孟凡生(北京福田戴姆勒汽車有限公司,北京101400)
某驗證商用車傳動系萬向節(jié)異常磨損初步研究和設計改進
孟凡生
(北京福田戴姆勒汽車有限公司,北京101400)
商用車傳動系中萬向節(jié)磨損是一種比較常見的故障,如何延長萬向節(jié)使用壽命,需要從設計研發(fā)、生產(chǎn)制造、應用維護等各個環(huán)節(jié)精益求精,其中萬向節(jié)的擺角、密封結(jié)構(gòu)、滾針結(jié)構(gòu)、十字軸本體的材質(zhì)、硬度、熱處理工藝等對萬向節(jié)磨損做了較大的貢獻。本論文從上述各環(huán)節(jié)對萬向節(jié)進行了改進,措施改進有效,得到良好的效果,值得推展。
萬向節(jié);磨損;擺角;密封
2013年1月份,在定遠試驗場我司生產(chǎn)的某款試制商用車在可靠性能驗證中頻繁出現(xiàn)萬向節(jié)批量異常磨損故障,平均故障里程為3000~4500Km就要更換,壽命使用期限10~15天,造成車輛運行效率低,驗證成本偏高。該問題若不解決,肯定會帶來更大的市場問題,故障照片見下圖1:
由上圖可見,十字軸軸徑有麻點坑狀磨蝕,且有缺油干燒痕跡,需要對該問題進行解決。
2.1故障車輛基本情況
該車輛主要是為礦區(qū)研發(fā),運載貨物主要有煤炭、鐵礦石、城建渣土等;表1為該車型的基本配置:
表1 故障車技術狀態(tài)
2.2萬向節(jié)磨損的幾種因素
萬向節(jié)磨損是一種比較常見的故障,一般分為三個階段
1)跑合磨損:該階段可改變?nèi)f向節(jié)加工中初始表面粗糙度特性,形成了較為穩(wěn)定的有利于實際工況的表面形貌,萬向節(jié)在本階段的車輛運行里程大約在1000Km左右。
2)穩(wěn)定磨損:此時的摩擦條件相對恒定,該階段代表了萬向節(jié)工作使用壽命的長短,車輛運行里程大約在45000Km以上。
3)劇烈磨損:零件經(jīng)過長時間工作后,零件表面遭到破壞,運動副中的間隙增大從而產(chǎn)生振動、沖擊、噪聲,摩擦副的溫升和磨損速度急劇增大,零件很快報廢。
萬向節(jié)異常磨損是指萬向節(jié)沒有經(jīng)過穩(wěn)定磨損階段,直接進入了快速劇烈磨損階段,而且是隨著工作時間的延長,溫升越來越高,磨損越來越劇烈,直至失效。萬向節(jié)正常磨損與異常磨損的工作曲線見下圖2.1:
4)導致萬向節(jié)異常磨損的幾種因素
一般來講,導致萬向節(jié)異常磨損的原因有多種,簡單總結(jié)有以下幾點:
①萬向節(jié)生產(chǎn)廠家的原材料控制、機加工水平、熱處理水平、裝配水平;
②萬向節(jié)軸承密封設計存在缺陷;
③萬向節(jié)總成零部件特別是滾針結(jié)構(gòu)設計不合理,存在應力集中;
④傳動軸布置不合理,萬向節(jié)空間擺角過大;
⑤整車布置時,萬向節(jié)選型偏小,耐疲勞強度偏低;
⑥潤滑油脂的選擇
本文從我司試驗車中對萬向節(jié)產(chǎn)生異常磨損故障的原因做了相關分析,著重在車輛傳動軸布置、密封結(jié)構(gòu)、滾針結(jié)構(gòu)、潤滑油脂等方面進行了原因分析并進行了優(yōu)化設計改進,在隨后的整車可靠性能驗證中,沒有出現(xiàn)萬向節(jié)異常磨損故障,改進措施有效,可以推展。
2.3故障車萬向節(jié)異常磨損原因分析
1)故障車輛傳動軸布置
試制樣車傳動軸布置采用兩根傳動軸、三個萬向節(jié)的布置方式,萬向節(jié)規(guī)格為Φ68×165.5, Φ 140×6的軸管,鑒于空載狀態(tài)傳動軸承受的扭矩較小,造成萬向節(jié)磨損失效是車輛滿載狀態(tài)為主,校核滿載傳動軸姿態(tài)夾角原布置方案V向校核見下圖2.2:
由上圖2.2可見,傳動軸夾角在V向方向布置不大,且符合行業(yè)標準;校核該車型傳動軸布置俯視圖(見圖2.3)可見,由于中橋輸入法蘭向右有100mm的偏置距,導致前、后傳動軸不同心,第二節(jié)傳動軸向右H向有個6.11°的偏擺角,使萬向節(jié)空間最大擺角值增大,可用以下公式計算:
