齊海濤,李寶龍,嚴孟凱,柴龍順,陳立偉,李躍謙
(中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司,天津 300452)
修井作業(yè)是排除油氣井井下事故,恢復油氣井生產(chǎn)能力的重要環(huán)節(jié)[1-3]。由于長期開采,井底壓力持續(xù)降低,以至于小于洗井液壓力,造成洗井液漏失及引起油層污染。這不僅浪費大量資源,而且嚴重影響油氣井生產(chǎn)能力。此外,修井過程中可能發(fā)生井噴事故,對財產(chǎn)造成極大損失,甚至危及人員生命安全,例如勝利油田發(fā)生的井噴事故[4-5]。因此,亟需研發(fā)一種井下封堵閥,達到防治洗井液漏失和井噴事故目的。
廖前華等研制了一種機械式防漏失閥,該閥在渤中34-1 油田成功應(yīng)用[6]。鄂加強、雷吉平和陳升山等均對球閥密封性進行了研究[7-9]。王利軍等設(shè)計了一種新型油層保護閥和一種重入式防漏失閥結(jié)構(gòu),其中重入式防漏失閥成功應(yīng)用于WZ6-12-A5H和WZ11-1N-A8H1井[10-11]。王吉慧對金屬密封球閥加工工藝進行了研究[12]。
國外對地層保護閥研究較多,例如斯倫貝謝、哈里伯頓均研制了不同功能的球閥,對球閥的硬密封性能研究較早。Greenwood概括了首個具有粗糙表面的彈性接觸模型[13]。Hirata O等研究了錐形閥座表面粗糙度及閥座環(huán)間的夾角變化對密封性能的影響,認為粗糙度也不是越小越好[14]。Laberge M研究發(fā)現(xiàn)低合金鋼更適合用于要求較高的閥門[15]。
本文研究了一種可多次回插球密封儲層保護工具,并利用有限元方法對球閥開啟、關(guān)閉過程進行分析,研究球閥摩擦因數(shù)及彈簧預緊力對球閥開關(guān)過程的影響。通過室內(nèi)試驗,對工具的可行性進行驗證。
儲層保護工具密封結(jié)構(gòu)可分為板式閥板密封和球閥密封。板式閥板易加工,成本低,但在開啟或關(guān)閉時出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象。球閥加工復雜,精度要求高,但球閥密封性能高,且承壓能力強。因此,選用球密封結(jié)構(gòu)。
儲層保護工具的打開方式可分為機械控制方式、液壓控制方式、機械和液壓混合控制方式。液壓控制方式的結(jié)構(gòu)復雜,存在控制管線泄漏而造成球閥無法開啟或關(guān)閉的風險,壽命較短,無法滿足長期、反復開關(guān)要求。機械控制方式的整體結(jié)構(gòu)簡單、成本較低,且可滿足重復開關(guān)要求。因此,選用機械控制方式。
設(shè)計的儲層保護工具結(jié)構(gòu)如圖1所示。該工具采用全開啟機械操作式金屬密封球閥,通過專用開關(guān)工具上提或下放操作,將豎直運動轉(zhuǎn)換為球閥的旋轉(zhuǎn)運動,使球閥關(guān)閉或開啟,實現(xiàn)儲層與油管的隔離與聯(lián)通。
1—回接總成;2—密封總成;3—開關(guān)總成;4—球閥總成。
在正常生產(chǎn)過程中,流體會對油管造成局部沖蝕,尤其是截面面積突變位置。因此,要求球閥完全打開后,中心管必須完全覆蓋球閥流道,保證球閥不受流體沖蝕,提高球閥壽命。球閥總成結(jié)構(gòu)如圖2所示。為保證球閥密封可靠性,球閥密封結(jié)構(gòu)設(shè)計采用全金屬密封,以同時滿足球閥在低壓和高壓時的密封性能。
圖2 球閥總成
開關(guān)工具彈性爪結(jié)構(gòu)如圖3所示。彈性爪凸起部分與儲層保護工具的開關(guān)總成機構(gòu)的凹陷部分配合,通過開關(guān)工具的上下移動來帶動球閥操作桿向下或向上運動,打開或關(guān)閉閥板密封機構(gòu)。
