王曉晶
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉軋廠,天津300301)
天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉軋廠在生產(chǎn)27SiMn時多次發(fā)生水口結(jié)瘤現(xiàn)象,嚴(yán)重時出現(xiàn)澆注中斷被迫回爐情況,不僅嚴(yán)重影響生產(chǎn)排產(chǎn),增加煉鋼成本,同時也嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量。為減少或避免此類事故發(fā)生,本文對此鋼種中間包水口的結(jié)瘤原因進(jìn)行分析和研究,結(jié)合煉鋼實際制定了相應(yīng)措施,解決了類似問題。
生產(chǎn)工藝流程:轉(zhuǎn)爐冶煉→脫氧合金化→LF精煉處理→喂線→六機(jī)六流連鑄。典型高硅硅鎮(zhèn)靜鋼化學(xué)成分如表1所示。
表1 27SiMn化學(xué)成分標(biāo)準(zhǔn) /ωt%
水口堵塞是一個復(fù)雜的熱物理過程,根據(jù)堵塞物的來源可以分為3類:溫度低引起的冷鋼、夾雜物的析出、夾雜物析出與冷鋼的混合物。堵塞機(jī)理可以概括成幾個方面[1]:(1)鋼液溫度下降引起的元素溶解度降低,從而破環(huán)原有平衡,引起新的夾雜物析出;(2)水口耐材由于烘烤不當(dāng)引起的殘余氣體與鋼水中元素反應(yīng)產(chǎn)生的新的夾雜物;(3)在冶煉后期和澆鑄過程吸入氣體在高溫下發(fā)生的化學(xué)反應(yīng);(4)鋼液與耐材本體反應(yīng)產(chǎn)生的夾雜等。鋼水澆鑄過程鋼液流經(jīng)水口時,根據(jù)邊界層理論,在水口壁附近流速降低并趨于零,因此夾雜物更容易沉積、附著形成結(jié)瘤。
本文將對27SiMn澆注結(jié)束時水口結(jié)瘤物和冶煉過程中間包鋼液進(jìn)行取樣,利用SEM對夾雜物進(jìn)行分析,查找夾雜物的來源。
對異常爐次水口結(jié)瘤物進(jìn)行取樣,由于此類鋼中一般在下水口結(jié)瘤不明顯,主要發(fā)生在上水口部分,因此對上水口典型結(jié)瘤物進(jìn)行取樣。浸入式水口的水口上部結(jié)瘤物的宏觀和微觀形貌如圖1所示。水口的結(jié)瘤物物主要組成成分如表2所示。
圖1 水口結(jié)瘤物宏觀和微觀形貌
圖2 鋼液中典型夾雜物微觀形貌和電鏡能譜
表2 水口堵塞物主要成分組成 /ωt%
根據(jù)表 2 所示,夾雜物成分以 O、Ca、Si、Mg、Al、Na元素為主,夾雜物主要組成為鎂鋁尖晶石、硅酸鈣,以及硅鋁酸鹽夾雜物。
在連鑄中包內(nèi)對鋼液進(jìn)行取樣,分析鋼液典型夾雜物形貌和組分,與水口中結(jié)瘤物進(jìn)行對比分析,尋找影響連鑄澆鑄異常的根本原因。鋼液中典型夾雜物微觀形貌和電鏡能譜見圖2。
能譜分析顯示,鋼液中主要的夾雜物組成為鎂鋁尖晶石和硅酸鋁酸鹽。
根據(jù)表3結(jié)果所示,水口堵塞物主要來源于鋼中的MgO-Al2O3(尖晶石)、鋁酸鈣、硅酸鹽等夾雜物。鋼液中夾雜物類型與水口結(jié)瘤基本吻合,鋼液中夾雜物夾雜物尺寸不大,但單位面積中夾雜物個數(shù)較多。其中,MgO-Al2O3(尖晶石)組分含量比較多。MgAl2O4夾雜物具有穩(wěn)定的面心立方結(jié)構(gòu),熔點較高(2 135℃)、熱膨脹系數(shù)低、硬度大(HV:2 100~2 400 kg/mm2)、軋制時不易變形,屬 D 類點狀不變形夾雜物。MgAl2O4夾雜物形狀大多數(shù)為球形,也有不規(guī)則形狀和立方體形狀,在鋼液中尺寸較小,不易聚合、長大、上浮,鋼液中含量過多時易引起澆鑄波動[2]。
表3 鋼液中夾雜物主要成分組成 /ωt%