試制車萬向節(jié)空間擺角校核見下表二:
由表二可見第二節(jié)傳動軸與車橋主減中心線萬向節(jié)空間擺角達到了6.42°,已經(jīng)達到了標準的上限;萬向節(jié)空間擺角大,造成萬向節(jié)擺動幅度大,承受的擠壓力也會加大,從而引發(fā)十字軸軸徑、滾針的早磨。研究表明,當夾角由4°增至16°時,萬向節(jié)滾針軸承壽命下降為原來的1/4,一般規(guī)定工作狀態(tài)萬向節(jié)空間擺角≤7°,因此有必要對萬向節(jié)的空間擺角進行改善。
2)滾針軸承的接觸應力[1]校核
因試驗車萬向節(jié)沒有發(fā)生斷裂故障,故萬向節(jié)強度不是主要問題,又因為是磨損故障,故需要對滾針軸承的接觸應力進行分析,萬向節(jié)受力圖見圖2.5:
根據(jù)公式
當滾針和十字軸軸頸表面硬度在HRC58以上時,計算出的接觸應力應小于3000~3200 N/mm2
式中d一滾針直徑,mm;取d=6.03 mm
Q一在載荷F作用下一個滾針所受的最大載荷,
式中i一滾針列數(shù);i=2
Z一每列中的滾針數(shù);取Z=28
L一滾針工作長度,L=14mm
dl一十字軸軸頸,dl=47.77mm;
表2 萬向節(jié)空間擺角
表3 十字軸化學成分分析
F一作用在軸頸中點的力,根據(jù)車輛配置及載荷,推導出 F=116832N
代入公式,可得出δ=3079 N/mm2,符合使用要求,從計算結(jié)果來看,處在許用應力上限,需要改進;但由于該車采用的Φ68×165.5規(guī)格的萬向節(jié)是目前商用車領域最大規(guī)格的萬向節(jié),如果要開發(fā)一款更大規(guī)格的萬向節(jié),需要的時間周期較長,目前我司已列計劃,本文改進措施暫不體現(xiàn)。
3)故障車失效萬向節(jié)實物剖析
①十字軸化學成分、硬度、金相分析見下:化學成分分析見表3
檢查結(jié)果表明,十字軸材質(zhì)滿足20CrMnTi的材料要求,化學成分合格。
十字軸硬度檢測見下表4:
表4 十字軸硬度檢測
對照分析,硬度及淬火層深度均合格。
c、金相檢查
金相組織的檢查結(jié)果表明,滲碳組織為馬氏體及少量殘余奧氏體,芯部區(qū)組織為低碳馬氏體及碳化物組織,金相檢查合格。
有上分析可知:十字軸化學成分、硬度、金相組織均符合技術要求,本次試驗車萬向節(jié)異常磨損與十字軸的材質(zhì)、熱處理等關聯(lián)不大。
②異物侵入檢測
拔開失效萬向節(jié)未脫落的軸承,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部污染嚴重,油脂發(fā)黑,明顯有泥沙、水分侵入,視鏡下觀察,表面呈麻點狀磨損,局部比較嚴重,為外部異物侵入而導致,表明密封結(jié)構(gòu)設計需要改進(見圖2.8,2.9,2.10)。
檢查失效萬向節(jié)軸承密封結(jié)構(gòu),該密封結(jié)構(gòu)為早期的標準型密封,見下圖2.11,2.12:
失效萬向節(jié)密封結(jié)構(gòu)采用過盈式接觸密封,密封圈硬度較高,其中一個密封唇與十字軸軸頸根部倒角處相抵觸,由于十字軸軸頸根部倒角處粗糙度不好控制(通常與密封唇相配的配合面的粗糙度要求在3.2μm以下),如果表面粗糙度值處在上差,就會使密封唇口磨損加劇,從而產(chǎn)生漏油。該密封結(jié)構(gòu)還存在以下缺陷:在萬向節(jié)往復的擺動運動中,密封面上的潤滑脂易被擠出,加上外部泥沙的侵蝕,首先接觸面發(fā)生磨損,后期泥沙、水分、灰塵侵入內(nèi)部,造成萬向節(jié)異常磨損;所以要得到長期的良好的密封性能,就應盡量減少密封及其接觸面雙方的磨損,密封接觸面的補油要充分,密封接觸壓力不要過大。
③滾針結(jié)構(gòu)
故障車失效萬向節(jié)軸承滾針采用圓柱式,見下圖2.13:
該結(jié)構(gòu)滾針在實際應用中邊緣存在應力集中,見下圖2.14,該應力對軸徑磨損較大,需要改進。
④防塵罩結(jié)構(gòu)
