朱永智1 燕武舉2 鄭超旗2
1.河南森源重工有限公司 河南許昌 461500 2.森源汽車股份有限公司 河南許昌 461500
隨著消費(fèi)者對商用車的駕駛及乘坐舒適性要求提高,商用車的研發(fā)定位也在不斷提高。為了保證載貨汽車裝載的貨物完好,提高乘坐舒適程度,就需要改善輕型載貨汽車的NVH(Noise,Vibration和Harshness,噪聲、振動和聲振粗糙度)性能。
汽車的行駛平順性是指汽車在一定的速度范圍內(nèi)行駛時(shí),能夠保證駕駛員與乘客不會因汽車在行駛過程中所產(chǎn)生的振動和沖擊,而引起不舒服、疲勞的感覺,以及保持運(yùn)送貨物完整無損的性能。來自汽車自身的振動,會直接影響汽車的運(yùn)輸速度,降低運(yùn)輸效率,其次,隨著振動而產(chǎn)生的動載荷,也會在一定程度上加速對汽車零部件的磨損,甚至降低整車的使用壽命。王成文等對某商用卡車進(jìn)行了平順性道路試驗(yàn)[1],找出振動的原因是駕駛室懸置的隔振效果差,與動力總成的激勵(lì)頻率產(chǎn)生共振,影響了駕駛的舒適性。
本文主要針對某輕型載貨汽車底盤在空載狀態(tài)下以60~70 km/h的車速勻速行駛時(shí),其駕駛室產(chǎn)生的異常共振現(xiàn)象進(jìn)行試驗(yàn)測試,從振動相互傳遞的角度分析原因。
試驗(yàn)車輛是某品牌輕型載貨汽車底盤,整備質(zhì)量為2 750 kg,駕駛室為單排座椅,前后懸掛均配備有減震器,動力系統(tǒng)采用某型四缸柴油發(fā)動機(jī)。
汽車振動噪聲針對不同的噪聲振動源有不同的頻率范圍[2]。在良好路面上,汽車振動噪聲與發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速有直接關(guān)系,同時(shí)汽車行駛速度也會對整車振動產(chǎn)生影響。根據(jù)樣車共振的現(xiàn)象,初步判斷振動來源為3個(gè)方面:駕駛室懸置、后橋及傳動軸。
針對問題進(jìn)行綜合分析,測試條件選擇如下:
a. 測試場地:平直的水泥路面(標(biāo)準(zhǔn)路面),無接縫、凹凸不平或類似的路面,路面干燥無雜物,周邊無較大的振動源;
b. 環(huán)境條件:環(huán)境溫度在10℃~15℃;
c. 風(fēng)速不大于5 m/s;
d. 測試過程中,車輛的輔助裝置如雨刮器等未開啟工作,車輛的車窗保持關(guān)閉狀態(tài)。
測點(diǎn)位置的布置對整體的試驗(yàn)結(jié)果影響很大,所以針對此異常共振現(xiàn)象,經(jīng)過仔細(xì)對比歷史車型結(jié)構(gòu),結(jié)合本次測試實(shí)際情況,將傳感器布置在駕駛室懸置與車架接觸部位,后橋接近單側(cè)鋼板彈簧處,傳動軸(前后軸轉(zhuǎn)接吊架)處。
測試系統(tǒng)采用PCM-2532(汽車平順性測試分析系統(tǒng)),設(shè)備參數(shù)為三向加速度傳感器量程±5 g;角度測量范圍為0~±2000°,精度為0.05°;扭矩測量范圍為0~±50 Nm,精度為0.2%FS。
根據(jù)路況和測試車速,將采樣周期中采樣段數(shù)設(shè)定為25,每段測點(diǎn)數(shù)設(shè)定為1 024,確保采樣時(shí)間為128 s,充分保證測試數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可靠性。
測試數(shù)據(jù)是得到某一測點(diǎn)的加權(quán)振動加速度均方根值,此數(shù)據(jù)是按3個(gè)方向(2個(gè)水平方向,1個(gè)垂直方向)的振動信號進(jìn)行加權(quán)處理得到的。
