馬時(shí)霖,秦海良,姬宏峰
(蘭州石化榆林化工有限公司,陜西 榆林719000)
蘭州石化公司46萬t/年乙烯裝置于2005年4月開工建設(shè),2006年10月16日中交,于2006年11月18日正式投產(chǎn)開車,實(shí)現(xiàn)一次開車成功。裝置采用的是美國KBR公司的SCORE專利技術(shù),裝置裂解氣壓縮機(jī)201J、乙烯壓縮機(jī)501J及丙烯壓縮機(jī)601J,系從日本Elliott公司引進(jìn)。
2017年5月乙烯裝置裂解氣壓縮機(jī)透平出現(xiàn)做功效率下降,影響蒸汽平衡和裝置平穩(wěn)生產(chǎn),無法保證正常運(yùn)行。排查發(fā)現(xiàn)裂解爐鍋爐爐水出現(xiàn)電導(dǎo)率上升的情況,判斷為裂解氣壓縮機(jī)透平機(jī)體結(jié)垢,通過研究分析討論,與相關(guān)專家咨詢,借鑒其他單位經(jīng)驗(yàn),決定對(duì)三機(jī)透平進(jìn)行濕蒸汽吹掃除垢。
5月上旬乙烯裝置在五爐投油滿負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)裂解氣壓縮機(jī)出現(xiàn)透平進(jìn)汽控制閥(GV閥)全開時(shí)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速無法滿足要求,出現(xiàn)一段吸入壓力持續(xù)偏高的情況,裝置被迫逐步降低生產(chǎn)負(fù)荷。在對(duì)裂解氣壓縮機(jī)進(jìn)行排查分析的同時(shí),又發(fā)現(xiàn)乙烯壓縮機(jī)[1]、丙烯壓縮機(jī)也出現(xiàn)類似問題。裝置組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了原因分析和對(duì)策研討,經(jīng)分析判斷認(rèn)為是由壓縮機(jī)透平結(jié)垢引起[2]。針對(duì)此問題,采取了對(duì)三機(jī)透平進(jìn)行濕蒸汽吹掃除垢的處置措施,經(jīng)過兩次濕蒸汽吹掃,取得了良好效果,裝置恢復(fù)滿負(fù)荷正常生產(chǎn)運(yùn)行。
針對(duì)此次三機(jī)透平同一時(shí)間段出現(xiàn)結(jié)垢的情況,裝置從三個(gè)方面進(jìn)行了深入分析。
裝置對(duì)裂解爐超高壓蒸汽發(fā)生量進(jìn)行了排查。發(fā)現(xiàn),裂解爐總產(chǎn)汽量無明顯變化。
同時(shí),通過關(guān)小超高壓蒸汽竄高壓蒸汽的調(diào)節(jié)閥,減少超高壓蒸汽下竄量約2~3t/h。
2016年10月大檢修裝置開工后,裂解氣壓縮機(jī)透平201JT進(jìn)汽控制系統(tǒng)一直未投用,透平全凝操作,為蒸汽用量最少工況。
判斷本次201J轉(zhuǎn)速無法滿足生產(chǎn)需要的情況,不是由于超高壓蒸汽發(fā)生量不足所引起。
針對(duì)壓縮機(jī)系統(tǒng),通過對(duì)裂解氣壓縮機(jī)201J三返一、四返四防喘閥進(jìn)行檢查,排除了防喘閥內(nèi)漏的可能性,對(duì)各系統(tǒng)返回壓縮機(jī)系統(tǒng)的流量進(jìn)行排查,排除了系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)量偏大的可能性。
裝置對(duì)各壓縮機(jī)透平缸體壓力進(jìn)行了排查,發(fā)現(xiàn)各壓縮機(jī)透平缸體壓力(該壓力測點(diǎn)位于透平缸體一級(jí)葉輪后)均有不同程度的上升。表1、2、3分別為201J、501J、601J透平缸體壓力排查數(shù)據(jù)匯總。
表1 裂解氣壓縮機(jī)201J透平高、低壓缸壓力
表2 乙烯壓縮機(jī)501J透平缸體壓力
表3 丙烯壓縮機(jī)601J透平高、低壓缸壓力
由上表及DCS中缸體壓力趨勢發(fā)現(xiàn),201JT低壓缸、501JT缸體、601JT高壓缸體壓力自3月底開始均有不同程度的上升,并且上升速度較快。透平缸體壓力上升,說明透平機(jī)體存在結(jié)垢情況。鑒于問題的嚴(yán)重性,裝置立即對(duì)二級(jí)脫鹽水、鍋爐給水、鍋爐爐水、蒸汽凝液及透平凝液的水質(zhì)分析數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析。