故障車失效萬向節(jié)軸承防塵罩使用的是尼龍66材料(見圖2.12,序號5)低溫脆性溫度為-20℃左右,耐寒性差,防塵罩在低溫狀態(tài)下容易產(chǎn)生性能的變化,致使防塵罩硬化變形龜裂甚至斷裂,無法達到防塵效果,需要改進。
⑤萬向節(jié)軸承潤滑油脂分析
故障車失效萬向節(jié)軸承選用的油脂是復合鋰基脂,其指標為滴點大于250℃,使用溫度-30~120℃,極壓性能為2 800N;雖然此種油脂性能比二號汽車通用鋰基脂優(yōu)越,但根據(jù)卡車使用環(huán)境條件的惡劣狀況,已不能滿足實際使用要求,需要改進。
小結(jié):通過以上分析,本故障車萬向節(jié)異常磨損有以下幾個原因,見下圖2.15:
1)傳動軸布置改進:懸掛前、后傳動軸中間減震支撐的吊架采用偏心結(jié)構(gòu),使前、后傳動軸同心,最大限度減小后傳動軸偏擺角,見下圖3.1:
改進后,滿載狀態(tài)萬向節(jié)空間夾角優(yōu)化為3.56°,較原布置方案減少了2.86°,根據(jù)相關驗證統(tǒng)計,萬向節(jié)空間夾角在3.5°左右,萬向節(jié)的磨損壽命可達到期望值的85%左右。
2)萬向節(jié)軸承密封改進:把原密封結(jié)構(gòu)的硬擠壓式接觸密封,改成柔性止推斜面接觸密封,增設防塵唇及報軸彈簧,防止外部灰塵、泥水侵入及內(nèi)部潤滑油脂的流失,柔性止推斜面接觸比擠壓式接觸性能更優(yōu)越,磨損壽命長。
主密封面選在十字軸或軸承的圓柱面,由于圓柱面尺寸誤差可以加工得很小,從而減小了密封唇的過盈量偏差。
3)軸承滾針的改進:在滾子軸承中,圓柱形滾子與滾道之間接觸壓力呈奇異分布,而導致軸承發(fā)生早期疲勞失效。凸度滾針是消除滾針應力集中、提高滾針軸承使用壽命的主要措施。此次改進選擇了圓弧全凸素線型滾針替代圓柱形滾針,避免使用過程中斷裂的可能性見下圖3.3,3.4:
利用ANSYS有限元分析軟件進行應力分析,可以看出,兩端不存在應力集中,滾針受力比較均勻,見圖3.5:
4)防塵罩結(jié)構(gòu)改進:新設計一種鋼制骨架膠合橡膠硫化成形的防塵罩,通過試制試驗,密封效果好,而且解決了低溫環(huán)境下萬向節(jié)的密封性能。
5)萬向節(jié)潤滑油脂的改進:通過對現(xiàn)用油品的分析,需要提高潤滑油脂的各項性能,通過與國內(nèi)生產(chǎn)潤滑脂的供應商聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)某合資公司生產(chǎn)的一種復合尿基脂的指標為滴點大于280℃,使用溫度-30~200℃,極壓性能高達9 800N,它的耐高溫性能及極壓性能均比復合鋰基脂要好,通過典型產(chǎn)品性能對比試驗,使用此種復合尿基脂的磨損壽命比使用原復合鋰基脂壽命長70%以上,為此,我們針對該萬向節(jié)選用了此種油脂代替原復合鋰基脂。
試驗車萬向節(jié)經(jīng)過上述改進后,可靠性驗證里程又跑了近5萬公里,包括泥水、坡道、高速等各種路面,萬向節(jié)沒有出現(xiàn)異常磨損故障,改進措施有效,試驗故障信息封閉。
目前控制萬向節(jié)空間擺角已列入我司整車開發(fā)中傳動軸布置設計規(guī)范,規(guī)定萬向節(jié)空間擺角≤4.5°,其余的改進措施形成技術通知下發(fā)給我司質(zhì)量檢驗部門及供應商,做為產(chǎn)品采購檢驗標準。
[1]王望予 汽車設計[M]北京:機械工業(yè)出版社, 2004, p128.
[2]張洪欣 汽車設計:機械工業(yè)出版社, 1999, p112.
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MENG Fan-sheng
(Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd., Beijing 101400, China )
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A
1005-2550(2016)03-0025-06