李周華, 謝云華, 陳麒陽(yáng), 廖澤中, 王紅彬, 陳云
(1.云南錫業(yè)股份有限公司冶煉分公司, 云南 個(gè)舊 661099; 2.紅河綠地環(huán)??萍及l(fā)展有限公司, 云南 個(gè)舊 661099)
電熱連續(xù)結(jié)晶機(jī)是錫精煉除鉛、鉍的關(guān)鍵設(shè)備,被譽(yù)為20世紀(jì)錫冶金工業(yè)最大的發(fā)明之一,它是原云錫第一冶煉廠、原云錫中試所、原昆明工學(xué)院老中青科技人員、工程技術(shù)人員合作攻關(guān)取得的重大科技成果,曾于1978年獲得了中國(guó)科學(xué)大會(huì)獎(jiǎng),公司的“YT”牌精錫,都須經(jīng)過結(jié)晶機(jī)脫鉛、鉍而產(chǎn)出[1-2]。自1975年投入工業(yè)生產(chǎn)以來,已有四十多年的生產(chǎn)歷史,經(jīng)歷多次技術(shù)改造,精錫產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量均已達(dá)到較高水準(zhǔn)[3-4]。但其操控模式基本上停留在機(jī)械化水平,生產(chǎn)過程仍以人工憑經(jīng)驗(yàn)操作。不同的操作人員在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中,各自摸索出一套結(jié)晶機(jī)操作法,通過仔細(xì)觀察粗錫物料的變化情況、結(jié)晶狀態(tài)以及槽面溫度變化情況,調(diào)整粗錫進(jìn)料量、噴水量和機(jī)械轉(zhuǎn)速,沒有固定的參數(shù)和規(guī)則。
隨著科技水平的發(fā)展和環(huán)保要求的提高,現(xiàn)有電熱連續(xù)結(jié)晶機(jī)技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)精錫產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的精準(zhǔn)控制,更難以解決金屬粉塵損失和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境惡劣等諸多問題。因此,如何實(shí)現(xiàn)電熱連續(xù)結(jié)晶機(jī)自動(dòng)化水平提升是目前錫冶煉行業(yè)迫切需要解決的問題。
近年來,隨著錫礦資源的品位降低,雜質(zhì)成分越來越多,粗錫成分也越來越復(fù)雜。單純依靠人工經(jīng)驗(yàn)判斷操作,或個(gè)人技能、身體(心理)狀態(tài)、績(jī)效考核等多方面因素會(huì)導(dǎo)致以下幾方面問題:(1)精錫產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量波動(dòng)大;(2)槽內(nèi)連續(xù)結(jié)晶狀態(tài)、溫度梯度、晶體梯度的穩(wěn)定性等易受破壞,難以保證結(jié)晶機(jī)高效、穩(wěn)定產(chǎn)出;(3)螺旋軸、葉片受力不均勻,頻繁造成螺旋軸、葉片、連接螺栓被扭斷等設(shè)備事故發(fā)生。
同時(shí),人工機(jī)械噴水作業(yè)過程中,操作環(huán)境惡劣,主要存在以下安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn):(1)操作人員要長(zhǎng)時(shí)間站立在高溫烘烤、蒸汽彌漫的槽面作業(yè),勞動(dòng)強(qiáng)度大;(2)噴水過程中錫鉛煙塵、氧化渣等粉塵隨水蒸發(fā),存在較大環(huán)保、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn);(3)人工噴水過程中,高溫液態(tài)錫遇水易造成“爆炸”現(xiàn)象,可能導(dǎo)致錫液飛濺燙傷事故。結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水控制技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用,將操作人員從惡劣的操作環(huán)境中“解脫”出來,實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)的人工槽面噴水不可控作業(yè)模式”向“遠(yuǎn)程自動(dòng)噴水可控模式”轉(zhuǎn)變,有效改進(jìn)結(jié)晶機(jī)人工噴水工藝現(xiàn)狀。
電熱連續(xù)結(jié)晶機(jī)作為錫精煉作業(yè)三大工序中的重要技術(shù)和設(shè)備,利用連續(xù)結(jié)晶、熔析原理將高溫粗錫中的鉛、鉍(銦、銀)與錫分離,產(chǎn)出不同品級(jí)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的精錫,以及含鉛量低于控制標(biāo)準(zhǔn)的粗焊錫。其原則工藝流程如圖1所示。
圖1 精煉工藝流程圖