共振現(xiàn)象最初由駕駛者主觀感受和儀表車速綜合對比反饋,為進(jìn)一步落實(shí)共振集中爆發(fā)時(shí)的實(shí)際車速,決定分別針對50 km/h、55 km/h、60 km/h、65 km/h、70 km/h5種行駛速度進(jìn)行客觀測試。
初步測試時(shí),采用在駕駛員座椅座上與座椅靠背安裝坐墊傳感器,在腳部地板安裝三向振動加速度傳感器的方案,用于檢測駕駛員的駕駛方便性及駕駛室乘坐舒適性的客觀評價(jià)[3],依據(jù)此測試方法推斷出最理想的測試車速,從而進(jìn)一步確定振動源。
圖1~5分別為50 km/h、55 km/h、60 km/h、65 km/h、70 km/h直接檔測試中,駕駛員座椅相對整車X、Y、Z坐標(biāo)三向的綜合加權(quán)結(jié)果。
圖1 車速50 km/h時(shí)主駕座椅測試數(shù)據(jù)處理
圖2 車速55 km/h時(shí)主駕座椅測試數(shù)據(jù)處理
圖3 車速60 km/h時(shí)主駕座椅測試數(shù)據(jù)處理
圖4 車速65 km/h時(shí)主駕座椅測試數(shù)據(jù)處理
圖5 車速70 km/h時(shí)主駕座椅測試數(shù)據(jù)處理
經(jīng)過對比分析,在50~70 km/h車速區(qū)間內(nèi)行駛,駕駛室共振的加速度均方根值存在一個(gè)上升趨勢,根據(jù)駕駛感受實(shí)際對比,在60~70 km/h區(qū)間內(nèi)加速度均方根值整體上升趨勢明顯,而對比數(shù)據(jù)可以看出,這5個(gè)測點(diǎn)在65 km/h車速下振動強(qiáng)度達(dá)到了峰值,具體如圖6所示。
圖6 車速在50~70 km/h時(shí)座椅振動測試數(shù)據(jù)
通過圖6的數(shù)據(jù)分析,初步判斷65 km/h的車速可以作為重點(diǎn)排查選擇。接著重點(diǎn)對65 km/h車速下駕駛室座椅振動情況進(jìn)行進(jìn)一步測試。
根據(jù)4.1中針對50~70 km/h車速下駕駛員座椅的三向測試數(shù)據(jù),與主觀感受進(jìn)行數(shù)據(jù)對比,在65 km/h車速下,主駕駛座椅的座上、靠背、腳部3個(gè)位置的綜合總加權(quán)加速度均方根值已經(jīng)達(dá)到了3.035 m/s2,與主觀感受對比表(見表1)對比分析后可以看出,主客觀的結(jié)論一致,在65 km/h車速下,共振達(dá)到了峰值,駕駛者感到極不舒服,由此,接下來的詳細(xì)分析測試,均建立在65 km/h行駛車速下。
表1 加權(quán)加速度均方根值與主觀感受對比表
通過平順性測試數(shù)據(jù)處理對比,針對駕駛室懸置傳遞特性測試集成在65 km/h車速下,利用駕駛室懸置的測試數(shù)據(jù)計(jì)算隔振率[1],具體公式如下:
對各個(gè)待測點(diǎn)進(jìn)行測試時(shí),采用單軸向振動測試打點(diǎn)(重點(diǎn)測試方向?yàn)檎嚨腪坐標(biāo)方向),測試數(shù)據(jù)處理如表
表2 各測點(diǎn)測試數(shù)據(jù)
通過結(jié)合公式以及實(shí)際測試數(shù)據(jù)對比,Td=0.284,駕駛室懸置對于駕駛室Z向的隔振效果良好(隔振率為正值)[4],說明懸置起到了很好的隔振效果,因此可以排除駕駛室懸置對異常共振產(chǎn)生的影響。
對車橋處振動測試數(shù)據(jù)進(jìn)行功率譜計(jì)算及數(shù)據(jù)處理,當(dāng)車速為65 km/h時(shí),如圖7所示,駕駛室座椅坐墊Z方向主要峰值頻率為7.03 HZ(能量最高),其他最高點(diǎn)在33.5 HZ及51.132 HZ。
圖7 座椅座墊處測點(diǎn)測試數(shù)據(jù)功率譜
對車橋和傳動軸處測試數(shù)據(jù)進(jìn)行功率譜計(jì)算及數(shù)據(jù)處理,當(dāng)車速為65 km/h時(shí),功率譜如圖8、9所示。
