楊易駿 ,王錦昌 ,周瑞立 ,王 萍 ,羅 曦 ,袁本福 ,房曉軍,吳偉然 ,徐衛(wèi)峰 ,羅旭術(shù)
(1.中國石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,河南鄭州 450006;2.中國石化華北油氣分公司采氣一廠,陜西榆林 719000)
大牛地奧陶系風(fēng)化殼為典型的“低壓、低孔、低滲”致密碳酸鹽巖氣藏,有儲(chǔ)層埋深較深(3 000 m~3 600 m)、溫度較高(80℃~90℃)的特點(diǎn)[1]。由于沉積原因,目前奧陶系風(fēng)化殼氣藏31.9%的氣井不同程度含有H2S,其中微含硫7口、低含硫21口、中含硫2口,根據(jù)氣藏分類標(biāo)準(zhǔn)SY/T6168-1995可知,其整體屬于低、微含硫氣藏[2]。
隨著開發(fā)的不斷深入,氣井壓力、產(chǎn)量逐漸降低,33%的含硫井產(chǎn)氣量低于臨界攜液流量,需要加注泡排劑輔助帶液生產(chǎn)。但由于大牛地奧陶系風(fēng)化殼氣藏規(guī)模開發(fā)后,采用前置酸加砂酸壓工藝進(jìn)行儲(chǔ)層改造,使其產(chǎn)出液具有高礦化度(平均143 300 mg/L)、偏酸性(pH為5.5~6)等特點(diǎn);同時(shí)在生產(chǎn)過程中需加注除硫劑、緩蝕阻垢劑、水合物抑制劑等多種藥劑,最終造成現(xiàn)用泡排劑排液效果較差。為解決奧陶系風(fēng)化殼氣藏低含硫氣井的泡沫排液問題,引進(jìn)納米粒子泡排劑,剖析了其作用機(jī)理、評價(jià)了其基本性能。并通過2口井(H2S 含量 12 mg/m3~150 mg/m3)的現(xiàn)場試驗(yàn)證明,該納米粒子泡排劑能夠改善大牛地低含硫氣井的排液效果,達(dá)到降低油套壓差、降壓帶液頻率,提高產(chǎn)氣量、生產(chǎn)時(shí)率的目的。
納米粒子泡排劑是由陰離子(磺酸基團(tuán))表面活性劑、兩性離子表面活性劑及氟碳表面活性劑進(jìn)行復(fù)配而成,同時(shí)加入改性的納米二氧化硅球作為固態(tài)穩(wěn)泡劑,從而使該泡排劑體系具有優(yōu)異的抗溫(≤150℃)、抗鹽(≤250 000 mg/L)、抗酸(H2S≤2 000 mg/m3)及抗油(≤30%)性能。
其中帶有磺酸基的高效Gemini雙子表面活性劑由兩個(gè)雙親分子的離子頭基經(jīng)連接基團(tuán)通過化學(xué)鍵連接而成的,其溶解度受電解質(zhì)和溶液pH值范圍限制小,從而提高了體系的抗溫、抗鹽及抗酸性;氟碳表面活性劑的分子結(jié)構(gòu)既疏水又疏油,能夠顯著降低油水界面張力,從而提高體系在油水混合相中的泡沫穩(wěn)定性,達(dá)到極佳抗油效果;納米二氧化硅球作為固體穩(wěn)泡劑,可以吸附在氣水界面形成穩(wěn)定的空間壁壘,阻止氣泡的聚并和歧化,且其可與表面活性劑之間發(fā)生協(xié)同作用,從而提高體系泡沫穩(wěn)定性。
為驗(yàn)證納米粒子泡排劑在大牛地奧陶系風(fēng)化殼低含硫氣井中的適應(yīng)性,按照Q/SH4006 03-2014《大牛地氣田泡沫排水采氣工藝作業(yè)規(guī)范》要求對其配伍性、起泡、穩(wěn)泡及攜液等性能進(jìn)行了評價(jià)。室內(nèi)試驗(yàn)用的水樣取自現(xiàn)場低含硫氣井X2(H2S含量53 mg/m3~150 mg/m3、pH為5.5、礦化度161 000 mg/L)的產(chǎn)出液,試驗(yàn)用藥劑均取自大牛地氣田現(xiàn)場。
由于大牛地氣田越冬生產(chǎn)期間,低含硫氣井生產(chǎn)工況極其苛刻,需要加注除硫劑、緩蝕阻垢劑、水合物抑制劑等多種藥劑維持正常生產(chǎn),因此亟需評價(jià)納米粒子泡排劑與地層水及各種藥劑的配伍性。