經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn)二級(jí)脫鹽水、鍋爐給水、蒸汽凝液及透平凝液的水質(zhì)分析正常,鍋爐爐水水質(zhì)電導(dǎo)率異常,見表4。
表4 鍋爐爐水分析數(shù)據(jù)
由鍋爐爐水分析數(shù)據(jù)可知,除磷酸根指標(biāo)偶有超標(biāo)外,其余分析項(xiàng)目均在指標(biāo)范圍內(nèi),但鍋爐爐水中電導(dǎo)率自3月底開始逐漸上升,與三機(jī)透平缸體壓力上升時(shí)間一致,如圖1所示。
圖1 鍋爐爐水趨勢情況
通過各方面排查分析,判斷造成此次三機(jī)透平結(jié)垢原因?yàn)椋?/p>
裂解爐連續(xù)排污不暢,造成汽包排污率有所下降,同時(shí)汽包間歇排污頻次偏低,導(dǎo)致鍋爐爐水水質(zhì)變差,鍋爐爐水水質(zhì)情況會(huì)直接影響超高壓蒸汽品質(zhì),電導(dǎo)率越高,說明水中固溶物(鹽類)含量越高,加之鍋爐爐水中電導(dǎo)率上升的時(shí)間與各壓縮機(jī)透平缸體壓力上升的時(shí)間吻合。分析認(rèn)為,由于鍋爐爐水水質(zhì)變差,進(jìn)而造成三機(jī)透平同一時(shí)間段出現(xiàn)機(jī)體結(jié)垢的情況。
2017年5月13日,乙烯裝置進(jìn)行第一次三機(jī)透平濕蒸汽吹掃除垢操作,吹掃后,三機(jī)透平缸體壓力下降。但在第一次三機(jī)透平濕蒸汽吹掃后,裂解氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速仍然無法滿足裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)需求。分析判斷裂解氣壓縮機(jī)透平葉輪等位置仍存在結(jié)垢情況,第一次吹掃并未將垢物完全清除。2017年6月6日對(duì)三機(jī)透平進(jìn)行第二次濕蒸汽吹掃。通過降低超高壓蒸汽溫度,吹掃期間201J適當(dāng)調(diào)整轉(zhuǎn)速,提高除垢效率。
吹掃后評(píng)估效果,裂解氣壓縮機(jī)GV閥開度41.4%,達(dá)到預(yù)期目標(biāo);低壓缸缸體壓力降至2.0MPa左右,將高壓蒸汽壓力下調(diào)至3.9MPa后缸體壓力降低至1.85MPa,達(dá)到預(yù)期目標(biāo);分析透平凝液,顯示硅含量、鈉離子、硬度等指標(biāo)基本正常,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
1)吹掃前后情況對(duì)比。吹掃前后,裝置對(duì)201J關(guān)鍵參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行了收集對(duì)比,見表5。
表5 吹掃前后情況
表5可知,濕蒸汽吹掃前后,在裂解氣流量相同情況下。201J透平蒸汽耗量下降24t/h,GV閥閥位開度下降10.8%,效果明顯。
2)三機(jī)透平凝液分析數(shù)據(jù)對(duì)比,見表6。
表6 三機(jī)透平凝液分析
兩次濕蒸汽吹掃過程均中出現(xiàn)二氧化硅峰值,第一次濕蒸汽吹掃凝液分析中鈉離子含量高,說明垢物主要為硅酸鹽類,與之前原因分析一致。
鍋爐爐水水質(zhì)變差導(dǎo)致三機(jī)透平結(jié)垢,采用濕蒸汽吹掃除垢措施后取得了較為良好的效果,但透平濕蒸汽吹掃也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn),稍有不慎,有可能造成設(shè)備的損壞。因此,日常工作中加強(qiáng)爐水水質(zhì)管控,做好連續(xù)排污管理工作,保證汽包排污率;加強(qiáng)三機(jī)透平缸體壓力監(jiān)控,可有效防止透平結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生。