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一種紡織企業(yè)的綜合能源評價方法

2021-01-10 07:50邵恩澤吳正勇
山東紡織科技 2020年6期
關鍵詞:空壓機能效蒸汽

邵恩澤,王 燦,吳正勇,閻 玲

(江蘇方天電力技術有限公司,江蘇 南京 210000)

1 引言

作為我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè),紡織工業(yè)屬于生產(chǎn)工序多、工藝要求高、用工多、利潤薄、能耗高的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。通過對江蘇省內(nèi)多家紡織企業(yè)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)紡織企業(yè)在用能中存在著以下問題:(1)用能效率較低、綜合能耗較高、無規(guī)范的分級計量,用能狀況不透明,無法實現(xiàn)科學的管理和監(jiān)測,用戶對用能情況不能做到精細分析和評估,更無法進行改造和優(yōu)化。(2)各個系統(tǒng)間相互獨立,缺乏實現(xiàn)聯(lián)動的方式及策略,無法真正做到縱向源網(wǎng)荷儲、橫向多能互補協(xié)調(diào)優(yōu)化。(3)大多數(shù)紡織企業(yè)的能源管理系統(tǒng),缺乏與電網(wǎng)的互動,也未與大電網(wǎng)系統(tǒng)進行互聯(lián)互通,響應能力不足。

目前紡織行業(yè)主要考慮企業(yè)的經(jīng)濟效益和單位產(chǎn)品能耗,缺少一種整體綜合能耗評價方法。當企業(yè)整體能耗水平較差時,又難以找到造成問題的原因,這時往往通過對設備更新?lián)Q代以求降低能耗?;诖吮疚尼槍μK州某紡織企業(yè)現(xiàn)狀,提出了一種能效評價方法,整體指標從能源物理效率、能源經(jīng)濟效率、能源生態(tài)效率及供用能可靠性對企業(yè)用能情況進行總體評判,過程指標從能源供應、傳輸、轉換、存儲進行能量流動、損耗分析,基礎指標展示主要用能系統(tǒng)及設備的運行參數(shù)和能源使用情況等進行分析。

2 實例分析

2.1 用能概況

該企業(yè)能源使用主要為外購電和蒸汽,2018年用電5524萬kWh,使用蒸汽13687噸。各生產(chǎn)工序以用電為主,重點耗電工序為織布工序和空氣壓縮工序,僅漿紗工序使用蒸汽,其生產(chǎn)流程及耗能設備如圖1所示。廠區(qū)內(nèi)無其它能源生產(chǎn)與存儲設備。以該企業(yè)某日監(jiān)控數(shù)據(jù),進行企業(yè)能流圖的繪制,如圖2所示。

圖1 某紡織企業(yè)生產(chǎn)流程及耗能設備

圖2 某紡織企業(yè)單日能流圖

2.2 綜合能效評價情況

通過綜合能效評價發(fā)現(xiàn)(見表1),該企業(yè)能源物理效率較好,企業(yè)單位產(chǎn)品能耗與標準要求基本持平;經(jīng)濟效率方面,單位產(chǎn)值能耗低于標準值,經(jīng)濟效益較好;生態(tài)效率方面,二氧化碳排放量與去年基本持平。

通過分析指標進一步發(fā)現(xiàn),在能源生產(chǎn)環(huán)節(jié),企業(yè)未利用清潔可再生能源,清潔能源占比為0;在能源傳輸環(huán)節(jié),蒸汽管損率高于去年平均水平;在能源使用環(huán)節(jié),未開展余能利用,整經(jīng)工序、漿紗工序、空氣壓縮工序未達到標準規(guī)定值。

表1 企業(yè)典型日指標計算情況

3 改進措施

3.1 能源生產(chǎn)環(huán)節(jié)

廠區(qū)占地面積約5萬平方米,未投入光伏等新能源發(fā)電裝置,廠房屋頂尚未得到充分使用,建議建設光伏發(fā)電提高清潔能源占比。估算可安裝光伏電板的面積約200平方米,廠區(qū)內(nèi)裝機容量約為2500 kW,廠區(qū)內(nèi)日發(fā)電量約為10000 kWh,廠區(qū)內(nèi)光伏投資合計需1500萬元,工業(yè)用電價格為0.7元/kWh。粗略計算,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益231萬元,該企業(yè)約需6年收回成本。單位產(chǎn)品能耗降低4.83%,單位產(chǎn)值能耗降低5.37%,百米布二氧化碳排放量降低5.25%。

