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某航空發(fā)動機卡箍斷裂故障分析

2019-12-12 02:19劉中華
航空發(fā)動機 2019年3期
關(guān)鍵詞:斷口管路復(fù)查

劉中華,賈 鐸,劉 鑫

(中國航發(fā)沈陽發(fā)動機研究所,沈陽110015)

0 引言

卡箍在固定和安裝航空發(fā)動機管路、導(dǎo)線和電纜等[1]方面有廣泛應(yīng)用。用于支撐管路的卡箍具有調(diào)節(jié)管路固有頻率和降低管路振動應(yīng)力的功能,是改善管路系統(tǒng)動態(tài)特性的有效手段[2-4],也是保障管路系統(tǒng)使用安全的主要設(shè)計手段,其質(zhì)量直接影響發(fā)動機的安全性。

國內(nèi)多位研究人員對卡箍的故障原因進行了深入的分析工作。肖偉[5]研究了由于裝配力矩與溫度兩者共同作用產(chǎn)生的卡箍襯墊撕裂問題,確定最優(yōu)裝配力矩,選擇適合的襯墊材料;李剛[6]通過卡箍裝配狀態(tài)在典型環(huán)境下的試驗,對卡箍橡膠墊內(nèi)部損傷機理進行了研究;周寧波[7]利用有限元法進行計算分析,獲得應(yīng)力分布形式,為強度校核提供依據(jù)。

本文針對某型航空發(fā)動機在長時間試車過程中多次發(fā)生的卡箍斷裂情況,進行了故障排查分析,并最終確定了故障發(fā)生位置及故障發(fā)生原因,制定了相應(yīng)改進措施以提高發(fā)動機安全性和可靠性。

1 故障現(xiàn)象描述

某型發(fā)動機在進行廠內(nèi)臺架試車過程中,2 級風(fēng)扇安裝邊用于固定低壓作動筒桿腔連通管的卡箍連續(xù)發(fā)生多處斷裂故障,故障卡箍為同一規(guī)格件,且斷裂處均在安裝孔附近,如圖1 所示。

圖1 故障卡箍

2 故障分析

2.1 故障定位及故障樹分析

通過現(xiàn)場檢查,每次斷裂故障只有1 個結(jié)構(gòu)件發(fā)生,其他件未見異常,卡箍斷裂為原發(fā)故障,是該故障的頂事件。

依據(jù)故障件設(shè)計、生產(chǎn)加工、制造、裝配和試車的全流程,找出所有可能造成故障的項目,形成故障樹[1,8-9],用于指導(dǎo)排故工作和方便找出故障原因。故障樹如圖2 所示。

圖2 卡箍斷裂故障樹

根據(jù)故障現(xiàn)象及故障樹,通過故障件斷口分析、設(shè)計復(fù)查、裝配工藝復(fù)查、振動環(huán)境測量復(fù)查等,以確定故障原因。

2.2 卡箍斷口分析

圖3 故障卡箍斷口剖面

圖4 疲勞源區(qū)放大形貌

多次斷裂的卡箍斷口位置相同,均在安裝孔附近,斷口處宏觀形貌如圖3 所示。從圖中可見,裂紋斷口表面呈銀灰色,在靠近卡箍上表面附近有明顯起伏。箭頭所指處的斷口表面可見明顯疲勞弧線和匯集于下表面的放射棱線,表明斷口性質(zhì)為疲勞。疲勞源區(qū)的進一步放大形貌如圖4所示。未見明顯冶金缺陷。卡箍斷口表面疲勞擴展均比較充分,未見明顯的瞬斷區(qū),且疲勞條帶較細,表明斷口性質(zhì)為高周疲勞。

對故障卡箍基體進行組織分析,結(jié)果為回火索氏體組織,未見明顯異常,如圖5 所示。

通過上述斷口分析結(jié)果,可以排除底事件中的EVENT2 基本組織不均勻及EVENT3 冶金缺陷項。

2.3 卡箍材料分析

卡箍中板材的材料為1Cr11Ni2W2MoV,為馬氏體型熱強不銹鋼,其室溫拉伸強度、持久強度極限及蠕變極限均較高,有良好的韌性和抗氧化性能,通常以淬火、回火熱處理供應(yīng)。