電熱連續(xù)結(jié)晶機(jī)(以下簡(jiǎn)稱結(jié)晶機(jī)),主要由螺旋器、電爐體、電氣控制和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等部份組成?,F(xiàn)有結(jié)晶機(jī)半徑為0.35 m,長(zhǎng)為6 m,與水平方向成5~7°的夾角以便固液分離。電爐體的功率分為五段,形成183~232 ℃的溫度梯度,進(jìn)料口距槽尾1.4 m處。傳動(dòng)機(jī)構(gòu)由電磁調(diào)速異步電動(dòng)機(jī)和變速箱組成,實(shí)現(xiàn)對(duì)螺旋器的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)。結(jié)晶機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示[5]。
圖2 結(jié)晶機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì),根據(jù)物料要求設(shè)定結(jié)晶機(jī)螺旋的轉(zhuǎn)速、粗錫進(jìn)料量、加熱溫度,根據(jù)噴水噴頭的噴射面積,設(shè)定噴頭數(shù)量,噴頭噴水采用PLC控制,實(shí)現(xiàn)各噴頭的噴水頻次、噴水時(shí)間精準(zhǔn)控制。該系統(tǒng)具有兼容性、穩(wěn)定性、方便操作等優(yōu)點(diǎn),是系統(tǒng)基于“MCGS通用版6.2”上運(yùn)行的多用戶多任務(wù)系統(tǒng)(如圖3所示)。
圖3 組態(tài)環(huán)境和運(yùn)行環(huán)境的關(guān)系圖
該操作管理軟件具有直觀的圖形控制界面,是由多種不同的程序和動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)組成,可以在任何一臺(tái)PC端進(jìn)行全功能操作。組態(tài)畫面中包括各動(dòng)力設(shè)備的啟停及調(diào)速控制、設(shè)備參數(shù)設(shè)置、邏輯控制投切操作、邏輯控制參數(shù)設(shè)置、報(bào)警限值設(shè)置、報(bào)警顯示、應(yīng)急制動(dòng)、運(yùn)行記錄瀏覽等。該操作軟件界面友好,使用方便,結(jié)合三菱PLC、繼電器、開關(guān)按鈕、報(bào)警指示燈等實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)化控制。
圖4 主控系統(tǒng)畫面
結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用經(jīng)歷以下階段:模擬人工現(xiàn)場(chǎng)半自動(dòng)噴水→模擬人工遠(yuǎn)程自動(dòng)噴水→遠(yuǎn)程連續(xù)自動(dòng)噴水→工藝優(yōu)化及持續(xù)運(yùn)行。
設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)易的噴水裝置,包括支架、噴水管電磁閥、電氣控制系統(tǒng)。操作人員根據(jù)結(jié)晶機(jī)現(xiàn)場(chǎng)槽況(進(jìn)料量、溫度、結(jié)晶狀況、轉(zhuǎn)速、精錫質(zhì)量等)判定噴水區(qū)域及噴水時(shí)間,將人工噴水作業(yè)轉(zhuǎn)變成機(jī)械半自動(dòng)式噴水作業(yè)。
具體試驗(yàn)結(jié)果如表1所示:
表1 模擬人工半自動(dòng)噴水試驗(yàn)結(jié)果
模擬人工現(xiàn)場(chǎng)半自動(dòng)噴水作業(yè)驗(yàn)證了自動(dòng)化作業(yè)的可行性,但存在諸多難題需要解決:(1)產(chǎn)量較低,未達(dá)到人工噴水水平;(2)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械式作業(yè)操作頻繁,勞動(dòng)強(qiáng)度大;(3)噴水設(shè)備穩(wěn)定性差,故障率高。
為了實(shí)現(xiàn)結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水控制,噴頭水量控制由水表變成水流量計(jì)控制,并設(shè)計(jì)結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水遠(yuǎn)程控制和就地控制電氣圖。
從以上電氣控制圖可知,設(shè)計(jì)采用轉(zhuǎn)換開關(guān)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程和就地雙重控制,控制線路中使用中間繼電器和時(shí)間繼電器進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,但中間繼電器和時(shí)間繼電器長(zhǎng)期運(yùn)行后易損壞,造成自動(dòng)噴水失靈。
圖6 模擬人工自動(dòng)噴水電氣控制流程圖
表2 模擬人工半自動(dòng)和模擬人工遠(yuǎn)程噴水試驗(yàn)結(jié)果