圖1 初始狀態(tài)下的地層水樣及3%泡排溶液
2.1.1 與地層水配伍性 為評價(jià)納米粒子泡排劑與奧陶系風(fēng)化殼氣藏地層水樣的配伍性能,取低含硫氣井X2地層水水樣配制3%的泡排劑溶液,室溫下靜置24 h后,泡排劑溶液顯示均一、無分層、無沉淀現(xiàn)象(初始狀態(tài)下及靜置24 h后的地層水樣與3%泡排溶液分別見圖1、圖2)。說明該泡排劑與現(xiàn)場采出水水樣配伍性良好。
2.1.2 與現(xiàn)用主劑的配伍性 目前大牛地奧陶系風(fēng)化殼氣藏已初步形成低含硫氣井井筒除硫技術(shù),成功保障了低含硫氣井產(chǎn)能的有效釋放。為防止納米粒子泡排劑與現(xiàn)用除硫劑發(fā)生反應(yīng),造成氣井堵塞影響生產(chǎn)。按照現(xiàn)場加注藥劑配比(1:1、1:2、1:3)要求,分別量取納米粒子泡排劑及現(xiàn)用除硫劑進(jìn)行復(fù)配,室溫下靜置24 h后,復(fù)配藥劑顯示均一、無分層、無沉淀現(xiàn)象(初始狀態(tài)下及靜置24 h后的復(fù)配藥劑分別見圖3、圖4)。說明該泡排劑與現(xiàn)場用除硫劑配伍性良好。
圖2 靜置24 h后的地層水樣及3%泡排溶液
2.1.3 與現(xiàn)用輔劑的配伍性 為評價(jià)納米粒子泡排劑與低含硫氣井現(xiàn)用輔助藥劑的配伍性能,按照現(xiàn)場加注藥劑配比(1:1:8)要求,分別量取納米粒子泡排劑、現(xiàn)用輔助藥劑(甲醇、緩蝕劑、阻垢劑)、清水配制成150 mL~250 mL的混合溶液,室溫下靜置24 h后,混合溶液顯示均一、無分層、無沉淀現(xiàn)象(初始狀態(tài)下及靜置24 h后的高效泡排、現(xiàn)用輔劑及清水混合液分別見圖5、圖6)。說明該泡排劑與現(xiàn)用輔劑及清水配伍性良好。
分別量取0.75 mL的納米粒子泡排劑及現(xiàn)場用泡排劑Y,加入250 mL低含硫氣井X2的地層水中,得到藥劑濃度為3‰的待測樣液。在70℃條件下,將配制好的待測樣液裝在羅氏泡沫管內(nèi),用滴液法測定泡排劑的起泡及穩(wěn)泡性能。測試結(jié)果(見表1)。
圖3 高效泡排與現(xiàn)用除硫劑復(fù)配藥劑(初始)
圖4 高效泡排與現(xiàn)用除硫劑復(fù)配藥劑(24 h后)
圖5 高效泡排、現(xiàn)用輔劑及清水混合液(初始)
圖6 高效泡排、現(xiàn)用輔劑及清水混合液(24 h后)
表1 納米粒子泡排劑及現(xiàn)用泡排劑起泡、穩(wěn)泡性能(pH為5.5、70℃、礦化度161 000 mg/L)
表2 納米粒子高效及現(xiàn)用泡排劑攜液性能(pH為5.5、70℃、礦化度161 000 mg/L)
通過表1試驗(yàn)測試結(jié)果可以看出:在高酸、高鹽的環(huán)境下,納米粒子泡排劑初始發(fā)泡高度為155 mm、5 min后泡沫高度為140 mm、10 min后泡沫高度為130 mm,其起泡、穩(wěn)泡性能均優(yōu)于現(xiàn)用泡排劑Y。
分別量取0.75 mL的納米粒子泡排劑及現(xiàn)場用泡排劑Y,加入250 mL低含硫氣井X2的地層水中,得到藥劑濃度為3‰的待測樣液。在70℃條件下,將配制好的待測樣液裝在Ross Mile恒溫?cái)y液儀,用氣流法測定泡排劑的攜液性能;此外用同樣的方法,測試納米粒子泡排劑4‰濃度下的攜液能力。測試結(jié)果(見表2)。
由表2可知,在高酸、高鹽的環(huán)境下,納米粒子泡排劑攜液率為94%,而現(xiàn)用泡排劑Y的攜液率僅為85%,說明納米粒子泡排劑具有較強(qiáng)的攜液性能,且在一定范圍內(nèi)隨著藥劑濃度的增加、攜液能力越強(qiáng)。
綜上所述,納米粒子泡排劑與大牛地氣田低含硫氣井地層水及現(xiàn)用藥劑配伍性良好,且在高酸、高鹽的環(huán)境下,其起泡、穩(wěn)泡及攜液能力均比現(xiàn)用泡排劑強(qiáng)。
