曹 劍,陸躍敏,沈海龍,姜 威,高志磊,張 華,楊增富
(云南磷化集團(tuán)有限公司 磷化工事業(yè)部,云南 昆明 650600)
云南磷化集團(tuán)有限公司100 kt/a 飼料級(jí)磷酸鈣鹽裝置經(jīng)過多年的生產(chǎn)摸索和技術(shù)改造,既可生產(chǎn)磷酸氫鈣Ⅲ型(MDCP)產(chǎn)品,又可生產(chǎn)磷酸二氫鈣粒狀(MCP)產(chǎn)品。但實(shí)際產(chǎn)能與設(shè)計(jì)產(chǎn)能100 kt/a 的目標(biāo)有較大差距,且運(yùn)行周期短,生產(chǎn)消耗高,難以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
為改善裝置運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)降耗的目的,對(duì)該套裝置的熱風(fēng)輸送系統(tǒng)、收塵系統(tǒng)、洗滌系統(tǒng)進(jìn)行改造。
該100 kt/a 飼料級(jí)磷酸鈣鹽裝置由供熱系統(tǒng)、反應(yīng)造粒系統(tǒng)、篩分破碎系統(tǒng)、收塵系統(tǒng)和洗滌系統(tǒng)組成。由鏈排式熱風(fēng)爐直接燃燒原煤產(chǎn)生的高溫氣體經(jīng)凈化后送入干燥機(jī)內(nèi)部與反應(yīng)造粒機(jī)來的物料進(jìn)行并流接觸,干燥后的物料進(jìn)入篩分破碎工序,干燥含塵氣體進(jìn)入除塵系統(tǒng),除塵后進(jìn)入洗滌系統(tǒng),經(jīng)過3次洗滌后由煙囪排空。
由于熱風(fēng)爐出風(fēng)管與干燥機(jī)的中心軸安裝位置偏差3.5 m,2臺(tái)設(shè)備間的熱風(fēng)輸送管道設(shè)計(jì)成Z字形,安裝了2 個(gè)直角彎頭,導(dǎo)致熱風(fēng)輸送阻力較大,熱風(fēng)爐內(nèi)負(fù)壓不足。熱風(fēng)抽風(fēng)量效率僅為87%,導(dǎo)致主裝置干燥溫度不足、物料水分高,系統(tǒng)設(shè)備結(jié)料嚴(yán)重,生產(chǎn)周期短,生產(chǎn)負(fù)荷低。同時(shí)由于熱風(fēng)爐長(zhǎng)期呈正壓狀態(tài),燃燒室內(nèi)部局部溫度高、結(jié)焦嚴(yán)重,爐體形變較大,縮短熱風(fēng)爐使用壽命,出風(fēng)管有漏點(diǎn),冷空氣從漏點(diǎn)混入,降低高溫氣體的溫度。
該套裝置的干燥尾氣除塵采用一個(gè)氣體處理量為80 000 m3/h 的旋風(fēng)除塵器,設(shè)計(jì)生產(chǎn)粒徑<2.0 mm的產(chǎn)品,隨著市場(chǎng)需要現(xiàn)生產(chǎn)粒徑<1.2 mm的產(chǎn)品,產(chǎn)品粒度的細(xì)化對(duì)除塵系統(tǒng)要求提升。而旋風(fēng)除塵器主要針對(duì)尾氣中粒徑>10 μm的物料,對(duì)粒徑5 ~10 μm的細(xì)微粉料的收塵效果不太理想[1],導(dǎo)致干燥尾氣粉塵收塵效率僅為85.8%,從而進(jìn)入造粒系統(tǒng)的回收粉塵較少,影響造粒工況;同時(shí)約14%的粉塵進(jìn)入后續(xù)風(fēng)管和洗滌系統(tǒng),部分粉塵堆積堵塞在風(fēng)管內(nèi),尾氣風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量不足,造成前端熱風(fēng)爐正壓運(yùn)行,管道負(fù)壓降低0.5 kPa,導(dǎo)致烘干溫度偏低,進(jìn)而影響生產(chǎn)負(fù)荷。同時(shí)由于粉塵損失使系統(tǒng)整個(gè)產(chǎn)率、磷回收率降低,產(chǎn)品消耗升高。為保證除塵器末端尾氣風(fēng)管不堵塞,需要每7 d組織停車清理一次,對(duì)生產(chǎn)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行造成較大影響。
