(華能玉環(huán)電廠,浙江 玉環(huán) 317600)
制粉系統(tǒng)是火電機組燃燒控制系統(tǒng)的重要組成部分,也是火電機組AGC(自動發(fā)電控制)運行方式下的斷點。制粉系統(tǒng)自啟停技術(shù)是實現(xiàn)AGC全程無斷點的必要條件,一鍵啟停是實現(xiàn)自啟停的前提。
制粉系統(tǒng)的一鍵啟停包含磨煤機、給煤機及其他相關(guān)設(shè)備的啟停,冷熱風門的自動投切與初始值給定、初始給煤率的給定等過程。制粉系統(tǒng)啟停一次需按照順序操作以上設(shè)備,同時還需保證磨煤機出口溫度及入口風量在一定范圍,該流程重復且復雜,依賴操作員手動控制,工作量大,嚴重時可能因啟停不及時而影響機組負荷,運行中由于制粉系統(tǒng)啟停不及時造成機組RB(輔機故障減負荷)的事件偶有發(fā)生,給發(fā)電廠造成不必要的經(jīng)濟損失。
不同機組在設(shè)計之初都有制粉系統(tǒng)啟停順序控制,現(xiàn)實中由于相關(guān)輔機可靠性不足,順控執(zhí)行不連續(xù),邏輯的適應性較差,大部分發(fā)電廠制粉系統(tǒng)啟停需要操作員手動干預。作為一個相對獨立的系統(tǒng),不少發(fā)電廠展開了制粉系統(tǒng)自動啟停或者一鍵啟停的改進與研究。本研究在浙江某超超臨界機組上進行試驗,采用了制粉系統(tǒng)的柔性順控,即利用等效分析的手段或?qū)嶋H工況的輔助判據(jù)表征設(shè)備狀態(tài),有效提高了順控系統(tǒng)的容錯性,同時按照操作員的操作習慣模擬制粉系統(tǒng)啟停過程及故障處理,取得了較好的效果,實現(xiàn)了制粉系統(tǒng)真正意義上的一鍵啟停。
某發(fā)電廠4×1 000 MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,采用直吹式制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配置6臺HP1163中速磨煤機,6臺EG3690給煤機。每臺磨煤機配置4個出口閘板門,冷、熱風快關(guān)門各1個,冷、熱風調(diào)門各1個,密封風門1個。每臺給煤機配置上、下閘板門各1個,密封風門1個。
制粉系統(tǒng)原始順控啟停存在以下問題:
(1)僅考慮了開關(guān)量控制,未考慮一鍵啟停中模擬量控制。
(2)開關(guān)量控制邏輯過于簡單,按照設(shè)備控制說明設(shè)計,沒有考慮系統(tǒng)的整體需要。
(3)沒有考慮設(shè)備的可靠性,系統(tǒng)的容錯性不足。
(4)沒有考慮系統(tǒng)特性差異沿用同一套邏輯及參數(shù),控制的魯棒性較差。
實際上原有的順控模塊沒有實質(zhì)上的應用,要實現(xiàn)真正意義上的一鍵啟停,系統(tǒng)控制需要具有較好的容錯性和魯棒性,滿足不同制粉系統(tǒng)不同工況下的應用。
柔性順控指利用容錯技術(shù),對已經(jīng)獲取的信號進行分析從而準確捕獲目標信息,規(guī)避設(shè)備動作不正?;蛘咴O(shè)備狀態(tài)表征信號異常引起的不必要的程控斷點。如磨煤機啟動中,其熱風擋板位置反饋異常,傳統(tǒng)順控邏輯會在該步序故障停步,柔性順控技術(shù)通過容錯處理,順控執(zhí)行可以不受影響。在本次改造實踐中,運用容錯控制及柔性控制手段,達到了很好的效果。
制粉系統(tǒng)的一鍵啟停控制存在一些難點:
順控啟停如何同步實現(xiàn)模擬量自動是難點之一,啟動主要包含分離器轉(zhuǎn)速給定轉(zhuǎn)速及升速率控制,暖磨期間風量、風溫控制,給煤率給定及其升速率控制。啟動完成后風量、風溫控制及初始給定。停運主要包含給煤率給定及其降速率控制,風量風溫控制。
啟動、停止過程中,由于執(zhí)行設(shè)備卡澀或者設(shè)備狀態(tài)表征信號不可靠,會對開關(guān)量控制產(chǎn)生影響。如風、粉擋板位置反饋異常,中斷順控步序的執(zhí)行。
啟動、停止過程中,由于閥門風、粉系統(tǒng)的特性存在差異,同一種控制參數(shù)和邏輯,無法滿足不同磨組,或者相同磨組不同工況的要求,邏輯的通用性不強。如風門的密封性存在較大差異,啟停制粉系統(tǒng)時需要設(shè)置不同的初始參數(shù)。如何提高系統(tǒng)的魯棒性也是難點之一。