為驗(yàn)證納米粒子泡排劑在大牛地奧陶系風(fēng)化殼氣藏低含硫氣井的輔助帶液能力及適應(yīng)性,根據(jù)泡沫排水采氣技術(shù)應(yīng)用條件(產(chǎn)氣量介于臨界攜液流量與攜泡流量之間),選取2口低含硫化氫且存在井筒積液的氣井開展現(xiàn)場試驗(yàn)。試驗(yàn)井基本情況(見表3)。
對表3中選取的2口存在積液且含硫化氫氣井開展了納米粒子泡排劑現(xiàn)場試驗(yàn),試驗(yàn)前后各井壓力、產(chǎn)量變化(見圖 7、圖 8)。
由圖7、圖8可知:X1井泡排試驗(yàn)前平均油壓為3.0 MPa、平均套壓4.2 MPa,套油壓差1.2 MPa,生產(chǎn)時(shí)率82.74%,平均產(chǎn)氣3 368 m3/d,平均產(chǎn)液4.11 m3/d,降壓帶液頻繁(0.88天1次),采取2天1次井口排車套注。納米粒子泡排劑5 L~10 L后,平均油壓2.95 MPa、平均套壓4.31 MPa,套油壓差1.36 MPa,生產(chǎn)時(shí)率86.46%,平均產(chǎn)氣3 871 m3/d、平均產(chǎn)液3.44 m3/d。與空白試驗(yàn)相比,油套壓差相當(dāng),產(chǎn)氣量增加503 m3/d,生產(chǎn)時(shí)率提高3.72%,表明納米粒子泡排劑一定程度上提高了氣井的帶液能力,取得了良好的增產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)效果。2018年在大牛地奧陶系風(fēng)化殼氣藏共進(jìn)行2口低含硫氣井(H2S 含量 12 mg/m3~150 mg/m3)納米粒子泡排劑現(xiàn)場試驗(yàn),有效率100%,試驗(yàn)期間均取得了一定的增產(chǎn)效果(見表4)。
表3 試驗(yàn)井基本情況
表4 2口低含硫氣井納米粒子高效泡排試驗(yàn)效果評價(jià)表
圖7 X1井納米粒子泡排劑現(xiàn)場試驗(yàn)過程中采氣曲線
圖8 X2井納米粒子泡排劑現(xiàn)場試驗(yàn)過程中采氣曲線
由納米粒子泡排劑現(xiàn)場試驗(yàn)過程可知,其成本費(fèi)主要包括人工勞務(wù)費(fèi)、化排車運(yùn)行費(fèi)、藥劑成本及運(yùn)輸費(fèi),通過計(jì)算可得:2口井試驗(yàn)總成本費(fèi)為0.78萬元。2口低含硫氣井開展納米粒子泡排劑先導(dǎo)試驗(yàn)后均取得一定的增產(chǎn)效果,日增產(chǎn)氣量1 017 m3、累計(jì)增產(chǎn)氣量2.440 8×104m3,天然氣價(jià)按照1.16元/立方米計(jì)算,日創(chuàng)效0.12萬元、累計(jì)創(chuàng)效2.83萬元,作業(yè)成本僅為0.78萬元,投入產(chǎn)出比為1:3.6。
(1)室內(nèi)評價(jià)顯示,納米粒子泡排劑與大牛地低含硫氣井地層水及現(xiàn)用藥劑配伍性良好,其抗酸、抗鹽性能均比現(xiàn)用泡排劑優(yōu)異。
(2)現(xiàn)場試驗(yàn)表明,2口低含硫氣井試驗(yàn)后,日增氣量 1 017 m3,累計(jì)增氣量 2.440 8×104m3,作業(yè)成本低廉,投入產(chǎn)出比可觀,取得了良好的增產(chǎn)效果及經(jīng)濟(jì)效益。
(3)通過室內(nèi)評價(jià)與現(xiàn)場試驗(yàn),驗(yàn)證了納米粒子泡排劑在大牛地含硫氣井中具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,實(shí)現(xiàn)了低含硫氣井經(jīng)濟(jì)有效排采目的,可在奧陶系風(fēng)化殼氣藏中規(guī)?;瘧?yīng)用。