黃石明 祝 雯 黃杰坤 盧德輝 趙汝英
(1 廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司;2 廣州建筑股份有限公司)
裝配式混凝土結(jié)構(gòu)是以預(yù)制構(gòu)件為主,經(jīng)裝配、連接而成的混凝土結(jié)構(gòu),因其工業(yè)化程度高、建造速度快、結(jié)構(gòu)整體性能好等優(yōu)點,在國內(nèi)得到了迅速推廣及使用。目前,裝配式建筑構(gòu)件普遍采用鋼筋套筒灌漿連接技術(shù),相比傳統(tǒng)連接方式(焊接和螺栓連接),鋼筋套筒灌漿連接技術(shù)增強了構(gòu)件連接處吸收能量的能力,有效減小應(yīng)力集中,施工方便,容易操作。套筒灌漿料的性能則是鋼筋套筒連接可靠性的主要保障,其性能優(yōu)劣對結(jié)構(gòu)安全性以及耐久性等都起著至關(guān)重要作用[1-3]。
鋼筋套筒灌漿料是以水泥為膠凝材料,配以細骨料、混凝土外加劑及其他材料組成的干混料,加水攪拌后具有良好的流動性及早強、高強、微膨脹等性能,填充于套筒和帶肋鋼筋間隙內(nèi)的干粉料[4-5]。工程中使用的套筒灌漿材料存在流動度差、流動度經(jīng)時損失大、早期力學(xué)強度低、體積收縮等問題,難以滿足鋼筋套筒連接技術(shù)要求,制約著裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的發(fā)展。
本文基于硫鋁酸鹽水泥、硅酸鹽水泥和石膏三元復(fù)配膠凝材料體系,制備出高性能鋼筋套筒灌漿料,通過調(diào)整粉煤灰摻量,研究其對灌漿料流動性、力學(xué)性能和膨脹率的影響,并采用SEM 技術(shù)觀察漿體的水化產(chǎn)物微觀形貌,分析其水化機理。
水泥:唐山北極熊水泥廠生產(chǎn)的42.5 硫鋁酸鹽水泥,英德海螺水泥廠生產(chǎn)的42.5R 級硅酸鹽水泥,它們成分組成見表1,物理性能見表2。
表1 水泥的成分組成 (%)
表2 水泥的物理性能
表3 粉煤灰的成分組成 (%)
表4 不同粉煤灰摻量的試驗配合比 (%)
礦粉:唐山曹妃甸盾石新型建材公司,S95 級;粉煤灰:韶關(guān)曲江區(qū)烏石港有限公司,F(xiàn) 類II 級,其化學(xué)成分見表3;硅粉:粒徑為1000 目,硅含量為98%。
石膏:市售工業(yè)二水石膏。
砂:河砂,最大粒徑1.25mm,連續(xù)級配。
減水劑:西卡生產(chǎn)型號為540P 的聚羧酸高性能減水劑,白色粉末狀。
塑性膨脹劑:西卡生產(chǎn)的黃色結(jié)晶粉末,表觀密度300~600g/L;緩凝劑為葡萄糖酸鈉,分析純級。
消泡劑:西卡的DF770DD 型號的白色粉末消泡劑,22 目篩余≤5%,堆積密度為0.6g/cm3。
儀器設(shè)備有:JJ-5 型水泥膠砂試驗攪拌機、微機控制壓折試驗機、流動度測定儀、豎向膨脹率測定儀、恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱、40mm×40mm×160mm 膠砂試模、掃描電鏡、熒光光譜分析儀。
灌漿料試驗中膠砂比為0.8,水膠比為0.24,石膏、礦粉、粉煤灰和硅灰是根據(jù)膠凝材料質(zhì)量總量的百分比內(nèi)摻,減水劑、消泡劑、膨脹劑、葡萄糖酸鈉按膠凝材料質(zhì)量總量百分比外摻,制備粉煤灰摻量為3%、6%、9%、12%、15%的灌漿料,其配比見表4。并依據(jù)標準JG/T 408-2013《鋼筋連接用套筒灌漿料》對灌漿料流動度、抗折強度、抗壓強度、膨脹率進行測試,并分析其影響原因,其中標準JG/T 408-2019《鋼筋連接用套筒灌漿料》技術(shù)指標見表5[4]。通過SEM 等測試方法,觀察漿體水化產(chǎn)物微觀形貌,分析其水化機理。
