秦翱翱,劉世忠,李明哲,楊少波,謝興定
(1.蘭州交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2.中鐵七局集團(tuán) 第二工程有限公司,遼寧 沈陽 110000)
鋼管混凝土系桿拱橋是一種拱、梁組合體系橋梁,它充分發(fā)揮系梁受拉彎、拱受壓彎的結(jié)構(gòu)性能[1]。這種拱橋內(nèi)部為高次超靜定結(jié)構(gòu),外部為靜定結(jié)構(gòu),拱的水平推力由系梁承擔(dān),很好地解決了普通推力拱橋?qū)Φ鼗蟾叩膯栴}。該類拱橋的拱肋采用鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu),它是將鋼管內(nèi)灌注高強(qiáng)度混凝土,借助鋼管對核心混凝土的套箍約束作用,使核心混凝土處于三向受壓狀態(tài),極大地提高了核心混凝土的抗壓強(qiáng)度和壓縮變形能力。由于此類拱橋豎向剛度大、施工較方便,近年來鋼管混凝土系桿拱橋已廣泛應(yīng)用于高速鐵路中。
圖1 結(jié)構(gòu)整體布置(單位:cm)
鄭萬鐵路河南段128 m鋼管混凝土系桿拱橋(見圖1)上跨永登高速公路,全長130.3 m,計算跨度128 m。系梁兩端采用實心矩形截面,普通段采用單箱三室截面。拱肋平面內(nèi)矢高25.6 m,矢跨比1/5,采用懸鏈線線形并在橫橋向內(nèi)傾9°形成提籃式。拱肋截面為啞鈴形鋼管混凝土截面,上、下鋼管及腹腔均為鋼-混組合結(jié)構(gòu),鋼管及腹腔內(nèi)填充C55補(bǔ)償收縮混凝土。兩拱肋在拱頂處設(shè)1道X形橫撐,在拱頂至兩拱腳間設(shè)4道K形橫撐。全橋共設(shè)56根吊桿,采用尼爾森體系布置。設(shè)計速度為350 km/h。
該橋采用“先梁后拱法”施工,系梁采用鋼管支架原位澆筑,鋼管拱肋由工廠分段加工后運送到施工現(xiàn)場拼裝[2]。鋼管拱肋拼裝采用“立拼”形式[3],拼裝從拱腳向跨中依次進(jìn)行,當(dāng)拱肋全部拼裝完成并檢驗合格后進(jìn)行拱肋混凝土泵送。泵送按照先上管、再下管、后腹腔的順序,采用一級泵送一次到頂?shù)氖┕し椒ㄌ畛渌泄袄呋炷?。待拱肋混凝土?qiáng)度達(dá)到設(shè)計要求后拆除拼拱支架并進(jìn)行吊桿安裝,吊桿全部安裝完成后,采用上部張拉方式按照設(shè)計的張拉順序每4根為1組對稱張拉。吊桿初張拉完成后檢測每一根吊桿索力值,對索力實測值與理論值誤差超過±3%的吊桿進(jìn)行調(diào)整,直至索力滿足設(shè)計要求。
拱肋的線形監(jiān)控是指在不同的施工階段通過儀器對拱肋各測點的標(biāo)高、軸線偏位等進(jìn)行監(jiān)測,并將測量結(jié)果與有限元模型計算結(jié)果進(jìn)行對比,確保拱肋在施工過程中的實際線形與預(yù)期線形之間的誤差在設(shè)計容許范圍內(nèi)[4]。
本工程上跨永登高速公路,車流量較大,為保證施工人員的安全且不干擾交通,針對工程情況提出了運用HF-5B型橋梁光電撓度儀進(jìn)行實時監(jiān)測拱肋撓度的措施。該儀器測量精度高、測程遠(yuǎn)且易于安裝。其測試原理是將靶標(biāo)發(fā)出的光學(xué)信號通過主機(jī)轉(zhuǎn)換為電信號,傳輸?shù)诫娔X以數(shù)據(jù)和圖形的形式顯示,測試時只需標(biāo)定靶標(biāo)和追蹤靶標(biāo)位置即可。在監(jiān)測過程中分別選取拱腳、1/4拱、拱頂作為關(guān)鍵截面,每個截面布置1個測點。在拱肋混凝土填充、拼拱支架拆除及吊桿張拉過程中分別監(jiān)測各測點的最大撓度,拱肋線形監(jiān)測如圖2所示。
圖2 線形監(jiān)測點布置
在拱肋的施工過程中,在拱肋的控制截面處埋設(shè)應(yīng)力測試元件以測定施工階段拱肋的應(yīng)力。將測量結(jié)果與施工控制中其他測量結(jié)果相結(jié)合,全面地判斷全橋的內(nèi)力狀態(tài),形成一個較好的預(yù)警機(jī)制,從而安全可靠地實施施工控制[5]。
針對拱肋結(jié)構(gòu)的受力特點及施工特點,采用JMZX-3001綜合測試儀和JMZX-212智能弦式數(shù)碼應(yīng)變計作為測量儀器。該儀器可直接測量拱肋的應(yīng)變、溫度等物理量,具有檢測速度快、精度高、操作簡單等特點,對于施工工期長、控制計算精度要求高的拱橋監(jiān)控工作是十分方便和必要的。在監(jiān)測過程中選取拱肋的拱腳、1/4拱、拱頂作為監(jiān)測截面,每個截面布置2個測點,靶標(biāo)、傳感器位置如圖3所示。
圖3 靶標(biāo)、傳感器位置
