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BOSCH柴油共軌系統(tǒng)油壓異常波動典型故障解析

2020-09-23 10:25偉,姚
關鍵詞:軌壓共軌油路

馬 偉,姚 青

(1.湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 汽車工程學院,湖北 十堰442000;2.深圳愛夫卡科技股份有限公司,廣東 深圳518000)

電控高壓共軌系統(tǒng)在發(fā)動機控制模塊的精密控制下,噴油器能在一個氣缸工作循環(huán)內按規(guī)定壓力和流量實現(xiàn)先導噴射、預噴射、主噴射、后噴射和次后噴射等五次燃油噴射[1],在提高柴油發(fā)動機工作效率的同時,大大降低了柴油機的噪音和尾氣排放物。目前,高壓共軌柴油發(fā)動機大量應用于商用車領域。在共軌式柴油機市場中,博世公司的產(chǎn)品占據(jù)了中國市場份額的90%以上,BOSCH柴油共軌系統(tǒng)出現(xiàn)的典型故障就具有很強的代表性。通過實際調研發(fā)現(xiàn),柴油機進入失效保護模式的情況時有發(fā)生,而引發(fā)柴油機進入失效保護模式的故障點有很多,原因涉及燃油供給系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和尾氣后處理系統(tǒng)等多方面。本文通過故障案例,總結出柴油發(fā)動機ECU監(jiān)測到共軌壓力波動異常,控制發(fā)動機進入失效保護模式這類故障的處理方法。

1 發(fā)動機轉速限制故障簡述

一臺裝備博世柴油高壓共軌系統(tǒng)的一汽解放某型載貨汽車,行駛中出現(xiàn)發(fā)動機故障燈點亮后,加不上油,最高轉速被限制在1 500轉/分鐘。

2 故障原因綜合分析

2.1 故障初檢及分析

(1)將點火開關置于“ON”位置后,發(fā)動機故障指示燈點亮,約兩秒后正常熄滅。說明電控系統(tǒng)自檢傳感器,執(zhí)行器及相關線路正常。

(2)啟動發(fā)動機,目視觀察發(fā)動機工作狀態(tài)。緩緩踩下加速踏板,發(fā)動機轉速升至接近2 300轉/分鐘時,觀察儀表未見異常;在發(fā)動機轉速繼續(xù)上升至接近2 400轉/分鐘時,發(fā)動機故障指示燈點亮;在故障燈點亮后,發(fā)動機轉速自動降低,且被限制在最高1 500轉/分鐘,進入失效保護模式,即跛行回家模式。如果此時松開加速踏板,發(fā)動機轉速回到怠速,故障指示燈熄滅,再次踩下加速踏板,將發(fā)動機轉速提升至2 400轉/分鐘后,故障現(xiàn)象重現(xiàn)。

(3)在發(fā)動機故障指示燈常亮時,連接故障診斷儀讀取發(fā)動機故障代碼為:P01E8,油量計量單元設定流量相比理論計算的最大值大。

2.2 BOSCH柴油共軌系統(tǒng)工作原理

BOSCH柴油共軌系統(tǒng)的油路按燃油壓力和流動路徑可分為三類油路,如圖1。

(1)低壓油路,流動路徑為:油箱→帶水分離器的預濾器→低壓齒輪油泵→主濾清器→噴油泵;

(2)高壓油路,流動路徑為:噴油泵→共軌管→噴油器高壓連接管→噴油器;

(3)回油油路,流動路徑為:噴油泵→油箱,共軌管→油箱,噴油器→油箱。

圖1 BOSCH柴油共軌系統(tǒng)的結構

BOSCH柴油共軌系統(tǒng)油路中僅有一個軌壓傳感器監(jiān)測共軌管內高壓燃油壓力(簡稱軌壓),當?shù)蛪河吐啡加蛪毫Σ蛔?、高壓油路燃油泄漏或回油油路回油量過大時,均會引起軌壓異常波動,不能快速準確地分析判斷出導致軌壓異常波動的故障點,是共軌系統(tǒng)油路的特點,也是共軌系統(tǒng)油路檢修的難點。

在博世電控系統(tǒng)中,發(fā)動機控制模塊通過共軌燃油壓力傳感器(簡稱軌壓傳感器)和燃油計量單元實現(xiàn)燃油壓力的閉環(huán)控制[1],其控制策略為:發(fā)動機ECU根據(jù)當前各傳感器輸入的信號,從內部程序中調出發(fā)動機正常工作所需要的燃油共軌壓力,即數(shù)據(jù)流中的“目標軌壓”值。軌壓傳感器將“當前軌壓”值傳遞給發(fā)動機ECU,發(fā)動機ECU將“當前軌壓”值與“目標軌壓”值進行對比:當“當前軌壓”值比“目標軌壓”值低時,發(fā)動機ECU通過脈寬調制PWM方式,控制加大燃油計量單元的開度,增加進入噴油泵的燃油量,以此提高油軌壓力;當“當前軌壓”值比“目標軌壓”值高時,發(fā)動機ECU通過脈寬調制PWM方式,控制減小燃油計量單元的開度,減少進入噴油泵的燃油量,以此降低油軌壓力。最終通過改變“當前軌壓”值,使“目標軌壓”值與“當前軌壓”值兩者數(shù)據(jù)達到一致。發(fā)動機整個運轉過程中,軌壓傳感器時刻監(jiān)控,燃油計量單元時刻進行調整。當發(fā)動機控制模塊監(jiān)測到軌壓傳感器壓力波動超過設定范圍時,將開啟失效保護模式,即跛行回家模式。具體表現(xiàn)為:發(fā)動機故障指示燈常亮、發(fā)動機扭矩下降、油軌壓力波動大、發(fā)動機轉速最高限制在1 500轉/分鐘。

