楊志軍,孫 晗,曹懷情,楊 江,高月輝,張志來
(東北石油大學(xué) 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院,黑龍江大慶 163318)
大型常壓儲(chǔ)罐是石油石化行業(yè)中的重要設(shè)備[1-3],這些設(shè)備會(huì)因儲(chǔ)存介質(zhì)的酸、堿、鹽等的腐蝕性質(zhì)而產(chǎn)生缺陷。對(duì)儲(chǔ)罐底板進(jìn)行漏磁檢測后,能夠根據(jù)波形圖,確定儲(chǔ)罐底板的腐蝕情況,隨后進(jìn)行維修,防止儲(chǔ)罐失效,減少安全事故的發(fā)生[4-7]。根據(jù)相關(guān)施工規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合儲(chǔ)罐維修施工經(jīng)驗(yàn),儲(chǔ)罐修理主要方法[8-9]有更換鋼板、加強(qiáng)板、補(bǔ)焊等三種方法。但在大量的儲(chǔ)罐底板現(xiàn)場漏磁檢測中,常會(huì)遇到由于清理不當(dāng)出現(xiàn)補(bǔ)焊但未全部填滿以及補(bǔ)焊后表面存在余高的情況,都會(huì)產(chǎn)生影響檢測人員判斷的偽缺陷信號(hào)。國內(nèi)外學(xué)者對(duì)補(bǔ)焊維修產(chǎn)生的偽缺陷漏磁信號(hào)鮮有研究,因此對(duì)儲(chǔ)罐底板缺陷補(bǔ)焊維修后的漏磁場特性研究十分緊迫[10-14]。本研究建立缺陷補(bǔ)焊維修后漏磁場三維有限元模型,以漏磁檢測理論為基礎(chǔ)[15],對(duì)儲(chǔ)罐底板缺陷補(bǔ)焊維修全部補(bǔ)滿且表面平整、補(bǔ)焊維修的不同補(bǔ)焊深度以及補(bǔ)焊維修全部補(bǔ)滿但存在余高等情況進(jìn)行仿真分析,對(duì)比不同補(bǔ)焊維修情況下的缺陷與普通缺陷的漏磁場空間分布特性,并進(jìn)行漏磁檢測試驗(yàn)分析。
本研究選取TMS-08M型號(hào)的漏磁檢測儀為仿真檢測結(jié)構(gòu),利用ANSYS有限元分析軟件進(jìn)行仿真分析,實(shí)體建模時(shí)所需定義的材料有永磁鐵、銜鐵、極靴、被測試件、補(bǔ)焊材料以及外圍空氣[16],此處設(shè)定被測試件Q235鋼板B-H曲線如圖1所示。
圖1 被測試件B-H曲線Fig.1 B-H curve of the tested component
由于補(bǔ)焊過程中,材料受到了熱處理,晶格發(fā)生畸變,致使材料的磁導(dǎo)率降低,故此處設(shè)置補(bǔ)焊后的材料磁導(dǎo)率略小于被測試件磁導(dǎo)率[17],定義各材料的屬性后,對(duì)所建立的模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分(如圖2所示),最后進(jìn)行求解。實(shí)體模型漏磁場分布云圖如圖3所示。
圖2 實(shí)體模型網(wǎng)格劃分Fig.2 Grid division diagram of solid model
圖3 實(shí)體模型漏磁場分布云圖Fig.3 Distribution nephogram of leakage magnetic fieldin solid model
在ANSYS軟件中建模時(shí),設(shè)置儲(chǔ)罐底板厚度為8 mm,底板上表面建立一個(gè)長度為5 mm,寬度為5 mm的矩形缺陷,缺陷深度為底板厚的50%,并將缺陷處用補(bǔ)焊材料全部補(bǔ)滿,且表面平整,永磁鐵的尺寸設(shè)置為130 mm×32 mm×15 mm(長×寬×高)。對(duì)實(shí)體模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并進(jìn)行有限元分析,設(shè)置提離值為1 mm,與未補(bǔ)焊缺陷進(jìn)行對(duì)比,得出結(jié)果如圖4所示。
由圖4可以看出,對(duì)缺陷進(jìn)行補(bǔ)焊且全部補(bǔ)滿的情況,會(huì)使缺陷處的漏磁場磁通量密度減小,但仍然可以檢測到漏磁信號(hào)。
建立與第1.1節(jié)相同的模型,此時(shí)對(duì)缺陷處補(bǔ)焊維修分別補(bǔ)焊缺陷深度的10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,補(bǔ)焊后上表面平整,中間空隙設(shè)定為空氣,對(duì)實(shí)體模型網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格劃分圖如圖5所示。進(jìn)行有限元分析,設(shè)置提離值為1 mm,得出的結(jié)果如圖6所示。
