汪玉來(lái)
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,天津300301)
天鋼2 000 m3高爐(1#高爐)于2004年2月29日投產(chǎn)。其以“高效、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)壽、節(jié)能、環(huán)?!弊鳛樵O(shè)計(jì)思想和指導(dǎo)方針,采用了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)和工藝。進(jìn)入2016年以來(lái),隨著鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,降本增效成為生產(chǎn)的重點(diǎn)。提高煤氣利用率,可降低燃料比,從而降低成本,項(xiàng)目攻關(guān)勢(shì)在必行。經(jīng)測(cè)算,一級(jí)品率每提高10%,煉鋼工序綜合成本可以降低20元/t,按1#高爐年產(chǎn)160萬(wàn)t,且全部煉鋼計(jì)算,可間接節(jié)約成本160萬(wàn)t×20元/t=3 200萬(wàn)元。同時(shí)能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量,為下游工序創(chuàng)造提質(zhì)、降本的條件。
1#高爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
天鋼由于沒(méi)有焦化廠,所以焦炭只能外購(gòu),焦炭的品種、廠家、供貨量均不穩(wěn)定,導(dǎo)致焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定,帶入高爐的硫波動(dòng)較大,噴吹煤也存在這方面的影響因素。同時(shí),2015年高爐開(kāi)始配加了伊朗塊,其含硫量偏高,2016年也采購(gòu)、配加了伊朗塊。這些因素給高爐脫硫帶來(lái)一定得困難,影響鐵水質(zhì)量。
2015年全年 1#高爐 S<0.035%為 75.1%,Si<0.45%為66.3%。一級(jí)品率最低時(shí)為65.3%。2015年1#高爐鐵水質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)表2。
表2 2015年1#高爐鐵水質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表
原燃料質(zhì)量波動(dòng)是導(dǎo)致?tīng)t溫、硫磺波動(dòng)的最大原因,主要影響因素有煤粉和焦炭的固定碳、水分、硫含量的波動(dòng)。
由于燒結(jié)礦堿度的波動(dòng)造成爐渣堿度調(diào)整不到位,堿度偏低,導(dǎo)致硫磺升高,一級(jí)品率下降。
出鐵控制差,使渣鐵出不盡,影響高爐透氣性,造成爐況波動(dòng),影響爐溫和硫磺。
因工長(zhǎng)操作不精細(xì),調(diào)整不及時(shí),造成爐溫、堿度波動(dòng),影響鐵水質(zhì)量。
諸如大氣濕度、休送風(fēng)、熒光分析儀誤差、上料設(shè)備故障、出鐵溝撇渣器質(zhì)量問(wèn)題等,都會(huì)影響鐵水質(zhì)量。
從采購(gòu)源頭抓起,拓寬采購(gòu)渠道,綜合考慮成本因素,盡量采購(gòu)低硫、低磷礦,充分利用配礦模型、燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)室、熔滴實(shí)驗(yàn)設(shè)備,通過(guò)實(shí)驗(yàn)尋找到高品位、冶金性能適合高爐實(shí)際生產(chǎn)的礦架結(jié)構(gòu),逐步達(dá)到用實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)的目的。
通過(guò)MES系統(tǒng)及時(shí)記錄焦炭、煤粉、燒結(jié)礦成分,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整;工長(zhǎng)增加看料次數(shù),從每班1次增加到2次,加強(qiáng)實(shí)物與化驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的問(wèn)題。
3.3.1 焦炭篩分方面
充分利用預(yù)篩分系統(tǒng),減少了高爐焦篩的篩分壓力,使入爐焦粉明顯減少。對(duì)焦篩篩網(wǎng)進(jìn)行改造,由原來(lái)的28 mm改到25 mm,全部使用“簸箕篩”,有效地提高了焦炭篩分質(zhì)量及料柱透氣性。
3.3.2 礦石篩分方面
加強(qiáng)T/H值(小時(shí)過(guò)篩量)管理,通過(guò)調(diào)整閘門(mén)開(kāi)度等措施,控制燒結(jié)礦的單位時(shí)間過(guò)篩量,減小入爐料含粉率。加強(qiáng)T/H值監(jiān)督管理力度,作為投入產(chǎn)出管理的一項(xiàng)重要考核指標(biāo);不定期抽查篩分和崗位清堵情況,降低了入爐料的粉末。
為了降低采購(gòu)成本,公司采購(gòu)的塊礦含粉率高,如果過(guò)量的礦粉直接入爐,會(huì)嚴(yán)重影響高爐料柱整體透氣性,甚至?xí)?dǎo)致?tīng)t墻結(jié)瘤,嚴(yán)重影響高爐順行。針對(duì)這一問(wèn)題,專(zhuān)門(mén)組織人員定點(diǎn)篩分塊礦,并制定使用方案。大宗鐵礦入廠后,取樣人員及時(shí)取樣進(jìn)行質(zhì)檢分析,工藝人員將檢驗(yàn)結(jié)果與裝港成分進(jìn)行對(duì)比分析。在原料場(chǎng)針對(duì)含粉率和含水不同的塊礦制定不同的篩分方案,對(duì)于含水高、粘度大的塊礦,采取改造篩網(wǎng)的措施,增加篩條間距。在篩分過(guò)程中會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)沾篩網(wǎng)現(xiàn)象,必須減慢篩分速度,并及時(shí)清理篩網(wǎng),保證篩分效果和數(shù)量。對(duì)于含水量小,容易篩分的塊礦,采用小間距篩網(wǎng)。嚴(yán)格將篩上料<6.3 mm比例控制在4%以下,超過(guò)4%視為篩分不合格,重新篩分,并嚴(yán)格按照既定考核制度進(jìn)行考核。將塊礦含粉率在送往高爐前控制在8%以下,避免過(guò)多的粉末入爐。
