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鋼軌焊接接頭精整設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用研究

2018-08-24 15:16:36
電焊機(jī) 2018年7期
關(guān)鍵詞:軌頭鋼軌合格率

(西南交通大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,四川成都610031)

0 前言

高速、重載鐵路無縫線路軌道焊接工程中,鋼軌在基地焊接為長(zhǎng)軌條后,需在現(xiàn)場(chǎng)采用閃光焊軌車、氣壓焊軌車、鋁熱焊進(jìn)行線下焊、線上焊和道岔焊。為了保證接頭平順,現(xiàn)場(chǎng)焊接頭的焊瘤必須按照TB/T1632-2014《鋼軌焊接》標(biāo)準(zhǔn)[1]要求進(jìn)行精整,以保證列車運(yùn)行的安全性和舒適性。列車運(yùn)行速度越高,對(duì)鋼軌焊接接頭平順性的要求也越高。

目前,我國(guó)鐵路現(xiàn)場(chǎng)焊后粗磨、精磨普遍采用手動(dòng)式仿形精磨機(jī),該類機(jī)具打磨效率低、打磨質(zhì)量不穩(wěn)定,打磨過程難以實(shí)現(xiàn)精確控制[2]。部分路局則引進(jìn)國(guó)外的大型打磨車,雖然打磨效率和打磨質(zhì)量高,但焊接接頭處的打磨效果不佳,成本昂貴,維護(hù)和保養(yǎng)不便[3]。西南交大自主研發(fā)了一套新型集裝箱式鋼軌焊接接頭外形精整設(shè)備,配置鋼軌精磨機(jī)和平直度測(cè)量裝置、行走小車等,并于2017年3月在某路局現(xiàn)場(chǎng)試用。本研究采用跟蹤、統(tǒng)計(jì)方法,對(duì)設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性、精磨效率、精磨質(zhì)量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

1 試驗(yàn)條件

試驗(yàn)時(shí)間與地點(diǎn):2017年3月1日~2017年3月30日在京滬既有線上試用;試驗(yàn)線路行車速度小于等于20 km/h;試驗(yàn)鋼軌為包鋼的U75V熱軋60kg/m軌,接頭總數(shù)136個(gè),其中閃光焊軌車焊接接頭共91個(gè),氣壓焊軌車焊接接頭28個(gè),鋁熱焊接頭17個(gè)。接頭均已焊后粗磨,等待精磨作業(yè)。試驗(yàn)設(shè)備為鋼軌焊接接頭外形精整設(shè)備,如圖1所示。

圖1 鋼軌焊接接頭外形精整設(shè)備

裝載艙內(nèi)配備滑道收放系統(tǒng)和小車收放系統(tǒng),仿形精磨小車可自動(dòng)下放至線路上或回收。仿形精磨小車由操作人員駕駛,沿線路行駛至施工地點(diǎn)精磨作業(yè)。精磨前后進(jìn)行平直度檢測(cè)記錄。

依照 TB/T1632-2014《鋼軌焊接》標(biāo)準(zhǔn)[4],鋼軌焊接接頭精磨后應(yīng)略微起拱,不允許出現(xiàn)低接頭,表面平順。因此,按以下方法統(tǒng)計(jì)處理接頭精磨數(shù)據(jù)。

①預(yù)留打磨余量和沉降余量。焊接接頭平直度根據(jù)施工需求和TB/T1632-2014《鋼軌焊接》標(biāo)準(zhǔn)要求,預(yù)留相應(yīng)的余量。由于線路在通車一段時(shí)間后,接頭處會(huì)出現(xiàn)一定程度的沉降,因此通常鋼軌在精磨后需預(yù)留0.4 mm沉降余量,而精磨前需預(yù)留0.3 mm精磨余量。

