李濟(jì)洲,陳之林
(淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電工程系,安徽 淮北 235000)
在綠色礦山建設(shè)工作推進(jìn)下,煤炭潔凈與提質(zhì)加工成為必然趨勢。隨著煤炭開采機(jī)械化、自動(dòng)化程度的不斷提高,入選原煤中的細(xì)粒煤泥含量不斷增加,原煤的可選性逐漸變差,而目前多數(shù)選煤廠都采用重介分選工藝對(duì)煤炭進(jìn)行洗選加工,這樣就既加大了重介分選時(shí)的脫介難度,增加介耗,同時(shí)又加大了浮選系統(tǒng)處理量,從而增加了浮選油耗,也增加了浮選精煤占比及混精煤水分。這些因素既制約了選煤設(shè)備的臺(tái)時(shí)處理量,又加大了選煤成本,目前攻克這一難題已經(jīng)成了選煤行業(yè)和選煤設(shè)備制造企業(yè)的共同課題。在此介紹某公司在引進(jìn)消化吸收國際先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)選煤廠細(xì)粒煤泥大量篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù),研發(fā)生產(chǎn)的一種多疊高頻篩機(jī)(FY-HVS-1500),并配套擁有專利技術(shù)的聚氨酯精細(xì)篩網(wǎng),對(duì)磁選尾礦、原生煤泥以及濃縮機(jī)底流等進(jìn)行截粗、脫泥和降灰等一體化分選,解決了困擾選煤行業(yè)因細(xì)粒煤泥增加而制約選煤生產(chǎn)的難題,取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
多疊高頻篩機(jī)主要由分料器、喂料器、上下篩框、高頻激振器、篩上產(chǎn)品收集料斗、篩下產(chǎn)品收集槽和框架及支撐平臺(tái)等部分組成,如圖1所示。
圖1 多疊高頻篩機(jī)的結(jié)構(gòu)原理圖[1]
多疊高頻篩機(jī)篩箱呈多層布置,篩網(wǎng)受篩箱及激振器高頻強(qiáng)力振動(dòng)作用,具有優(yōu)良的物理機(jī)械性能。每層篩箱單獨(dú)給料,布料均勻,篩上物與篩下物單獨(dú)出料,互不干涉。多疊高頻篩機(jī)層級(jí)可以由3層到5層可選,根據(jù)不同的處理能力及要求選用合適的層級(jí),其中五層篩分機(jī)主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 FY-HVS-1500多疊高頻篩機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)
多疊高頻篩分機(jī)采用的是聚氨酯材料制成的篩網(wǎng),聚氨酯材料具有耐磨、高強(qiáng)、流動(dòng)性好等特點(diǎn),且聚氨酯澆筑體系成型篩網(wǎng),開孔率較高,最大可達(dá)42%,可以根據(jù)工藝要求和物料粒度組成不同,選擇不同篩孔尺寸的精細(xì)篩網(wǎng)。其主要技術(shù)參數(shù)如表2所示。
表2 FY-HVS-1500多疊高頻篩機(jī)篩網(wǎng)的主要技術(shù)指標(biāo)
多疊高頻篩分機(jī)自從投入市場以來為用戶在節(jié)能減排,加強(qiáng)環(huán)保等方面帶來了豐厚的利潤,得到用戶的高度肯定和好評(píng),案例分析如下:
2.1.1 技術(shù)改造原因
隨著原煤開采條件及地質(zhì)條件的變化,原煤中的矸石量也隨著增加。受矸石泥化現(xiàn)象的影響,重介系統(tǒng)中的煤泥量明顯增加,粗精煤泥的產(chǎn)率增加灰分升高。由于粗精煤泥灰分太高,為保證最終精煤的質(zhì)量,生產(chǎn)中不得不減少粗精煤泥進(jìn)入最終精煤的比例,從而造成精煤損失。
2.1.2 技術(shù)改造方案
通過對(duì)各種方案進(jìn)行對(duì)比論證,最終確定“粗精煤泥高效精確分級(jí)”的技術(shù)方案以減少高灰細(xì)泥對(duì)粗精煤泥灰分的影響,采FY-HVS-1500型多疊高頻細(xì)篩代替弧形振動(dòng)篩對(duì)粗精煤泥進(jìn)行精確分級(jí)篩分。
