梅 峰 方 銳
(武鋼有限檢修中心 湖北 武漢:430081)
某鋼廠2臺800kW風(fēng)機(jī)擔(dān)負(fù)著給高爐送風(fēng)助燃的任務(wù)。廠方為提高供電質(zhì)量,減少材料損耗,使風(fēng)機(jī)的性能得到充分發(fā)揮,提出對該電機(jī)實(shí)行技術(shù)改造。要實(shí)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)升壓改造,也就是風(fēng)機(jī)從一種電壓工作狀態(tài)變換到另一種電壓工作狀態(tài),并力求使電機(jī)額定功率、轉(zhuǎn)速、效率等性能基本保持不變,經(jīng)過核算,僅靠改接繞組接線方式是行不通的,必須對定子繞組進(jìn)行重新繞制。本文對其電機(jī)繞組參數(shù)進(jìn)行了可行性分析,并在線圈、匝數(shù)、截面積、絕緣處理等方面進(jìn)行了改進(jìn)。
拆除原繞組前應(yīng)先測量繞組各原始數(shù)據(jù),記錄見表1,圖1。
表1 高壓電機(jī)原始數(shù)據(jù)
圖1 定子磁槽(左:宏觀形貌;右:截面尺寸)
電機(jī)在保持原來容量不變的條件下改壓,它的條件是應(yīng)保持電機(jī)的匝間電壓不變,導(dǎo)線的電流密度基本不變,這樣才能保持電機(jī)各部磁密和各部的溫升基本不變,保持原有電機(jī)的效率、功率因數(shù)、啟動電流和啟動轉(zhuǎn)距均符合原來的要求。這樣,電機(jī)的槽內(nèi)絕緣要增多,迫使導(dǎo)線截面積減少,往往降低容量。但為了盡量保持原有的容量,就要用較薄的耐溫等級高的絕緣材料,同時(shí)還要考慮結(jié)構(gòu)影響電機(jī)線圈的爬電距離等。在電機(jī)的級數(shù)、接線方式、并聯(lián)支路數(shù)不變的條件下,應(yīng)保持電機(jī)電壓與繞組匝數(shù)成正比,與導(dǎo)線截面積成反比,從而使氣隙磁密和熱負(fù)荷不變。故此電機(jī)只將定子繞組拆出重繞,改變電機(jī)導(dǎo)線的規(guī)格和匝數(shù)。
由于電機(jī)氣隙磁密不變,得到
W1/W2=U1/U2
則W2=(U2/U1)×W1
=7×104/6000=11.67
(1)
式中:W1為改壓前每槽線圈匝數(shù);W2為改壓后每槽線圈匝數(shù);U1為改壓前的額定電壓;U2為改壓后的額定電壓。
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,同時(shí)滿足槽滿率需要,取
W2=11
(2)
由于電壓為6kV和10kV時(shí)接法均為Y,I相=I線。
故U1/U2=I2/I1,得到
I2=(U1/U2)×I1
=6000×90.1/104=54.06(A)
(3)
式中:I1為改壓前的額定電流;I2為改壓后的額定電流。
由電流密度基本不變,得到S1/S2=I1/I2,
則改壓前的導(dǎo)線截面積
S1=3.0×6.9=20.7(mm2)
則改壓后的導(dǎo)線截面積
S2=(I2/I1)×S1
=54.06×20.7/90.1=12.42(mm2)
(4)
考慮到槽滿率問題,由公式(4)計(jì)算出來的截面積應(yīng)適當(dāng)減小,根據(jù)扁銅線的規(guī)格,電磁線絕緣層為0.55mm,選擇導(dǎo)線的線徑為
1.7×6.0=10.2(mm2)
改造前導(dǎo)線電流密度為
J1=I1/S1=4.35(A/mm2)
(5)
改造后導(dǎo)線電流密度為
J2=I2/S2=5.29(A/mm2)
(6)
與改造前的原電流密度相比,改造后的電流密度有所增加。由中小型電機(jī)設(shè)計(jì)參考值知,定子電流密度取值一般為4A/mm2-6A/mm2,考慮到電壓等級提高帶來的絕緣問題,對于電磁線的選用可行。
通過對改造前后繞組槽部絕緣結(jié)構(gòu)的對比計(jì)算及絕緣層的設(shè)計(jì),發(fā)現(xiàn)改變繞組的線號和匝數(shù)可以對該風(fēng)機(jī)進(jìn)行改壓(見圖2,圖3)。
圖2 改造前6kV繞組槽部絕緣結(jié)構(gòu)
圖3 改造后10kV繞組槽部絕緣結(jié)構(gòu)
