陳五九,張德明,王玉富
(1.安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責(zé)任公司,六安 237471;2.湖南中大設(shè)計院有限公司,長沙 410083)
近來年,隨著我國地下采礦裝備水平的大力提升,采用大直徑深孔爆破法對低品位大型礦體的礦石崩落技術(shù)在國內(nèi)得以廣泛應(yīng)用,該方法爆破工序簡單,回采周期短,爆破規(guī)模大,生產(chǎn)能力高,是大型礦山比較青睞的采礦方法之一[1,2]。然而,采場結(jié)構(gòu)參數(shù)大,邊幫高是其顯著特征,再加上大規(guī)模的爆破作用,邊幫控制較困難,實際生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)采場高邊幫的超、欠挖現(xiàn)象,這不僅影響礦山的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),還會產(chǎn)生極大的安全隱患[3,4]。實踐經(jīng)驗表明:對地下采場實施控制爆破技術(shù),可有效控制爆破后高邊幫的形狀及完整程度,提高礦柱的穩(wěn)定性,但對控制爆破的參數(shù)大多是借助理論分析、數(shù)值模擬、半經(jīng)驗法等手段進(jìn)行獲取,而其受諸如地質(zhì)因素、材料因素和人為因素等多方面影響,難以準(zhǔn)確獲得相關(guān)參數(shù),直接應(yīng)用其研究結(jié)果風(fēng)險較大[5-9]。因此,選擇合適區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場工業(yè)試驗是改變爆破技術(shù),獲取爆破參數(shù)的最直接也是最有效的方法之一,其研究成果往往可以直接應(yīng)用于生產(chǎn)實踐中。
張莊鐵礦是特大型地下鐵礦山,主要為石英磁鐵礦體,堅硬完整,普氏硬度系數(shù)f=15~16,一直采用大直徑深孔爆破進(jìn)行礦石崩落回采,見圖1。其爆破參數(shù)主要為:炮孔直徑φ165 mm,裝φ140 mm藥卷乳化炸藥,一步回采時采場寬度15 m,中間炮孔孔網(wǎng)參數(shù)3 m×3 m,邊孔孔距2 m,與中間炮孔間距2.5 m,距采場邊界0.5 m;均采用間隔裝藥方式,邊孔裝藥量較中間孔低30%~40%,綜合單耗超過0.4 kg/t。
圖 1 階段空場采礦方法示意圖Fig. 1 Schematic diagram of stage empty mining method
由于一步回采時對邊幫并未實施有效的控制爆破技術(shù),僅降低單孔裝藥量,導(dǎo)致邊幫參差不齊,超挖現(xiàn)象明顯,嚴(yán)重影響二步回采時爆破工作的實施,同時二步回采時又有大量充填體崩落,造成礦石的大量貧化。目前礦山為了進(jìn)一步降低采切工程量,提高回采效率,將新中段高度由60 m提高到90 m,隨采場高度的增加,一步礦房回采時的原巖礦柱穩(wěn)固性進(jìn)一步削弱,為保證采場作業(yè)安全,降低礦石損失與貧化,提高原巖邊幫的完整程度,應(yīng)對邊幫實施有效的控制爆破技術(shù),采用傳統(tǒng)的方法獲得爆破參數(shù)不足以解決礦山現(xiàn)有的實際問題,必須通過理論分析并開展爆破工業(yè)試驗研究,獲得適合張莊鐵礦的邊幫控制爆破方式及相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)。
