周 淼,楊保成,焦洪宇
(常熟理工學院 汽車工程學院,江蘇 常熟 215500)
隨著FSC賽事的不斷發(fā)展,賽車也在朝著智能化電氣化方向發(fā)展. 在FSC比賽中,一場持久賽可能會換擋超過100次,傳統(tǒng)的手動換擋即是通過設計一種機構(gòu)使換擋軸與車手身邊的換擋桿連接,車手通過前后推動換擋桿從而實現(xiàn)升降擋. 在高速行駛中,手動換擋會分散注意力,進而有車輛失控的危險. 同時頻繁的手動升降擋也會影響比賽速度. 因此,設計一套便捷的換擋離合系統(tǒng)顯得十分重要. 在這種情況下,氣動換擋系統(tǒng)應運而生[1].
圖1 氣動換擋系統(tǒng)渲染圖
圖2 升降擋時工作順序
氣動換擋系統(tǒng)的組成如圖1所示,其原理是將高壓氣瓶與電磁閥和氣缸連接起來,當需要升擋或者降擋時觸發(fā)升擋或降擋按鈕,使得升降擋對應的電磁閥導通. 氣瓶中的氣體通過電磁閥閥腔進入氣缸,推動氣缸活塞上下運動,從而帶動換擋軸轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)升降擋. 其升降擋具體工作順序如圖2所示. 升擋時,按下升擋按鈕,會觸發(fā)ECU工作,控制電磁閥打開,工作順序依次為氣瓶→減壓閥→電磁閥→氣缸→換擋桿. 同時按鈕會觸發(fā)ECU的斷火指令,引起升擋瞬間發(fā)動機斷火(發(fā)動機斷火是指賽車所使用的Motec ECU中有升擋斷火程序,在升擋瞬間發(fā)動機電控系統(tǒng)會切斷點火與噴油工作,輔助完成升擋). 而降擋時,按下降擋按鈕將不會觸發(fā)ECU斷火指令,其工作順序依次為氣瓶→減壓閥→電磁閥→氣缸→換擋桿. 升降擋流程順序差異只體現(xiàn)在升擋過程中需要觸發(fā)ECU斷火指令.
由于FSC賽車后艙體積緊湊,選型時應選擇使用小型氣缸. 氣缸由缸筒、活塞和活塞桿組成. 圖3所示為雙作用氣缸工作原理圖. 在圖3(a)中,高壓氣從A口進入并充滿左腔,推動活塞與活塞桿向右運動,同時右腔氣體從B口排出. 同理,若B口進氣、A口排氣,則活塞與活塞桿反向運動,如圖3(b)所示. 若A、B兩口同時排氣,則活塞與活塞桿會處于中間位置[1].
圖3 雙作用氣缸工作原理示意圖
氣動換擋時,氣缸雙向工作,中間停止,這就要求電磁閥有3個工作位置,所以換擋電磁閥選型為三位五通電磁閥. 三位五通電磁閥可以分為中位封閉式閥、中位泄壓式閥和中位加壓式閥. 賽車跑動過程中,氣缸不需要精確定位,中途停止時間短暫,因此選擇中封型換擋電磁閥[2]. 根據(jù)上述要求,選擇了三位五通電磁閥,型號為4 V230DC12 V,氣動離合由于只需“拉”這一個步驟,需要兩位三通電磁閥,選擇的型號為4 V210DC120 V.
通過圓柱體積計算公式計算出單次耗氣量VQ,并轉(zhuǎn)化成標準大氣壓狀態(tài)下單次最大耗氣量(標準大氣壓取P0為0.1 MPa). 根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程計算出氣瓶容積(取氣瓶氣壓P1為6 Mpa). 參照氣瓶規(guī)格標準,選取氣瓶型號.
在FSC比賽中需要不停升降擋的項目為耐久競賽項目,此項目也是對氣瓶容量最有考驗性的一項. 一共有14圈,每圈需要升降擋15次左右. 由此可得標準大氣壓下氣體體積V1=15×14×(VQ1+VQ2)=33.6 L.