依據(jù)材料手冊[10],1Cr11Ni2W2MoV 在經(jīng)過1000~1020 ℃油淬和660~710 ℃回火條件下,拉伸性能σb=835 MPa,拉伸率δ5=14%。在多型發(fā)動機外部結(jié)構(gòu)設(shè)計時卡箍結(jié)構(gòu)均選用該材料,經(jīng)強度校核具有較高的強度儲備;同時,在發(fā)動機全工況使用條件下具有較高可靠性。由此可以排除底事件EVENT1材料力學(xué)性能不足項。

2.4 目視檢查

在卡箍發(fā)生故障后,對故障件進行目視檢查。故障卡箍表面有磨損痕跡,為卡箍裝配后在試車中產(chǎn)生,未發(fā)現(xiàn)卡箍在制造過程中的機械損傷,因此可以排除底事件EVENT4 因素。

在更換卡箍、螺栓及鎖片的工作現(xiàn)場,均對卡箍及螺栓的裝配狀態(tài)進行檢查,卡箍與管路同軸度均良好,未發(fā)現(xiàn)異常,因此可以排除底事件EVENT6 因素。

2.5 設(shè)計復(fù)查

2.5.1 設(shè)計狀態(tài)卡箍裝配應(yīng)力分析

卡箍裝配時,通過擰緊螺栓,使卡箍上、下瓣接觸以固定管路。在擰緊螺栓時,由于卡箍上、下瓣之間存在2 mm 的間隙,卡箍首先在圓圈位置(如圖6 所示)發(fā)生接觸,卡箍上、下瓣之間存在夾角α 約為5毅。隨著螺栓擰緊力矩[11-12]的增大,卡箍下瓣變形才能達到卡緊管路的目的,在變形過程中會導(dǎo)致鎖片及卡箍下瓣產(chǎn)生裝配應(yīng)力。在螺栓擰緊的過程中,卡箍下瓣受到管路所施加的支反力F,對F 進行力學(xué)分解,得到Fx及Fy

圖5 故障卡箍金相組織

圖6 卡箍裝配及受力

根據(jù)上述受力分析,在ANSYS Workbench[13]中使卡箍安裝孔-螺栓一端位置固定,另一端施加Fy方向強制位∑以達到初始裝配狀態(tài)的邊界條件[14]進行相關(guān)件有限元數(shù)值計算,應(yīng)力云圖中的應(yīng)力集中位置與故障件的斷裂、磨損位置基本吻合,應(yīng)力分布與實物對比如圖7、8 所示。

圖7 鎖片有限元分析與實物對比

圖8 卡箍有限元分析與實物對比

2.5.2 系列卡箍型號裝配角度復(fù)查

該結(jié)構(gòu)類型的卡箍主要用于固定管直徑為8~25 mm 的管路,系列卡箍結(jié)構(gòu)參數(shù)如圖9 所示。

圖9 卡箍結(jié)構(gòu)參數(shù)

經(jīng)復(fù)查,該結(jié)構(gòu)系列卡箍的設(shè)計狀態(tài)初始角度及初始裝配應(yīng)力倍數(shù)見表1。該系列卡箍角度α 主要為3°~5°,通過計算得知卡箍I 的應(yīng)力值最小,以該卡箍的最大應(yīng)力為標(biāo)準(zhǔn),計算其它系列卡箍最大裝配應(yīng)力值相對于該卡箍的應(yīng)力倍數(shù)。通過分析可得,應(yīng)力倍數(shù)隨角度成正相關(guān)趨勢變化,即初始裝配角度越大,產(chǎn)生應(yīng)力越大,故障卡箍A1 的初始角度最大,為5.2°,產(chǎn)生初始應(yīng)力最大,應(yīng)力倍數(shù)為6.44。由此可判斷底事件EVENT5 是導(dǎo)致卡箍斷裂的可能因素之一。

表1 卡箍上、下瓣初始裝配角度和應(yīng)力倍數(shù)