由以上公式(1)、(2)得知,改壓后每槽線圈匝數(shù)較改造前有所增加,此時(shí)氣隙磁密(也稱磁感應(yīng)強(qiáng)度)也相應(yīng)變大。由以上公式(5)、(6)的比較得知,電流密度J均較改造前有所增加。在其它因素如定子鐵心長度、內(nèi)徑都不發(fā)生改變的前提下,電機(jī)的輸出功率及轉(zhuǎn)矩有所增加,硅鋼片等材料得到更充分的利用。但磁感應(yīng)強(qiáng)度的提高引起定子鐵心損耗增加,電流密度J及線負(fù)荷的提高導(dǎo)致銅耗增加,這些因素的綜合影響會引起電機(jī)溫升提高,通風(fēng)冷卻條件變差,也需要引起注意??紤]到該電機(jī)在現(xiàn)場起到送風(fēng)助燃的作用,不需帶重負(fù)載,也不存在過載運(yùn)行或頻繁啟動現(xiàn)象,對改造后性能的變化只做定性分析,認(rèn)定該改造對其現(xiàn)場運(yùn)行生產(chǎn)不會造成明顯影響。
根據(jù)原繞組槽部絕緣結(jié)構(gòu)、該風(fēng)機(jī)升壓改造可行性分析及改造后運(yùn)行性能評估結(jié)果,為了在有限的磁槽空間內(nèi)保證電流密度和絕緣強(qiáng)度,施工中線圈匝間絕緣、槽部絕緣、端部絕緣及防暈結(jié)構(gòu)處理,工藝復(fù)雜技術(shù)要求高,存在的具體問題如下:
1)原工作電壓6kV高壓電機(jī),其槽滿率本身已經(jīng)很高;2)由于定子工作電壓的提高,線圈導(dǎo)線規(guī)格選型問題;3)匝間及對地絕緣厚度也會相應(yīng)增加,必須采用先進(jìn)合理的工藝方法才能保證電機(jī)的對地絕緣厚度;4)線圈端部斜邊排列之間的距離很小,且升壓后線圈端部絕緣結(jié)構(gòu)(防暈結(jié)構(gòu))復(fù)雜,增加嵌線風(fēng)險(xiǎn)。在施工中必須解決這四方面的問題。
在導(dǎo)線的選用上,采用近年來自主設(shè)計(jì)制造的新型號電磁線—聚酰亞胺玻璃絲漆包扁線(專利號Z200920083432.8)代替?zhèn)鹘y(tǒng)雙玻璃絲包扁線,該電磁線具有耐高溫性能好、耐壓標(biāo)準(zhǔn)高等優(yōu)點(diǎn),尤其是提高了繞制線圈的匝間絕緣性能,大大提高了電機(jī)整體絕緣強(qiáng)度和運(yùn)行性能。它改變了傳統(tǒng)電磁線絕緣性能低的問題,繞制后不需再用其它材料加強(qiáng)匝間絕緣,降低了繞組整體厚度,由此減小了槽滿率。
因風(fēng)機(jī)槽滿率本身已經(jīng)很高,新型號電磁線的應(yīng)用免去了玻璃絲包扁線在線圈制作中需要處理匝間絕緣的工序。但為了更有效控制繞組的匝間尺寸,在繞組漲完型整體浸絕緣漆干燥后(剝?nèi)ゾ€圈綁扎帶),增加了匝間模壓環(huán)節(jié),使槽部對地絕緣厚度受控。
匝間模壓溫度為180±5℃,時(shí)間為15-20min,冷壓,降至40℃左右后做匝間絕緣沖擊電壓試驗(yàn),試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為每匝耐壓500V。
線圈對地絕緣處理采用“卷包—半疊包復(fù)合工藝”替代傳統(tǒng)半疊包扎方式(連續(xù)式),新的對地絕緣處理工藝增大了帶與帶壓縫的爬電距離,提高了線圈槽部絕緣強(qiáng)度及電氣性能。
如果按照傳統(tǒng)工藝標(biāo)準(zhǔn),主絕緣需半疊繞包13-15層,這種工藝雖然能保證電機(jī)運(yùn)行時(shí)所需的絕緣強(qiáng)度,但也使電機(jī)槽滿率過高。以每個(gè)線圈繞包14層計(jì),每層5440云母帶厚度為0.14mm,電磁線絕緣層為0.55mm,平包低阻帶厚度0.14mm。
則主絕緣厚度:
(0.14×4×14)+(0.14×2)=8.12(mm),
考慮對地模壓量為15%,則模壓后的主絕緣厚度為:
8.12×0.85=6.902(mm)
線圈有效邊厚度為主絕緣厚度加上線圈匝間厚度即:
6.902+6.55=13.45(mm)>12.3(mm)(槽寬),
無法嵌線。