根據(jù)制粉系統(tǒng)的啟動說明,結(jié)合多年的運行經(jīng)驗,對啟停步序及方案進行了優(yōu)化。具體啟動、停止順控步序如表1、表2所示。
模擬量控制主要難點在于如何提高系統(tǒng)的魯棒性,優(yōu)化中進了以下改進:
順控啟離器,為防止分離器啟動時電流超限,分離器給定目標轉(zhuǎn)速為正常運行最低轉(zhuǎn)速,升速率限定為15 r/min。
冷、熱風門方面,通過驗證得出,熱風門漏流量比較大,暖磨過程中不宜開熱風快關(guān)門、熱風調(diào)節(jié)門,開磨煤機出口門后利用冷風門暖磨。為防止暖磨時冷風門開啟過快,一次風機動葉來不及調(diào)整,導致一次風母管壓力下降過快影響其他制粉系安全運行,限制冷風調(diào)節(jié)門開啟速率,以1%/s的速率開冷風調(diào)節(jié)門,超馳至50%。同時出口溫度設(shè)定為70℃,并將冷風調(diào)節(jié)門強制投自動。由于磨煤機風溫由冷風調(diào)節(jié)門響應,啟動過程中風溫低,冷風門自動情況下會自動關(guān)小,所以在順控啟動時進行限定,即磨煤機出口溫度低于70℃且處于順控啟動時冷風調(diào)節(jié)門閉鎖減。通過以上手段,有效解決了暖磨過程中風溫、風量控制難點。
表1 制粉系統(tǒng)啟動順控步序表
表2 制粉系統(tǒng)停運順控步序
給煤率方面,啟動給煤機自動給定最小給煤率(20 t/h),為防止啟動中可能存在的落煤不暢,造成磨煤機溫度超限,在實際給煤率未達到最小給煤率前,熱風調(diào)節(jié)門全關(guān)。給煤量達到最小給煤率時,磨煤機溫度會迅速下降,為此,當給煤率達到20 t/h及以上時,熱風調(diào)節(jié)門超馳開至20%,同時將熱風調(diào)節(jié)門強制投自動,冷風調(diào)節(jié)門超馳關(guān)至40%。由于不同制粉系統(tǒng)風門特性差異較大,超馳指令中設(shè)置偏置,操作員可以根據(jù)實際情況,該超馳指令上疊加±20%的偏置,實際運用中,很好地滿足了不同制粉系統(tǒng)的要求,控制邏輯有較好的魯棒性。
停運制粉系統(tǒng)時,既要保證風量、風溫、煤量平穩(wěn)下降,又要保證停運過程對協(xié)調(diào)控制的沖擊小。因此停運給煤機走空皮帶時,在制粉系統(tǒng)順控指令發(fā)出后,設(shè)定給煤率為最小值(25 t/h),超馳全關(guān)熱風調(diào)節(jié)門,超馳開冷風調(diào)節(jié)門至70%。為防止停運過程中煤量下降過快、風煤比失調(diào)過大,設(shè)定給煤率的下降速率為0.2 t/s,熱風調(diào)節(jié)門的關(guān)閉速率為1%/s,冷風調(diào)節(jié)門的開啟速率為1%/s。熱風調(diào)節(jié)門全關(guān)后強制切手動,出口溫度設(shè)定值為60℃,保證最小風量情況下,磨煤機溫度不超標,控制效果良好。模擬量控制的超馳和閉鎖時間,需要根據(jù)調(diào)試情況而定。
開關(guān)量控制主要難點在于如何提高系統(tǒng)的容錯性能,主要通過優(yōu)化順控步序、等效信號判斷等手段,通過邏輯容錯,滿足啟停要求。
由于熱風快關(guān)門漏風率大,冷態(tài)啟動或熱態(tài)啟動中可能發(fā)生斷煤,造成磨煤機出口溫度高。調(diào)整順控步序,啟動時先啟動給煤機,再同時開啟磨煤機熱風快關(guān)門、給煤機上閘板門,取消給煤機啟動允許條件中的熱風快關(guān)門開啟條件。啟動順序優(yōu)化后,磨煤機溫度控制較好。
鑒于熱風快關(guān)門開到位反饋信號不可靠、磨煤機上閘板門容易卡澀開不到位。用熱風門關(guān)到位信號消失替代磨煤機熱風快關(guān)門全開、入口閘板門關(guān)信號消失替代給煤機上閘板門全開的反饋信號,不影響系統(tǒng)運行,有效地提高了控制系統(tǒng)的容錯性能。