一步回采時深孔爆破主要控制對象為原巖邊幫,確保爆破后原巖邊幫的完整性,為采場充填和二步回采提供良好的邊幫控制條件,減少充填體不規(guī)則形狀的產(chǎn)生現(xiàn)象,進(jìn)而削弱充填體因自身形狀產(chǎn)生垮落現(xiàn)象的發(fā)生,進(jìn)一步降低貧化率,故可在原巖邊幫處實施的控制爆破技術(shù)主要有預(yù)裂爆破和光面爆破兩種,兩者的主要技術(shù)區(qū)別是與主爆孔的起爆順序不同[10,11]。
由于,前期進(jìn)行預(yù)裂爆破探索性試驗結(jié)果表明,受地質(zhì)結(jié)構(gòu)弱面和大藥量主爆區(qū)爆破共同影響,不同孔間距和不同線裝藥密度下預(yù)裂爆破均無法取得較好的爆破效果,因此考慮試驗采用光面爆破技術(shù)對一步回采原巖高邊幫的完整性進(jìn)行控制。
考慮到礦山目前采用的鉆機型號和鉆孔深度,鉆進(jìn)165 mm孔徑時的孔偏斜率較低,因此定型孔徑165 mm;同時考慮到鉆孔施工方便和采場實際寬度限制,主爆孔參數(shù)已定型,故光爆孔距邊幫0.5 m,距主爆孔2 m,根據(jù)經(jīng)驗光面爆破的不耦合系數(shù)一般在2~3為宜[12,13],故采用70 mm藥卷乳化炸藥進(jìn)行裝藥[14],不耦合系數(shù)2.36。
因此,需要通過爆破試驗確定的參數(shù)主要是炮孔間距和線裝藥密度,兩者成正比關(guān)系,而一般情況下光面爆破需采用藥串間隔裝藥方式,為了簡化試驗方案與過程,可先固定其中一個參數(shù),探尋合理的另一參數(shù)。相比于線裝藥密度,孔間距是較為容易固定的參數(shù),為方便鉆孔施工,可按1/2主爆孔排距施工光爆孔,其值為1.5 m,同時70 mm藥卷乳化炸藥單長0.5 m,單重2 kg,最大線裝藥密度為連續(xù)裝藥時的4 kg/m。因此,可據(jù)此下調(diào)裝藥量,試驗合理的線裝藥密度[15-17]。
在張莊礦705采場試驗光面爆破,分別按70 mm藥卷間隔10 cm、20 cm、30 cm、40 cm、50 cm、60 cm 、70 cm和80 cm 進(jìn)行裝藥爆破試驗,炮孔布置及編號規(guī)則見圖2。由于光面爆破需與主爆孔同次毫秒微差起爆(微差間隔時間大于50 ms),而礦山主爆孔設(shè)計采用兩梯段爆破方式(見圖3),故炮孔單長50 m,梯段爆破高度25 m,每次爆破2排8個主爆孔和8個光爆孔,每組參數(shù)爆破4次,具體單次爆破參數(shù)見表1??變?nèi)全長敷設(shè)導(dǎo)爆索,單側(cè)4個光爆孔同段起爆,孔網(wǎng)參數(shù)及起爆順序見圖4??椎着c孔口均進(jìn)行堵塞,孔口堵塞長度3 m,孔底堵塞長度1 m。
表 1 單次試驗爆破參數(shù)Table 1 Upper trapezoidal hole arrangement and initiation network
圖 2 光面爆破工業(yè)試驗炮孔布置(單位:m)Fig. 2 Layout of blasting holes for smooth blasting industrial test(unit:m)
圖 3 兩梯段爆破示意圖(單位:m)Fig. 3 Schematic diagram of two-bench blasting(unit:m)