表5 套筒灌漿料的性能指標
表6 不同粉煤灰摻量灌漿料的性能試驗結(jié)果
試驗中通過調(diào)整粉煤灰的摻量,研究灌漿料的性能,其測試結(jié)果見表6。
由表6 可見,隨著粉煤灰摻量的增加,灌漿料初始流動度呈現(xiàn)出增大現(xiàn)象。流動度由粉煤灰摻量為3%時的320mm 增加到摻量為15%時的333mm。30min 流動度保留值則出現(xiàn)先增大后減小,摻量為9%時30min 流動度保留值達到最大值為302mm。粉煤灰需水量小,相同的用水量條件下可以達到較大的流動度。此外,粉煤灰的微觀形貌是球形玻璃體,且表面光滑,將其摻入灌漿料可減少河砂與漿體之間的摩擦,起到滾珠潤滑的效果[6-7],從而提高灌漿料的流動性。灌漿料30min 流動度保留值先增大后減小,則由于粉煤灰的密度小,相同質(zhì)量下,具有較大的體積,當粉煤灰摻量過大,漿體明顯增多,包裹在河砂表面,潤滑膜變厚,表現(xiàn)為灌漿料30min 流動度保留值降低。
隨著粉煤灰摻量的增加,灌漿料1d 抗壓強度和3d抗壓強度呈現(xiàn)不同程度降低,28d 抗壓強度則先增加后降低。粉煤灰摻量為3%時,1d 抗壓強度和3d 抗壓強度分別是46.7MPa、72.2MPa;在摻量為9%時,1d 抗壓強度和3d 抗壓強度分別是37.3MPa、69.1MPa;摻量增加至15%時,1d 抗壓強度和3d 抗壓強度分別是34.3MPa、68.5MPa。粉煤灰具有火山灰效應(yīng),粉煤灰中含有一定的玻璃體,其主要成分為活性氧化硅和氧化鋁,參與灌漿料后期的水化反應(yīng),生成水化硅酸鈣凝膠和水化鋁酸鈣等[8-10],且粉煤灰顆粒較小能填補水泥漿體水化后留下的孔隙,見圖1。因此,在粉煤灰摻量小于9%時,28d 抗壓強度隨著摻量的增加而增加,但由于粉煤灰活性差于水泥的,在粉煤灰摻量大于9%時,隨著其摻量增加,水泥占比下降,膠凝材料整體活性下降,灌漿料28d 抗壓強度下降。
圖1 粉煤灰摻量為9%的灌漿料28d 水化產(chǎn)物微觀形貌
從表6 可以看出,隨著粉煤灰摻量的增加,灌漿料3h 豎向膨脹率總體呈增長趨勢,在粉煤灰摻量為15%時,達到最大值為0.116%,而24h 與3h 膨脹率之差則隨著粉煤灰摻量的增加先增大后降低,在粉煤灰摻量為9%時,達到最大值為0.177%。硫鋁酸鹽水泥是高堿度水泥,能夠迅速發(fā)生水化反應(yīng)生成大量的Ca(OH)2,其對粉煤灰的活性氧化硅和氧化鋁起到堿激發(fā)作用,并在石膏作用下生成鈣礬石[8],使得灌漿料3h 豎向膨脹率增大,但粉煤灰摻量過多,膠凝材料中水泥相對含量下降,生成的鈣礬石數(shù)量下降,豎向膨脹率下降。
綜上所述,粉煤灰摻量為9%時,灌漿料的各項性能指標均能滿足標準JG/T 408-2013《鋼筋連接用套筒灌漿料》技術(shù)要求。灌漿料初始流動度和30min 流動度保留值分別是326mm、302mm,各齡期抗壓強度分別是37.3MPa、69.1MPa、110.2MPa,3h 膨脹率為0.061%,以及24h 與3h 膨脹率之差為0.177%。
⑴粉煤灰的滾珠潤滑效果,隨著粉煤灰的摻量的增加,灌漿料初始流動度呈現(xiàn)增大趨勢,30min 流動度保留值則出現(xiàn)先增大后減小,摻量為9%時30min 流動度保留值達到最大值為302mm。
⑵摻入粉煤灰能降低灌漿料的早期強度,28d 強度則先增加后降低。
⑶粉煤灰摻量為9%時,灌漿料具有較佳的性能,初始流動度和30min 流動度保留值分別是326mm、302mm,各 齡 期 抗 壓 強 度 分 別 是 37.3MPa、69.1MPa、110.2MPa,3h 膨脹率為0.061%,以及24h 與3h 膨脹率之差為0.177%。