王 斌
(南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司惠州蓄能發(fā)電有限公司,廣東 惠州516000)
惠州抽水蓄能電廠(以下稱惠蓄)位于廣東省惠州市博羅縣城郊,是一座周調(diào)節(jié)的純抽水蓄能電廠。電廠分A廠、B廠建設(shè),A廠、B廠工程分別安裝4臺(tái)立式單級(jí)混流可逆式水泵水輪機(jī)-發(fā)電電動(dòng)機(jī)組,單級(jí)容量300 MW,總裝機(jī)容量2 400 MW。電廠屬于高水頭(最小水頭509 m)、長(zhǎng)壓力管道(4 772 m)的大型抽水蓄能電站,在水輪機(jī)前設(shè)置球閥作為進(jìn)水閥?;菪顧C(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),多次因?yàn)榍蜷y故障導(dǎo)致開(kāi)機(jī)失敗?,F(xiàn)對(duì)惠蓄球閥操作回路及開(kāi)啟流程進(jìn)行介紹,對(duì)球閥無(wú)法全開(kāi)的常見(jiàn)故障進(jìn)行分析,總結(jié)運(yùn)行人員處理此類故障的思路。
惠蓄球閥為臥軸式雙密封結(jié)構(gòu),主要由閥體、閥芯、密封裝置和操作機(jī)構(gòu)等組成。球閥的開(kāi)關(guān)及上下游密封的投退由球閥液壓回路控制上游壓力水進(jìn)行操作,工作密封設(shè)在進(jìn)水閥下游側(cè),檢修密封設(shè)在進(jìn)水閥上游側(cè),設(shè)有自動(dòng)液壓鎖定和手動(dòng)機(jī)械鎖定。每臺(tái)球閥有一個(gè)PLC控制系統(tǒng),對(duì)球閥和上下游密封進(jìn)行監(jiān)視和控制?;菪钋蜷y的液壓回路圖如圖1所示。
球閥開(kāi)啟流程:當(dāng)發(fā)出開(kāi)球閥令后,下游密封控制電磁閥511EM勵(lì)磁,液壓鎖定電磁閥512EM接著勵(lì)磁,當(dāng)收到530FC(下游密封控制閥位置傳感器)、535SP(下游密封壓力傳感器)和535FC、536FC、537FC(下游密封位置傳感器)退出的信號(hào),確認(rèn)球閥下游密封已經(jīng)全部退出;當(dāng)收到519FC(液壓鎖定投入位置傳感器)退出和520FC(液壓鎖定退出位置傳感器)投入的信號(hào),確認(rèn)球閥液壓鎖定已經(jīng)全部退出。然后電磁閥510EM勵(lì)磁開(kāi)球閥,球閥的4個(gè)位置傳感器502FC(球閥全關(guān)位置傳感器)、503FC(球閥正在開(kāi)啟位置傳感器)、504FC(球閥突然關(guān)閉位置傳感器)、505FC(球閥全開(kāi)位置傳感器)依次收到信號(hào),確認(rèn)球閥全開(kāi),球閥開(kāi)啟流程結(jié)束。
球閥開(kāi)啟液壓回路:球閥開(kāi)啟過(guò)程中,在收到下游密封及液壓鎖定退出信號(hào)后,510EM勵(lì)磁開(kāi)球閥,液壓油通過(guò)管路進(jìn)入輔助接力器505VD、506VD的上腔,使輔助接力器動(dòng)作提起重錘505CP、506CP,并通過(guò)齒盤(pán)帶動(dòng)凸輪壓緊導(dǎo)向閥組觸頭使導(dǎo)向閥501DR、502DR的P、A口接通,球閥操作水自上游壓力鋼管經(jīng)過(guò)濾器引至導(dǎo)向閥501DR、502DR的P口、A口,進(jìn)入球閥接力器的下腔。由于接力器下腔面積大于上腔,在向上的合力作用下球閥緩慢開(kāi)啟?;菪钋蜷y開(kāi)啟操作液壓回路示意圖如圖2所示。
(1)電磁閥故障
球閥開(kāi)啟過(guò)程中涉及下游密封控制電磁閥511EM、球閥液壓鎖定電磁閥512EM、球閥控制電磁閥510EM,任一電磁閥發(fā)生故障將導(dǎo)致球閥開(kāi)啟失敗。電磁閥常見(jiàn)故障表現(xiàn)為電磁閥接頭松動(dòng)或銹蝕、線圈燒損、電磁閥內(nèi)部節(jié)流片脫落。
圖1 惠蓄球閥液壓操作回路示意圖
圖2 惠蓄球閥開(kāi)啟操作液壓回路示意圖
(2)傳感器故障