3.2 能源傳輸環(huán)節(jié)

企業(yè)內(nèi)蒸汽管網(wǎng)管損為5.1%,高于2018年平均管損3.9%。企業(yè)內(nèi)部分供熱管道存在保溫層老化脫落現(xiàn)象,目前已對老化部分維修。改造后,實際測試管損率降低至2.7%,購入熱量可節(jié)省3.4317 GJ/日,每日可節(jié)省蒸汽1.13噸,以工業(yè)用熱約200元/噸計算,每日可節(jié)省225.03元,每年可節(jié)約蒸汽能源成本7.42萬元。巖棉管保溫材料投入成本約200元/米,重新進行維修的管道約100米,總成本約2萬元,約需要89天收回成本。單位產(chǎn)品能耗降低0.46%,單位產(chǎn)值能耗降低0.48%,百米布二氧化碳排放量降低0.28%。

3.3 能源使用環(huán)節(jié)

3.3.1余能利用[1]

現(xiàn)階段企業(yè)余能利用率為0,而企業(yè)內(nèi)使用機油潤滑空壓機,空壓機油具有很高熱能,但對該部分能源未采取利用措施。企業(yè)員工生活熱水目前來源于蒸汽加熱,每天需要熱水合計約55噸,折合熱量約12 GJ,耗費蒸汽4.3噸,可對空壓機余能進行再利用,滿足生活熱水需求,每年可節(jié)約蒸汽能源成本28.2萬元。企業(yè)單臺空壓機額定功率為250 kW,空壓機冷卻油中所含熱量可達到空壓機額定功率的72%,則單臺空壓機每小時冷卻油所含熱量為648 MJ,換熱器效果通常為80%,則被加熱水可獲得熱量518.4 MJ,水的比熱容為4.2 kJ/(kg·℃),水的初始溫度可近似為一年平均環(huán)境溫度20℃,假設水加熱至70℃,則該部分熱量每小時可加熱2.47噸水,每天可產(chǎn)生60噸熱水,足夠員工使用。

浮頭換熱器成本約3萬元/(噸/小時),熱水流量約2.47噸/小時,投入成本約在7.5萬元,約88天就可以收回成本。以每噸蒸汽200元計,收回成本后,每天節(jié)省費用855元。單位產(chǎn)品能耗降低1.69%,單位產(chǎn)值能耗降低1.76%,百米布二氧化碳排放量降低1.04%。

3.3.2整經(jīng) 漿紗及空氣壓縮工序的電耗高于標準規(guī)定能耗限額

分析發(fā)現(xiàn),整經(jīng)工序單位成品能耗高的主要原因是不合格品(整經(jīng)斷頭數(shù))較多,可從降低絡紗張力,減少整經(jīng)斷頭為目的進行設備改造[2]。

漿紗工序中漿紗機為定頻運行,在未滿載工況時能耗較高,建議可對漿紗機內(nèi)電機進行變頻改造[3]。

空氣壓縮工序中空壓機負載率均未高過80%,建議可對空壓機進行變頻改造,降低損耗[1]。

若改造后各工序能耗均滿足能耗限額,每天可節(jié)省用電量6109.8 kWh,以工業(yè)用電0.7元/kWh計算,每日可節(jié)省4276.89 元,每年可節(jié)省電能成本141.1萬元。單位產(chǎn)品能耗降低2.46%,單位產(chǎn)值能耗降低2.80%,百米布二氧化碳排放量降低2.68%。

3.4 效果評價

通過清潔能源利用、余能利用及工序改造,可降低總能耗2478.6 kgce/日,單位產(chǎn)品能耗降低9.4%,每年可節(jié)約406.3萬。改造前后日指標對比見表2。

表2 所有節(jié)能改造措施均投入情況下的指標計算結果

續(xù)表

4 結語

紡織作為輕工業(yè),大部分企業(yè)建廠時間較早,企業(yè)內(nèi)設備老舊,缺乏精細管理,不注重節(jié)能改造,存在能源傳輸過程損失多、設備能耗高的問題,具有較大的節(jié)能空間。進行成體系的能效評價后,可以反映出各工序中的能量損耗情況,并以此提出改進措施。利用該綜合能效評價體系對蘇州市某紡織公司進行能效評價,明顯降低了該企業(yè)的單位產(chǎn)品能耗、污染物排放等參數(shù),給該企業(yè)帶來了節(jié)能減排的經(jīng)濟收益,證明了能效評價體系的有效性。

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