圖8 車橋處測點(diǎn)測試數(shù)據(jù)功率譜
圖9 傳動軸處測點(diǎn)功率譜
通過測試數(shù)據(jù)分析,對比各測點(diǎn)與駕駛室坐墊Z向功率譜數(shù)據(jù),初步得出在傳動軸吊架處測點(diǎn)對頻率7.03 HZ的激勵(lì)存在放大現(xiàn)象,該輕型貨車底盤在65 km/h的某階固有頻率接近駕駛室懸置傳遞至駕駛室的某階頻率,以致產(chǎn)生了共振。
對于此款長軸距樣機(jī),重新核對各系統(tǒng)匹配計(jì)算過程,結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果重點(diǎn)關(guān)注了前傳動軸至后傳動軸之間的匹配關(guān)系,發(fā)現(xiàn)后傳動軸設(shè)計(jì)長度偏離經(jīng)驗(yàn)值較多(長度一般不超過1 500 mm),經(jīng)過市場調(diào)研其他品牌3800軸距樣機(jī),初步判斷由于后傳動軸過長,使得此區(qū)域的固有頻率發(fā)生變化,直接影響整車激勵(lì)頻率與響應(yīng)頻率之間的固有關(guān)系,導(dǎo)致在一定車速時(shí)出現(xiàn)共振。后經(jīng)過重新匹配計(jì)算,在滿足傳動軸當(dāng)量夾角α不大于3°的基礎(chǔ)上,將傳動軸中間吊架位置后移,增加前傳動軸長度同時(shí)減小后傳動軸長度,以此來減小前后傳動軸長度比例關(guān)系,并對前后傳動軸夾角(α1、α2、α3)進(jìn)行校核,保證在滿載狀態(tài)下3個(gè)夾角均不超過4°,避免夾角過大,使一、二軸間的角速度差增大,從而擴(kuò)大由此產(chǎn)生的系統(tǒng)振動,傳動效率也會因此受到影響,更嚴(yán)重會引起傳動軸異響,異常磨損,使得傳動軸壽命變短。新舊傳動軸布置方式如圖10、11所示。
圖10 原狀態(tài)傳動軸布置方式
圖11 新方案傳動軸布置方式
隨后重新裝車對實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行測試,在60~70 km/h車速下,異常共振現(xiàn)象已經(jīng)減小,測試數(shù)據(jù)見圖12~14,其中測試數(shù)據(jù)與主觀感受一致,舒適性得到較大提高。
圖12 車速60 km/h時(shí)駕駛員座椅振動測試
圖13 車速65 km/h時(shí)駕駛員座椅振動測試
圖14 車速70 km/h時(shí)駕駛員座椅振動測試
通過對新方案測試數(shù)據(jù)和原測試數(shù)據(jù)對比,可以明顯看出,在優(yōu)化傳動軸布置方式和重新校核夾角及前后傳動軸分配比例后,駕駛室共振情況已經(jīng)得到明顯改善,具體測試對比數(shù)據(jù)如圖15~17所示。
圖15 車速60 km/h時(shí)新舊方案測試對比
圖16 車速65 km/h時(shí)新舊方案測試對比
圖17 車速70 km/h時(shí)新舊方案測試對比
通過此次駕駛室振動測試試驗(yàn),結(jié)合專業(yè)的數(shù)據(jù)處理軟件,研究了整車(底盤)在無配重下的舒適度、測點(diǎn)信號的功率譜等,通過主觀駕駛感受與客觀數(shù)據(jù)對比,以及市場調(diào)研對標(biāo)分析,結(jié)合設(shè)計(jì)計(jì)算,找出車輛異常共振的原因是傳動軸(前/后)分配比例失調(diào),后軸過長,從而導(dǎo)致在一定車速下,傳動軸的固有頻率發(fā)生偏離,與駕駛室產(chǎn)生共振區(qū)域直接落在樣機(jī)正常行駛的車速區(qū)間內(nèi)。此次測試為車輛異常共振診斷提供了可靠的數(shù)據(jù)參考,并通過實(shí)車優(yōu)化,驗(yàn)證了問題真因所在。