(a)漏磁場水平方向分量
(b)漏磁場豎直方向分量圖4 補(bǔ)焊且全部補(bǔ)滿與未補(bǔ)焊缺陷漏磁場分布Fig.4 Distribution of magnetic field leakage in patchedand fully filled defects and unpatched defects
圖5 補(bǔ)焊缺陷深度50%的網(wǎng)格劃分Fig.5 Mesh division diagram of 50% depth of repairwelded defect
(a)漏磁場水平方向分量
(b)漏磁場豎直方向分量圖6 缺陷處補(bǔ)焊深度不同漏磁場分布Fig.6 Distribution of leakage magnetic field at differentrepair welding depths at defects
對(duì)缺陷進(jìn)行補(bǔ)焊維修,補(bǔ)焊表面與原底板平行時(shí),補(bǔ)焊的深度會(huì)影響缺陷處的漏磁場磁通量密度。如圖6所示,補(bǔ)焊深度越深,缺陷處的漏磁場磁通量密度越小,即缺陷處的磁通量密度會(huì)隨著補(bǔ)焊深度的增加而減小。
由于實(shí)際維修過程中,維修人員會(huì)對(duì)補(bǔ)焊表面進(jìn)行打磨,但補(bǔ)焊表面可能仍然存在余高,根據(jù)ISO 5817—2014標(biāo)準(zhǔn)余高不超過5 mm。因此在ANSYS軟件中建立模型,余高形狀設(shè)置為光滑的圓弧形,對(duì)實(shí)體模型網(wǎng)格劃分,補(bǔ)焊材料及余高處采用自由網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格劃分圖如圖7所示。進(jìn)行有限元分析,與未補(bǔ)焊缺陷進(jìn)行對(duì)比,繪制折線圖,結(jié)果如圖8所示。
圖7 缺陷處補(bǔ)焊余高網(wǎng)格劃分Fig.7 Mesh division diagram of repair weldingreinforcement at defect
(a)漏磁場水平方向分量
(b)漏磁場豎直方向分量圖8 補(bǔ)焊補(bǔ)滿有余高與未補(bǔ)焊漏磁場分布Fig.8 Distribution of leakage magnetic field in patched andfully filled defects with reinforcement and unpatched defects
由圖8可以看出,對(duì)儲(chǔ)罐底板的缺陷進(jìn)行補(bǔ)焊維修時(shí),缺陷全部補(bǔ)滿但存在余高的情況下,漏磁信號(hào)與未補(bǔ)焊缺陷的漏磁信號(hào)方向相反,水平方向的漏磁信號(hào)呈凹型,豎直方向的漏磁信號(hào)呈先減小、后增大的趨勢。缺陷處的磁場分布如圖9所示。
圖9 缺陷補(bǔ)焊余高處漏磁場云圖Fig.9 Nephogram of magnetic field leakage atpatched defect with reinforcement
將4種不同補(bǔ)焊維修情況,即未補(bǔ)焊、補(bǔ)焊50%、補(bǔ)焊100%以及補(bǔ)焊且存在余高(提離值均為1 mm)的磁通量密度波峰-波谷差值進(jìn)行對(duì)比分析,并繪制成折線圖,如圖10所示。
圖10 不同補(bǔ)焊情況漏磁場波峰-波谷差值對(duì)比Fig.10 Peak-trough difference comparison of leakagemagnetic field in different repair welding cases of defect
從圖10可以看出,提離值為1 mm時(shí),缺陷漏磁場強(qiáng)度為未補(bǔ)焊>補(bǔ)焊50%>補(bǔ)焊存在余高>補(bǔ)焊100%。說明對(duì)缺陷進(jìn)行補(bǔ)焊維修,補(bǔ)焊深度越深,漏磁場強(qiáng)度越小,補(bǔ)焊維修的效果越好。存在余高時(shí),漏磁場強(qiáng)度再次變大,從而得出對(duì)缺陷補(bǔ)焊維修時(shí),全部補(bǔ)滿且表面平整的情況對(duì)漏磁場的影響最小。