為控制澆注過程水口結(jié)瘤,在硅鎮(zhèn)靜鋼成分設(shè)計時,一般首先考慮通過Mn/Si來控制生產(chǎn)夾雜物的形態(tài),但對于27SiMn鋼硅含量在1.11%以上時,成分設(shè)計基本固定,無法進(jìn)行調(diào)整,因此無法按照一般經(jīng)驗要求的大于Mn/Si>2.5的理想情況,以便生成液態(tài)的MnO·Si02。因此需要通過對比其他因素并尋求其他有效的解決辦法。
通過對水口結(jié)瘤物、中包取樣和鑄坯實物中夾雜物分析來看,控制固態(tài)Al2O3及與其有關(guān)的復(fù)合態(tài)的化合物是改善澆注狀況的有效手段。如圖3所示,鋼中Fe-Al-Si的雜質(zhì)相平衡顯示,對于澆注27SiMn鋼中時鋼中所生產(chǎn)的夾雜物形態(tài),在硅元素一定的條件下與鋼中Al含量存在明顯的對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)鋼中Si元素約為1.10%時,鋼中Al大于0.0090%時就會產(chǎn)生固態(tài)的Al2O3。因此合理控制鋼中Si和Al元素的的比例關(guān)系可以改善水口結(jié)瘤問題。
圖3 1 600℃錳鋼中Fe-Al-Si的雜質(zhì)相平衡[3]
對澆注異常爐次鋼水中Al殘余控制水平及演變規(guī)律進(jìn)行統(tǒng)計。如圖4所示,出現(xiàn)生產(chǎn)異常的爐次精煉出站和連鑄中包鋼液中Al元素的殘留平均為0.0100%以上。根據(jù)上文的理論分析,鋼液中Al元素殘留過高,不利于Al2O3系夾雜物的控制,連鑄澆注不利的狀況與理論分析的水口容易結(jié)瘤的情況吻合,因此需要從這方面進(jìn)行改善。
圖4 精煉-連鑄過程鋼中Al殘余變化情況
圖4顯示了轉(zhuǎn)爐-精煉-連鑄過程鋼液中Al元素殘留量的變化規(guī)律,鋼液中Al增加主要發(fā)生在兩個階段轉(zhuǎn)爐出鋼合金化過程和精煉配加合金過程。由于轉(zhuǎn)爐出鋼過程采用硅-錳脫氧為加入鋁元素,精煉過程也未使用鋁質(zhì)脫氧劑,因此更多地考慮是合金中帶入的Al。鋼中加入的合金化學(xué)成分如表4所示。
表4 鋼中加入合金的化學(xué)成分 /ωt%
本次化驗合金成分主要針對常規(guī)元素,F(xiàn)eSi中含有殘余Al、Ca、Mg等元素,在低氧化性條件下容易產(chǎn)生高熔點的鋁酸鈣夾雜(如CA2、CA6)和鎂鋁尖晶石,對于水口結(jié)瘤有較大影響。同時,ScottR.Story等人研究表明[4]:在轉(zhuǎn)爐出鋼過程和精煉過程加入FeSi對中包內(nèi)鋼液夾雜物的生產(chǎn)類型有明顯的影響,精煉過程加入式樣中出現(xiàn)鋁酸鈣夾雜,而在出鋼過程一次性加入,則沒有類似夾雜物產(chǎn)生。
因此,為改善硅鎮(zhèn)靜鋼水口結(jié)瘤情況,制定以下措施:
(1)轉(zhuǎn)爐終點目標(biāo)C:0.05%~0.08%,同時需要補(bǔ)吹一次,適當(dāng)增加鋼水氧化性。
(2)轉(zhuǎn)爐出鋼過程不加入脫氧,完全采用硅-錳脫氧模式,同時保證硅鐵先加入鋼包后,等待30s后加入硅錳,在一次脫氧合金化過程減少鋼液中Al的殘留。
(3)穩(wěn)定出鋼量,并制定指導(dǎo)性的合金加入量,嚴(yán)格控制精煉FeSi合金的加入。
連鑄的可澆性與鋼中生產(chǎn)的鎂鋁尖晶石有很大關(guān)系,此類鋼中雖然不使用鋁脫氧,但由于合金中硅鐵加入量大,因此精煉爐渣能夠快速形成白渣,而且鋼水中 a(o)一般不大于 10×10-6,在冶煉過程中爐渣或鋼包耐材中帶入Mg會形成MgO·Al2O3復(fù)合的夾雜物。
鎂碳磚耐火材料長時間處于高溫條件下時,C首先還原Mg0,生成CO與Mg蒸氣,然后分別向鋼液中擴(kuò)散,與鋼液中Al2O3夾雜反應(yīng)生成尖晶石夾雜物。鋼水溫度越高,處理時間越長,越容易發(fā)生內(nèi)部反應(yīng)生成Mg,向鋼液中擴(kuò)散,相應(yīng)的夾雜就越多。