遠(yuǎn)程控制噴水實(shí)現(xiàn)了操作人員由現(xiàn)場(chǎng)操作轉(zhuǎn)移到控制室進(jìn)行遠(yuǎn)程操作,且精錫產(chǎn)量、質(zhì)量有所提高,但結(jié)晶機(jī)螺旋葉片結(jié)塊嚴(yán)重,噴頭參數(shù)設(shè)定不合理等現(xiàn)象依然存在。
針對(duì)上一階段試驗(yàn)中存在的問題,采用MCGS組態(tài)軟件和PLC組態(tài)程序?qū)﹄姶砰y進(jìn)行遠(yuǎn)程自動(dòng)控制,同時(shí)采用高清攝像頭對(duì)結(jié)晶機(jī)槽面進(jìn)行監(jiān)控,并對(duì)噴水參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
采用MCGS組態(tài)軟件作為控制系統(tǒng)和用三菱PLC進(jìn)行開關(guān)量信號(hào)、模擬量信號(hào)(4~20 mA)的采集和輸出,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)噴水的遠(yuǎn)程控制。檔位控制及技術(shù)參數(shù)設(shè)置如表3所示:
表3 結(jié)晶機(jī)連續(xù)自動(dòng)噴水基本參數(shù)設(shè)定
試驗(yàn)結(jié)果如表4所示:
表4 模擬人工遠(yuǎn)程噴水與遠(yuǎn)程連續(xù)自動(dòng)噴水模式的對(duì)比表
試驗(yàn)表明,遠(yuǎn)程連續(xù)自動(dòng)噴水模式具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)遠(yuǎn)程連續(xù)自動(dòng)噴水時(shí),槽內(nèi)報(bào)軸、結(jié)塊現(xiàn)象明顯減少,螺旋葉片損壞情況明顯減少。
(2)槽內(nèi)溫度梯度分布更合理,槽內(nèi)結(jié)晶狀態(tài)更穩(wěn)定,可有效降低調(diào)整槽內(nèi)晶體合理梯度時(shí)間,提高結(jié)晶機(jī)生產(chǎn)效率。
(3)遠(yuǎn)程連續(xù)自動(dòng)噴水采用多頻次、少量噴水模式,具有噴水柔和、蒸汽和粉塵量小、槽內(nèi)結(jié)晶體梯度均勻、產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量穩(wěn)定等特點(diǎn);而模擬人工噴水的特點(diǎn)是間斷性大流量噴水,具有噴水時(shí)噴水量大、蒸汽和粉塵大,槽內(nèi)結(jié)晶體梯度不均勻,產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量波動(dòng)大,金屬損失大,作業(yè)環(huán)境差等特點(diǎn)。
(4)連續(xù)自動(dòng)噴水因瞬時(shí)噴水量相對(duì)較少,結(jié)晶機(jī)中間槽體可以保持相對(duì)穩(wěn)定且飽滿的精錫結(jié)晶體數(shù)量。人工噴水時(shí),回流階段中間槽體晶體較少,拉料階段由于強(qiáng)力給水冷卻結(jié)晶作用,結(jié)晶機(jī)中間槽體經(jīng)常出現(xiàn)大量結(jié)晶體堆積,常有結(jié)晶體溢流出槽體的現(xiàn)象發(fā)生。此時(shí),結(jié)晶機(jī)螺旋體及機(jī)軸所受力矩明顯加大,螺旋葉片橫向切應(yīng)力亦明顯增加,結(jié)晶機(jī)機(jī)體所受負(fù)荷不均勻,易使結(jié)晶機(jī)葉輪、螺旋軸、連軸螺絲等部件受損。連續(xù)自動(dòng)噴水可以減少上述現(xiàn)象的發(fā)生。
但也存在以下問題:(1)電磁閥閥體排氣孔易被水中雜質(zhì)堵塞,引起電磁閥失靈而造成結(jié)晶機(jī)抱軸和螺旋葉片連接螺栓損壞脫落等設(shè)備事故發(fā)生;(2)自動(dòng)控制系統(tǒng)未增加連鎖保護(hù)系統(tǒng),電磁閥失靈后不能及時(shí)切斷噴水;(3)部分噴頭噴水參數(shù)設(shè)計(jì)不合理,出現(xiàn)螺旋葉片晶體抱軸、葉片損壞等現(xiàn)象,需對(duì)各噴頭噴水參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
為了解決結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水試驗(yàn)中存在的問題,在自動(dòng)控制系統(tǒng)中增加了流量連鎖保護(hù)系統(tǒng)和報(bào)警系統(tǒng),同時(shí)在自動(dòng)噴水系統(tǒng)進(jìn)口端安裝了過濾設(shè)備,并不斷優(yōu)化各段噴頭噴水參數(shù)。優(yōu)化前后結(jié)晶機(jī)連續(xù)自動(dòng)噴水與對(duì)比情況如表5所示。
表5 優(yōu)化前后結(jié)晶機(jī)噴水情況對(duì)比表
增加連鎖保護(hù)系統(tǒng)及過濾器后,設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行30天,晶體抱軸和葉片損壞事故率比人工噴水少,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均有所提高,基本與人工噴水相當(dāng)。但部分噴頭漏水時(shí)易引發(fā)總水管電磁閥自動(dòng)連鎖保護(hù)程序,導(dǎo)致自動(dòng)噴水設(shè)備頻繁緊急停車,影響生產(chǎn)作業(yè)的連續(xù)性。
