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某型直升機(jī)液壓減擺器滲油故障的排除

2020-07-04 06:20李華彬國營錦江機(jī)器廠
航空維修與工程 2020年4期
關(guān)鍵詞:作動筒壓縮率活塞桿

李華彬/國營錦江機(jī)器廠

1 故障現(xiàn)象

某型直升機(jī)飛行后檢查發(fā)現(xiàn),旋翼槳轂支臂液壓減擺器出現(xiàn)漏油情況?,F(xiàn)場確認(rèn)漏油部位為作動筒與活塞桿接合部位和后蓋處。由于排除該滲油故障的工作量較大,需要拆卸整個減擺器,且產(chǎn)品試驗周期長,嚴(yán)重影響直升機(jī)修理周期及成本,因此有必要對該型液壓減擺器的滲油原因進(jìn)行研究。

2 液壓減擺器結(jié)構(gòu)工作原理

液壓減擺器安裝在旋翼槳槳轂上,其功用是在旋翼工作過程中消耗旋翼槳葉的擺振能量,以限制旋翼槳葉的前后擺動幅度。液壓減擺器主要由作動筒、活塞桿、限動器殼體、緩沖器補(bǔ)償活門、定壓活門、后蓋組件和密封裝置組成,如圖1 所示。

密封裝置分為靜態(tài)密封和動態(tài)密封兩部分。靜態(tài)密封主要分布在后蓋組件與作動筒、出油口等部位,通過密封圈或銅墊來實現(xiàn)密封;動態(tài)密封分布在活塞桿與后蓋組件、作動筒銅襯套之間,使用密封圈密封。

3 故障原因分析

通過對液壓減擺器密封工作原理分析可知,只可能在活塞桿和密封蓋處發(fā)生滲漏,滲油部位如圖2 所示。為了驗證故障分析結(jié)論,將故障件安裝在試驗臺上進(jìn)行故障復(fù)現(xiàn)試驗,試驗結(jié)果證明了圖2 中的兩個部位都有油跡,說明滲油部位判斷正確。故障復(fù)現(xiàn)試驗時還發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象,滲油量隨著試驗進(jìn)程的延長逐漸減少,直到滲油量趨于穩(wěn)定。

雖然確定了滲油部位,但是每個部位滲油的原因還不清楚,為此,對兩個部位的滲油故障進(jìn)行故障樹分析,如圖3 所示。對故障樹列出的所有原因進(jìn)行排查。密封圈尺寸符合圖樣要求(截面尺寸靠下偏差),表面無凹坑、缺口等缺陷;活塞桿和密封圈安裝槽表面光滑、無劃痕等缺陷;安裝部位尺寸數(shù)據(jù)收集見表1、表2。

圖1 液壓減擺器結(jié)構(gòu)原理圖

圖2 各漏油部位示意圖

圖3 減擺器滲油故障樹分析圖

3.1 校核部位1 密封圈的拉伸率和壓縮率

密封圈尺寸為Φ31.6×Φ5.4。

1)拉伸率α

其中,D1為軸的公稱直徑;D 為密封圈的公稱內(nèi)徑;d 為密封圈的截面公稱直徑。

根據(jù)HB/Z 4-95 表1 規(guī)定,密封圈的公稱內(nèi)徑為20 ~50mm 時,其拉伸率應(yīng)符合1.05 ~1.03。實際拉伸率明顯小于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

表1 故障件部位1裝配位置尺寸

2)壓縮率Y

作動筒組件(內(nèi)):Y=3.6%

作動筒組件(外):Y=3.1%

后蓋組件(內(nèi)):Y=4.4%

后蓋組件(內(nèi)):Y=4.5%

根據(jù)HB/Z 4-95 表2 規(guī)定,活動密封的壓縮率為12%~17%,允許最小壓縮率為7%。從上述計算可知,實際壓縮率明顯小于標(biāo)準(zhǔn)最小壓縮率。

表2 故障件部位2裝配位置尺寸

3.2 校核部位2 密封圈的壓縮率

該處密封圈為軸向密封,產(chǎn)品設(shè)計不需內(nèi)徑拉伸,故只校核密封圈的壓縮率。密封圈截面尺寸為1.84mm。

其中,b 為膠圈安裝狀態(tài)下槽底至膠圈外徑的距離;h 為膠圈槽深。

根據(jù)HB/Z 4-95 表2 規(guī)定,固定密封的最小壓縮率為11%。從上述計算可知,實際壓縮率明顯小于標(biāo)準(zhǔn)最小壓縮率。

3.3 原因分析

通過對滲油部位密封圈拉伸率和壓縮率的校核可以看出,滲油部位壓縮率明顯偏小,密封圈提供的密封力較小,隨著使用時間的加長,密封圈壓縮應(yīng)力松弛,密封力進(jìn)一步下降,加之液壓減擺器油液壓力較大,降低后的密封力不能保證密封需要,因此油液從上述兩處滲漏。故障復(fù)現(xiàn)試驗中出現(xiàn)的滲油量隨試驗時間增加逐漸減少,最后趨于穩(wěn)定的原因是:液壓減擺器工作初期由于密封圈壓縮率偏小而開始滲油,隨著活塞桿的往復(fù)工作,密封圈摩擦生熱,油液溫度升高,使密封圈溶脹增大,間接提高了密封力,所以滲油量減少;但密封圈的溶脹不是無限增大的,當(dāng)達(dá)到一定條件后溶脹趨于穩(wěn)定,因而滲油量也趨于穩(wěn)定。

從上述分析中得出的液壓減擺器滲油主要原因是密封圈壓縮率偏小,因此只需提高密封圈的壓縮率就能排除該架飛機(jī)的滲油故障。但是,為什么該架機(jī)的密封圈壓縮率偏?。科渌鄙龣C(jī)是否也存在同樣情況?為了徹底查清滲油的根本原因,對在修的多臺液壓減擺器安裝部位尺寸進(jìn)行了測量,測量結(jié)果如 表3、表4 所示。

從表3 和表4 的測量數(shù)據(jù)可知,故障件部位1 安裝槽尺寸較其他測量件偏大,最大偏差約0.2095mm;其他在修件該尺寸偏差相對較?。s0.0297mm),符合一般制造精度要求;故障件部位2安裝槽深偏大,約0.2mm。也就是說,其他在修件的尺寸相對穩(wěn)定,故障件尺寸超差屬于個別現(xiàn)象。由于安裝中無密封圈裝配尺寸檢查,未發(fā)現(xiàn)該故障件密封圈實際密封量較小而使其流入下道工序,最終造成了滲油故障。

4 改進(jìn)措施

1)密封圈設(shè)計

根據(jù)故障件和在修產(chǎn)品安裝尺寸,優(yōu)化設(shè)計密封圈尺寸,保證密封圈具有合理的壓縮率。

2)完善裝配檢查要求

裝配工藝中增加密封圈密封量檢查要求和方法,保證減擺器密封部位裝配后具有合理的密封量。

表3 部位1裝配位置尺寸

表4 故障件部位2裝配位置尺寸

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