圖3 開關(guān)工具彈性爪
為節(jié)約計算時間,球閥模型僅保留了閥體、下閥座、上閥座及操作桿,并對各部件進行簡化,以減少網(wǎng)格數(shù)量。由于結(jié)構(gòu)對稱,因此僅需建立1/2模型,球閥模型如圖4所示。閥體采用四面體單元,其余部件均采用六面體單元。在接觸區(qū)域均進行了網(wǎng)格細化,并采用面-面接觸方式,以保證計算收斂。
1) 邊界條件。
上閥座施加固定約束;操作桿僅保留x向自由度,并施加沿x向位移載荷;閥體僅保留z向旋轉(zhuǎn)自由度;下閥座僅保留x向自由度,并施加x向預緊力。向xy面所有節(jié)點施加對稱約束,模擬球閥的對稱結(jié)構(gòu)。
2) 載荷施加。
分為2個分析步,第1步施加軸向預緊力;第2步施加操作桿軸向位移載荷。
圖4 球閥有限元模型
2.2.1 球閥開啟和關(guān)閉過程分析
圖5顯示了球閥的開啟和關(guān)閉過程。在操作桿沿x軸向下運動時,閥體逆時針旋轉(zhuǎn),在閥體旋轉(zhuǎn)角為90°時,閥門完全開啟,此時操作桿軸向位移約為56 mm。當操作桿從最低位置向上運動時,閥體順時針旋轉(zhuǎn),直至閥門完全關(guān)閉。通過分析證明,球閥的操作桿導向槽結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,滿足球閥開啟和關(guān)閉要求。
圖5 球閥開啟、關(guān)閉過程
圖6為球閥下閥座在4.5 kN的彈簧預緊力下,閥體旋轉(zhuǎn)時操作桿所需軸向力曲線。在球閥開啟過程中,旋轉(zhuǎn)角在-56.7°時所需軸向力最大,為9.9 kN;球閥關(guān)閉過程中,扭轉(zhuǎn)為51.1°時所需軸向力最大, 為-12.7 kN。軸向力的正負號分別表示操作桿下壓和上提。
圖6 操作桿受力過程
2.2.2 摩擦因數(shù)及預緊力的影響
球閥摩擦因數(shù)及閥座預緊力是影響球閥開啟或關(guān)閉的2個重要因素。球閥摩擦因數(shù)和預緊力過大,可能造成閥門無法開啟。摩擦因數(shù)過小,可能造成閥門誤開。預緊力過小,閥門無法密封。因此,需對這2個重要因素進行分析,得出球閥摩擦因數(shù)及預緊力對操作桿載荷的影響規(guī)律。
圖7為在不同預緊力作用下,操作桿載荷隨球閥摩擦因數(shù)變化曲線。在球閥開啟過程中,如圖7a所示,操作桿載荷隨摩擦因數(shù)呈明顯的非線性變化,且變化量逐漸遞增。尤其是摩擦因數(shù)超過0.3時,操作桿所需載荷急劇增加。在球閥關(guān)閉過程中,如圖7b所示,操作桿載荷隨摩擦因數(shù)基本呈線性增長趨勢,這與球閥的關(guān)閉過程不同,且球閥關(guān)閉時所需載荷明顯低于球閥開啟所需載荷。此外,閥座預緊力與操作桿載荷也呈正比關(guān)系。因此,球閥摩擦因數(shù)不宜過大,以免球閥無法開啟。
a 球閥開啟
b 球閥關(guān)閉
為確保該儲層保護工具的可靠性,對球閥的開啟、關(guān)閉進行室內(nèi)試驗,并測試球閥開關(guān)所需力。
如圖8所示,將該工具水平放置在小型拉伸機滑道上并下端固定,然后插入開關(guān)工具進行10組往復運動,記錄回插力及球閥打開關(guān)閉狀況。本次試驗球閥的摩擦因數(shù)大約為0.1,預緊力為4.5 kN。
圖8 球閥開關(guān)載荷測試
表1為試驗球閥打開、關(guān)閉所需力,球閥打開平均力為25.4 kN,球閥關(guān)閉平均力為28.1 kN。球閥打開力小于關(guān)閉力,這與有限元計算結(jié)果相同。但是,有限元計算結(jié)果明顯小于試驗結(jié)果,這是因為有限元模型忽略了該工具其他部件帶來的附加摩擦載荷,例如密封圈、開關(guān)工具等。