②補(bǔ)償精磨接頭的溫度。由于鋼軌接頭在精磨過程中溫度會(huì)上升,而熱脹冷縮會(huì)影響平直度的測(cè)量,因此應(yīng)待鋼軌完全冷卻至室溫后進(jìn)行[5]。但是由于現(xiàn)場(chǎng)施工條件復(fù)雜、時(shí)間緊迫,平直度測(cè)量只能在精磨后立即進(jìn)行,須考慮溫度因素的影響進(jìn)行補(bǔ)償。

③數(shù)據(jù)缺失。由于現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間緊迫,導(dǎo)致部分接頭缺失平直度數(shù)據(jù)。主要表現(xiàn)為部分接頭在精磨前無平直度數(shù)據(jù),精磨后有數(shù)據(jù)。對(duì)于此類接頭,分析中不剔除。

④接頭分類及分析方法。將精磨前鋼軌焊接接頭為低接頭者定義為異常接頭,軌頭工作面1 m長(zhǎng)度平直度均為正值的接頭定義為正常接頭。正常接頭中根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和施工所需預(yù)留余量的要求,將接頭分為合格接頭和不合格接頭,具體分類要求如表1所示。

2 試驗(yàn)研究與分析

2.1 整套設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性考核

與焊軌基地精磨作業(yè)相比較,現(xiàn)場(chǎng)精磨作業(yè)的施工受自然條件、施工天窗時(shí)間等條件限制,施工更為嚴(yán)峻苛刻。鋼軌焊接接頭外形精整設(shè)備經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試用,其功能、機(jī)械系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)、輔助裝置等設(shè)計(jì)均能很好地適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)精磨作業(yè)要求,能有效應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工復(fù)雜的作業(yè)條件。

(1)裝載艙、仿形精磨小車配備汽油發(fā)電機(jī),能在現(xiàn)場(chǎng)自行提供動(dòng)力且滿足施工要求。

(2)仿形精磨小車由裝載艙進(jìn)行裝載,裝載艙配備滑道收放系統(tǒng)和小車收放系統(tǒng),施工時(shí)仿形精磨小車能通過電機(jī)控制,經(jīng)由滑道順利下放至線路鋼軌上或回收至裝載艙內(nèi)。

表1 接頭分類標(biāo)準(zhǔn)(軌頭工作面)

(3)仿形精磨小車具有自行走功能,可由操作人員駕駛在兩個(gè)作業(yè)地點(diǎn)之間。

(4)精磨作業(yè)中操作人員僅需操控遙控器或控制面板,極大地減輕勞動(dòng)人員的工作強(qiáng)度、節(jié)約勞動(dòng)力和成本。

(5)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用中故障率低、精磨質(zhì)量穩(wěn)定、效率快,在天窗時(shí)間內(nèi)能按要求完成精磨作業(yè)并順利完成放車、收車。

(6)作業(yè)車所設(shè)計(jì)的應(yīng)急操作可在小車收放卷揚(yáng)機(jī)、滑道收放卷揚(yáng)機(jī)、集裝箱電機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行應(yīng)急處理。

2.2 精磨作業(yè)質(zhì)量分析

2.2.1 正常接頭、異常接頭數(shù)量分布

根據(jù)所有接頭行車面平直度情況,按照如表2所示的分類方法列出正常接頭、異常接頭的數(shù)量,結(jié)果如圖2所示。

表2 正常接頭精磨前后平直度及合格率統(tǒng)計(jì)結(jié)果

圖2 現(xiàn)場(chǎng)焊接接頭行車面各類接頭數(shù)量分布

2.2.2 正常接頭精磨作業(yè)前后平直度分布

正常接頭數(shù)量為52個(gè),占比38.2%。精磨前26個(gè)接頭數(shù)據(jù)缺失,精磨后接頭數(shù)據(jù)完整。根據(jù)此類接頭精磨前、后平直度原始數(shù)據(jù)的分布情況,確定平直度區(qū)間范圍,并以0.1 mm為間隔劃分區(qū)間,統(tǒng)計(jì)各個(gè)平直度區(qū)間的接頭數(shù)量,其分布情況如圖3所示??梢钥闯?,精磨前接頭平直度分布范圍為0.4~1.5 mm,較為分散,主要集中在0.5~0.6 mm和0.9~1.0 mm兩個(gè)區(qū)間內(nèi);精磨后接頭平直度分布在0~1.0mm,較為集中,90.4%的接頭集中在0.3~0.8 mm范圍內(nèi)。

