混凝土已經(jīng)灌滿,否則要繼續(xù)澆筑。
⑶二次襯砌拱頂注漿采用縱向注漿管和排氣管進行注漿(即鋪設(shè)防水板之前固定防水板外側(cè)縱向注漿管;臺車定位前固定防水板內(nèi)側(cè)注漿管)和RPC 管豎向帶模注漿(臺車定位后固定RPC 管)相結(jié)合的方式進行。縱向注漿能夠有效填充防水板與初支噴射混凝土基面之間的空隙,豎向帶模注漿能夠填充防水層與襯砌混凝土之間的空隙。以上兩種注漿方式務(wù)必同時做到逐板注漿。
3.3.2 混凝土外觀質(zhì)量差、強度不足防治措施
首先,加強混凝土質(zhì)量控制,從源頭上解決強度不足問題。試驗室從地材、水泥、外加劑等原材料著手,嚴(yán)格遵循目前“質(zhì)量安全紅線管理”的要求,堅決不采用不合格的材料;在施工配合比方面,加大對原材料含水率的檢測,確?;炷僚浔葴?zhǔn)確,和易性和使用性能良好,在混凝土生產(chǎn)上給予質(zhì)量保證;現(xiàn)場嚴(yán)禁出現(xiàn)私自加水等調(diào)整配合比的現(xiàn)象,在混凝土使用上給予質(zhì)量保證。其次,加強臺車面板的清理工序。澆筑完一板后及時清理面板,防止面板銹蝕或有污垢,影響混凝土的外觀質(zhì)量。最后,進一步明確“工裝保工藝、工藝保質(zhì)量”的理念,加強二襯臺車的改良和混凝土澆筑工藝的完善[3]。臺車和澆筑工藝改進情況如下:
⑴傳統(tǒng)的下料、澆筑方法
傳統(tǒng)的下料方法是從一個窗口下料、振搗,該下料方式中,臺車兩側(cè)各設(shè)置一個入料口,混凝土澆筑至入料口時改接為臺車沖頂泵管處進行沖頂。該入料方法施工方便,減少了人工移泵管和溜槽次數(shù),澆筑速度較快。但是由于布料不均勻,會造成混凝土以“人”字型堆積,形成“人”字坡,振搗棒振搗效果極差。另外由于混凝土中粗細骨料和水泥漿分離,極易造成大面積蜂窩麻面和強度不足現(xiàn)象。該入料方法提出時即給予否定,在標(biāo)段沒有使用。
⑵逐窗入料方法
此為目前大多數(shù)工程采用的施工工藝,如圖1 所示。在臺車兩側(cè)各留置3 排入料窗口和三級操作平臺,每排操作平臺又分三個入料窗口(1#窗口、2#窗口和3#窗口)?;炷磷员密嚤弥另欧至鞑?,然后經(jīng)溜槽溜至一級下料窗口,澆筑至一級操作平臺時關(guān)閉此排入料窗口,改至二級操作平臺入料,如此直至關(guān)閉三級操作平臺窗口,入料過程中使用插入式振搗棒振搗為主,以附著式振搗器為輔,然后將混凝土泵管接至沖頂泵管進行沖頂,沖頂時以附著式振搗器為主。
圖1 逐窗入料方法
①本項目開始施工時采用該入料方法進行澆筑,每次左右兩側(cè)有6 個窗口同時入料。但是施工一段時間后發(fā)現(xiàn)仍會有蜂窩麻面現(xiàn)象出現(xiàn),經(jīng)過仔細分析,原因為同時分6 個窗口入料,每個窗口下料速度和數(shù)量過少,容易造成混凝土粗細骨料和水泥漿分離,即混凝土離析現(xiàn)象,進而出現(xiàn)蜂窩麻面現(xiàn)象。
②經(jīng)過現(xiàn)場分析和會議討論,將上述入料方法改為每側(cè)每級操作平臺窗口分開入料,即先入一級操作平臺的1#窗口,進行仔細振搗,約入料50cm 后入一級操作平臺的2#窗口,入料50cm 后再入料3#窗口。二級和三級操作平臺的入料窗口亦如此。經(jīng)過改進后的入料方法較第①種方法效果明顯改善。
⑶改良后的逐窗入料方法
上述逐窗澆筑在矮邊墻至操作平臺之間位置仍有不同程度的蜂窩、麻面及強度不足現(xiàn)象,分析原因:分流槽至操作平臺高差過大,混凝土自溜槽溜至窗口時產(chǎn)生不同程度的離析現(xiàn)象。因此為了減少混凝土下落高差,增加一個分流槽,并在分流槽處增加二次攪拌裝置,將入料方案改為如圖2 所示。
圖2 改良后的逐窗入料方法
一級操作平臺和二級操作平臺的窗口入料由分流槽2 對混凝土進行分流,由于高差較小并進行了二次攪拌,可以避免混凝土離析,三級操作平臺窗口仍由分流槽1 對混凝土進行分流。其余事項同(2)逐窗入料方法中所述。
本項目在橫嶺隧道2# 斜井應(yīng)用此下料振搗工藝后,二襯外觀質(zhì)量和強度均有了明顯改善,然后進行全線推廣使用,對二次襯砌的質(zhì)量控制打下良好基礎(chǔ)。
二次襯砌混凝土的質(zhì)量是隧道安全的重要保證,特別是通車后的運營安全。而質(zhì)量問題一旦形成后期整治非常困難,因此要在施工過程入手,從根本上杜絕質(zhì)量問題的出現(xiàn)。本文結(jié)合項目施工實際情況總結(jié)了施工經(jīng)驗,希望能給隧道二襯混凝土施工質(zhì)量控制提供借鑒,從而達到提升施工質(zhì)量和項目效益的目的。