圖 4 光面爆破孔網(wǎng)參數(shù)及起爆順序(單位:m)Fig. 4 Parameters and initiation sequence of smooth blasting (unit:m)
整個采場的所有炮孔按設(shè)計參數(shù)全部施工完畢并完成切割槽爆破后,對炮孔進(jìn)行孔深和偏斜率測定,滿足要求后進(jìn)行本次爆破試驗。按不同線裝藥密度共進(jìn)行了8組試驗,首先在切割槽北側(cè)的兩側(cè)邊幫處分別按藥卷間隔30 cm和60 cm進(jìn)行裝藥爆破,再在切割槽南側(cè)的兩側(cè)邊幫處分別按藥卷間隔40 cm和50 cm進(jìn)行裝藥爆破,觀察爆破效果后再決定其他區(qū)域的爆破參數(shù)。
(1)裝藥
由于在進(jìn)行深孔爆破時,采場底部的“V”型嵌溝已通過中深孔爆破施工完成,故每個炮孔底部處于臨空狀態(tài),裝藥時需先將自制混凝土托盤利用鐵絲懸吊放入孔底,再利用礦渣進(jìn)行孔底堵塞,見圖5和圖6。所有炮孔底部堵塞完成后,先進(jìn)行主爆孔裝藥工作,采用140 mm藥卷間隔裝藥,間隔器采用1.2 m長竹筒,同時進(jìn)行光面爆破藥串制作,按設(shè)計藥卷間隔距離將炸藥捆綁在導(dǎo)爆索和鐵絲上,在孔口處利用短鋼筋和竹筒拉緊鐵絲進(jìn)行懸吊,防止導(dǎo)爆索手拉破壞,同時導(dǎo)爆索適當(dāng)增加長度便于捆綁起爆雷管,見圖7。當(dāng)光爆孔的單孔裝藥量超過25 kg時,人工裝藥較為困難,可分兩段裝藥,每段單獨敷設(shè)導(dǎo)爆索并用鐵絲懸吊[18]。所有炮孔裝藥完成后進(jìn)行孔口堵塞工作,方式與孔底堵塞一致,先下放混凝土托盤,再填入礦渣。
圖 5 光爆孔與主爆孔裝藥結(jié)構(gòu)示意圖Fig. 5 Schematic diagram of charge structure for smooth blasting hole and main blasting hole
圖 6 自制混凝土托盤Fig. 6 Self-made concrete pallet
(2)連網(wǎng)
裝藥完成后由民爆公司組織爆破工程技術(shù)人員按設(shè)計段位將兩發(fā)導(dǎo)爆管雷管深入孔口內(nèi)20 cm捆綁在導(dǎo)爆索上,再封口堵塞,最后將導(dǎo)爆管雷管采用簇連方式連接至與主爆孔起爆網(wǎng)絡(luò),共同組網(wǎng)起爆。
(3)爆后檢查
試驗區(qū)域爆破完成后隔班進(jìn)行爆破檢查,觀察爆破效果,將信息反饋于試驗技術(shù)人員,并進(jìn)行下次爆破試驗的爆破參數(shù)修正。
(1)第一組爆破試驗
本組爆破試驗在切割槽北部G1區(qū)域進(jìn)行30 cm間隔距離裝藥,G2區(qū)域進(jìn)行60 cm藥卷間隔距離裝藥,爆破后G1區(qū)域邊幫有一定超挖,G2區(qū)域邊幫有起伏性超欠挖現(xiàn)象。
(2)第二組爆破試驗
本組爆破試驗在切割槽南部G1區(qū)域進(jìn)行40 cm間隔距離裝藥,G2區(qū)域進(jìn)行50 cm藥卷間隔距離裝藥,爆破后兩側(cè)邊幫均較為平整。
(3)第三組爆破試驗
本組爆破試驗在北部G1區(qū)域進(jìn)行20 cm間隔距離裝藥,G2區(qū)域進(jìn)行40 cm藥卷間隔距離裝藥,G1區(qū)域邊幫超挖現(xiàn)象更為明顯,而G2區(qū)域邊幫出現(xiàn)了超挖現(xiàn)象,由此判斷無需進(jìn)行10 cm間隔距離裝藥試驗,合理的裝藥間距應(yīng)在30 cm以上。
(4)第四組爆破試驗