新巨龍選煤廠根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的篩分試驗(yàn)報(bào)告,通過采用不同孔徑篩網(wǎng)對(duì)比試驗(yàn),對(duì)于粗精煤泥來講,0.32mm篩網(wǎng)降灰效果最佳。因此將0.5mm篩縫的弧形篩更換為0.32mm聚氨酯篩網(wǎng)的五疊高頻篩。
2.1.3 技術(shù)改造后效果
技術(shù)改造以后,分別對(duì)多疊高頻篩的入料及篩上物進(jìn)行篩分試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果分別如表3、表4所示。
表3 入料篩分試驗(yàn)表
表4 多疊高頻篩機(jī)0.32mm篩網(wǎng)篩上物料篩分試驗(yàn)表
從表3和表4的數(shù)據(jù)可以看出:多疊高頻篩入料中-0.32mm粒級(jí)的產(chǎn)率為34.12%,入料灰分為16.61%。經(jīng)過篩網(wǎng)為0.32mm多疊高頻篩篩分后,篩上產(chǎn)物-0.32mm粒級(jí)含量降至20.70%,較篩分前降低13.43%;篩上物灰分10.91%,較篩分前降低5.7%。上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,篩網(wǎng)為0.32mm多疊高頻篩機(jī)在截粗、脫泥、降灰方面效果顯著[1]。粗精煤“背灰”現(xiàn)象大幅度減少,同時(shí)由于將0.5mm的篩縫改為0.32mm的篩網(wǎng),系統(tǒng)精煤產(chǎn)率提高2.14%,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益高達(dá)1.9億元。
2.2.1 技術(shù)改造的原因
淮北選煤廠原設(shè)計(jì)為跳汰-浮選聯(lián)合選煤工藝,后來由于煤質(zhì)變化,分選難度加大,技術(shù)改造采用原煤重介-煤泥浮選聯(lián)合生產(chǎn)工藝及“2+2”煤泥水處理流程[2]。對(duì)于重介粗精煤和粉中煤脫水回收,采用傳統(tǒng)振動(dòng)弧形篩加立式離心機(jī)的組合脫水工藝,對(duì)于末煤泥(浮選尾煤、粉中煤篩下水),利用沉降離心機(jī)脫水回收并入中煤(見圖2)。
圖2 改造前采用臥式沉降離心脫水機(jī)回收粗煤泥工藝
在實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐中,這兩種脫水工藝存在幾方面不足:一是弧形篩易竄料,導(dǎo)致篩分效率降低,同時(shí)影響離心機(jī)脫水效率;二是弧形篩板頻繁調(diào)頭、弧形篩板使用壽命短、工作量大、更換不方便,維護(hù)成本費(fèi)用高;三是受制于弧形篩篩分下限,粉中煤出現(xiàn)二次回收現(xiàn)象,脫水回收工藝重復(fù);四是沉降過濾機(jī)能耗較高,粗煤泥回收收益與電耗成本倒掛[1]。因此迫切需要一種新型設(shè)備在工藝上對(duì)上述問題進(jìn)行優(yōu)化。
2.2.2 技術(shù)改造方案
淮北選煤廠根據(jù)精煤、中煤磁選尾礦的篩分試驗(yàn)資料,同時(shí)綜合考慮煤泥離心機(jī)篩網(wǎng)等因素,選用0.32mm篩縫的五疊高頻篩處理精煤、中煤磁選尾礦。這不僅能滿足重選精煤質(zhì)量要求,有效減少浮選精煤占比,而且能提高中煤的產(chǎn)率,達(dá)到截粗、脫泥、降灰一體化分選,從而實(shí)現(xiàn)了采用多疊高頻篩簡化選煤工藝、保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高經(jīng)濟(jì)效益等多重目標(biāo)。
改造后的工藝流程圖如圖3所示。
圖3 改造后采用多疊高頻篩代替弧形篩工藝
2.2.3 技術(shù)改造后效果
(1)多疊高頻篩對(duì)細(xì)粒煤的脫泥效果檢查