2.6 振動情況復(fù)查

2.6.1 卡箍的振動使用情況分析

該故障卡箍廣泛應(yīng)用于某型系列發(fā)動機,從未發(fā)生過斷裂故障;發(fā)生卡箍斷裂故障的發(fā)動機的卡箍固定形式、位置及裝配狀態(tài)均與科研批其他臺份發(fā)動機一致,除此發(fā)動機外,其他臺份發(fā)動機該位置卡箍均未發(fā)生過斷裂故障。通過分析可知,初始裝配應(yīng)力大并非導(dǎo)致故障的惟一因素。

2.6.2 卡箍的振動環(huán)境復(fù)查

與其他臺份發(fā)動機相比,發(fā)生卡箍斷裂故障的發(fā)動機采用改進狀態(tài)的風(fēng)扇機匣和外部管路,其他主機部分均未發(fā)生變化,考慮到發(fā)生故障的卡箍位置均在風(fēng)扇第2 級機匣前安裝邊上,分析認(rèn)為此處振動環(huán)境[15]發(fā)生變化。因此,分別對改進機匣前/后的故障卡箍位置進行X(徑)向、Y(切)向及Z(軸)向振動環(huán)境測量,在20~6400 Hz 內(nèi)的振動加速度總量[16]隨發(fā)動機低壓相對轉(zhuǎn)速NL變化的對比如圖10所示。

圖10 風(fēng)扇機匣改進前、后振動環(huán)境對比

通過分析圖10 可知:在NL=96%附近時振動加速度激增,但風(fēng)扇機匣改進后的發(fā)動機(故障卡箍)的最大振動加速度激增量明顯大于風(fēng)扇機匣改進前的。據(jù)此判斷,EVENT7 振動加速度大可能是導(dǎo)致卡箍斷裂的因素。

3 故障機理分析

針對與故障相關(guān)的2 個底事件,對卡箍斷裂故障原因具體分析如下:由于風(fēng)扇機匣改進后,其振動能量增大,卡箍結(jié)構(gòu)設(shè)計不能適應(yīng)該處振動環(huán)境;在設(shè)計狀態(tài)下卡箍上、下瓣之間裝配夾角大,在螺栓擰緊過程中,易造成卡箍結(jié)構(gòu)故障位置產(chǎn)生較大的初始局部應(yīng)力,在較大的振動環(huán)境下導(dǎo)致該處綜合應(yīng)力增大,由于此處結(jié)構(gòu)強度儲備不足,從而發(fā)生高周疲勞斷裂。

4 改進措施及驗證

4.1 改進措施

針對故障原因及復(fù)查問題,制定排故措施如下:加裝2 mm 厚鋼墊以消除卡箍下瓣變形,降低靜應(yīng)力以提高動強度儲備[17],同時起到限制管路沿軸線垂直方向振幅的作用,具體如圖11 所示。

圖11 排故措施

4.2 驗證情況

排故措施落實后,進行如下驗證:

(1)在ANSYS Workbench 中進行裝配應(yīng)力計算,最大應(yīng)力減小42.3 倍,有效降低了卡箍初始裝配應(yīng)力;

(2)卡箍下瓣變形消除,卡箍對管路軸向夾持力減小,由于卡箍中金屬橡膠的作用,管路沿軸線垂直方向的振幅也得到限制;

(3)對卡箍支撐的相關(guān)管路進行動應(yīng)力測量[18],動應(yīng)力符合要求。

排故措施落實后,經(jīng)過大量的廠內(nèi)臺架試車,均未再發(fā)生此類故障,證明改進措施正確有效。

5 結(jié)束語

針對某型航空發(fā)動機卡箍斷裂故障,采取加裝2 mm 厚鋼墊、降低靜應(yīng)力等改進措施,經(jīng)驗證有效,并在后續(xù)試車時未再發(fā)生此類故障。為避免此類故障再次發(fā)生,在卡箍的設(shè)計中要綜合考慮制造、生產(chǎn)、裝配和振動環(huán)境等多方面因素,以提高卡箍可靠性。

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