含有粉塵的干燥尾氣進(jìn)入洗滌系統(tǒng),需要大量清水噴淋洗滌才能達(dá)標(biāo)排放,洗滌水無法實(shí)現(xiàn)水平衡,需外排,消耗增加。但減少洗滌液置換量又會(huì)形成結(jié)晶顆粒物堵塞螺旋洗滌噴頭,使壓力增大,導(dǎo)致聚四氟乙烯材質(zhì)的洗滌盤管斷裂修復(fù)頻繁,嚴(yán)重影響洗滌效果,增加檢修維護(hù)難度。日常對(duì)洗滌槽、洗滌噴頭的清理維護(hù)難度較大,平均1個(gè)月需要清理1次,每次需要5人清理6 h才可完成。
對(duì)熱風(fēng)爐的漏點(diǎn)進(jìn)行修補(bǔ),避免冷空氣從漏點(diǎn)混入高溫氣體而降低高溫氣體的溫度;將熱風(fēng)輸送管道上2 個(gè)直角彎頭取消,將Z 型管改為斜直管,減少空氣阻力,利于后端風(fēng)機(jī)抽風(fēng)。
袋式除塵器對(duì)細(xì)微粉塵的除塵效率一般可達(dá)99%以上[2],可將干燥尾氣中的絕大部分粉塵回收后作為返料參與造粒,同時(shí)操作連續(xù)性強(qiáng),可有效解決后段風(fēng)管堵塞問題。采用袋式除塵器使粒度控制變得容易,篩分效果好,系統(tǒng)返料比下降,從而形成良性循環(huán)的生產(chǎn)系統(tǒng),最終有效提升生產(chǎn)負(fù)荷。因此,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際將旋風(fēng)除塵器更換成袋式除塵器,處理氣體量由80 000 m3/h 增加到105 000 m3/h,整個(gè)熱風(fēng)系統(tǒng)抽風(fēng)效率大幅度提高,有利于干燥熱風(fēng)溫度的提升,使尾氣風(fēng)機(jī)抽風(fēng)順暢。
前端除塵系統(tǒng)改造后,收塵效率增加,進(jìn)入洗滌系統(tǒng)的粉塵量降低,從而降低了洗滌系統(tǒng)洗滌壓力。同時(shí)將老化破損嚴(yán)重的聚四氟乙烯材質(zhì)洗滌盤管更換成耐磨蝕的高分子材質(zhì)洗滌盤管,其特點(diǎn)為耐高溫、高壓,不易老化。將易堵塞的螺旋洗滌噴頭更換為噴嘴大不易堵塞的新型噴淋裝置[3]。更換噴嘴后,洗滌系統(tǒng)的運(yùn)行率顯著提升,降低了作業(yè)人員檢修維護(hù)工作強(qiáng)度,消除了環(huán)保隱患。
自裝置改造完成投入使用后,各改造部分運(yùn)行正常,改造效果明顯。裝置產(chǎn)能提升50%,產(chǎn)品單耗降低較多,生產(chǎn)成本下降60 元/t。具體效果如下。
(1)提升熱風(fēng)系統(tǒng)抽風(fēng)效率,改善熱風(fēng)爐操作環(huán)境,實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓操作。尾氣溫度在同樣負(fù)荷情況下較原來提升10 ℃,大幅度改善了烘干條件。熱風(fēng)爐運(yùn)行故障率降低10%,爐體本身檢修頻次降低,已連續(xù)運(yùn)行9個(gè)月未進(jìn)行任何爐體維修。
(2)粉塵回收利用效果明顯,大量粉塵回收參與造粒系統(tǒng)造粒,改善了造粒工況,使粒度易控制,利于篩分,減少了系統(tǒng)返料量,形成一個(gè)良性循環(huán)的生產(chǎn)系統(tǒng),有效地提升了生產(chǎn)負(fù)荷。同時(shí)粉塵回收效率提升后解決了除塵器后端尾氣風(fēng)管堵塞問題,降低了洗滌系統(tǒng)運(yùn)行壓力,洗滌液置換量從8 m3/h 降低至3 m3/h,實(shí)現(xiàn)水平衡,降低了生產(chǎn)成本。
(3)洗滌系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行9個(gè)月未出現(xiàn)洗滌盤管斷裂、泄漏和噴頭堵塞。
(4)裝置改造后產(chǎn)能提升明顯,從原80 kt/a提升至120 kt/a,裝置負(fù)荷率達(dá)到120%。
(5)改造后收塵效率提高,洗滌系統(tǒng)洗滌效果好,尾氣排放指標(biāo)(見表1)遠(yuǎn)低于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。
表1 改造前后排放尾氣指標(biāo)對(duì)比 mg/m3