圖3 正常接頭精磨前后平直度分布

2.2.3 正常接頭精磨前后作業(yè)質(zhì)量

根據(jù)正常接頭的精磨前后平直度原始數(shù)據(jù),計(jì)算各類接頭精磨前后平直度均值,依照表1的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算接頭合格率,其結(jié)果如表2和圖4所示。

圖4 正常接頭精磨前后平直度及合格率變化

精磨后正常接頭合格率為88.4%,比精磨前提高了69.2%;精磨后平直度均值為0.488 mm,比精磨前減少0.321mm。通過精磨作業(yè),接頭軌頭表面質(zhì)量明顯改善,其軌頭與母材保持一致的平順性,接頭軌頭精磨前后的對(duì)比效果呈現(xiàn)出如圖5~圖7所示的外觀特征形貌。

圖5 閃光焊焊接頭精磨前后軌頭表面特征形貌

圖6 氣壓焊接頭精磨前后軌頭表面特征形貌

圖7 鋁熱焊接頭精磨前后軌頭表面特征形貌

2.3 精磨作業(yè)效率分析

(1)總體作業(yè)效率。

本研究現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)作業(yè)時(shí)間為21個(gè)工作日,共計(jì)精磨作業(yè)136個(gè)焊接接頭,平均作業(yè)效率為每天6.5個(gè)接頭;統(tǒng)計(jì)施工總時(shí)間為2 278 min,每個(gè)接頭平均作業(yè)16.8 min(含每隔500 m一處焊頭的行走、精磨準(zhǔn)備和作業(yè)、平直度檢測(cè)的總時(shí)間),作業(yè)效率滿足3~3.5 h天窗時(shí)間精磨6~10個(gè)焊頭的施工要求,且作業(yè)效率優(yōu)于早期同類型的鋼軌全自動(dòng)仿形精磨機(jī)[6]。

(2)焊頭精磨效率。

從正常接頭中選取20個(gè)數(shù)據(jù)完整、操作合理的接頭,統(tǒng)計(jì)分析其精磨效率,計(jì)算每分鐘的磨削量大小,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表3所示。

由表3可知,在合理操作下,正常接頭的平均磨削效率為0.065 4 mm/min,滿足施工要求。

3 結(jié)論

(1)鋼軌焊接接頭外形精整設(shè)備具有良好的現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性,其配套設(shè)施能適應(yīng)白天或夜間現(xiàn)場(chǎng)施工,其應(yīng)急設(shè)施能較好地應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)中可能出現(xiàn)的各類突發(fā)情況。

表3 正常接頭精磨效率

(2)對(duì)比精磨前后正常接頭平直度、合格率、軌廓表面質(zhì)量可知,鋼軌焊接接頭精磨設(shè)備的作業(yè)質(zhì)量高,穩(wěn)定性好,能有效改善接頭平直度和廓形表面質(zhì)量,使88.4%的接頭滿足TB/T1632-2014《鋼軌焊接》標(biāo)準(zhǔn)的要求。

(3)精磨前后閃光焊、氣壓焊及鋁熱焊接頭的合格率及平直度變化趨勢(shì)與總體趨勢(shì)相似。

(4)精整設(shè)備作業(yè)效率高。走行小車、滑道收放系統(tǒng)、小車收放系統(tǒng)、平直度檢測(cè)裝置的設(shè)計(jì)有效地節(jié)省了作業(yè)時(shí)間,提高了作業(yè)效率。

(5)鋼軌焊接接頭精磨機(jī)性能優(yōu)良,不僅磨削效率高,而且極大地減輕操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約勞動(dòng)力,提高作業(yè)效率。

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