及時(shí)記錄燒結(jié)礦成分,每4 h校核一次堿度,若變化較大,改為2 h校核一次堿度;勤看爐溫、堿度,及時(shí)取樣,出現(xiàn)變化及時(shí)調(diào)整;堿度基本可以控制在操作方針之內(nèi),適當(dāng)提高爐渣中CaO和MgO的含量,制定了維持高爐渣中二元堿度(CaO/SiO2=1.18~1.20)的方針,并且穩(wěn)定四元堿度,提高高爐爐渣中MgO的含量,合理調(diào)整渣中鎂鋁比,還可以改善爐渣流動(dòng)性,增加脫硫效果。
穩(wěn)定既定操作制度,利用高風(fēng)溫、噴煤等措施保證爐溫穩(wěn)定和降硅操作,嚴(yán)格執(zhí)行既定的操作方針,確保爐況順行。嚴(yán)禁低料線作業(yè),嚴(yán)格控制班料批差,統(tǒng)一三班操作,確保全風(fēng)口噴煤。
根據(jù)工藝實(shí)際合理調(diào)整風(fēng)口面積,以提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,將實(shí)際風(fēng)速提高并穩(wěn)定在255 m/s以上,從而保證吹透中心及中心煤氣流的穩(wěn)定,提高高爐的穩(wěn)定性和適應(yīng)能力。
長(zhǎng)期冶煉實(shí)踐證明,為保證高爐爐缸的熱量充沛,要把鐵水溫度放在首要位置,保證鐵水的物理溫度在1 500℃以上,鐵水[Si]按照操作方針嚴(yán)格控制,堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)連續(xù)低爐溫。如若發(fā)生低爐溫,先提升爐溫,再進(jìn)行其他調(diào)節(jié),保證爐缸的熱狀態(tài)和活躍度,才能夠進(jìn)一步保證高爐的脫硫能力和提高高爐的穩(wěn)定性。
定時(shí)組織爐前工進(jìn)行技能學(xué)習(xí)和討論,加強(qiáng)交流,提高技術(shù)水平;工長(zhǎng)積極組織出鐵,加強(qiáng)與爐前工交流,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況,合理調(diào)整鐵間隔,加強(qiáng)鐵口維護(hù)、避免堵口冒泥,保證渣鐵出盡;為減少對(duì)出鐵孔道的破壞,要求開(kāi)口時(shí)盡量避免燒鐵口作業(yè);針對(duì)渣中帶鐵的現(xiàn)象,組織技術(shù)骨干進(jìn)行調(diào)高撇渣器質(zhì)量攻關(guān),提高渣鐵分離效果。2016年平均見(jiàn)渣率達(dá)到75.33%,渣中帶鐵現(xiàn)象明顯降低。3.7 提高責(zé)任心及操作水平,避免反向操作
提高工長(zhǎng)責(zé)任心,做到“三勤一及”,避免反向操作;原燃料質(zhì)量大幅波動(dòng)時(shí),做到及時(shí)調(diào)整,盡量做到一步到位;加強(qiáng)本班爐況分析,并對(duì)下班操作提出意見(jiàn),做好交接班銜接。在管理上,加強(qiáng)各班次統(tǒng)一操作,轉(zhuǎn)換固有思想,將高爐風(fēng)量維持在一個(gè)穩(wěn)定且較高的水平;在工藝操作上,作業(yè)區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新,給爐內(nèi)工長(zhǎng)更大的操作和發(fā)展空間,也有利于提高工長(zhǎng)的操作水平。2016年未出現(xiàn)爐況失常情況。
通過(guò)一年以來(lái)不斷地進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)、工藝改進(jìn)、統(tǒng)一操作管理,2016年1#高爐全年鐵水質(zhì)量得到明顯提高,全年鐵水[S]平均值為0.030%,[Si]平均值為0.44%,鐵水[S]<0.035%的比例提高了7.22%,[Si]<0.45%的比例提高了9.01%。2015年和2016年鐵水質(zhì)量對(duì)比見(jiàn)圖1。
圖1 2015年和2016年鐵水質(zhì)量對(duì)比
以2016年全年產(chǎn)量149.164 7萬(wàn)t計(jì)算,S<0.035%由75.08%上升至82.30%,提高7.22%,按一級(jí)品率每提高10%,煉鋼脫硫成本下降10元/t計(jì)算;Si<0.45%由 66.31%上升至 75.32%,提高9.01%,按Si<0.45%每上升 10%,平均Si下降0.05計(jì)算,噸鐵成本可降低1.8元/t計(jì)算。
年經(jīng)濟(jì)效益為:(0.722×10+0.901×1.8)×149.164 7萬(wàn)=1 318.884 4萬(wàn)元。
天鋼1#高爐2016年為提高鐵水質(zhì)量,通過(guò)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、減少入爐料粉末、穩(wěn)定操作制度、各班統(tǒng)一操作、技術(shù)攻關(guān)等一系列措施、手段,提高了鐵水質(zhì)量。在鞏固已取得成果的前提下,發(fā)揮職工主觀能動(dòng)性,加強(qiáng)技能學(xué)習(xí),不斷調(diào)高操作水平,減少人為因素對(duì)高爐造成的爐況波動(dòng),開(kāi)拓思路,深挖潛能,繼續(xù)尋找提高鐵水質(zhì)量的手段,不斷降低煉鋼工序成本。