為了測試球閥的密封性能,將上腔連接盲堵,下腔連接增壓泵,加液壓力,觀察壓力變化情況。測試結(jié)果如表2所示,3組密封測試數(shù)據(jù)中,最大壓降為2.5%,滿足設(shè)計要求(小于5%)。因此,該工具能滿足70 MPa 的密封要求。
表1 球閥打開和關(guān)閉力測試數(shù)據(jù)
表2 球閥下腔密封測試數(shù)據(jù)
2018-09,在新疆托塔里木盆地某區(qū)塊進行現(xiàn)場試驗。根據(jù)油藏概況推測該井為漏失井,地層壓力系數(shù)為 1.1,地層壓力為 75.48 MPa/7 001.40 m,溫度梯度為 2.26 ℃/100 m,地層溫度為 158.23 ℃/7 001.40 m。
重點測試防漏失閥在高溫高壓井中的可靠性及安全性,及防漏失效果是否滿足現(xiàn)場需要?,F(xiàn)場利用鉆臺現(xiàn)有鉆桿實現(xiàn)儲層保護工具快速下入到井深5 100 m處,共用時17 h。
1) 坐封封隔器。封隔器下入到位置后,管柱內(nèi)投入25 mm坐封球,加壓25 MPa,使封隔器坐封。環(huán)空驗封15 MPa。加壓28 MPa擊落球座。
2) 送入工具丟手。封隔器驗封后,管柱過提力20 kN,管柱正轉(zhuǎn)21圈后(此刻轉(zhuǎn)矩9~10 kN·m)通過上提管柱方式驗證送入工具是否丟手成功,管柱過提100 kN后繼續(xù)上提管柱,懸重繼續(xù)增加,證明送入工具未脫手。考慮到入井深度及井底復雜情況,分析后繼續(xù)正轉(zhuǎn)12圈后轉(zhuǎn)矩下降至8 kN·m,后上提管柱2.4 m,懸重正常,送入工具丟手成功。丟手后,泵入密度為1.21 g/cm3的泥漿,全井筒加壓15 MPa,穩(wěn)壓30 min,封堵閥密封性能驗證合格。
3) 循環(huán)洗井。小排量開泵(1 m3/min),邊沖洗邊下放洗井工具。注意泵壓和懸重變化。洗井工具定位后,上提管柱0.5 m,正循環(huán)沖洗井下工具,液量為1.5倍井筒容積。
4) 回接管柱。將重新連接好的生產(chǎn)管柱下入到封隔器頂部,管柱下壓力到70 kN后,關(guān)閉防噴器,管柱內(nèi)正向加壓15 MPa,全井筒加壓不下降。泄壓后打開防噴器,管柱過提力至100 kN,生產(chǎn)管柱不動,說明生產(chǎn)管柱回接成功。
5) 解封封隔器。管柱過提力160 kN,封隔器解封成功,懸重恢復至1 340 kN。
將儲層保護工具和送入工具從井中取出,清洗后檢查外觀,如圖9~10所示。
圖9 出井后的儲層保護工具
圖10 出井后的送入工具
儲層保護工具的表面有細微劃痕,無明顯損傷。對起出后的儲層保護工具再次試壓70 MPa,保壓5 min,壓力下降0.1 MPa,試壓合格。證明該工具可重復使用。
1) 通過對密封機構(gòu)及打開方式的篩選,研制了一種可多次回插球密封儲層保護工具。該工具能有效阻止完井液漏入地層,降低鉆、完井成本。
2) 建立了球閥有限元模型,分析球閥摩擦因數(shù)、球座預緊力對球閥開啟和關(guān)閉過程的影響。
3) 對儲層保護工具進行球閥打開和密封試驗,得到了球閥開啟和關(guān)閉的載荷為20~30 kN,且球閥能滿足70 MPa的密封要求。
4) 對儲層保護工具進行現(xiàn)場試驗。該工具在垂直井深5 100 m處具有極高的可靠性,滿足現(xiàn)場儲層保護工具送入、脫手、管柱回接、回收等性能要求,且滿足壓力70 MPa、溫度180 ℃的密封要求。