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改性劑對聚丙烯流變性能和發(fā)泡行為的影響

2021-03-01 04:12朱能貴蔣團輝李勝男曾祥補
合成樹脂及塑料 2021年1期
關(guān)鍵詞:改性劑熔體復(fù)數(shù)

朱能貴,沈 超,蔣團輝,李勝男,曾祥補

(貴州省材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院,貴州 貴陽 550022)

聚丙烯(PP)具有相對密度小、力學性能優(yōu)越、價格低、化學性質(zhì)穩(wěn)定等特點;但PP的熔體強度低,耐熔垂性能差,限制了其在發(fā)泡方面的應(yīng)用。目前,主要通過共混改性、交聯(lián)和長鏈支化三種途徑來提高PP的熔體強度,改善PP發(fā)泡效果。共混改性過程中,通過配方和工藝調(diào)整,第二組分可以在PP中形成原位微纖,使PP的熔體強度提高,可發(fā)泡性增加。在PP發(fā)泡過程中,熔體強度較高時,其拉伸黏度隨剪切應(yīng)力和時間的增加而增加,應(yīng)變硬化行為顯著,促使泡孔穩(wěn)定增長,抑制了泡孔壁的破裂,拓寬了PP的發(fā)泡窗口[1-2]。普通PP是一種典型的低熔體強度聚合物,在發(fā)泡過程中會發(fā)生嚴重的泡孔破裂和合并,導致極差的泡孔結(jié)構(gòu)[3]。本工作通過添加原位微纖改性劑使PP的熔體強度提高,熔體彈性變好,PP的綜合性能提高。考慮到實際應(yīng)用中丙烯酸類樹脂改性劑(記作G200)的性價比,通過在改性PP中加入改性劑的方法來探究改性劑對PP流變性能及發(fā)泡行為影響,為實際生產(chǎn)應(yīng)用提供一定的參考。

1 實驗部分

1.1 主要原料

改性PP PPFP1920,密度為0.897 g/cm3,熔體流動速率(MFR)為54 g/10 min(溫度230 ℃,負荷2.16 kg),自制。G200,三菱化學(中國)管理公司。發(fā)泡母粒EE25C,常熟永和精細化工有限公司,主要成分為NaHCO3,載體為低密度聚乙烯。

1.2 主要設(shè)備與儀器

KYKY-2800B型掃描電子顯微鏡,北京中科科儀股份有限公司;MARS 60型旋轉(zhuǎn)流變儀,賽默飛世爾德國有限公司;CMT6104型微機控制電子萬能試驗機,ZBC1400-B型擺錘式?jīng)_擊試驗機,ZRZ2452型熔體流動速率試驗機:美特斯工業(yè)系統(tǒng)(中國) 有限公司;CTE-35型擠出機,科倍隆科亞南京機械有限公司;EM120-V型注塑機,震德塑料機械有限公司,配備型芯厚度連續(xù)可調(diào)模具。

1.3 試樣制備

PPFP1920/G200復(fù)合材料的制備:稱取適量PPFP1920和G200,按質(zhì)量比分別為100.0∶0,100.0∶1.0,100.0∶2.0,100.0∶3.0混合均勻,得到4組不同配比混合物料,經(jīng)擠出機擠出后冷卻,干燥,切粒,得到PPFP1920/G200復(fù)合材料,分別記作試樣1~試樣4。擠出機1~8區(qū)溫度分別為170,170,175,175,175,180,180,180 ℃,機頭溫度為180 ℃,螺桿轉(zhuǎn)速為280 r/min。

注塑樣條的制備:將PPFP1920/G200復(fù)合材料與發(fā)泡母粒按質(zhì)量比為100.0∶2.5充分混合均勻后,通過二次開模方法制備發(fā)泡樣條,樣條最終厚度為4 mm,減重幅度為20%,注射溫度為190 ℃,注射壓力為45 MPa,注射速度為150 mm/s,注射時間為0.8 s,冷卻時間為15 s。

1.4 性能測試與結(jié)構(gòu)表征

拉伸性能按GB/T 1040.1—2018測試,拉伸速度為50 mm/min;懸臂梁缺口沖擊強度按GB/T 1843—2008測試,A型缺口,缺口深度為2 mm;彎曲性能按GB/T 9341—2008測試,測試速度為2 mm/min。密度按ISO 1183-1:2019測試。MFR按ISO 1133-1:2011測試,溫度230 ℃,負荷2.16 kg,測試5次,取平均值。掃描電子顯微鏡(SEM)觀察:樣條于-40 ℃冷凍4 h后迅速取出并沖斷,斷面噴金處理。

