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軋機主傳動軸萬向節(jié)失效分析及預防

2019-10-17 02:55趙雪松陳燕才
關鍵詞:萬向節(jié)傳動軸熔池

熊 雯 趙雪松 陳燕才

(1.武漢科技大學 湖北 武漢:430081;2.武鋼有限技術中心 湖北 武漢:430080)

某熱軋廠R1下主傳動軸萬向接節(jié)在軋制SPHC鋼種時突然發(fā)生斷裂失效,導致現(xiàn)場停產(chǎn)16個小時。該萬向節(jié)為德國福伊特生產(chǎn)的H系列,型號H1080(詳見表1),于2009年初安裝在1580粗軋機主傳動下軸軋輥側,并于2010年7月修復后上線使用。R1主傳動軸萬向節(jié)材質(zhì)為GS-33NiCrMo744結構鋼,調(diào)質(zhì)熱處理,具有良好塑性和韌性,合金化程度較高,淬透性較好,采用合理的熱處理工藝能得到良好的綜合性能,但鑄造形狀復雜零件時,易產(chǎn)生熱裂缺陷傾向。此次斷裂發(fā)生在萬向節(jié)接手處。

表1 H1080萬向節(jié)技術參數(shù)

1 萬向節(jié)工況分析

對比斷裂失效前后的電氣曲線,SPHC鋼種的來料溫度均在1000℃以上,R1上下輥子電機速度正常沒有上下抖動的跡象,電機電流整體來看也趨于平滑,沒有陡升陡降的現(xiàn)象,電流大小在1000A-1250A之間,低于報警值1500A,軋制厚度按照正常的二級在設定,R1單邊的軋制力也在1000噸以下,小于總軋制力3300噸的報警值,傳動側和操作側兩邊的軋制力偏差也在正常值50噸以內(nèi),可以看出影響R1下主軸十字包的其它關聯(lián)設備的工況運行條件是正常的。

發(fā)生故障時:電機失速,電機電流達到1500A的報警值,軋制力出現(xiàn)異常變化,電機因為堵轉而發(fā)生跳閘,最終導致R1卡鋼。工況分析發(fā)現(xiàn)R1下主軸萬向節(jié)在發(fā)生故障斷裂之前的設備工況條件都正常,只是在軋制當塊鋼的時候發(fā)生了故障,從電氣曲線上未找到斷裂的原因。

2 宏觀斷口分析

R1傳動軸萬向節(jié)斷裂部位及疲勞擴展區(qū)形貌,如圖1所示,萬向節(jié)軸一側叉頭已斷裂掉落,另一側叉頭也已經(jīng)開裂,斷裂起源于叉頭內(nèi)壁,呈明顯的海灘狀疲勞。該特征為典型的疲勞斷裂斷口,疲勞源位于工作表面至3mm左右深度,疲勞擴展區(qū)表面光滑,可見清晰的疲勞裂紋擴展條紋。

圖1 掉落萬向節(jié)宏觀特征圖

3 化學成分分析

選取小塊檢驗斷軸化學成分,結果如表2所示。由表2結果可知:斷軸化學成分正常。

表2 化學成分分析

4 力學性能檢測

選取斷軸較厚部位沿軸向加工拉伸與沖擊試樣,進行機械性能檢測結果,如表3。由結果表明:斷軸的強度、沖擊功較低,斷面收縮率與延伸率很低,硬度為316HV左右,且分布均勻,已不屬于超高強度鑄鋼范疇,材料的塑性很差。

表3 力學性能檢測

拉伸實驗及沖擊實驗表明其抗拉慢度及抗沖擊性能低于標準要求,見表3。特別是沖擊值與標準要求相差較多,材料韌性較差,材料較脆,承受沖擊能力較弱。

5 顯微組織分析

5.1 低倍缺陷分析

將疲勞起源部位切割后,用酒精超聲波清洗,疲勞均產(chǎn)生于叉頭內(nèi)壁的表層和近表層,斷裂起源附近的內(nèi)壁可觀察到較多的氣孔,見圖2。剖開試樣,將斷面磨平、拋光、腐蝕,可見次表層有大量不均勻分布的疏松、孔洞,尺寸大約0.5~1mm左右,沿軸向呈帶狀分布,這是明顯的焊接缺陷。

圖2 萬向節(jié)疲勞源附近內(nèi)壁孔洞特征

5.2 顯微組織分析

在斷裂起源部位制備截面試樣,磨制拋光浸蝕后,叉頭內(nèi)壁可見明顯的焊接熔池、焊接熱影響區(qū)、叉頭基材三層組織分布特征,見圖3。

圖3 萬向節(jié)疲勞處組織特征

斷裂起源附近的焊接熔池內(nèi)有氣孔和夾渣,如圖4。

圖4 萬向節(jié)焊接熔池內(nèi)氣孔

熔池內(nèi)組織為針狀鐵素體+先共析鐵素體,過熱區(qū)組織為馬氏體,正火區(qū)組織為馬氏體,不完全正火區(qū)組織為馬氏體+貝氏體,叉頭基材組織為回火索氏體。

金相顯微鏡下觀察缺陷組織發(fā)現(xiàn),裂紋就是從疏松孔洞處萌生、擴展的,表面微裂紋為二次擴展裂紋。萬向接軸叉頭斷裂起源于內(nèi)壁,呈疲勞斷裂特征。叉頭內(nèi)壁有明顯的焊接特征,焊接熔池內(nèi)有氣孔和夾渣,在氣孔和夾渣處應力集中,導致斷裂。

6 結論

(1)焊接缺陷是引起萬向節(jié)斷軸的主要原因,靠近叉頭工作面的次表層焊接孔洞缺陷部位局部應力集中,在剪應力的作用下產(chǎn)生疲勞裂紋源,在高的沖擊載荷作用下快速疲勞擴展,造成叉頭瞬斷失效。

(2)萬向節(jié)斷軸的力學性能不佳是引起斷軸的次要原因,斷軸的強度、塑性、韌性等機械性能指標較差,尤其是塑性指標很低,材料的裂紋敏感性強、抗裂紋萌生和擴展能力不足、抗沖擊變形能力不佳,對抑制斷裂失效不利。

7 改進措施

(1)提高材質(zhì)的純凈度并改進熱處理方式。

(2)每年大修對萬向節(jié)進行超聲波探傷,萬向節(jié)鍛件內(nèi)部質(zhì)量符合GB/T4162—91超聲波A級;對萬向節(jié)表面進行滲碳處理時對R角臺階處采取保護處理,100%表面熒光磁粉探傷,不允許有磨削裂紋。

(3)定期對萬向節(jié)處進行蒸汽清洗,及時清除軌道上的鋼渣及其它異物。定期調(diào)整清掃器,確保軌道干凈,減少附加阻力,延長萬向軸壽命。

(4)安裝主傳動部件在線監(jiān)測系統(tǒng),時時監(jiān)測主傳動部件的運行情況。

(5)加強常規(guī)維護時,對萬向軸連接螺栓緊固情況、十字軸狀況等設備的點檢。

(6)不能過冷鋼,杜絕野蠻操作方式。避免猛烈啟動、急停、緊急換向等不正確的操作方式。

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