張杰林 李乃鵬 覃豐寧
【摘 要】文章對某緊湊型SUV前門內(nèi)板限位器處焊點(diǎn)在顧客大力甩門的工況下出現(xiàn)開裂進(jìn)行了分析,分析內(nèi)容包括汽車車門的使用工況,車門內(nèi)板在極限使用工況下故障模式,車門內(nèi)板限位器處焊點(diǎn)在極限工況下受力標(biāo)定,原車門結(jié)構(gòu)焊點(diǎn)應(yīng)力的CAE分析,新方案的焊點(diǎn)應(yīng)力CAE分析,CAE分析驗(yàn)證等,經(jīng)過系統(tǒng)的分析總結(jié),避免了后續(xù)車型車門內(nèi)板限位器處焊點(diǎn)的開裂問題,提高了車門的可靠性,縮短了汽車的開發(fā)時間。
【關(guān)鍵詞】內(nèi)板;限位器處焊點(diǎn);開裂;CAE分析;結(jié)構(gòu)膠
【中圖分類號】U463.834 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)07-0102-03
當(dāng)前,我國汽車行業(yè)迅猛發(fā)展,汽車已經(jīng)成為一種非常重要的代步工具,汽車在我國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)甚至農(nóng)村已快速普及。緊湊型SUV因?yàn)閮r格便宜、空間大、通過性好、能適應(yīng)不同工況,受到廣大消費(fèi)者的歡迎。而汽車前門由于在使用汽車過程中開關(guān)次數(shù)多,顧客在開門時經(jīng)常出現(xiàn)把門開到最大開度的過開現(xiàn)象,受力工況惡劣,因此會出現(xiàn)前門內(nèi)板限位器處焊點(diǎn)開裂的情況。本文結(jié)合某款緊湊型SUV車的開發(fā),對前門內(nèi)板限位器處焊點(diǎn)開裂進(jìn)行分析。
1 汽車車門的使用工況
顧客在開門下車時,由于用力過猛,或者當(dāng)車停在斜坡上開門時,車門會被大力甩開。當(dāng)門以一個很大的速度開啟到最大后,由于限位器的限位作用,門內(nèi)板在限位器處會受到一個很大的沖擊力。而汽車的使用壽命一般在10年以上,在整個壽命過程中,門內(nèi)板在限位器處需承受很多次這樣的沖擊力。
2 前門內(nèi)板在極限使用工況下故障模式
門內(nèi)板在限位器處一般會焊接一塊t=1.4 mm左右的加強(qiáng)板,以提高門內(nèi)板在限位器處的剛度,增強(qiáng)門內(nèi)板的限位作用。但售后反饋,顧客在使用車子一段時間后,前門內(nèi)板限位器處焊點(diǎn)出現(xiàn)開裂的故障(如圖1所示),從而產(chǎn)生異響,并存在生銹的風(fēng)險。
3 前門內(nèi)板限位器處焊點(diǎn)在極限工況下受力模擬
我們要找出顧客在大力甩門使用工況下門的受力情況,以便開展接下來的CAE分析工作。把車放置在水平路面上,在無風(fēng)的氣候條件下,把門大力甩開。當(dāng)門開啟到最大位置時標(biāo)定一個位置,換不同的人,每人開啟5次,找到出現(xiàn)次數(shù)最多的位置。接著,搭臺架用氣缸在門內(nèi)板的鎖位置處施加一個力F,緩慢勻速加力,當(dāng)把門開啟到標(biāo)定的位置時,記錄下F的數(shù)值。經(jīng)試驗(yàn)及換算,此種工況相當(dāng)于在門鎖處施加F=235 N的力(如圖2所示)??紤]到車輛10年的使用壽命、平均每天的使用次數(shù)、前門受到此種惡劣工況的概率,我們要求當(dāng)門開啟到最大后,在門鎖處施加25 500次F=235 N往外的力,門內(nèi)板限位器處焊點(diǎn)不能開裂。
4 原方案CAE分析
我們進(jìn)行CAE分析,以便確認(rèn)門總成在F受力工況下的應(yīng)力值。
4.1 約束工況
任何物體在受約束前有6個方向的自由度,同樣的汽車門門總成在受約束前也有6個方向的自由度,門開啟到最大后,由于鉸鏈和限位器的約束,只剩下一個繞鉸鏈軸線旋轉(zhuǎn)的自由度。因此,我們在進(jìn)行CAE分析時,參考門的實(shí)際工況,把上下鉸鏈和限位器支架的6個自由度都約束了,門鈑金只剩下繞鉸鏈軸線旋轉(zhuǎn)的一個自由度(如圖3所示)。
4.2 加載工況
在門內(nèi)板鎖處施加力值F(F=235 N),F(xiàn)方向與X軸呈102°。
4.3 應(yīng)力情況
圖4為門內(nèi)板限位器安裝區(qū)域焊點(diǎn)分布圖,圖5為焊點(diǎn)應(yīng)力值。
內(nèi)板材料為BUSD,抗拉強(qiáng)度σ≥260 MPa,屈服強(qiáng)度為屈服點(diǎn)σs=120~210 MPa,CAE分析焊點(diǎn)最大應(yīng)力為161.7 MPa。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),焊點(diǎn)應(yīng)力越大,越容易產(chǎn)生疲勞開裂。在試驗(yàn)進(jìn)行到19 000次時,疲勞開裂,因此必須把焊點(diǎn)處的應(yīng)力盡量降低到材料抗拉強(qiáng)度的一半左右。以下為為降低焊點(diǎn)應(yīng)力所做的一些方案。
5 新方案CAE分析
5.1 方案一
