陳雨
摘 要:近年來,汽輪機超速事故仍有發(fā)生,而完善汽輪機防止超速的各項措施,才能進一步降低事故的發(fā)生。汽輪機高中壓主汽門及調速汽門定期活動試驗是最為常規(guī)但尤為重要的一項措施。目前大部分機組并不具備汽門全行程活動試驗功能,存在一定的隱患,增加汽輪機汽門全行程活動試驗功能勢在必行。筆者公司自主進行技術改造,實施了汽輪機高中壓主、調速汽門全行程活動試驗功能,本文通過對方案進行分析總結,為各發(fā)電企業(yè)進行自主改造提供參考。
關鍵詞:汽輪機;超速;汽門;邏輯修改;全行程活動試驗
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)09-0110-02
0 緒論
眾所周知[1],汽輪機超速造成的事故,會引起整個機組的設備損壞,導致重大的經(jīng)濟損失[2]。閥門活動試驗是其中預防措施之一,而我公司機組只具備閥門部分行程活動試驗功能,活動開度15%[3],不能驗證閥門是否全行程靈活無卡澀,在事故狀態(tài)仍有卡澀風險。針對此問題,公司準備進行汽門的全行程改造,因廠家報價較高,為減輕企業(yè)經(jīng)營壓力,鍛煉專業(yè)隊伍,遂決定自主進行技術改造工作。
1改造前機組設備及閥門活動試驗情況
1.1 機組設備情況
我公司汽輪機為東方汽輪機廠制造,型號為C320/248-16.7/0.36/537/537型,型式為亞臨界、一次中間再熱、高中壓合缸、兩缸兩排汽、抽汽凝汽式汽輪機。高壓進汽部分布置兩路機前主汽管道,共設置兩個高壓主汽門和四個高壓調速汽門;中壓進汽部分為兩路中壓進汽管道,分別設置中壓主汽門、調速汽門聯(lián)合汽閥。正常運行期間(50%負荷以上),只通過四個高壓調速汽門控制機組負荷。
1.2 汽輪機閥門活動試驗情況
公司DEH系統(tǒng)初始未設計汽門全行程活動試驗,只具備高中壓主汽門部分行程活動試驗功能模塊,以及配套的試驗設備、操作畫面。運行人員每周對各主汽門進行一次部分行程活動試驗,活動行程15%。
2 汽門全行程活動試驗功能改造情況
2.1 項目可行性分析
通過對機組設備的分析,汽門全行程試驗可以開展,要求機組負荷控制在70%以下進行。改造工作需增加相關汽門的10%位置行程開關,通過DCS邏輯修改增加相關試驗功能。
2.2 項目調研
2.2.1 設備方面調研情況
從設備及邏輯情況角度,分別對周邊電力企業(yè)汽輪機汽門全行程活動試驗情況進行了調研。調研結果發(fā)現(xiàn)有的電廠機組出廠具備此項功能,部分電廠因閥門形式無法實現(xiàn)。
2.2.2 運行方面調研情況
與系統(tǒng)內(nèi)汽輪機型號相似的單位咨詢汽門全行程活動試驗情況,重點了解試驗時間、試驗過程中機組各項參數(shù)變化,有的單位試驗情況較好,個別單位也因參數(shù)波動較大出現(xiàn)不能試驗的情況。
2.3 方案制定及論證
根據(jù)與汽輪機廠家及相關企業(yè)調研情況,針對新增汽輪機高中壓主、調速汽門全行程活動試驗的邏輯設計進行了初步審查、修正以及細節(jié)完善,確保項目改造方案符合現(xiàn)場實際,試驗過程預防措施要求,保證試驗進行中盡量減小對機組的擾動,提高試驗安全性。
在論證過程中,主要針對可能造成機組參數(shù)變化的以下幾方面問題進行了重點研討:
2.3.1 汽門關閉時間控制
全行程活動試驗時,每個汽門的關閉時間對試驗安全有著重要的影響,關閉時間過短可能對主、再熱蒸汽壓力造成較大影響,進而影響汽包水位等參數(shù)調節(jié)失穩(wěn)甚至引發(fā)事故。關閉時間過長則會造成不必要的時間浪費,影響機組能耗指標。經(jīng)過分析,決定對通過控制試驗電磁閥關閉的汽門,冷態(tài)傳動時記錄全關時間,如動作過快,則通過調整泄油節(jié)流孔限制速度;采用MOOG閥控制的汽門,通過設定關閉速率來控制時間。