再根據(jù)壓強體積公式P0V1=P1V瓶,可計算出氣瓶容積為0.55 L. 考慮到市場所售型號限制與成本限制,選擇了容積為0.66 L的氣瓶,材質(zhì)為鋁.
賽車所使用的CBR600型發(fā)動機是序列式換擋變速器,此形式的換擋系統(tǒng)的優(yōu)點是升擋時不需要拉離合,且賽車所使用的Motec ECU系統(tǒng)中有升擋斷火程序. 在升擋瞬間,發(fā)動機電控系統(tǒng)控制完成斷火程序,即可完成升擋. 在降擋時,倘若不拉離合則需要車手進行補油操作,難度非常大. 因此,在降擋時考慮讓離合介入變得十分重要. 這里采用單片機作為電控元件來控制換擋與離合的間隔時間. 在單片機上安裝兩個繼電器即可完成上述操作. 51單片機程序穩(wěn)定且價格便宜,適合本機構(gòu).
單片機控制時間差原理如圖4所示. 降擋時,在換擋機構(gòu)開始工作前離合便要提前開始工作,在換擋工作結(jié)束后離合停止工作. 這個原理與乘用車手動換擋的原理是一致的,即在離合工作時間內(nèi)完成換擋. 具體編寫程序要求是離合立即啟動,同時設置離合啟動后第一個延時以控制換擋工作,在換擋工作完設定第二個延時以控制離合關(guān)閉.
圖4 離合換擋時間示意圖
首先進行離合換擋靜態(tài)測試,測試結(jié)果如表1所示.
表1 不同延時時間效果表
經(jīng)過實驗測試,當換擋機構(gòu)與離合機構(gòu)同時工作時,離合執(zhí)行總是快于換擋機構(gòu),即離合的響應速度快于換擋速度. 因此,單片機中延時時間需要增加,但是動力切斷時間過長會嚴重影響性能表現(xiàn),如第三組數(shù)據(jù)所示,盡管換擋成功,但動力切斷時間過長. 經(jīng)過反復多次實驗后,最終確定了較為合適的間隔時間. 在使用過程中還出現(xiàn)了單片機受到信號干擾的問題,在加裝單片機盒后,該問題得以解決.
在靜態(tài)測試完成后開始動態(tài)測試,選取直線加速與高速避障作為測試依據(jù),讀取Motec記錄的數(shù)據(jù),見圖5. 在圖5中,經(jīng)過單片機控制后直線加速過程中升擋時間保持在合理的范圍內(nèi),且通過設定選取合理的斷火時間,升擋十分順暢.
圖5中的轉(zhuǎn)速波形圖顯示賽車完成了4次降擋,且最低轉(zhuǎn)速達到了6 000 r/min,始終保持在最大扭矩平臺范圍內(nèi),顯著提升了直線加速成績. 而高速避障時,在轉(zhuǎn)速波形圖中明顯看到了賽車的升降擋,節(jié)氣門開度始終保持在接近全開狀態(tài). 相比于離合未介入前無法降擋的狀況,高速避障項目的加速性能已得到了極大改善.
通過對換擋機構(gòu)的設定與選型,并根據(jù)競賽需要編寫相匹配的程序,成功開發(fā)了氣動換擋系統(tǒng). 賽車的性能變得更加優(yōu)異,且大大降低了車手的操作難度. 此系統(tǒng)的實質(zhì)類似于在傳動手動變速器的基礎上加裝一套電控系統(tǒng)實現(xiàn)半自動控制. 從而以較低的成本解決了當前FSC競賽中較為棘手的問題.經(jīng)過不斷的測試與調(diào)整,單片機延時時間達到最優(yōu)值. 這套系統(tǒng)變得日益完善,在此基礎上可以升級為自動升擋機構(gòu),在直線加速等賽事中完全解放車手,實現(xiàn)換擋全自動.
圖5 直線加速與高速避障實車數(shù)據(jù)