根據(jù)設(shè)計擬定的張拉順序2→4→6→8→10→12→3→5→7→9→11→13→14→1依次張拉每根吊桿,在吊桿張拉和索力調(diào)整過程中,需對吊桿索力進(jìn)行監(jiān)控,以保證各個施工階段吊桿索力的實際值與設(shè)計值的誤差滿足設(shè)計要求。吊桿索力測試采用振動頻譜分析法,其原理是根據(jù)吊桿的自振頻率與吊桿索力之間的特定關(guān)系來確定吊桿索力[6]。索力調(diào)整是根據(jù)影響矩陣原理,通過有限元仿真模型提取出吊桿張拉影響矩陣,利用影響矩陣求出索力施調(diào)量,使得吊桿經(jīng)一次調(diào)整即可達(dá)到設(shè)計要求的目的[7]。
運用橋梁大型軟件MIDAS/Civil建立全橋有限元模型模擬實際結(jié)構(gòu),根據(jù)設(shè)計圖紙進(jìn)行橋梁有限元離散化。吊桿在系梁錨固點處設(shè)置節(jié)點,通過主從自由度建立吊桿錨點與系梁節(jié)點之間的協(xié)調(diào)關(guān)系[8]。建模過程中系梁、拱腳、拱肋采用梁單元,吊桿采用桿單元,系梁和拱肋交接處采用剛域處理。荷載的橫向作用通過車道的橫向聯(lián)系進(jìn)行橫向模擬[9]。全橋共分為322個梁單元,56個桿單元,311個節(jié)點。
在拱肋線形監(jiān)控過程中,重點監(jiān)控測點在各施工階段的位移量,并將監(jiān)控實際值與有限元計算理論值進(jìn)行對比,由分析結(jié)果可知:
1)截止8施工階段為止,拱頂?shù)奈灰评塾嬃孔畲?,達(dá)到74 mm,且各測點位移變化趨勢相同。在3,4,5施工階段,各測點處的位移量較小,主要是由支座沉降產(chǎn)生;而在6,8施工階段,各測點位移量較大,主要是由拼拱支架拆除和吊桿張拉導(dǎo)致的拱肋變形產(chǎn)生。
2)各測點實際值與理論值發(fā)展趨勢吻合良好,整個施工階段拱肋線形合理且處于安全范圍之內(nèi),說明有限元模型的建立和邊界條件的模擬符合工程實際,驗證了有限元模型及其主從節(jié)點位移、內(nèi)力協(xié)調(diào)條件的正確性。
拱頂(測點3)的累計位移如圖4所示。
圖4 拱頂施工階段累計位移
在拱肋應(yīng)力監(jiān)控過程中,重點監(jiān)控拱肋上緣、下緣在各施工階段的應(yīng)力變化情況。由分析結(jié)果可知:拱肋上緣、下緣在各施工階段的應(yīng)力變化趨勢與理論值一致,各測點的實測值與理論值偏差幅度在5 MPa以內(nèi),屬于合理范圍。拱肋各測點最大應(yīng)力值均在100 MPa 以內(nèi),各測點應(yīng)力變化趨勢一致,與有限元理論計算吻合較好,整個施工過程無異常應(yīng)力現(xiàn)象發(fā)生,應(yīng)力水平均在安全范圍之內(nèi)。
拱頂(測點3)在各施工階段的應(yīng)力變化如圖5所示。
圖5 拱頂施工階段累計應(yīng)力
圖6 吊桿索力實測值與設(shè)計值對比
在吊桿初張拉完成后,需對所有吊桿索力進(jìn)行測試,對索力不符合設(shè)計要求的吊桿進(jìn)行調(diào)整,保證調(diào)整后的索力值在設(shè)計容許范圍內(nèi)。限于篇幅,僅列出調(diào)整后的西側(cè)第1組1~14號吊桿的實測值與理論值,如圖6所示。由分析可知:1,2,4號吊桿索力相比其他吊桿索力大,主要是由于拱腳處剛度較大所致。調(diào)整后的吊桿實測值與理論值基本一致,相對誤差值控制在±3%以內(nèi),滿足設(shè)計要求。
本文以鄭萬鐵路河南段128 m鋼管混凝土系桿拱橋為工程實例,通過對拱肋及吊桿全過程施工監(jiān)測與線形控制,得出以下結(jié)論:
1)在拱肋線形監(jiān)控中,拱肋撓度主要由拼拱支架拆除后拱肋自重及吊桿張拉產(chǎn)生,線形控制主要通過設(shè)置預(yù)拱度實現(xiàn)。通過與有限元仿真模型計算數(shù)據(jù)對比,拱肋撓度實測值與理論值吻合良好,實測撓度值與結(jié)構(gòu)力學(xué)計算結(jié)果相符,整體線形控制較好,滿足設(shè)計要求。
2)在拱肋應(yīng)力監(jiān)控中,各施工階段拱肋應(yīng)力變化平緩,拱肋主要承受壓應(yīng)力,應(yīng)力值均在安全范圍以內(nèi)。通過與有限元仿真模型計算數(shù)據(jù)對比,各測點理論值與實測值接近,拱肋受力符合結(jié)構(gòu)力學(xué)計算圖式,從而保證了成橋內(nèi)力與設(shè)計內(nèi)力的一致。
3)在吊桿索力監(jiān)控中,通過有限元仿真模型提取出吊桿張拉影響矩陣,該矩陣得到了現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)的驗證,對超出設(shè)計允許誤差的吊桿進(jìn)行索力調(diào)整,實現(xiàn)了一次調(diào)整到位的目的。最終索力實測值與設(shè)計值的相對誤差控制在±3%以內(nèi),達(dá)到了高精度索力控制。