本組爆破試驗在南部G1區(qū)域進(jìn)行40 cm間隔距離裝藥,G2區(qū)域進(jìn)行60 cm藥卷間隔距離裝藥,G1區(qū)域仍存在一定超挖現(xiàn)象,而G2區(qū)域則出現(xiàn)了少量欠挖現(xiàn)象。
(5)第五組爆破試驗
本組爆破試驗繼續(xù)在南部G1區(qū)域進(jìn)行30 cm間隔距離裝藥,G2區(qū)域進(jìn)行70 cm藥卷間隔距離裝藥,G1區(qū)域相比于第一組試驗超挖現(xiàn)象也愈發(fā)明顯,而G2則出現(xiàn)明顯的欠挖現(xiàn)象,由此可推斷,按70 mm藥卷裝藥的光面爆破合理的裝藥間隔距離應(yīng)在40~60 cm之間,線裝藥密度2.4~1.6 kg/m,間隔距離80 cm的試驗方案則不再進(jìn)行。
(6)第六組爆破試驗
由于主爆孔采用140 mm藥卷裝藥,為簡化裝藥,降低難度,在北側(cè)加做140 mm藥卷(G1區(qū)域)和70 mm藥卷(G2區(qū)域)對比試驗,均按線裝藥密度2.0 kg/m進(jìn)行裝藥,爆破后發(fā)現(xiàn),70 mm藥卷裝藥區(qū)域邊幫較為平整,而140 mm藥卷裝藥區(qū)域雖具有相同的線裝藥密度,但超挖現(xiàn)象也較為明顯,見圖8。由此可判定140 mm藥卷不適合張莊礦對邊幫進(jìn)行光面控制爆破的要求。
(7)試驗總結(jié)
每次下部25 m第一梯段爆破后對上部剩余炮孔進(jìn)行了復(fù)測,復(fù)測結(jié)果顯示:炮孔完整程度較好,不影響上部25 m炮孔第一梯段爆破時的裝藥工作;孔深基本維持在25 m左右,個別炮孔存在后帶現(xiàn)象,但孔深均超過22 m,整體爆破控制效果較好,降低了由于后帶現(xiàn)象導(dǎo)致大塊率產(chǎn)生的可能性。
每次爆破后的出礦過程中對出礦塊度進(jìn)行觀察,礦石整體較均勻,平均塊度為300 mm,經(jīng)統(tǒng)計大塊率低于8%,較試驗之前的15%顯著降低,見圖9所示。另外,整個采場出礦完成后進(jìn)行三維掃描,掃描結(jié)果顯示按70 mm藥卷裝藥,間隔距離50 cm的爆破區(qū)域光面爆破效果最好,整體邊幫輪廓線與設(shè)計值相差較小,見圖10。故可推斷在邊幫處采用70 mm藥卷裝藥的光面控制爆破技術(shù)后,大塊率沒有增加,控制爆破效果較好,減少了超挖現(xiàn)象引起的大塊礦石自然垮落。因此,可確定1.5 m孔間距時,張莊礦合理的光面爆破線裝藥密度為2.0 kg/m。
圖 8 光面爆破后效果圖Fig. 8 Smooth blasting effect
圖 9 試驗前后爆破塊度對比圖Fig. 9 Contrast diagram of blasting fragmentation before and after test
圖 10 空區(qū)掃描結(jié)果圖Fig. 10 Empty area scanning result
通過多組光面爆破試驗并分析爆破試驗結(jié)果,針對在張莊鐵礦巖石硬度大的孔深高的特點,一步回采時對高邊幫實施光面控制爆破技術(shù)可有效控制主爆破對邊幫的損傷,提高邊幫的完整性程度,同時采用165 mm孔徑、70 mm裝藥直徑、1.5 m孔間距、2 kg/m線裝藥密度是較為合理的光面爆破參數(shù),該技術(shù)在其他采場進(jìn)行大規(guī)模應(yīng)用。所總結(jié)的爆破施工技術(shù)經(jīng)驗及主要參數(shù)可為類似礦山提供借鑒。