為了驗(yàn)證多疊高頻篩對(duì)細(xì)粒煤的脫泥效果,對(duì)多疊高頻篩機(jī)篩分效果進(jìn)行跟蹤試驗(yàn),引取粉中煤弧形篩篩下水進(jìn)入0.32mm篩網(wǎng)多疊高頻篩機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如表5所示。
表5 多疊高頻篩機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表5篩分?jǐn)?shù)據(jù)表明篩上物+0.32mm產(chǎn)率達(dá)到80%以上,篩下物+0.32mm產(chǎn)率不到1%。
由此可以看出,多疊高頻篩機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)按篩網(wǎng)快速精確分離物料,且有較好的截粗及降灰作用,多疊高頻篩機(jī)篩分效率高,篩分效果較好。
(2)對(duì)粗精煤、粉中煤脫泥降灰作用
多疊高頻篩處理粗精煤、粉中煤可以實(shí)現(xiàn)截粗、脫水,同時(shí)具有脫除高灰細(xì)泥的作用[3]。通過多疊高頻篩分機(jī)用不同篩孔(0.32、0.23、0.18mm)聚氨酯篩網(wǎng)回收粗精煤的篩分試驗(yàn)(見表6)可以看出,入料經(jīng)過三種不同篩孔的聚氨酯篩網(wǎng)進(jìn)行篩分以后,灰分從18%以上,篩上物灰分都降低到12%以下,由此可見多疊高頻篩分機(jī)對(duì)降低灰分具有良好的效果。
表6 多疊高頻篩機(jī)的篩分檢查試驗(yàn)表
(3)提高精煤產(chǎn)率
粗精煤經(jīng)過多疊高頻篩機(jī)篩分以后,篩上物料再進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)一步地脫水脫泥,能夠有效地控制粗精煤的灰分,大幅減少“背灰”現(xiàn)象,從而提高精煤產(chǎn)率。同時(shí)又優(yōu)化了工藝和減少浮選精煤占比,實(shí)現(xiàn)浮選分級(jí)入浮,提升有重介、浮選指標(biāo)的控制。淮北選煤廠僅停用兩臺(tái)粗煤泥回收的臥式沉降離心脫水機(jī)(BSB1420-6000-200)及兩臺(tái)入料泵即一項(xiàng)每年節(jié)約電費(fèi)高達(dá)150萬元。
2.3.1 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)凱達(dá)選煤廠技術(shù)改造之前煤泥濃縮機(jī)底流經(jīng)過壓濾機(jī)壓濾干燥后再銷售。表7是工藝未調(diào)整前濃縮機(jī)底流直接壓濾的濾餅質(zhì)量數(shù)據(jù),因小于0.075mm的高灰細(xì)泥含量高達(dá)66.78%,濾餅發(fā)熱量只有1600~1700Cal/g而難以銷售,制約選煤生產(chǎn),不得不外排,既影響效益又增加固體廢物排放。隨著國家環(huán)保要求的進(jìn)一步提高,鄂爾多斯市環(huán)保部門要求選煤廠外排煤泥的發(fā)熱量必須低于1000Cal/g,而煤泥發(fā)熱量低于3000Cal/g又難以銷售,這樣既影響選煤廠效益又加大了環(huán)保壓力。
表7 凱達(dá)選煤廠板壓煤泥(2018.6.14)
2.3.2 凱達(dá)選煤廠(動(dòng)力煤選煤廠)為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,達(dá)到環(huán)保要求,選用五疊高頻篩直接從濃縮機(jī)底流中回收產(chǎn)品,取得預(yù)期效果。根據(jù)篩分試驗(yàn)報(bào)告,多疊高頻篩采用0.1mm篩網(wǎng),篩上物料由精煤壓濾機(jī)脫水形成產(chǎn)品,篩下水由尾煤壓濾機(jī)處理與矸石外排。