2.3 故障代碼解析

故障代碼P01E8:油量計量單元設定流量相比理論計算的最大值大。它指向的是燃油計量單元存在問題。因為該發(fā)動機配備的燃油計量單元為常開式,燃油計量單元在不通電時油路開度最大,即A→B油路完全相通,如圖2。燃油計量單元在通電工作時,發(fā)動機ECU通過改變圖2中10柱塞的位置,將A→B油路逐漸關閉。占空比調大,燃油計量單元的通電時間會變長,此時關閉油路時間相應變長,通過的燃油量便減小,此時共軌管的“當前軌壓”值就會降低。反之,占空比調小,可以提高共軌管的“當前軌壓”值。

發(fā)動機ECU通過對比“當前軌壓”值和“目標軌壓”值的差異,調節(jié)燃油計量單元占空比數(shù)據(jù)在20%左右。當占空比數(shù)據(jù)超出ECU設定的正常范圍時,發(fā)動機ECU報出故障“油量計量單元設定流量比理論計算值大,或者小”。此時,我們應將維修的方向從燃油計量單元流量調節(jié)轉移到:“當前軌壓”值和“目標軌壓”值不相符。

圖2 燃油計量單元

2.4 數(shù)據(jù)流分析

通過讀取軌壓數(shù)據(jù),驗證維修方向是否正確。

(1)觀察怠速數(shù)據(jù)流

啟動發(fā)動機,在怠速工況下觀察數(shù)據(jù)流選項35“目標軌壓”值和選項34“當前軌壓”值,數(shù)據(jù)非常接近,并且沒有明顯波動,說明怠速時軌壓平穩(wěn)正常。如表1。

表1 發(fā)動機怠速工況下的數(shù)據(jù)流

(2)觀察加速工況下數(shù)據(jù)流

踩下加速踏板,觀察數(shù)據(jù)流選項35“目標軌壓”值和選項34“當前軌壓”值,短時間內出現(xiàn)了兩組不同狀態(tài)的數(shù)據(jù),如表2、表3。

表2 發(fā)動機加速工況下的數(shù)據(jù)流一

表3 發(fā)動機加速工況下的數(shù)據(jù)流二

通過對比表2和表3的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)當35“目標軌壓”值在1 033 bar-1 069 bar時,34“當前軌壓”從954 bar-1 140 bar大范圍波動,證明發(fā)動機的油軌壓力不穩(wěn)定,這就是產(chǎn)生故障的真正原因。

2.5 故障可能性分析

引起油軌壓力異常波動原因大致有:

(1)燃油計量單元內部柱塞工作不良導致油量波動;

(2)軌壓傳感器信號有偏差;

(3)柴油壓力不穩(wěn)定。

其中原因(3)的涉及面很廣,包括燃油濾芯、噴油器和噴油泵等。還需要結合前面油路分類中提到的低壓油路,高壓油路,回油油路。在此僅通過故障碼和軌壓數(shù)據(jù)流還不能鎖定故障點,還需要一些輔助方法來查找。

3 故障診斷與排除

通過系統(tǒng)生成的與燃油計量單元有關的故障代碼將故障鎖定為油路故障。進行如下操作:

(1)確認故障油路:將燃油壓力表接入低壓油路壓力端(低壓齒輪泵到高壓噴油泵之間管路上),如圖3。在怠速狀態(tài)下,測量柴油低壓油路壓力,燃油壓力為6 bar,且加油過程中指針平穩(wěn),沒有劇烈擺動,證明低壓油路正常。如圖4。(注意:如果壓力油路壓力低于4bar,說明低壓油路壓力不足,可能存在堵塞泄漏,或低壓齒輪泵磨損等問題;如果指針劇烈擺動,說明燃油管路中有空氣或不通暢)此時只需要檢查高壓油路和回油油路。

圖3 低壓燃油壓力測試接頭

圖4 低壓燃油壓力表讀數(shù)

(2)松開共軌管的回油管,啟動發(fā)動機,發(fā)現(xiàn)有少量燃油泄漏,踩下加速踏板,回油量逐漸增大。因該系統(tǒng)最大工作壓力為1 600 bar, 而限壓閥的打開壓力為1 850 bar,軌壓未達到1 850 bar時,共軌管的回油管是不會有回油的。但在該案例中,只要發(fā)動機啟動,“當前軌壓”值沒有上升到1 850 bar時,共軌回油管已經(jīng)有回油,說明限壓閥有泄漏故障。拆除限壓閥,看到上面有很多雜質(如圖5),使用強光手電仔細觀察共軌管內部,有銹渣附著在內壁,判斷此情況為車輛使用的柴油含水量較多、油水分離器和柴油濾芯過濾效果不良,或未按時保養(yǎng)車輛,導致共軌管內部生銹,造成限壓閥卡滯回油,需更換共軌管總成。

圖5 限壓閥

(3)更換共軌管總成后,故障燈熄滅,試車踩油門發(fā)動機不再限速,讀取數(shù)據(jù)流查看“當前軌壓”值和“目標軌壓”值始終非常接近,共軌回油管也沒有回油流出,系統(tǒng)正常,故障排除。

4 結語

柴油共軌系統(tǒng)油壓異常波動是一類非常常見且形成原因較復雜的故障,檢修時需要全面掌握共軌壓力閉環(huán)控制工作原理及失效策略,巧妙運用數(shù)據(jù)流選項中“當前軌壓”和“目標軌壓”的數(shù)值變化對比,使用燃油壓力表等檢測工具與設備,準確判斷出故障類型及故障原因,以提高故障排查的效率和質量。

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