球閥開(kāi)啟過(guò)程中共涉及3個(gè)部件的傳感器,分別是球閥下游密封傳感器(530FC、535SP、535FC、536FC、537FC)、球閥液壓鎖定位置傳感器(519FC、520FC)、球 閥 本 體 位 置 傳 感 器(502FC、503FC、504FC、505FC)。當(dāng)任一傳感器故障將導(dǎo)致球閥開(kāi)啟流程無(wú)法繼續(xù),繼而導(dǎo)致球閥開(kāi)啟失敗?;菪钜蛳掠蚊芊鈮毫鞲衅?35SP工作環(huán)境惡劣,經(jīng)常被淤泥堵塞,球閥開(kāi)啟或關(guān)閉過(guò)程中無(wú)法收到下游密封退出或投入信號(hào),導(dǎo)致開(kāi)停機(jī)失敗,在對(duì)其換型后,該問(wèn)題仍然得不到有效解決,最終通過(guò)修改硬接線,將球閥下游密封壓力開(kāi)關(guān)535SP信號(hào)并入下游密封控制閥位置傳感器530FC后,該問(wèn)題得以解決。另外為防止單一傳感器故障導(dǎo)致機(jī)組啟動(dòng)失敗,惠蓄對(duì)球閥本體位置傳感器進(jìn)行了雙重化配置,即在相同位置安裝兩個(gè)傳感器,當(dāng)其中任一傳感器故障,不影響球閥的正常開(kāi)關(guān)流程。
(3)球閥開(kāi)啟液壓回路故障
球閥開(kāi)啟液壓回路主要包括球閥下游密封退出回路,球閥液壓鎖定退出回路,球閥開(kāi)啟操作回路及球閥相關(guān)閉鎖回路(下游密封投入閉鎖球閥無(wú)法開(kāi)啟和尾閘關(guān)閉后閉鎖球閥無(wú)法開(kāi)啟)。常見(jiàn)故障主要包括管路漏油、節(jié)流片堵塞、接力器密封損壞、逆止閥故障、閉鎖導(dǎo)向閥異常等。
(4)球閥操作水回路故障
惠蓄球閥操作水回路設(shè)有兩組操作機(jī)構(gòu),共8個(gè)導(dǎo)向閥組(501DR、502DR)16個(gè)閥芯、每?jī)蓚€(gè)閥組對(duì)應(yīng)一個(gè)重錘和凸輪機(jī)構(gòu),兩個(gè)凸輪呈相對(duì)位置安裝在驅(qū)動(dòng)軸上,每個(gè)凸輪對(duì)應(yīng)左右兩個(gè)閥芯觸頭,從而實(shí)現(xiàn)4個(gè)閥組對(duì)單個(gè)接力器進(jìn)行4路并聯(lián)同步供水操作,壓力水進(jìn)入接力器后因下腔面積大于上腔面積,在向上的合力作用下球閥緩慢開(kāi)啟。球閥操作水回路常見(jiàn)故障包括管路漏水、接力器內(nèi)漏上下腔串水、節(jié)流片堵塞、導(dǎo)向閥閥芯卡塞等。惠蓄曾出現(xiàn)球閥開(kāi)啟至90%后無(wú)法繼續(xù)開(kāi)啟的問(wèn)題,對(duì)相關(guān)操作水管路、接力器、節(jié)流片檢查未發(fā)現(xiàn)異常。最終在將16個(gè)球閥操作水導(dǎo)向閥芯逐一拆解后,發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)閥芯因內(nèi)部卡簧斷裂,導(dǎo)致其所固定的U型密封圈及鎖定墊片松脫,滑移至閥桿端部,引起閥桿卡澀,造成閥組供水口(P口)在球閥開(kāi)啟時(shí)不能正常連通至接通接力器下腔的A口。由于操作水機(jī)構(gòu)共有8個(gè)閥組,接力器下腔面積大于上腔,在其他7個(gè)閥組的作用下剛開(kāi)球閥時(shí)由于力矩較大球閥還能克服摩擦緩慢開(kāi)啟,球閥開(kāi)至90%左右時(shí)力矩達(dá)到平衡,導(dǎo)致球閥無(wú)法全開(kāi)。
(5)球閥樞軸軸套卡塞故障
惠蓄自2011年開(kāi)始陸續(xù)有3臺(tái)機(jī)組(5號(hào)、3號(hào)和4號(hào)機(jī)組)頻繁出現(xiàn)球閥開(kāi)關(guān)超時(shí)現(xiàn)象。在對(duì)球閥樞軸軸套檢查后發(fā)現(xiàn),因TENMAT軸套的自潤(rùn)滑材料和銅基材粘連的膠水涂抹不均勻?qū)е虑蜷y在開(kāi)關(guān)過(guò)程中樞軸軸套中的自潤(rùn)滑材料脫落,造成軸套內(nèi)部卡塞,球閥開(kāi)關(guān)困難。最終惠蓄于2013年選用新型的OILES自潤(rùn)滑軸套對(duì)8臺(tái)機(jī)組球閥樞軸軸套進(jìn)行更換,截至目前運(yùn)行正常。