動態(tài)剪切流變性能采用旋轉(zhuǎn)流變儀表征,試樣置于直徑為20 mm的圓形平行板間,測試間距為1 mm,測試溫度為175 ℃,剪切頻率0.1~100.0 rad/s。

發(fā)泡行為主要用泡孔尺寸與泡孔密度表征。泡孔尺寸用泡孔的平均直徑表征,由圖形分析軟件Image-Pro Plus分析測得。泡孔密度指單位體積內(nèi)發(fā)泡材料的泡孔個數(shù),按式(1)[4]計算。

式中:ρ為泡孔密度,個/cm3;n為SEM照片上的泡孔個數(shù);A為SEM照片中所選擇的統(tǒng)計面積,cm2;RV為發(fā)泡試樣的體積膨脹倍率,RV=ρ1/ρ2(ρ1為未發(fā)泡試樣的密度,g/cm3;ρ2為發(fā)泡后試樣的密度,g/cm3)。

2 結(jié)果與討論

2.1 G200含量對PPFP1920 MFR的影響

對于無填充的樹脂,一般MFR越小,黏度越高,熔體強度就越高,發(fā)泡效果越好。在適當?shù)腗FR下進行微發(fā)泡具有良好的發(fā)泡效果,可獲得尺寸細小的微孔和均勻的微孔分布[5]。從圖1看出:試樣1的MFR為54 g/10 min,隨著G200含量增加,復(fù)合材料的MFR下降,當G200用量為3.0 phr時,試樣4的MFR為36 g/10 min,MFR降幅高達33%,說明添加G200后,復(fù)合材料的MFR大幅降低,熔體強度提高,可發(fā)泡性增加。

圖1 G200含量對PPFP1920的MFR的影響Fig.1 G200 content as a function of MFR of PPFP1920

2.2 動態(tài)剪切流變性能表征

復(fù)數(shù)黏度、儲能模量、損耗因子是衡量PPFP1920熔體黏彈性的重要指標,也是表征聚合物可發(fā)泡性的重要參數(shù)[6]。從圖2a看出:復(fù)合材料的復(fù)數(shù)黏度隨剪切頻率的上升而逐漸下降,是典型的剪切變稀假塑性流動特征。剪切頻率一定時,隨著G200用量的增加,復(fù)合材料的復(fù)數(shù)黏度逐漸提高。這是由于在PPFP1920/G200復(fù)合材料中,G200中的原位微纖分散在PP基體中,易與PP分子鏈發(fā)生纏結(jié),阻礙了PPFP1920的分子鏈運動,材料復(fù)數(shù)黏度變大。隨著G200用量的增加,纖維狀結(jié)構(gòu)的數(shù)目增加,纏結(jié)點增加,從而使PPFP1920/G200復(fù)合材料的復(fù)數(shù)黏度隨G200用量的增加而提高。理論認為,復(fù)數(shù)黏度對于泡孔的生長過程有一定的影響。復(fù)數(shù)黏度低,泡孔容易發(fā)生破裂和合并現(xiàn)象,從而導致泡孔結(jié)構(gòu)不均勻,發(fā)泡效果差;而在PPFP1920中加入G200后,復(fù)數(shù)黏度提高,有助于改善發(fā)泡效果。從圖2b看出:在高頻區(qū),復(fù)合材料和純PPFP1920的儲能模量相近,在低頻區(qū)內(nèi),復(fù)合材料的儲能模量明顯高于純PPFP1920,而二次開模注塑發(fā)泡過程中熔體受到的剪切作用主要在低頻區(qū)。儲能模量高,說明PPFP1920/G200復(fù)合材料的熔體彈性好,可發(fā)泡性越高。復(fù)合材料在低頻區(qū)的儲能模量高于純PPFP1920,是因為G200的加入引入了原位纖維狀結(jié)構(gòu),與PP分子形成一定程度的纏結(jié),形成物理交聯(lián)點,提高了體系的彈性響應(yīng);但在高剪切速率下,這種臨時的物理交聯(lián)點容易被破壞,于是在高頻區(qū),復(fù)合材料和純PPFP1920的儲能模量趨于一致。

圖2 G200含量對PPFP1920流變行為的影響Fig.2 G200 content as a function of rheological behavior of PPFP1920