由原方案的焊點(diǎn)應(yīng)力分布值我們看到,有些焊點(diǎn)應(yīng)力很大,達(dá)到161.7 MPa,而附近不遠(yuǎn)的地方焊點(diǎn)應(yīng)力只有113.5 MPa,由此判斷由于加強(qiáng)板限位器區(qū)域的剛度較差,造成只有一小部分焊點(diǎn)受力工況較惡劣,應(yīng)力分散不出來,因此可以在限位器安裝區(qū)域增加一條筋條(如圖6所示),提高此區(qū)域的剛度,實(shí)施此方案后,最大應(yīng)力變?yōu)?48.6 MPa(如圖7所示),下降8%;提高限位器區(qū)域的加強(qiáng)板剛度對應(yīng)力有所改善。
5.2 方案二
根據(jù)方案一的應(yīng)力值圖,應(yīng)力雖有下降,但下降幅度有限,仍然解決不了焊點(diǎn)疲勞開裂問題。因此,我們在原來的高應(yīng)力點(diǎn)附近增加焊點(diǎn),分擔(dān)原來高應(yīng)力焊點(diǎn)的應(yīng)力。在方案一基礎(chǔ)上增加兩個焊點(diǎn)(如圖8所示),經(jīng)CAE分析,最大應(yīng)力變?yōu)?39.4 MPa(如圖9所示),下降6%。
在原來高應(yīng)力點(diǎn)附近增加兩個焊點(diǎn),最大應(yīng)力依然是原來的焊點(diǎn),且應(yīng)力下降不大,說明原來的焊點(diǎn)應(yīng)力沒有分散出去。
5.3 方案三
我們想驗(yàn)證繼續(xù)增加焊點(diǎn)是否還有效,因此在方案二基礎(chǔ)上又增加兩個焊點(diǎn)(如圖10所示),最大應(yīng)力下降為135.4 MPa(如圖11所示),下降2.8%。
由此可知,繼續(xù)增加焊點(diǎn),最大應(yīng)力焊點(diǎn)沒有變化,且應(yīng)力下降不明顯,只靠增加焊點(diǎn)沒辦法把高應(yīng)力焊點(diǎn)的應(yīng)力分散出來。
5.4 方案四
通過方案一我們知道,增加限位器區(qū)域鈑金的剛度對改善應(yīng)力有效,因此我們又想其他的方法盡量提高加強(qiáng)板的剛度。除了加筋條對提高剛度有效外,增加翻邊也可提高零件的剛度。因此,在方案一的基礎(chǔ)上增加翻邊(如圖12所示),以驗(yàn)證對應(yīng)力是否有改善作用。經(jīng)分析,方案四的最大應(yīng)力為138.3 MPa(如圖13所示),下降14.4%。
增加翻邊提高了限位器區(qū)域的剛度,應(yīng)力有比較大的改善,說明提高剛度可以把高應(yīng)力點(diǎn)的應(yīng)力分散出去。
5.5 方案五
加筋條方案、加翻邊方案、加焊點(diǎn)方案雖然都可以降低焊點(diǎn)應(yīng)力,但是都無法大幅度地降低應(yīng)力,在多次的大力甩門后焊點(diǎn)仍有開裂風(fēng)險。于是我們必須考慮一些創(chuàng)新方案,根據(jù)我們對參考車的研究,并通過拆車進(jìn)行了對比,我們發(fā)現(xiàn)“大眾途安L”在此處使用了結(jié)構(gòu)膠(如圖14所示)。結(jié)構(gòu)膠在涂裝車間烘烤后會變硬,把加強(qiáng)板和內(nèi)板連接起來,加強(qiáng)板和內(nèi)板原來通過幾個點(diǎn)進(jìn)行連接變成了加強(qiáng)板與內(nèi)板大面的連接,目前一些新上市的車都能見到結(jié)構(gòu)膠的身影。
在方案一基礎(chǔ)上,取消原來加強(qiáng)板與內(nèi)板貼合的一個焊點(diǎn),增加結(jié)構(gòu)膠(如圖15所示),經(jīng)CAE分析,焊點(diǎn)最大應(yīng)力變?yōu)?1.9 MPa(如圖16所示),應(yīng)力下降43%,只相當(dāng)于內(nèi)板材料BUFD抗拉強(qiáng)度的35.3%。
增加結(jié)構(gòu)膠,使得原來靠點(diǎn)來受力變成靠面來受力,可大大降低焊點(diǎn)應(yīng)力。
6 更改方案
方案五的應(yīng)力下降43%,從數(shù)值上分析,方案比較有效,但是最終是否有效,還需造車進(jìn)行驗(yàn)證。
我們采用此方案造了一臺車,然后進(jìn)行過載試驗(yàn),完成22 500次,焊點(diǎn)沒有開裂,長期方案按此實(shí)施。
7 總結(jié)
在車輛使用過程中,車門是經(jīng)常使用到的系統(tǒng),考慮到不同人的使用工況,應(yīng)該盡量減小焊點(diǎn)的應(yīng)力到材料抗拉強(qiáng)度的一半以下,以保證系統(tǒng)的可靠性。通過方案一的加筋條及方案四的加翻邊,說明提高鈑金局部區(qū)域的剛度,對應(yīng)力減小有改善作用;通過方案五,結(jié)構(gòu)膠相對于焊點(diǎn),結(jié)構(gòu)膠使得鈑金的點(diǎn)連接變成面連接,受力區(qū)域大,對應(yīng)力減小也有很大的改善作用。在以后的設(shè)計中,應(yīng)盡量通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)提高焊點(diǎn)附近的剛度,同時可使用結(jié)構(gòu)膠改善應(yīng)力。
參 考 文 獻(xiàn)
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[責(zé)任編輯:陳澤琦]