2.3.2 高壓主汽門與高壓調速汽門間聯(lián)接方式
高壓主汽門與高壓調速汽門對應關系如何,是決定高壓閥門單獨試驗還是成套試驗的關鍵,如果是單側進汽對機組負荷和參數(shù)的影響較大。弄清楚汽門的實際構造是完成試驗設計的基礎工作,經(jīng)分析設備圖紙和現(xiàn)場實際試驗,公司機組高壓進汽方式為在兩個高壓主汽門后聯(lián)通、四個高壓調速汽門同時進汽。
2.3.3中壓主汽門和調速汽門的布置方式及問題考慮
機組中壓主汽門和調速汽門為聯(lián)合汽閥,活動試驗時將形成單側進汽,通過與東汽廠的技術咨詢,同時對以往發(fā)生中壓單側汽門的事件參數(shù)曲線進行分析,機組在中壓單側進汽方式的狀態(tài),各項參數(shù)無明顯變化,全行程活動試驗可以進行。
2.4 試驗方案概述
2.4.1 試驗允許條件
(1)單閥方式。(2)功率控制方式。(3)自動控制方式。(4)機組負荷在150MW~210MW之間。
滿足以上條件,試驗允許進行。試驗過程中任一條件不滿足時切除當前試驗,恢復汽門開度至初始值。
2.4.2 試驗方案主要內(nèi)容
(1)在DEH控制系統(tǒng)中增加高中壓主汽門、調速汽門全行程活動試驗功能,設置閥門全行程活動試驗投入、切除操作端。(2)全行程活動試驗在“單閥”方式下進行。(3)高壓主、調速汽門每個閥門設置一個試驗操作端,中壓主、調速汽門為成組試驗,設置兩個操作端,共有八部分;每部分均設置試驗投、切功能、試驗允許條件、試驗切除條件。(4)每項試驗均允許試驗過程中手動切除,試驗過程中手動切除后程序控制相關閥門恢復試驗前狀態(tài)。(5)試驗在“測功”投入狀態(tài)下進行,且閥門全行程活動試驗投入后自動切除一次調頻,試驗切除后自動恢復一次調頻。(6)所有閥門均應在試驗畫面顯示閥門“全開”“10%”“全關”等位置狀態(tài)信號,具備LVDT的閥門應在試驗畫面顯示實際開度,便于運行人員監(jiān)視試驗過程中閥門位置。(7)每個閥門均設置關至10%開度后遮斷電磁閥動作開關功能,可驗證各閥門遮斷電磁閥是否動作正常,該功可在試驗邏輯中選擇投入或切除。
2.4.3 方案技術創(chuàng)新點
(1)試驗過程全面性。增加各汽門關至10%行程動作遮斷電磁閥邏輯,進行汽門全行程試驗過程中,可檢驗各汽門遮斷動作是否正常。(2)試驗過程可控性。各汽門試驗過程均加入手動切除和超時切除功能,當試驗過程中出現(xiàn)異?;虺^預期時間時,可以手動或通過超時控制回路將試驗切除,及時恢復到試驗前狀態(tài)。(3)保持試驗連續(xù)性。為防止試驗過程中,因一次調頻動作將功率控制切除,造成試驗中斷,增加試驗過程中自動屏蔽一次調頻動作回路功能,保證試驗順利進行。
2.5 改造項目實施情況
2.5.1 邏輯編寫
在原有部分行程試驗的基礎上,新增一套全行程試驗功能組,與原有邏輯相互獨立,互不影響。根據(jù)汽門關閉方式的不同,使用不同的控制模塊(試驗電磁閥控制或MOOG閥控制)來達到試驗目的,同時在試驗過程中,任一汽門進行試驗時,其它汽門閉鎖相應的試驗功能,避免多個汽門同時動作,確保試驗過程安全穩(wěn)定。
2.5.2 操作畫面繪制
新增全行程試驗畫面,用于高中壓主、調速汽門全行程試驗投切操作以及各汽門開度、行程開關狀態(tài)等試驗信息的顯示。
2.5.3 現(xiàn)場安裝
本次現(xiàn)場元件改造工作較少,在原有行程開基礎上,新增各汽門10%位置行程開關,并敷設電纜接入DCS系統(tǒng)。
3 驗收試驗
為驗證本次邏輯修改效果,于機組啟動前進行了高中壓主、調速汽門冷態(tài)模擬試驗,于機組啟動后進行了150MW負荷下熱態(tài)試驗。
3.1 冷態(tài)模擬試驗
3.1.1 試驗目的
本次增加唐熱1號機組高中壓主、調速汽門全行程活動試驗功能改造為自主進行,在機組啟動前進行冷態(tài)模擬試驗,驗證新增閥門動作邏輯是否能夠按要求進行,試驗投入、切除條件是否正確。