為使結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水系統(tǒng)更好地滿足生產(chǎn)需要,制定了以下改進(jìn)措施。
(1)對(duì)自動(dòng)噴水系統(tǒng)保護(hù)裝置進(jìn)行再次優(yōu)化,確定在電磁閥發(fā)生故障時(shí),關(guān)閉主水管電磁總閥并同時(shí)打開9個(gè)噴頭電磁閥及總水管末端的電磁閥,使電磁總閥后端水管中的水快速排除,避免損壞螺旋葉片事故的發(fā)生。
(2)改進(jìn)連鎖、閉鎖程序,同步使用噴水時(shí)間、噴水量連鎖控制,杜絕漏水時(shí)的系統(tǒng)誤判,增強(qiáng)保護(hù)系統(tǒng)可靠性。
(3)新設(shè)計(jì)的自動(dòng)噴水系統(tǒng)做到水、電系統(tǒng)分離、干濕分離,安裝布局更合理,安全性、可靠性更好。
試驗(yàn)結(jié)果如表6所示:
表6 自動(dòng)噴水試驗(yàn)與人工噴水情況對(duì)比表
試驗(yàn)證明,結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水系統(tǒng)經(jīng)過一年多的設(shè)備改進(jìn)及參數(shù)優(yōu)化,現(xiàn)已經(jīng)基本滿足生產(chǎn)要求,產(chǎn)品產(chǎn)量與人工噴水相當(dāng),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性比人工好,人員操作由現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)提升至遠(yuǎn)程自動(dòng)控制,極大降低了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度、改善了人員的作業(yè)環(huán)境。但還存在以下問題:
(1)使用的塑殼繼電器使用壽命為10~30萬次,但在生產(chǎn)過程中3#、4#噴頭繼電器通斷次數(shù)達(dá)到30萬次/年,因此現(xiàn)用的繼電器難以保障正常生產(chǎn),在試驗(yàn)階段曾出現(xiàn)中間繼電器失靈造成設(shè)備事故發(fā)生,下一階段將開展固態(tài)繼電器通斷方面的試驗(yàn)研究。
(2)結(jié)晶機(jī)物料成分復(fù)雜多變,目前設(shè)計(jì)控制參數(shù)主要適用于常規(guī)性物料,針對(duì)更為特殊、復(fù)雜的粗錫物料,待進(jìn)一步開發(fā)針對(duì)性的自動(dòng)噴水控制技術(shù)參數(shù)。
(1)試驗(yàn)表明結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水系統(tǒng)方便可行,使用該系統(tǒng)后產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量均優(yōu)于人工噴水。
(2)實(shí)現(xiàn)了操作人員由現(xiàn)場(chǎng)操作改為控制室操作,降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度、減少了職業(yè)危害和安全風(fēng)險(xiǎn)。
(3)連續(xù)自動(dòng)噴水技術(shù)具有少量多次、持續(xù)穩(wěn)定給水的優(yōu)勢(shì),能減少瞬時(shí)煙氣、煙塵的產(chǎn)生量,安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)更低。同時(shí)能有效降低了螺旋葉片運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷,降低了螺旋葉片、軸、螺栓等損壞次數(shù),提高了設(shè)備有效開動(dòng)率。
(4)結(jié)晶機(jī)自動(dòng)噴水控制更有利于槽內(nèi)溫度、成分梯度的合理分布控制,更好地保持精錫結(jié)晶-焊錫熔析的平衡性,降低了人工經(jīng)驗(yàn)判斷的不穩(wěn)定性,縮短了頻繁調(diào)整槽況時(shí)間,有效提高了結(jié)晶機(jī)生產(chǎn)效率。
(5)可實(shí)現(xiàn)1人多臺(tái)結(jié)晶機(jī)的遠(yuǎn)程自動(dòng)控制操作,有效降低了人工作業(yè)成本,提高了結(jié)晶機(jī)自動(dòng)化水平。
由于結(jié)晶機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量及環(huán)保狀況受進(jìn)料系統(tǒng)、排焊錫系統(tǒng)和收塵系統(tǒng)的影響,下一階段將從結(jié)晶機(jī)穩(wěn)定進(jìn)料、連續(xù)焊錫排放及槽面集氣系統(tǒng)等方面繼續(xù)開展試驗(yàn)研究工作。