采用卷包工藝能在保證電機(jī)絕緣耐壓強(qiáng)度的同時(shí),明顯降低絕緣厚度。有資料表明,卷包結(jié)構(gòu)絕緣厚度1.35-1.5mm可以達(dá)到半疊繞包結(jié)構(gòu)2.0-2.5mm絕緣厚度同樣的電氣絕緣強(qiáng)度。經(jīng)過多次試驗(yàn),采用”卷包—繞包復(fù)合工藝”,達(dá)到減薄主絕緣厚度,提高耐壓水平的目的。線圈對地絕緣厚度應(yīng)符合式(7):
(7)
Un為額定電壓,K取7-9倍電場強(qiáng)度;E為峰值擊穿電場強(qiáng)度,23-30kV/mm。
使用0.12mm的9002云母帶在直線部分卷包3層,端部補(bǔ)包2層繞包,然后整個(gè)線圈用5440云母帶半疊包9層,線圈直線部分用低阻防暈帶平包一層即可。
每層9002粉云母帶厚度0.12mm,每層5440云母帶厚度0.14mm,每層低阻防暈帶0.14mm,絕緣厚度為
(0.12×2×3)+(0.14×4×9)+(0.14×2)=6.04(mm)
按15%的模壓量則:6.04×0.85=5.134(mm)
線圈有效邊厚度:5.134+6.55=11.684(mm)<12.3(mm)(槽寬)
與繞包工藝比較,新工藝制作出來的線圈主絕緣厚度減薄了1.70mm。此時(shí),留出繞組嵌放的裕量為0.60mm。
高壓電機(jī)定子線圈在通風(fēng)槽口及端部出槽口處,其絕緣表面的電場分布是不均勻的。當(dāng)局部場強(qiáng)達(dá)到一定數(shù)值(非均勻臨界場強(qiáng)8.1kV/cm)時(shí),氣體容易發(fā)生局部電離,電離處藍(lán)色的熒光即為電暈現(xiàn)象。電暈產(chǎn)生的熱效應(yīng)、臭氧及氮的氧化物會損壞絕緣,因此對于由6kV改壓至額定電壓為10kV的高壓電機(jī)必須進(jìn)行防暈處理(見圖4、圖5)。
圖4 防暈處理
圖5 防暈結(jié)構(gòu)圖
在線圈直徑部分包以低阻防暈帶,一方面使通風(fēng)槽口電場分布較為均勻,降低軸向場強(qiáng);另一方面低阻帶與槽壁接觸處處于低電位,將該處的間隙短路,從而避免了電暈產(chǎn)生。
對于防暈帶在包纏工藝上的要求:
1)線圈包纏對地絕緣后,線圈直線部分用0.14mm低阻防暈帶平包一層,采用平包時(shí),每圈應(yīng)搭邊1~2mm。
2)線圈端部用0.2mm高阻半導(dǎo)體防暈帶半疊包一層,在直線部分與低阻防暈帶搭接20~25mm,在高阻帶外層和線圈兩端,用0.1mm交織帶或聚脂纖維熱縮帶半疊包一層,尺寸要求見表2。
表2 線圈防暈處理技術(shù)要求
備注:電壓10kV
3)線圈在處理好防暈之后,全線圈用0.04mm聚四氟乙稀薄膜帶平包一層。
10kV線圈有效邊對地模壓的溫度為185±5℃,時(shí)間為60分鐘。因線圈端部斜邊排列之間的距離很小,線圈端部采用專業(yè)夾具夾緊,通過線圈有效邊熱傳遞起到熱壓效果,保證端部外形尺寸,方便下一步嵌線減小工藝損傷。
熱壓結(jié)束后再移入水冷模壓,當(dāng)溫度降至約40℃時(shí),卸下線圈,剝除定向帶做對地絕緣耐壓試驗(yàn)。
試驗(yàn)證明,采用”卷包—繞包復(fù)合工藝”制作出來的繞組絕緣強(qiáng)度要高于相同層數(shù)全繞包工藝制作的繞組。利用該工藝制作的線圈全部通過了32kV的標(biāo)準(zhǔn)耐壓。同時(shí),因?yàn)榻档土私^緣厚度,不僅給施工人嵌線提供了方便,也使電機(jī)整體的絕緣性能得到了一定的提升。
高壓風(fēng)機(jī)的升壓改造,必須保持電機(jī)導(dǎo)線的電流密度基本不變,因此改壓的原則是保持匝間電壓不變。改造后因槽內(nèi)絕緣加厚,槽滿率增高,故需改進(jìn)絕緣處理方式以提高耐溫、耐壓程度,保證電機(jī)的運(yùn)行質(zhì)量。在此次改造中,綜合考慮了上述各因素的作用,充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備和材料的最大功用,最終用25天的時(shí)間完成此項(xiàng)改造任務(wù),為鋼廠節(jié)省了新購置2臺電機(jī)的費(fèi)用,創(chuàng)造的直接經(jīng)濟(jì)效益約60萬元。同時(shí),把新產(chǎn)品應(yīng)用生產(chǎn)實(shí)踐的工期從購置等待2個(gè)多月縮短為25天,有力地保障了鋼廠生產(chǎn)運(yùn)行的連續(xù)性。