在LF精煉爐還原氣氛和低[O]的條件下,精煉渣中的MgO被鋼中的Al還原釋放出Mg,與鋼液中的Al2O3形成。鋼液中的A1含量影響鋼中鎂鋁尖晶石夾雜的形成和轉(zhuǎn)化。董履仁和劉新華[5]的研究表明,可以通過夾雜物中MgO的含量來進(jìn)一步判斷MgO的來源,如果MgO來源于爐渣,其夾雜物中質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過5%;如果MgO來自耐火材料,則MgO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)會遠(yuǎn)高于5%,有時會高于35%。
因此,本文中夾雜物的來源來自鋼水與鋼包耐材反應(yīng)的可能性更大,但無論來源如何,其產(chǎn)生共性的特點是LF爐冶煉時間越長,鎂鋁尖晶石類的夾雜物越多,同時精煉渣的堿度和Al2O3含量對于鋼液中鎂鋁尖晶石的影響有明顯對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)渣系的堿度較高時,隨著Al2O3含量的增加,MgO的濃度會增加,鋼中Mg也會相應(yīng)地增加;而在渣系堿度較低時,隨著渣中Al2O3含量的增加,MgO的有效濃度會降低,鋼中Mg會降低。
此類夾雜物較為細(xì)小,不易上浮,懸浮于鋼中,極大地影響了鋼水的流動性,從而降低澆注性能。主要從以下幾個方面減少鎂鋁尖晶石的形成:優(yōu)化精煉渣系和減少還原量,減緩白渣時間;控制合理的爐渣成分,以吸收更多的MgO和控制爐渣中a(MgO);控制LF爐子冶煉時間一般控制在45~60 min以內(nèi)。
硅鎮(zhèn)靜鋼產(chǎn)生的脫氧產(chǎn)物熔點低與鋼水界面張力小,因此更不容易上浮和被爐渣吸附,因此在冶煉過程中要適當(dāng)提高吹氬氣強(qiáng)度和延長吹氬時間,以提高凈化鋼水的效果,軟吹時間由原來的8min提高到10 min,軟吹流量由50 NL/min提升至80 NL/min。
鋼水過熱度的影響主要考慮到溫度對鋼水流動性能的影響,鋼包過熱度由30℃提高至35℃以上。
通過上述工藝調(diào)整,取得了良好的效果,澆注狀況得到明顯改善,優(yōu)化后的事故概率、平均連澆爐數(shù)以及最大連澆爐數(shù)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)均出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),具體對比情況如表5所示。
表5 工藝優(yōu)化前后澆注情況對比
在上述指標(biāo)明顯改善的情況下,連鑄澆注的平穩(wěn)性也得到明顯改善,如圖5所示,澆注曲線明顯改善。
圖5 優(yōu)化前后塞棒開啟度對比
如圖5所示,工藝優(yōu)化前27SiMn澆鑄過程塞棒開啟度波動明顯,此澆次冶煉4爐鋼,其中第1、3、4爐均出現(xiàn)水口結(jié)瘤情況,最終澆鑄4爐鋼出現(xiàn)生產(chǎn)中斷事故。工藝優(yōu)化后的爐次澆鑄10爐鋼,整體澆鑄平穩(wěn),未出現(xiàn)水口結(jié)瘤情況。
27SiMn連鑄水口結(jié)瘤主要是由于鋼中鎂鋁尖晶石、硅酸鈣和硅鋁酸鹽引起的,水口中和鋼中夾雜物物均以這兩類夾雜物為主。
通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐終點控制,合金化過程不加入脫氧劑,嚴(yán)格限制精煉過程FeSi加入量,F(xiàn)eSi和MnSi合金分批次逐步加入的工藝優(yōu)化,將鋼水中Al元素的殘留量控制在90×10-6以內(nèi),從而有效抑制了鋼液中固態(tài)Al2O3夾雜物的形成以及緩解鎂鋁尖晶石的生成,提高鋼水質(zhì)量。
通過優(yōu)化精煉造渣工藝,將精煉周期控制在45~60 min,軟吹時間由8 min增加到10 min,軟吹流量由50 NL/min提升至80 NL/min,減少夾雜物生成,提高鋼水凈化效果,可以有效改善水口結(jié)瘤情況。
通過上述調(diào)整平均連澆爐數(shù)由7.5提高至10.75,最大連澆爐數(shù)由14爐提高至18爐,事故概率降低21.43%。