2.3.3 表8是工藝調(diào)整后選用五疊高頻篩的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。1#濃縮機(jī)物料不添加絮凝劑,底流作為高頻篩入料,溢流添加絮凝劑進(jìn)入3#濃縮機(jī)。高頻篩篩上物料壓濾干燥后銷售,3#底流壓濾直接外排。從表中數(shù)據(jù)可以看到,高頻篩篩上物料的灰分比入料降低10.66%,發(fā)熱量比入料提高477Cal/g,取得較好效果。
表8 凱達(dá)選煤廠工藝調(diào)整后濃縮機(jī)底流及高頻篩數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(2018.7.9)
經(jīng)過進(jìn)一步對(duì)比試驗(yàn),把高頻篩網(wǎng)由配置10張0.1mm的方案調(diào)整為5張0.1mm與5張0.075mm組合使用,高頻篩篩下煤泥水的發(fā)熱量降到900Cal/g(見表9),取得了良好的效果。
表9 高頻疊篩化驗(yàn)結(jié)論性數(shù)據(jù)(2018.8.5)
通過以上的案例可以看出,高頻多疊篩具有開孔率高和高頻強(qiáng)力振動(dòng)的特點(diǎn),使其篩分效率大幅度提高,截粗、脫泥和降灰效果顯著。主要表現(xiàn)在以下幾方面:
(1)五層疊加,五路并聯(lián)給料,節(jié)省了占地面積。
(2)操作簡易、運(yùn)行成本低。
(3)設(shè)備動(dòng)負(fù)荷小。篩框采用橡膠彈簧懸掛支撐,噪音低、功耗小,激振器使用的兩臺(tái)電機(jī)[4]僅4.4kW(單臺(tái)2.2kW),故對(duì)安裝基礎(chǔ)無特殊要求。
(4)噪音低。由于高頻疊篩振幅小(2mm),因此噪音低。
(5)高頻直線振動(dòng)使篩面上物料獲得較大動(dòng)能,有利于物料在篩面上篩分分級(jí),篩孔不堵塞,篩分效率高,篩分效果好。
(6)在設(shè)備防腐耐磨處理方面,采用美國TEMA公司聚脲噴涂工藝處理設(shè)備表面,強(qiáng)化了設(shè)備防腐耐磨性能,延長了設(shè)備使用年限。
(7)在設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和組件安裝方面,采用先進(jìn)的環(huán)槽拉鉚工藝,篩機(jī)所有參加振動(dòng)部件的鏈接均采用環(huán)槽拉鉚螺栓和日本進(jìn)口的偏心螺母進(jìn)行緊固,組裝方便快捷,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,真正達(dá)到了免維護(hù)。
(8)在精細(xì)篩網(wǎng)制造方面,高品質(zhì)聚氨酯精細(xì)篩網(wǎng)開孔率高,耐磨性強(qiáng),使用壽命長達(dá)6~12個(gè)月,技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。
與其他分級(jí)設(shè)備(弧形篩、分級(jí)旋流器等)相比,多疊高頻振動(dòng)細(xì)篩篩分精確,有利于細(xì)顆粒的透篩,能很好地控制篩分粒度,是選煤廠細(xì)粒煤分級(jí)的有效設(shè)備。多疊高頻篩在粗煤泥回收工藝中的截粗、脫泥和降灰等一體化分選方面的優(yōu)勢,為用戶解決了系統(tǒng)中因細(xì)粒煤泥增加而制約選煤生產(chǎn)的難題。同時(shí)也由于粗煤泥的回收和降灰,使得產(chǎn)率增加、質(zhì)量提高;設(shè)備電耗大大降低、壽命長、維護(hù)操作簡單等更為用戶帶來了豐厚的利潤。
煤炭潔凈與提質(zhì)加工及充分利用既符合國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)保要求,又有利于煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提升。多疊高頻篩機(jī)作為細(xì)粒煤分級(jí)脫泥的新型替代產(chǎn)品在選煤行業(yè)的大力推廣和應(yīng)用,必將給合作企業(yè)在節(jié)能環(huán)保方面帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,具有廣闊的使用前景。