吳海青
(太原工業(yè)學(xué)院 機(jī)械工程系,山西 太原 030008)
一批碳鋼集箱在進(jìn)行工作壓力1.5倍、保壓5 min[1]的水壓試驗(yàn)時,發(fā)現(xiàn)某個集箱的兩個20G變徑管接頭處有漏水現(xiàn)象,隨后對這兩個變徑管接頭進(jìn)行滲透無損檢測,著色后出現(xiàn)沿變徑管徑向方向的裂紋。最后對未安裝的剩余400件變徑管接頭進(jìn)行滲透無損檢測,均未發(fā)現(xiàn)缺陷。
與外協(xié)廠溝通得知該批變徑管接頭采用熱壓工藝壓制,生產(chǎn)工藝為:20G鋼管入廠檢驗(yàn)→鋸床下料→去除毛刺→坡口倒角→燃?xì)鉅t加熱→模壓→自然風(fēng)冷→除銹→機(jī)加工→尺寸檢測→無損檢測。
集箱20G變徑管接頭位置示意圖如圖1所示,出現(xiàn)裂紋的兩個變徑管接頭兩側(cè)均有焊接筋板且裂紋均沿變徑管徑向方向,因此可以斷定裂紋產(chǎn)生的原因是一致的。為了查明缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因,抽取其中一件進(jìn)行檢測和分析,以便與外協(xié)制造廠溝通,進(jìn)而避免類似失效現(xiàn)象的再次發(fā)生。
圖1 集箱20G變徑管接頭布置示意圖
對其中一個變徑管接頭的裂紋部位取化學(xué)、金相試樣,編號為化1、金1、金2、金3,變徑管接頭裂紋部位取樣示意圖如圖2所示。
圖2 20G變徑管接頭裂紋部位取樣示意圖
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T4336—2016[2],采用ARL3460火花發(fā)射光譜儀對化1試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果見表1。試樣的化學(xué)成分均符合產(chǎn)品技術(shù)條件要求。
表1 化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T13298—2015[3]和GB/T6394—2017[4],采用ZEIZZ AXIO光學(xué)顯微鏡對金1、金2和金3試樣顯微組織進(jìn)行檢測,并對晶粒度進(jìn)行評定,檢測結(jié)果見表2和如圖3~圖5所示。
由表2和圖3可知:金1號試樣存在穿晶裂紋及沿晶裂紋,裂紋左側(cè)的金相組織為鐵素體+珠光體+魏氏,為完全正火恢復(fù)階段但未到再結(jié)晶階段,平均晶粒度等級為8級;右側(cè)的金相組織為鐵素體+顆粒碳化物,為Ac1~Ac3不完全相變組織,平均晶粒度等級為6級。
圖3 金1號試樣金相組織
由表2和圖4、圖5可知:金2、金3號試樣金相組織均為鐵素體+珠光體,為20G正常組織即Ac3再結(jié)晶階段,平均晶粒度等級為7級。
表2 顯微組織及平均晶粒度檢測結(jié)果
圖4 金2號試樣金相組織(100×) 圖5 金3號試樣金相組織(100×)
依據(jù)GB/T231.2—2012[5]采用Wilson BH3000布氏硬度儀對金1(左、右側(cè))、金2、金3試樣進(jìn)行硬度測試,選用2.5 mm硬質(zhì)合金壓頭,測量力值為187.5 kg,試驗(yàn)結(jié)果見表3。均符合DL/T438—2016[6]附錄C電站常用金屬材料硬度值。
表3 硬度測試結(jié)果
(1)由金1、金2、金3號試樣顯微組織可知(見表2),存在裂紋的變徑管金相組織存在三種熱過程組織,說明變徑管在燃?xì)鉅t內(nèi)受熱不均勻(與變徑管在爐內(nèi)的擺放位置有關(guān)),導(dǎo)致鋼管在模壓過程中未能形成理想組織。
(2)焊接筋板會對20G變徑管薄弱的金相組織產(chǎn)生二次應(yīng)力,導(dǎo)致產(chǎn)生了穿晶、沿晶裂紋。
(3)建議對庫中滲透檢測未發(fā)現(xiàn)裂紋的20G變徑管進(jìn)行正火處理,使組織恢復(fù)正常。