(1)球閥無(wú)法全開(kāi)將導(dǎo)致球閥開(kāi)啟流程超時(shí),機(jī)組轉(zhuǎn)機(jī)械停機(jī),球閥進(jìn)入關(guān)閉流程。運(yùn)行人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)檢查球閥是否已經(jīng)關(guān)閉到位,全關(guān)信號(hào)是否收到,接力器是否已經(jīng)到位,液壓鎖定是否已經(jīng)投入,下游密封是否投入,現(xiàn)場(chǎng)管路有無(wú)漏水、漏油情況,球閥重錘是否脫落。一旦球閥無(wú)法關(guān)閉,首先確認(rèn)導(dǎo)葉已全關(guān),當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速小于5%后,機(jī)械剎車(chē)和高壓注油系統(tǒng)應(yīng)在投入狀態(tài),當(dāng)未自動(dòng)投入時(shí),立即手動(dòng)投入。然后根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況盡快組織人員采取措施關(guān)閉球閥。當(dāng)球閥全關(guān)后,下游密封或液壓鎖定無(wú)法投入時(shí),立即投入上游密封和手動(dòng)機(jī)械鎖定。處理問(wèn)題的基本原則是迅速采取措施限制事故的發(fā)展,將事故置于可控狀態(tài)。
(2)結(jié)合報(bào)警站報(bào)警信號(hào)和球閥開(kāi)啟流程的Evenlog(事件記錄)進(jìn)行分析。確認(rèn)電磁閥510EM、511EM、512EM是否動(dòng)作正常,如有異常,檢查相關(guān)電磁閥線圈是否燒毀,接頭是否松動(dòng)。確認(rèn)球閥液壓鎖定位置傳感器519FC、520FC,下游密封控制閥位置傳感器530FC,下游密封位置傳感器535FC、536FC、537FC,下游密封壓力傳感器535SP,球閥位置傳感器 502FC、503FC、504FC、505FC 在開(kāi)啟過(guò)程中信號(hào)接收正常,如有異常,檢查相關(guān)傳感器。
(3)檢查球閥的控制回路是否正常,主要涉及PLC卡件及相關(guān)回路端子。
(4)檢查球閥與尾閘閉鎖回路是否正常,檢查球閥與下游密封閉鎖回路是否正常,檢查重點(diǎn)為閉鎖導(dǎo)向閥及電氣閉鎖回路。
(5)檢查球閥液壓操作回路是否正常?,F(xiàn)地開(kāi)球閥試驗(yàn),如果球閥操作機(jī)構(gòu)重錘提起順利,凸輪及導(dǎo)向閥各觸頭位置無(wú)誤,證明球閥操作液壓回路正常。
(6)檢查球閥操作水回路是否正常,有無(wú)堵塞或節(jié)流片被卡塞情況。檢查球閥操作水導(dǎo)向閥,有無(wú)串水或者閥芯卡塞。檢查球閥操作水接力器是否有異常的過(guò)水聲音。
(7)檢查球閥樞軸是否正常,是否存在球閥拐臂限位銅環(huán)間隙不均勻的異?,F(xiàn)象。
(8)當(dāng)故障處理完畢后,對(duì)機(jī)組進(jìn)行SR工況試機(jī),確保機(jī)組已恢復(fù)正常。同時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)其他機(jī)組進(jìn)行檢查,確認(rèn)不會(huì)存在同類型缺陷。
進(jìn)水閥作為抽水蓄能機(jī)組的重要設(shè)備,其正常工作對(duì)機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行有著重要意義。當(dāng)進(jìn)水閥出現(xiàn)故障時(shí),可能多種故障現(xiàn)象同時(shí)產(chǎn)生,在短時(shí)間內(nèi)判斷出故障原因,盡快恢復(fù)機(jī)組正常運(yùn)行是電廠運(yùn)行人員必須掌握的技能。