損耗因子是熔體在交變剪切作用下,應(yīng)變和所受應(yīng)力的相位差,值越小,彈性響應(yīng)越快,可發(fā)泡性也越高。從圖2c可以看出:在PPFP1920/G200復(fù)合材料中,總體上看,除試樣2稍有誤差外,損耗因子隨頻率的增加而下降。在低頻區(qū)內(nèi),加入G200可以有效地降低PPFP1920/G200復(fù)合材料的損耗因子。當剪切頻率一定時,純PPFP1920的損耗因子較高,說明其彈性響應(yīng)較慢,黏性耗散現(xiàn)象明顯,可發(fā)泡性低。而隨著G200含量的增加,損耗因子在低頻區(qū)內(nèi)逐漸變低,說明其彈性響應(yīng)相對較快,黏性耗散不明顯,聚合物可發(fā)泡性好。

綜上分析可知,在PPFP1920中加入改性劑G200后,復(fù)數(shù)黏度逐漸變大,低頻儲能模量提高,低頻損耗因子變小,從而使材料的熔體彈性變好,彈性響應(yīng)變快,黏性耗散不明顯,熔體強度提高,體系可發(fā)泡性增加。

2.3 發(fā)泡行為表征

聚丙烯的發(fā)泡效果與其熔體強度有很大關(guān)聯(lián),合適的熔體強度是取得良好發(fā)泡效果的關(guān)鍵[7]。從圖3和表1可以看出:試樣1發(fā)泡后泡孔尺寸較大、均勻性較差,泡孔破裂率高;隨著G200用量的增加,PPFP1920/G200復(fù)合材料發(fā)泡后的泡孔密度不斷增加,泡孔尺寸不斷減小。當G200用量為3.0 phr時,試樣4的泡孔密度為4.45×105個/cm3,接近試樣1的4倍,泡孔尺寸則由155.28 μm降至89.68 μm。這說明加入改性劑G200后,PPFP1920的發(fā)泡效果得到很大改善。發(fā)泡后泡孔改善的趨勢與MFR和流變性能變化趨勢一致。添加改性劑G200后,PPFP1920的熔體彈性變好,黏度變大,熔體強度提高,在發(fā)泡過程中發(fā)泡氣體難以逃逸,泡孔壁的破裂被抑制,在泡孔生長的過程中,泡孔壁可以經(jīng)受更強烈的拉伸應(yīng)力而不易破裂和合并,能較穩(wěn)定地完成泡孔均勻成核和長大的過程,從而表現(xiàn)為泡孔結(jié)構(gòu)改善,即泡孔尺寸變小,大小均勻,破孔少等。

2.4 G200含量對PPFP1920發(fā)泡后力學性能的影響

從圖4可以看出:相同發(fā)泡條件下,發(fā)泡后試樣的拉伸強度略微增加;彎曲模量大幅提高,沖擊強度有所下降。隨著改性劑G200用量的增加,彎曲模量由試樣1的879 MPa提高到試樣4的1 160 MPa,提高了32%,沖擊強度由13.2 kJ/m2下降到10.4 kJ/m2,下降了21%。這是由于PPFP1920的發(fā)泡效果改善后,試樣泡孔組織變得更均勻、致密,抗變形能力增強,從而使復(fù)合材料的彎曲模量大幅提升,但應(yīng)力集中也導致了沖擊強度有所下降。

圖3 試樣發(fā)泡后的掃描電子顯微鏡照片(×100)Fig.3 SEM photos of samples after foaming

表1 試樣發(fā)泡后的泡孔密度和泡孔尺寸Tab.1 Bubble density and size of PPFP1920/G200 composites after foaming

圖4 G200含量對PPFP1920發(fā)泡后力學性能的影響Fig.4 G200 content as a function of mechanical properties of PPFP1920 after foaming

3 結(jié)論

a)隨著G200用量的增加,PPFP1920/G200復(fù)合材料的MFR大幅降低,復(fù)數(shù)黏度增加,低頻儲能模量提高,低頻損耗因子降低,可發(fā)泡性提高。

b)隨著G200用量的增加,復(fù)合材料的發(fā)泡效果變好;當G200用量為3.0 phr時,復(fù)合材料的泡孔密度為4.45×105個/cm3,接近純PPFP1920的4倍,泡孔尺寸由155.28 μm降至89.68 μm;泡孔尺寸變小,泡孔密度增加,結(jié)構(gòu)均勻。

c)隨著G200用量的增加,發(fā)泡后試樣的拉伸強度略微增加,彎曲模量大幅提升,由試樣1的879 MPa提高到試樣4的1 160 MPa,提高了32%,沖擊強度有所下降,由13.2 kJ/m2下降到10.4 kJ/m2,下降了21%。

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