將缺陷補(bǔ)焊深度20%,40%,60%,80%且提離值為1 mm的磁通量密度波峰-波谷差值進(jìn)行對(duì)比分析,繪制成折線圖,結(jié)果如圖11所示??筛忧逦氐贸?,缺陷補(bǔ)焊維修后的漏磁場強(qiáng)度會(huì)隨著補(bǔ)焊深度的增加而減小。
圖11 不同補(bǔ)焊深度漏磁場波峰-波谷差值對(duì)比Fig.11 Peak-trough difference comparison of leakagemagnetic field at different repair welding depths
試驗(yàn)所需要的設(shè)備有:型號(hào)為TMS-08M的儲(chǔ)罐底板漏磁檢測裝置(該裝置可以調(diào)節(jié)提離值)1臺(tái);游標(biāo)卡尺1個(gè);實(shí)驗(yàn)室條件下的預(yù)制檢測板1塊。實(shí)驗(yàn)室條件下預(yù)置板如圖12所示。采用厚度為8 mm的Q235鋼板,在鋼板上加工8個(gè)深度為板厚50%的缺陷,上排從左向右的缺陷補(bǔ)焊維修情況分別為未補(bǔ)焊、補(bǔ)焊全部補(bǔ)滿且表面平整、補(bǔ)焊50%、補(bǔ)焊補(bǔ)滿但存在余高;下排缺陷從左向右的缺陷補(bǔ)焊維修情況分別為補(bǔ)焊缺陷深度的20%,40%,60%,80%。
圖12 實(shí)驗(yàn)室預(yù)置檢測板Fig.12 Laboratory preset plate
利用實(shí)驗(yàn)室自制的漏磁檢測儀TMS-08M對(duì)試件從左向右進(jìn)行漏磁檢測,設(shè)置提離值為1 mm,檢測后可以得到上下兩排缺陷的漏磁信號(hào)。由于實(shí)驗(yàn)儀器采集到的是電壓信號(hào),仿真分析中采集的數(shù)據(jù)是漏磁場磁通密度,若將試驗(yàn)的電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行算法反推轉(zhuǎn)化為漏磁場數(shù)據(jù),會(huì)因影響因素較多而產(chǎn)生數(shù)值的整體偏差,但不會(huì)影響趨勢,因此仿真數(shù)據(jù)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢對(duì)比意義更為重大,且能夠驗(yàn)證試驗(yàn)和仿真的正確性。將缺陷中央采集到的數(shù)據(jù)繪制曲線如圖13,14所示。
圖13 上排缺陷漏磁信號(hào)Fig.13 MFL signal of upper row of defects
上排缺陷漏磁信號(hào)波形圖如圖13,從左向右補(bǔ)焊情況依次為未補(bǔ)焊、補(bǔ)焊補(bǔ)滿且表面平整、補(bǔ)焊50%,補(bǔ)焊補(bǔ)滿但存在余高??梢钥闯?,補(bǔ)焊補(bǔ)滿且表面平整時(shí),可探測到的漏磁信號(hào)最?。淮嬖谟喔叩那闆r下,探測到的漏磁信號(hào)趨勢與普通缺陷趨勢相反,呈先減小、后增加,與仿真分析的結(jié)果相同。下排缺陷漏磁信號(hào)波形圖見圖14,從左向右補(bǔ)焊情況依次為補(bǔ)焊缺陷深度的20%,40%,60%,80%。探測到的漏磁信號(hào)隨著補(bǔ)焊深度的增加而減小,同樣與仿真分析的結(jié)果相同。
圖14 下排缺陷漏磁信號(hào)Fig.14 Magnetic flux leakage signal of lower row of defects
(1)對(duì)缺陷進(jìn)行補(bǔ)焊維修時(shí),漏磁場的大小會(huì)隨著補(bǔ)焊深度的增加而減小。儲(chǔ)罐底板補(bǔ)焊維修應(yīng)將缺陷內(nèi)部清理干凈,并減少補(bǔ)焊過程中出現(xiàn)氣孔、夾渣,從而減小對(duì)檢測人員判斷儲(chǔ)罐底板腐蝕情況的影響。
(2)漏磁檢測儀對(duì)儲(chǔ)罐底板進(jìn)行同一方向檢測時(shí),普通缺陷的漏磁場波形圖呈現(xiàn)與補(bǔ)焊維修后存在余高的缺陷漏磁場波形完全相反的趨勢。由這一特征,檢測人員即可通過檢測波形圖清晰地區(qū)分真?zhèn)稳毕荨?/p>
(3)本試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),對(duì)缺陷進(jìn)行補(bǔ)焊維修時(shí),缺陷全部補(bǔ)滿且將表面打磨平整的情況下,檢測到的漏磁信號(hào)最小,為補(bǔ)焊維修最佳情況。