停運制粉系統(tǒng),為防止低給煤率時計量不準,給煤機皮帶走空判斷條件為給煤率小于5 t/h超過10 s。給煤機下閘板門容易卡澀,用給煤機下閘板門關(guān)到位信號,或者關(guān)閉指令發(fā)出后延時50 s作為順控返回信號。設(shè)備正常時,閘板關(guān)閉后執(zhí)行下一步(關(guān)閉熱風快關(guān)門)的條件,設(shè)備卡澀時,順控步序執(zhí)行一定時間后執(zhí)行下一步,不中斷停運步序執(zhí)行。關(guān)閉磨煤機熱風快關(guān)門時,熱風門全關(guān)信號不可靠,用熱風門開信號丟失延時20 s,或者熱風快關(guān)門關(guān)到位信號表征,事實證明效果良好。為保證磨煤機不積粉,熱風快關(guān)門關(guān)閉后,延時10 min,再執(zhí)行停運磨煤機及聯(lián)停旋轉(zhuǎn)分離器步序。
優(yōu)化后制粉系統(tǒng)一鍵啟動時,溫度、風量控制較好,啟停過程對爐膛負壓及主汽溫度調(diào)節(jié)擾動較小。一鍵啟動的過程(如圖1所示)與操作員手動啟動制粉系統(tǒng)的過程(如圖2所示)比較,在不包括油站啟動時(油站一般長期運行),操作員手動啟動制粉系統(tǒng)最快約需30 min,根據(jù)不同操作員的操作習慣,完成整個過程平均需要約35 min,而一鍵啟停技術(shù)應用后僅需約4 min。
圖1 制粉系統(tǒng)順控啟動過程參數(shù)
圖2 運行手動啟動制粉系統(tǒng)過程參數(shù)
制粉系統(tǒng)一鍵啟動節(jié)約時間,降低操作強度,可以避免制粉系統(tǒng)啟停中的誤操作。按照每日每臺機組啟停3臺次制粉系統(tǒng)統(tǒng)計,單臺機組一年共啟停磨組約1 000次。每次一鍵啟停平均節(jié)約時間0.5 h,一年節(jié)約空載時間500 h。磨煤機空載運行功率650 kW,按0.5元/kWh計算,單臺機組每年可節(jié)約電費16萬元左右。計算不包括提升AGC方式下的負荷響應對2個細則考核效益的提升。同時,減少磨煤機磨損,降低維護成本。
制粉系統(tǒng)一鍵停運與手動停運比較,時間改善效果不明顯。停運過程曲線如圖3、圖4所示。
圖3 制粉系統(tǒng)手動停運過程參數(shù)
圖4 制粉系統(tǒng)順控停運過程參數(shù)
直吹式制粉系統(tǒng)機組磨煤機的運行臺數(shù)和出力需保持與機組負荷同步。制粉系統(tǒng)的啟停時機影響機組帶負荷能力、協(xié)調(diào)品質(zhì)、廠用電率等。運行中需要根據(jù)機組的目標負荷、制粉系統(tǒng)出力狀況、煤質(zhì)等判斷制粉系統(tǒng)的啟停時機。
制粉系統(tǒng)一鍵啟停較好實現(xiàn)后,制粉系統(tǒng)的自啟停有了實現(xiàn)的基礎(chǔ)。由于對負荷的預測及升降負荷的判斷手段有限,本次優(yōu)化在啟停時機上做了較淺的探索。制粉系統(tǒng)運行套數(shù)可以實時得到,而其最大允許給煤率為運行套數(shù)的函數(shù)關(guān)系,因此可以得出最大允許給煤率,當最大允許給煤率(或最大允許負荷)與鍋爐主控對應的給煤率(或鍋爐主控對應的負荷)之差小于限值,初設(shè)20 t/h(負荷表征時為50 MW),發(fā)出啟動制粉系統(tǒng)提示。當制粉系統(tǒng)運行套數(shù)對應的最大允許給煤率(或最大允許負荷)與鍋爐主控對應的給煤率(或鍋爐主控對應的負荷)之差大于限值,初設(shè)90 t/h(負荷表征時為230 MW),發(fā)出停運制粉系統(tǒng)提示。防止AGC方式下,制粉系統(tǒng)啟停不及時影響機組負荷或者增加電耗,提高機組運行經(jīng)濟性和安全性。
制粉系統(tǒng)一鍵啟停需要考慮風煙系統(tǒng)擋板的嚴密性對執(zhí)行步序的影響,以及擋板位置反饋不可靠對一鍵啟停的影響,還需要注意模擬量控制和開關(guān)量控制的配合。運用適當?shù)娜蒎e邏輯,借鑒運行經(jīng)驗調(diào)整實際執(zhí)行步序,模擬量控制采用超馳控制,配合適當?shù)拈]鎖,可以很好地實現(xiàn)制粉系統(tǒng)的一鍵啟停。
運用基于柔性順控的一鍵啟停技術(shù),可以很好解決一鍵啟停中設(shè)備不可靠和系統(tǒng)特性不一致的問題,大幅縮短啟動時間,降低制粉系統(tǒng)啟停對協(xié)調(diào)控制的沖擊,在現(xiàn)實生產(chǎn)中有較好的經(jīng)濟性和實用性。本方案可供火電廠制粉系統(tǒng)一鍵啟停優(yōu)化借鑒。