3.1.2 試驗方法及步驟
(1)機組處于停運狀態(tài),汽輪機保護試驗、高中壓主、調速汽門整定已全部完成并驗收合格。(2)汽輪機掛閘,保安油建立,掛閘成功后,運行人員在上位機點擊“運行”按鈕,全開高中壓主汽門。(3)將高壓調速汽門1-4閥位指令強制為40%;將中調門閥位指令強制為100%。檢查調速汽門開度正確。(4)將DEH處于自動方式、投入DEH測功控制、機組并網(wǎng)信號強制為1,實際機組負荷強制為160MW,熱工試驗人員確認所有DCM板無故障報警。(5)運行人員依次進行右側高壓主汽門、左側高壓主汽門、高壓調速汽門1-4、左側中壓主、調速汽門成組試驗、右側中壓主、調速汽門成組試驗。(6)記錄各個閥門關閉至10%動作時間、全關動作時間、全開動作時間。
3.1.3 試驗數(shù)據(jù)
試驗過程中記錄了各汽門開啟及關閉時間病進行備案,各閥門時間在116s~206s,帶遮斷電磁閥試驗在109s~196s內(nèi)滿足時間要求。
3.2 熱態(tài)試驗
通過冷態(tài)模擬試驗,驗證了本次新增邏輯的正確性,對試驗中發(fā)現(xiàn)的漏洞進行了處理、完善。在機組啟動后負荷維持150MW穩(wěn)定工況后,進行了熱態(tài)試驗。
3.2.1 試驗目的
熱態(tài)試驗為邏輯修改異動后驗收試驗,在150MW負荷下驗證高中壓主、調速汽門能否順利進行;同時監(jiān)視試驗過程中機組負荷、主汽壓力、主汽溫度、汽輪機軸系振動、軸瓦溫度、軸向位移等相關參數(shù)是否出現(xiàn)異常波動現(xiàn)象,驗證試驗可行性。
3.2.2 試驗方法及步驟
(1)確認機組所有主汽門已開啟到位,負荷穩(wěn)定在150MW,已投入功率控制(測功),汽輪機單閥方式運行,主汽壓力、溫度滿足規(guī)程規(guī)定且穩(wěn)定無明顯波動。
(2)試驗開始前將汽輪機各瓦振動、溫度、軸位移等主要參數(shù)做好趨勢,便于試驗過程中觀察參數(shù)變化情況,發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常應立即切除試驗,恢復至試驗前工況。
(3)運行人員依次進行右側高壓主汽門、左側高壓主汽門、高壓調速汽門1-4、左側中壓主、調速汽門成組試驗、右側中壓主、調速汽門成組試驗。
(4)記錄各個閥門關閉至10%動作時間、全關動作時間、全開動作時間。
3.2.3 試驗數(shù)據(jù)(表1)
試驗過程中記錄了各汽門開啟及關閉時間,從表1可以看出,各閥門動作時間在113s~208s內(nèi)滿足預期參數(shù)要求。
3.2.4 試驗過程中機組負荷及汽輪機各主要參數(shù)變化情況
(1)汽輪機各軸承振動情況。在進行150MW負荷熱態(tài)高中壓主、調速汽門全行程活動試驗過程中,監(jiān)視汽輪機各軸承振動、瓦溫均無明顯波動。僅2號高調門關閉后1、2瓦X方向軸振有小幅降低,在調門開啟后恢復正常。同時,期間通過TDM系統(tǒng)監(jiān)視振動相位試驗期間小幅度變化后恢復正常,無明顯異常趨勢。
(2)機組負荷波動情況。試驗過程中,進行高、中壓主汽門、中壓調速汽門全行程活動試驗時機組負荷無波動,在進行高壓調速汽門活動試驗時,機組負荷波動在±5MW左右,能夠保證主汽壓力穩(wěn)定。
4 結論
本次1號機組進行高中壓主、調速汽門全行程活動試驗自主邏輯修改,經(jīng)冷態(tài)、熱態(tài)試驗驗收正常,達到全行程活動目標要求且對機組安全運行無影響,具備及時發(fā)現(xiàn)汽門卡澀隱患的功能。為企業(yè)節(jié)省資金,鍛煉了專業(yè)自主技改能力,也給其它不具備汽門全行程活動試驗的企業(yè)提供了相關的技術經(jīng)驗。
參考文獻
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